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        300 MW汽輪機組真空嚴(yán)密性優(yōu)化研究

        2019-06-03 10:57:18楊洪濤劉建航呂基安王巖青
        山東電力技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:嚴(yán)密性軸封給水泵

        楊洪濤,劉建航,呂基安,王巖青

        (1.國家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032;2.華能沾化熱電有限公司,山東 濱州 256800)

        0 引言

        真空嚴(yán)密性是影響汽輪機真空度的主要原因之一[1]。由于漏入空氣,導(dǎo)致凝汽器過冷度過大,系統(tǒng)熱經(jīng)濟性降低,凝結(jié)水溶氧增加,易造成低壓設(shè)備氧腐蝕。因此,提高汽輪機真空嚴(yán)密性,是保證機組安全、經(jīng)濟運行的重要途徑之一。針對某發(fā)電廠汽輪機組出現(xiàn)真空嚴(yán)密性差等現(xiàn)象,對其進行深入分析研究,對運行中存在的問題進行適當(dāng)改造及優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,實現(xiàn)了汽輪機真空嚴(yán)密性指標(biāo)穩(wěn)定,并且保持在優(yōu)良范圍內(nèi),為機組安全經(jīng)濟運行打下了良好的基礎(chǔ)。

        1 基本概況

        機組汽輪機是由上海汽輪機公司制造,型號為N300-16.7/537/537,額定功率為 300 MW,額定背壓為5.39 kPa的亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機,機組配備兩臺功率為160 kW的水環(huán)式真空泵。

        2017年11月以來,汽輪機組真空嚴(yán)密性指標(biāo)明顯變差,數(shù)據(jù)見表1。

        表1 300 MW汽輪機組真空嚴(yán)密性指標(biāo) Pa/min

        由表1可知,2017年11月至2018年1月,汽輪機組真空嚴(yán)密性指標(biāo)平均272.3 Pa/min,超出國家標(biāo)準(zhǔn)及運行標(biāo)準(zhǔn),不但影響機組的經(jīng)濟性,同時威脅發(fā)電機組的安全運行性能。

        2 問題分析

        通過現(xiàn)場實際觀察和對設(shè)備運行操作分析,全面查找了影響4號汽輪機組真空嚴(yán)密性差的原因。經(jīng)過多次分析探討,利用魚刺圖繪出影響真空嚴(yán)密性差的原因,見圖1。

        圖1 真空嚴(yán)密性差因素

        2.1 真空系統(tǒng)管道和閥門泄漏

        低壓缸與凝汽器兩大設(shè)備連接構(gòu)成一個大的真空容器,薄弱環(huán)節(jié)較多,易發(fā)生真空泄漏[2]。例如,低壓缸安全膜在低壓缸頂部,當(dāng)工況有較大變化或操作不當(dāng)時,安全膜損壞會影響真空;低壓排汽缸噴水管道或法蘭,凝汽器汽側(cè)外殼焊縫泄漏,凝汽器外殼上接出的儀表管根部斷裂漏氣,也可能影響真空。

        凝汽器銅管受腐蝕嚴(yán)重泄漏及運行工況有異常變化時,銅管脹口松動,凝汽器汽側(cè)放水門不嚴(yán)或凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)放水門不嚴(yán),不但會使空氣漏入,甚至使凝結(jié)水質(zhì)惡化。此外,與凝汽器連接的凝結(jié)水再循環(huán)、閥門、接口泄漏也會使凝汽器真空嚴(yán)密性降低。

        汽輪機組抽汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)都與真空系統(tǒng)相連,出現(xiàn)問題時,對真空嚴(yán)密性影響較大。

        2.2 設(shè)備運行可靠性差

        汽輪機組凝結(jié)水泵浮動環(huán)密封水外排水管引到回收裝置(即集水箱),在集水箱內(nèi)設(shè)置一個浮球式閥門,水位低時閥門自動關(guān)閉,水位高時閥門自動開啟,集水箱內(nèi)的水與本體疏水管相連回收至凝汽器,見圖2。

