吳國良
(上海石油化工股份有限公司,上海200540)
筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn),以各種現(xiàn)場儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運(yùn)用儀表工作原理、自動控制原理、工藝過程知識等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。這些故障案例雖不能涵蓋大部分石油化工裝置中出現(xiàn)的各種儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)故障現(xiàn)象,但分析方法和處理故障的思路卻能供現(xiàn)場儀表維護(hù)保養(yǎng)人員參考和學(xué)習(xí),在此與大家一起探討。
本文接續(xù)2019年第1期調(diào)節(jié)閥的故障診斷及處理建議(一)的內(nèi)容,分析了調(diào)節(jié)閥在使用過程中曾出現(xiàn)的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。
1)故障現(xiàn)象。加氫裝置的減溫、減壓調(diào)節(jié)閥作用是將高壓蒸汽減壓為中壓蒸汽。在大修中更換填料后重新按定位器輸出風(fēng)壓信號0.02~0.10 MPa來調(diào)整閥門的全行程。但開工時,一通入高壓蒸汽介質(zhì)后,當(dāng)定位器輸入信號為0時,而調(diào)節(jié)閥的開度已有50%。
2)現(xiàn)象分析。加氫裝置的減溫、減壓調(diào)節(jié)閥均為風(fēng)開閥,介質(zhì)流向是低進(jìn)高出,當(dāng)通過蒸汽介質(zhì)后,閥前后產(chǎn)生很大的壓差,該壓差產(chǎn)生的不平衡力將閥芯向上頂起。為克服該不平衡力,閥門出廠時通過調(diào)整彈簧,使其產(chǎn)生一個較大的彈簧預(yù)緊力,來抵消介質(zhì)的不平衡力,使得高壓介質(zhì)通過該閥門時,膜頭上工作壓力范圍恰好在0.02~0.10 MPa。如果沒有介質(zhì)通過,則彈簧頂緊力較大,當(dāng)膜頭上信號壓力為0.02 MPa時,閥門不能起步動作。直到膜頭上壓力升到0.06 MPa時,才能克服彈簧頂緊力,使閥門開始動作。因此在閥門無介質(zhì)流過時,閥門作全行程動作,膜頭上需要的工作壓力應(yīng)為0.06~0.14 MPa。大修中由于不了解該情況,閥體上也沒有標(biāo)明無介質(zhì)時閥門動作壓力范圍,仍按0.02~0.10 MPa信號范圍來調(diào)整閥行程。當(dāng)發(fā)現(xiàn)膜頭壓力為0.02 MPa而閥門不起步動作時,就將彈簧預(yù)緊力減小。經(jīng)過這樣調(diào)整后的閥門在無介質(zhì)通過閥門時,閥門行程是正常的,但通入高壓蒸汽介質(zhì)后,因彈簧頂緊力太小,介質(zhì)產(chǎn)生的不平衡力將閥芯頂開,使閥開度達(dá)50%,從而出現(xiàn)上述故障情況。
3)處理方法。如在停工檢修時校驗(yàn)該類調(diào)節(jié)閥,可以連同閥門定位器一起校驗(yàn),定位器輸入信號0.02~0.10 MPa時,校對閥門開度情況與普通調(diào)節(jié)閥一樣。但是定位器的輸出信號,即膜頭上的壓力指示應(yīng)該為0.06~0.14 MPa,可以通過調(diào)節(jié)定位器的量程來達(dá)到。這樣調(diào)整使閥門起步信號為0.06 MPa,以克服彈簧的預(yù)緊力。如果閥門需脫開定位器單獨(dú)校驗(yàn),則加入膜頭的信號壓力范圍應(yīng)在0.06~0.14 MPa,并以0.06 MPa輸入信號來調(diào)整彈簧的預(yù)頂緊力。但當(dāng)閥門通入工藝介質(zhì)正常工作時,由于介質(zhì)的不平衡力作用,膜頭上的工作壓力將會恢復(fù)到0.02~0.10 MPa。加氫裝置的減溫、減壓調(diào)節(jié)閥行程調(diào)節(jié)如圖10所示。
