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        制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造

        2019-06-03 11:44:52董志強(qiáng)1
        應(yīng)用能源技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:效率系統(tǒng)

        董志強(qiáng)1,楊 浩,張 健, 趙 珂

        (1.山西臨汾熱電有限公司,山西 臨汾 041000;2.西安格瑞電力科技有限公司,陜西 西安 710065)

        0 引 言

        我國的發(fā)電機(jī)組以火電機(jī)組為主,主要配套煤粉燃燒鍋爐。煤粉燃燒鍋爐由于運(yùn)行方式的不合理、參數(shù)選擇不夠合理等原因[1],經(jīng)過長時間運(yùn)行后會造成電站系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)不同程度的偏差,造成磨煤機(jī)電流偏高、煤粉均勻性降低、分離器阻力增加、單耗增加,最終提高了整個系統(tǒng)的能耗[2]。

        隨著環(huán)境問題的日益突出,國家對節(jié)能減排的要求也日益嚴(yán)格。與此同時,制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)占據(jù)了廠用電的絕大部分,提高制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)的效率,降低其能耗對提高電廠的效率、節(jié)能減排具有十分明顯的促進(jìn)作用[3-4]。實(shí)際改造中可以對制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行方式或設(shè)備的運(yùn)行性能進(jìn)行調(diào)整,從而提高設(shè)備運(yùn)行效率,使制粉系統(tǒng)的運(yùn)行既安全又經(jīng)濟(jì),同時滿足鍋爐燃燒的安全性和經(jīng)濟(jì)性要求。

        1 鍋爐設(shè)備

        制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造的設(shè)備為山西臨汾熱電有限公司2×300 MW機(jī)組#1爐,該鍋爐采用東方鍋爐股份有限公司制造,型號為DG1060/17.4-Ⅱ4。鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛∏型布置,燃用煙煤,一次中間再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐的燃燒器布置在爐膛水冷壁四角,水冷壁四角處燃燒器的中心線分別與爐膛中心的兩個假想圓相切,兩個假想切圓的直徑分別為φ681 mm和φ772 mm。燃燒器一二次風(fēng)噴口布置如圖1所示。實(shí)驗(yàn)選用BBD4060型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)作為制粉系統(tǒng),制粉所用磨煤機(jī)的詳細(xì)參數(shù)見表1。

        圖1 燃燒器一二次風(fēng)噴口布置圖

        表1磨煤機(jī)運(yùn)行參數(shù)

        2 改造前實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        改造前通過對鍋爐實(shí)際燃燒工況及制粉系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況的詳細(xì)了解后,分析設(shè)備節(jié)能潛力,再制定詳實(shí)可行的改造方案,對系統(tǒng)的運(yùn)行方式或設(shè)備的運(yùn)行性能進(jìn)行調(diào)整,提高設(shè)備運(yùn)行效率。改造前的實(shí)驗(yàn)主要包括鍋爐效率試驗(yàn)、制粉系統(tǒng)診斷試驗(yàn)、一次風(fēng)系統(tǒng)性能測試及制粉系統(tǒng)阻力特性測試。

        試驗(yàn)前使鍋爐保持穩(wěn)定,對鍋爐排煙溫度、排煙處煙氣成分、飛灰、爐渣、原煤進(jìn)行取樣化驗(yàn),鍋爐熱效率計算采用國家標(biāo)準(zhǔn)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(GB10184-88)規(guī)定的反平衡法;試驗(yàn)前根據(jù)目前磨煤機(jī)運(yùn)行狀況,保持制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行,在#2磨正常運(yùn)行工況和最大出力兩個工況下,在#2磨分離器出口進(jìn)行煤粉取樣及一次風(fēng)速進(jìn)行測量,記錄鍋爐、制粉系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù),據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對#1爐制粉系統(tǒng)進(jìn)行診斷;改造前一次風(fēng)系統(tǒng)及制粉系統(tǒng)阻力性能試驗(yàn)選擇在兩個不同機(jī)組負(fù)荷工況下(300、230 MW)進(jìn)行,試驗(yàn)測定一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行的煙氣流量、壓力、功率,一次風(fēng)系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)沿程阻力以及其他相關(guān)運(yùn)行參數(shù)。