        圖2 回收裝置

        2.3 運行調(diào)整不及時

        汽輪機低壓缸兩端處于真空狀態(tài),需用軸封來隔絕大氣。軸封壓力過高,易發(fā)生低壓缸兩端漏蒸汽,會出現(xiàn)低壓缸軸承溫度升高或者油中進水;軸封壓力過低,空氣經(jīng)低壓軸封漏入凝汽器,引起真空下降、凝結(jié)水溶氧增大等[3]。因此,軸封系統(tǒng)在運行過程中要保持各閥門開關(guān)位置適當(dāng),并及時調(diào)整,保證軸端不吸氣、不漏汽,有利于機組的安全進行。

        給水泵小汽輪機低壓軸封汽的調(diào)節(jié)非常重要[4]。通過調(diào)節(jié)給水泵小汽輪機低壓軸封進汽門、回汽門開度,保證小汽輪機油系統(tǒng)不進水,又能實現(xiàn)良好密封。軸封壓力過低時,影響機組真空嚴(yán)密性。

        給水泵設(shè)有密封水系統(tǒng),保證給水泵軸端不冒水,且密封水回收至凝汽器。運行中如調(diào)整不當(dāng),易發(fā)生給水泵軸端漏水。低溫凝結(jié)水進入軸端暖體后,大部分水被壓至泵內(nèi),一部分從密封卸荷水返回前置泵入口,另一部分經(jīng)螺旋間隙節(jié)流后至泵外U型管回凝汽器。當(dāng)凝結(jié)水壓力突然大幅下降時,密封水自動調(diào)門調(diào)整不及時,空氣易從給水泵軸端漏至U型管,使U型管工作失去穩(wěn)定性,影響凝汽器真空嚴(yán)密性。

        2.4 加強真空系統(tǒng)維護

        真空系統(tǒng)龐大,維護難度很大,稍有松懈,真空嚴(yán)密性就可能變差;重點治理反復(fù)出現(xiàn)泄漏的部位不到位;對埋在地下的真空系統(tǒng)管道未做好防腐措施。

        2.5 節(jié)能措施執(zhí)行不到位

        提高機組真空嚴(yán)密性各項措施執(zhí)行不到位,流于形式;機組真空嚴(yán)密性差時,未切實制定可行方案,無法做到有序排查。真空嚴(yán)密性指標(biāo)考核機制不健全。

        影響4號機組真空嚴(yán)密性差的原因較多,經(jīng)過長期經(jīng)驗積累統(tǒng)計出各因素出現(xiàn)頻數(shù)、頻率如圖3所示。

        圖3 主要因素出現(xiàn)頻率統(tǒng)計

        3 對策實施

        3.1 消除真空系統(tǒng)管道和閥門泄漏點

        2018年6月,機組運行中用氦質(zhì)譜檢漏儀對機組真空系統(tǒng)全面檢查,通過抹黃油等方式進行堵漏。

        對真空系統(tǒng)低壓缸安全膜、管道法蘭、閥門等查漏,發(fā)現(xiàn)低壓缸安全膜處有一漏點,對該處抹黃油。

        對凝汽器汽側(cè)膨脹節(jié)進行檢查,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)有一點輕微漏氣,進行了封堵。

        對高低壓疏水膨脹箱進行檢查,發(fā)現(xiàn)高壓疏水膨脹箱底部至凝汽器的疏水管道腐蝕嚴(yán)重,進行了改造處理。

        對汽輪機抽汽系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)Ⅲ級減壓裝置減溫水門后法蘭存在漏氣現(xiàn)象,進行了加固處理。

        通過對與凝汽器連接閥門、儀表管根部接口等部位檢查處理,消除了存在的漏點,機組真空嚴(yán)密性明顯好轉(zhuǎn)。

        3.2 提高設(shè)備運行可靠性

        2018年7月,對凝結(jié)水泵密封水回收裝置檢查發(fā)現(xiàn),集水箱內(nèi)設(shè)置的浮球式閥門存在卡澀、不靈活現(xiàn)象,對系統(tǒng)進行隔離處理,真空嚴(yán)密性指標(biāo)大大改善。

        對凝結(jié)水泵密封水回收裝置浮球連桿及定位銷進行了校正,消除了因浮球卡澀致使空氣漏入凝汽器現(xiàn)象,提高了設(shè)備運行可靠性。

        3.3 加強優(yōu)化運行調(diào)整

        軸封母管壓力平時維持45 kPa,2018年8月提高軸封母管壓力至50 kPa,再次做真空嚴(yán)密性試驗,真空下降值減少10 Pa/min;軸封母管壓力提高至55 kPa時,低壓缸兩端開始明顯漏汽。因此,維持軸封母管壓力為50 kPa,防止油中進水。