圖10 加氫裝置的減溫、減壓調(diào)節(jié)閥行程調(diào)節(jié)示意
1)故障現(xiàn)象。某氣開型流量調(diào)節(jié)閥突然關(guān)閉,給工藝生產(chǎn)帶來很大影響。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),閥門定位器的輸入信號為0.1 MPa,但輸出信號只有0.08 MPa,由于閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)正常動作壓力范圍為0.08~0.24 MPa,因此閥門關(guān)閉。
2)現(xiàn)象分析。針對該現(xiàn)象起初認(rèn)為是閥門定位器有故障,經(jīng)調(diào)換氣動放大器和疏通恒節(jié)流孔等處理后,故障現(xiàn)象仍未消除。后發(fā)現(xiàn)閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)膜頭下方彈簧處有氣體泄漏現(xiàn)象,其漏氣原因是:該閥門為氣開閥,閥桿處的O型密封圈損壞,所以該密封圈對膜頭內(nèi)的信號壓力起密封作用,因此發(fā)生漏氣現(xiàn)象,閥門定位器的輸出信號則升不上去。如將定位器輸出信號氣管線與膜頭脫開,定位器輸出信號壓力馬上升到0.26 MPa,這說明定位器是正常的。
3)處理方法。調(diào)換O型密封圈后,閥門動作正常。對于氣開型調(diào)節(jié)閥要防止閥桿O型密封圈漏氣,平時應(yīng)加強(qiáng)檢查,以免造成調(diào)節(jié)閥誤動作。
1)故障現(xiàn)象。某廢熱鍋爐的高壓蒸汽壓力調(diào)
節(jié)閥PIC-723-01V 始終處于全開狀態(tài),遙控失靈,但現(xiàn)場手動液壓泵操作閥門動作仍正常。同時發(fā)現(xiàn)聯(lián)鎖主鎖閥排氣孔有持續(xù)漏氣現(xiàn)象。
2)現(xiàn)象分析。該高壓蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥是1臺帶有氣源壓力低自鎖裝置的氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)閥。主鎖閥內(nèi)氣路結(jié)構(gòu)如圖11所示。工作氣源是通過先導(dǎo)鎖閥內(nèi)的節(jié)流孔(起到氣阻作用)為上、下主鎖閥提供推力。工作氣源壓力正常時,先導(dǎo)鎖閥內(nèi)氣路如圖中加粗線所示,這時該氣路出口是被堵死的,所以氣源壓力通向上、下2個主鎖閥,使主鎖閥內(nèi)氣路狀態(tài)也如圖中加粗線所示。雙輸出閥門定位器輸出的控制信號,通過上、下2個主鎖閥的入口進(jìn)入氣缸的上、下兩個氣室內(nèi),控制調(diào)節(jié)閥的開度。如果工作氣源壓力因故障而降低到0.35 MPa以下時,則先導(dǎo)鎖閥內(nèi)的氣路變成圖中虛線所示,氣源空氣通過虛線所示氣路放空,使作用在上、下主鎖閥上的空氣壓力為零,此時,上、下主鎖閥內(nèi)氣路切換為圖中虛線所示狀態(tài)。氣缸上氣室內(nèi)的氣體通過上鎖閥內(nèi)(虛線氣路所示)的氣路排氣放空。下主鎖閥(虛線氣路所示)的氣路是與儲氣罐相連接的,而儲氣罐內(nèi)的0.5 MPa氣源通過下主鎖閥(虛線氣路所示)的氣路進(jìn)入下氣缸的氣室內(nèi)。這樣上、下氣缸內(nèi)壓差為0.5 MPa,使活塞向上移功,調(diào)節(jié)閥全開,保證該廢熱鍋爐的高壓蒸汽送出,起到了在氣源壓力出故障下降時,調(diào)節(jié)閥朝全開方向動作的作用。