        改造前鍋爐效率實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):在300 MW工況時修正后鍋爐熱效率為89.25%,在230 MW工況時修正后鍋爐熱效率為89.61%,鍋爐效率較低。改造前制粉系統(tǒng)診斷實(shí)驗(yàn)時發(fā)現(xiàn):#1磨出力在55 t/h時,磨煤機(jī)入口實(shí)際風(fēng)量在90 t/h左右,一次風(fēng)速在28.51 m/s左右,符合正常運(yùn)行中,磨出口一次風(fēng)速不低于25 m/s的要求;分離器出口煤粉細(xì)度R90在16.07%,因此可認(rèn)為目前#1磨磨煤機(jī)最大出力在55 t/h左右;磨煤機(jī)設(shè)計出力為60 t/h,磨煤機(jī)并未達(dá)到設(shè)計出力;#2磨最大出力在55.5 t/h左右,分離器出口煤粉細(xì)度R90在15.7%;磨煤機(jī)設(shè)計出力為60 t/h,磨煤機(jī)并未達(dá)到設(shè)計出力。改造前制粉系統(tǒng)阻力特性測試實(shí)驗(yàn)時發(fā)現(xiàn):300 MW工況下,#1爐一次風(fēng)機(jī)全壓效率為72.5%,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率較低。

        3 改造后實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        3.1 改造前后磨煤機(jī)最大出力試驗(yàn)結(jié)果對比

        試驗(yàn)期間,保持分離器擋板在最佳開度下(65°),保持合適的一次風(fēng)速,試驗(yàn)選取#2磨作為試驗(yàn)對象,試驗(yàn)期間#2磨磨煤機(jī)出力首先穩(wěn)定在50 t/h,觀察磨煤機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù),磨煤機(jī)運(yùn)行正常則增加#2磨磨煤機(jī)出力至55 t/h,觀察磨煤機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù),磨煤機(jī)運(yùn)行正常則繼續(xù)增加#2磨磨煤機(jī)出力至62 t/h,磨煤機(jī)料位稍有升高,但較穩(wěn)定,穩(wěn)定后記錄磨煤機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù);繼續(xù)增加#2磨磨煤機(jī)出力至65 t/h,磨煤機(jī)料位持續(xù)升高,直至達(dá)到最高限位,試驗(yàn)停止,減小給煤量,開大容量風(fēng)門。改造前后磨煤機(jī)最大出力試驗(yàn)結(jié)果對比見表2。

        表2改造前后磨煤機(jī)最大出力試驗(yàn)參數(shù)

        從表2可以看出,改造前后,#2磨煤機(jī)最大出力工況下,#2磨煤機(jī)最大出力由55.5 t/h提高到63.7 t/h,改造后磨煤機(jī)電流由124A下降至122A,磨煤單耗由20.0 kW·h/t下降到17.14 kW·h/t,分離器出口煤粉細(xì)度R90由15.7%下降到14.01%;改造后,#2磨煤機(jī)出力提高14.8%,磨煤單耗下降14.3%,分離器出口煤粉細(xì)度R90下降1.69%。由此可見,改造后#2磨煤機(jī)出力在煤粉細(xì)度下降1.69%的基礎(chǔ)上提高了14.8%,在同等煤粉細(xì)度的前提下磨煤機(jī)出力可提高20%,改造效果十分顯著。

        3.2 二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整實(shí)驗(yàn)

        分別在230、300 MW下調(diào)整周界風(fēng)和CD/DE/EF/FF等二次風(fēng)的開度,以探究能保證最低的燃盡率、最高的鍋爐效率的改造方法。表3和表4分別為230、300 MW工況下調(diào)整周界風(fēng)和二次風(fēng)得到的實(shí)驗(yàn)參數(shù),表3中的工況1、2、3分別代表了當(dāng)前負(fù)荷下正常運(yùn)行、關(guān)小周界風(fēng)至10%、開大CD/DE/EF/FF二次風(fēng)的工況,表4中的工況1、2分別代表了當(dāng)前負(fù)荷下正常運(yùn)行、關(guān)小周界風(fēng)至10%的工況。

        表3 230MW二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整實(shí)驗(yàn)運(yùn)行參數(shù)

        表4 300 MW二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整實(shí)驗(yàn)運(yùn)行參數(shù)

        從表3可以看出,在230 MW工況下,對比三種配風(fēng)方式,工況3飛灰含碳量最低為2.59%,修正后的鍋爐效率最高,為91.81%;工況2關(guān)小周界風(fēng)開度后,飛灰下降0.76%,鍋爐效率提高0.53%,周界風(fēng)主要起冷卻噴口的作用,對燃燒不利,因此,建議周界風(fēng)開度調(diào)整至10%以下;工況3開大中間二次風(fēng)開度,CD層二次風(fēng)由35%開大至50%,DE層由45%開至50%,調(diào)整后鍋爐效率提高了0.37%。