        正常情況下密封水系統(tǒng)各閥門開度適當(dāng),密封水放地溝門關(guān)閉不嚴(yán)或內(nèi)漏,也會影響真空的嚴(yán)密性[5]。通過反復(fù)驗證,密封水壓力維持在0.064 MPa,能夠滿足運行需要。

        通過調(diào)節(jié)給水泵小汽輪機低壓軸封進汽門、回汽門開度,保證小汽輪機油系統(tǒng)不進水,又能實現(xiàn)良好密封。通過運行分析,小汽輪機軸封壓力提高至14 kPa狀態(tài)下長期運行,真空嚴(yán)密性得到改善。

        3.4 加強真空系統(tǒng)維護力度

        機組運行時,加強對真空系統(tǒng)的維護及調(diào)整,當(dāng)真空嚴(yán)密性不合格時,先要進行常規(guī)檢查分析,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        對真空系統(tǒng)經(jīng)常泄漏的設(shè)備或系統(tǒng)進行改造,對因應(yīng)力大膨脹不均或機械碰撞造成真空系統(tǒng)管路、管件或焊口經(jīng)常開裂重點部位,在管道上加裝了波紋補償伸縮節(jié)。埋在地下的真空系統(tǒng)管道采取四周砌水泥,頂部鋪設(shè)蓋板,既防止管道腐蝕,又便于管道檢查。通過對經(jīng)常泄漏處進行改進,真空系統(tǒng)設(shè)備狀況得到改善,保證了機組的真空嚴(yán)密性長期處于優(yōu)良狀況。

        3.5 提高措施執(zhí)行力度

        制定切實有效的考核機制,提高機組真空嚴(yán)密性各項措施執(zhí)行力度[6]。

        機組真空系統(tǒng)復(fù)雜,影響因素是多方面的,一旦發(fā)生泄漏后,排查起來非常困難,應(yīng)對出現(xiàn)的問題記錄留檔,找出主要影響因素;出現(xiàn)凝汽器真空嚴(yán)密性差時,首先對重點區(qū)域進行排查,節(jié)省人力、物力。

        3.6 加強綜合治理

        機組真空嚴(yán)密性不合格時,切實制定可行方案,進行有序排查。機組正常運行中嚴(yán)格按要求每月做一次真空嚴(yán)密性實驗,并記錄實驗結(jié)果,定期分析設(shè)備運行狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        4 效果檢查

        通過研究和運行調(diào)整,在確保制訂的各項措施得以實施的情況下取得了良好的效果。通過對汽輪機真空系統(tǒng)管道進行漏點排查治理以及對軸封系統(tǒng)、給水泵密封水系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,2018年 8月份以來經(jīng)試驗測得真空嚴(yán)密性指標(biāo)明顯大幅度好轉(zhuǎn),統(tǒng)計見表2。

        表2 300 MW汽輪機真空嚴(yán)密性指標(biāo) Pa/min

        由上表可知,2018年8—10月機組真空嚴(yán)密性指標(biāo)平均值為 90.3 Pa/min,比之前降低了 182 Pa/min。

        由于真空嚴(yán)密性指標(biāo)提高,機組運行真空提升,機組發(fā)電煤耗降低。機組真空每提高1 kPa,發(fā)電煤耗可降低3.022 26 g/kWh,根據(jù)機組全年完成發(fā)電量16.5億kWh,可以算出機組全年可節(jié)省煤炭907.68 t。

        每噸煤按700元計算,機組全年可節(jié)約發(fā)電成本63.53萬元。

        5 結(jié)語

        通過對汽輪機組真空系統(tǒng)異常現(xiàn)象進行細(xì)致排查,對影響凝汽器真空的原因進行分析研究,對機組設(shè)備進行適當(dāng)改進和運行參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,使機組真空嚴(yán)密性得到了提高,減少了漏入真空系統(tǒng)的空氣,降低了機組排汽溫度,蒸汽與循環(huán)冷卻水的換熱效率提高,降低了機組煤耗和廠用電率,同時凝結(jié)水溶氧降低,減少了低壓設(shè)備氧腐蝕,提高了汽輪機組的效率和安全經(jīng)濟性,取得了良好的經(jīng)濟效益。

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