圖11 主鎖閥內(nèi)氣路結(jié)構(gòu)示意
造成該故障的原因是由于下主鎖閥內(nèi)1只活塞密封O型圈漏氣,使氣源壓力下降,造成上、下2臺主鎖閥內(nèi)氣路處于圖11中加粗線氣路和虛線氣路的中間狀態(tài),則雙輸出閥門定位器通向上主鎖閥的空氣信號一部分被放空,造成氣缸上氣室內(nèi)壓力不足。而儲氣罐內(nèi)的氣源通過下主鎖閥漏入氣缸下氣室內(nèi),使調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),定位器控制不起作用。主鎖閥內(nèi)部剖面結(jié)構(gòu)如圖12所示。
圖12 主鎖閥內(nèi)部剖面結(jié)構(gòu)示意
3)處理方法。替換硬化損壞的O型密封圈,主鎖閥動作恢復(fù)正常。
1)故障現(xiàn)象。某壓縮機(jī)一段吸入口切斷閥突然關(guān)閉,而且手動操作也無法使閥門打開,最后壓縮機(jī)被迫停車。
2)現(xiàn)象分析。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)該閥門聯(lián)鎖用電磁閥的導(dǎo)線管安裝角度是從上到下引入電磁閥接線盒的,這樣雨水沿著導(dǎo)線管流入電磁閥內(nèi),隨時間延長,電磁閥內(nèi)濕度增大,糊狀腐蝕物逐步沉積在接線端上,造成線圈短路,電磁閥因失去勵磁而誤動作,切斷了進(jìn)入氣動切換閥的工作氣源,使氣動切換閥內(nèi)氣路改變通道,從原來加粗線通道改為虛線通道,某壓縮機(jī)一段吸入口切斷閥結(jié)構(gòu)如圖13所示。這樣氣源通過氣動鎖閥1進(jìn)入氣缸上氣室充氣,而氣缸下氣室內(nèi)的空氣通過氣動鎖閥2在氣動切換閥內(nèi)放空,從而使閥關(guān)閉。
3)處理方法。應(yīng)急情況下應(yīng)該關(guān)閉氣源,同時將平衡閥的連接管線拆下,讓氣缸內(nèi)氣體直接排放入大氣,使氣缸壓力下降,恢復(fù)手動操作閥門的功能。另外,電磁閥導(dǎo)線管安裝角度不對,應(yīng)該自下而上引入電磁閥接線盒內(nèi),如能及早發(fā)現(xiàn),引起注意,也就不會造成電磁閥接線盒內(nèi)受潮短路,因此平時必須加強(qiáng)巡回檢查。
圖13 某壓縮機(jī)一段吸入口切斷閥結(jié)構(gòu)示意
1)故障現(xiàn)象。聯(lián)鎖動作時,某壓縮機(jī)的最小流量調(diào)節(jié)閥應(yīng)該關(guān)閉(氣開閥),但發(fā)現(xiàn)該閥門在聯(lián)鎖之前能正常地進(jìn)行控制,而聯(lián)鎖時閥門卻不能自動關(guān)閉。
2)現(xiàn)象分析。該調(diào)節(jié)閥安裝了1臺三通電磁閥做聯(lián)鎖控制用,正常時三通電磁閥1-3接口導(dǎo)通,定位器輸出信號通過1-3接口進(jìn)入調(diào)節(jié)閥的膜頭,所以調(diào)節(jié)閥能正常動作。當(dāng)聯(lián)鎖動作時,三通電磁閥切換氣信號,使1-3接口不通,定位器的輸出信號不能進(jìn)入膜頭,所以調(diào)節(jié)閥不再受控制。但是1-2接口導(dǎo)通,讓膜頭內(nèi)的氣壓信號通過1-2接口放空,而使調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。進(jìn)一步檢查電磁閥,發(fā)現(xiàn)接口2處放空口內(nèi)排氣小孔被小動物軀體結(jié)塊堵塞,調(diào)節(jié)閥膜頭內(nèi)的信號壓力不能通過電磁閥的1-2接口排出,造成閥門關(guān)閉異常。
3)處理方法。該種調(diào)節(jié)閥平時很少發(fā)生聯(lián)鎖動作,電磁閥接口2處長期無氣放出,小動物就可能從這里進(jìn)入,在小孔處躲藏、死亡、結(jié)塊而引起小孔堵塞。除去結(jié)塊后,閥門聯(lián)鎖關(guān)閉動作恢復(fù)正常。類似問題在裂解爐高壓蒸汽緊急聯(lián)鎖放空閥的電磁閥中也發(fā)生過,必須引起注意。