        從表4可以看出,在300 MW工況下,對比兩種配風(fēng)方式,工況2飛灰含碳量為3.25%,修正后的鍋爐效率最高,為91.30%;工況2關(guān)小周界風(fēng)及BC/CD二次風(fēng)后,飛灰下降0.63%,鍋爐效率提高0.43%,針對煙煤,周界風(fēng)同樣主要起冷卻噴口的作用,對燃燒不利,因此,同樣建議周界風(fēng)開度調(diào)整至10%以下。

        4 改造后經(jīng)濟(jì)性分析

        改造后,#2磨煤機(jī)正常出力工況下,磨煤單耗由24.48 kW·h/t下降到24.05 kW·h/t,#2磨煤機(jī)最大出力工況下,磨煤單耗由20.0 kW·h/t下降到17.14 kW·h/t。根據(jù)負(fù)荷分配按照磨煤機(jī)平均單耗下降1.6 kW·h/t計算,每天平均給煤量按照100 t/h,全年運(yùn)行小時數(shù)按照7 200 h,廠用電價0.37元/kW·h計算,全年可節(jié)約費(fèi)用1.6×100×7 200×0.37=42.6萬元;

        #1爐制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造前,300MW工況下修正后鍋爐熱效率為89.25%,210 MW工況下修正后鍋爐熱效率為89.61%;#1爐制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后,300 MW正常運(yùn)行工況下修正后的鍋爐效率為91.06%,230 MW正常運(yùn)行工況下修正后的鍋爐效率為91.31%,改造后飛灰平均值下降1.09%,爐渣含碳量下降1.275%,鍋爐效率提高約1.81%、1.7%;同等條件下綜合考慮,發(fā)電煤耗平均下降2.4 g/kw·h。按照300 MW機(jī)組70%負(fù)荷率年運(yùn)行7 200 h的情況下,單臺機(jī)年發(fā)電量約15.12億度電,煤價按500元/t計算,年節(jié)約費(fèi)用2.4×1.512×103×500=181.4萬元;

        #1爐配風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整后,230 MW工況下鍋爐效率由90.91%提高到91.81%,效率提高0.9%;300 MW工況下鍋爐效率由90.97%提高到91.30%,效率提高0.33%;按照平均鍋爐效率提高0.6%計算,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),折算至煤耗,可降低煤耗約1.9 g/kW·h,按照300 MW機(jī)組70%負(fù)荷率年運(yùn)行7 200 h的情況下,單臺機(jī)年發(fā)電量約15.12億度電,煤價按500元/t計算,年節(jié)約費(fèi)用為1.9×1.512×103×500=143.6萬元;

        綜合分析,#1鍋爐制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造項(xiàng)目后,年可節(jié)約費(fèi)用42.6+181.4+143.6=367.6萬元,具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

        5 結(jié)束語

        (1)改造后,#2磨煤機(jī)最大出力提高14.8%,電流由124A下降至122A,磨煤單耗由20.0 kW·h/t下降到17.14 kW·h/t,下降14.3%,分離器出口煤粉細(xì)度R90由15.7%下降到14.01%;下降1.69%;改造后#2磨煤機(jī)出力在煤粉細(xì)度下降1.69%的基礎(chǔ)上提高了14.8%,在同等煤粉細(xì)度的前提下磨煤機(jī)出力可提高20%,改造效果顯著。

        (2)#1爐制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造前,300 MW工況下修正后的鍋爐熱效率為89.25%,#1爐制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后,300 MW正常運(yùn)行工況下修正后的鍋爐效率為91.06%;230 MW工況下修正后的鍋爐熱效率為89.61%,改造后230 MW正常運(yùn)行工況下修正后的鍋爐效率為91.31%,分別提高了1.81%、1.7%,同等條件下綜合考慮,發(fā)電煤耗平均下降了2.4 g/kW·h,改造成果明顯。

        (3)#1鍋爐制粉及一次風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造后,磨煤單耗下降年節(jié)約42.6萬元,分離器改造后煤耗降低節(jié)約費(fèi)用181.4萬元,鍋爐燃燒調(diào)整后煤耗降低年節(jié)約費(fèi)用143.6萬元,年可節(jié)約總費(fèi)用為367.6萬元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

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