1)故障現(xiàn)象。LICAZ-431-03V為氣開型調(diào)節(jié)閥,其閥門開度只能達(dá)到75%,用手輪開閥也只能到80%左右。
2)現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查該調(diào)節(jié)閥的閥門定位器的輸出信號壓力能達(dá)到100%,定位器無故障。后發(fā)現(xiàn),膜頭頂部的放空口處被泥土和雜物嚴(yán)重堵塞,導(dǎo)致閥門在開啟時,膜片上部的空氣無排放通路,并受壓縮使壓力升高,當(dāng)它產(chǎn)生的壓力與信號最大推動力相等時,閥門不能再繼續(xù)開啟。使用手輪不能使閥門開度最大也是同樣道理。
3)處理方法。疏通調(diào)節(jié)閥膜頭頂部的放空口,調(diào)節(jié)閥動作恢復(fù)正常。
1)故障現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的電氣閥門定位器的壓力輸出信號始終為最大值,并等于供氣壓力。該情況與定位器的自動/手動切換開關(guān)放在手動(M)位置時情況相同。
2)現(xiàn)象分析。電氣閥門定位器的自動/手動切換開關(guān)對通往噴嘴擋板的氣路起控制作用。當(dāng)處于M位置時,氣路被切斷,這等效于擋板完全蓋住噴嘴,使噴嘴的背壓力升高到與氣源壓力相同的值,這樣改變氣源壓力就能改變定位器的輸出壓力,起到調(diào)節(jié)作用。該故障的原因在于自動/手動換開關(guān)處有堵塞現(xiàn)象,即使切換開關(guān)處在自動(A)的位置,通往噴嘴的氣路仍然不通,因此定位器輸出到最大值,即等于氣源壓力。電氣閥門定位器的結(jié)構(gòu)如圖14所示。
圖14 電氣閥門定位器的結(jié)構(gòu)示意
3)處理方法。取下自動/手動換開關(guān),并吹掃疏通氣路后,定位器動作恢復(fù)正常。
1)故障現(xiàn)象。某廢熱鍋爐產(chǎn)汽后不久,高壓蒸汽調(diào)節(jié)閥夾蘭處蒸汽泄漏嚴(yán)重。緊夾蘭,加夾蘭油等措施均不起作用,此狀態(tài)若持續(xù)則無法使該廢熱鍋爐正常運(yùn)轉(zhuǎn),因此被迫停爐進(jìn)行閥門檢修。
2)現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查,該閥門大修時夾蘭填料使用不正確,發(fā)現(xiàn)以下三個問題:
a)由于是高溫高壓蒸汽調(diào)節(jié)閥,應(yīng)該使用內(nèi)襯鋼絲加強(qiáng)的石棉填料,但錯用了一般的不含鋼絲的石棉填料,因此強(qiáng)度不夠。
b)夾蘭填料的接縫處斜口應(yīng)上下重疊,而且要求每層填料的接縫口要錯開,但原來接縫處切口是左右平放,而且每層填料的接縫口沒有錯開,造成接縫處泄漏。
c)填料數(shù)量使用不足。
3)處理方法。由于該調(diào)節(jié)閥前后沒有工藝切斷閥,因此必須停爐泄壓后才能檢修。將原來的夾蘭填料取出,加入了7只柔性石墨填料,使用了1 a,夾蘭處未發(fā)生泄漏。
石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障,有的是儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身產(chǎn)生的,同時也有工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤導(dǎo)致的問題,但這些現(xiàn)象都會在儀表中顯示出來。通過對故障原因的歸類、分析、總結(jié),提出了相應(yīng)的處理方法,以期對廣大儀表操作人員提供借鑒。