王建立 陳高峰 王 建 黃俊飛
(1. 隔而固(青島)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司, 266108,青島; 2. 隔而固(青島)振動(dòng)控制有限公司,266108,青島//第一作者,研究員)
鋼彈簧浮置板軌道(FST)是由鋼筋混凝土道床板和鋼彈簧隔振器共同組成的質(zhì)量、彈簧、阻尼系統(tǒng),用以隔離和減少軌道向周圍傳遞振動(dòng),可滿足特殊和高等級(jí)減振地段的減振需求。它將傳統(tǒng)整體道床分割成浮置板板體與基底兩部分,浮置板板體(質(zhì)量)通過鋼彈簧隔振器(彈簧、阻尼)支撐于基底上。典型的鋼彈簧浮置板系統(tǒng)構(gòu)成見圖1。
圖1 典型鋼彈簧浮置板
鋼彈簧浮置板軌道在我國(guó)已有15年成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),其以超高的隔振性能、穩(wěn)健的系統(tǒng)表現(xiàn)、出色的安全性能和簡(jiǎn)便易行的維護(hù)性能獲得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。伴隨著我國(guó)軌道交通的大發(fā)展,鋼彈簧浮置板技術(shù)也有了長(zhǎng)足的發(fā)展,其中最為重要的一項(xiàng)創(chuàng)新就是預(yù)制式鋼彈簧浮置板(以下簡(jiǎn)為“預(yù)制浮置板”)。
本文系統(tǒng)梳理預(yù)制浮置板的研發(fā)背景、理論仿真分析、相關(guān)室內(nèi)試驗(yàn)和試驗(yàn)線測(cè)試,并介紹了近年來的推廣應(yīng)用情況。
鋼彈簧浮置板誕生之初一直采用現(xiàn)場(chǎng)綁扎鋼筋并澆注混凝土的模式。該模式可充分利用隧道空間,簡(jiǎn)便易行,行之有效,在歐洲國(guó)家項(xiàng)目較少、工期有保證、施工質(zhì)量能得到有效控制的情況下一直應(yīng)用良好,解決了很多振動(dòng)控制問題。
鋼彈簧浮置板進(jìn)入我國(guó)后也采用現(xiàn)澆模式,但為滿足工程需求和國(guó)情,對(duì)其進(jìn)行了一系列創(chuàng)新和改進(jìn),其中比較重要的有上下結(jié)合施工工藝、旋轉(zhuǎn)基底技術(shù)和鋼筋籠法。
上下結(jié)合的施工工藝是在國(guó)外由下而上工法基礎(chǔ)上發(fā)展形成的適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的創(chuàng)新應(yīng)用,解決了鋼彈簧浮置板在我國(guó)應(yīng)用的施工成本和可靠性問題。旋轉(zhuǎn)基底法是一種嶄新的設(shè)計(jì)方法,具有一定的顛覆性,為后續(xù)的快速施工工法奠定了技術(shù)基礎(chǔ)?;谛D(zhuǎn)基底的鋼筋籠法是一種為加快施工速度而誕生的施工模式,設(shè)計(jì)時(shí)將浮置板規(guī)格化,施工時(shí)在場(chǎng)外準(zhǔn)備浮置板的鋼筋龍骨,整體運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)再澆筑混凝土。該方法將板的鋼筋綁扎和基底的施工完全脫開,節(jié)省了現(xiàn)場(chǎng)鋼筋綁扎占用工作面的時(shí)間,大幅度提升了施工速度。由于需要現(xiàn)場(chǎng)澆筑和養(yǎng)護(hù),鋼筋籠綁扎的質(zhì)量雖然改善了,但混凝土工程(澆筑、振搗與養(yǎng)護(hù))的質(zhì)量仍然較難控制。
同時(shí),一些新的挑戰(zhàn)也不斷出現(xiàn),例如:有新線施工時(shí)軌道車走行引起振動(dòng)擾民遭到投訴,施工期振動(dòng)控制成為挑戰(zhàn);一些先行城市早期建設(shè)的老線存在振動(dòng)超標(biāo)嚴(yán)重地段,需要改造成浮置板道床,目前的現(xiàn)澆長(zhǎng)板不能適應(yīng)改造需求。
我國(guó)城市軌道交通建設(shè)規(guī)模不斷加大,建設(shè)速度不斷提高,對(duì)鋼彈簧浮置板的質(zhì)量和品質(zhì)提出了新的要求,對(duì)設(shè)計(jì)、施工提出了更高要求。這些不斷提升的需求推動(dòng)著浮置板技術(shù)向前發(fā)展,尋求更加高效易控的解決方案。預(yù)制浮置板應(yīng)運(yùn)而生。
基于鋼筋籠法將鋼筋籠現(xiàn)場(chǎng)綁扎移到鋪軌基地成型的思路,可否將板體混凝土也在場(chǎng)外澆筑養(yǎng)護(hù),完成后再運(yùn)到隧道內(nèi)鋪設(shè)?是在鋪軌基地進(jìn)行長(zhǎng)大板的預(yù)制還是在預(yù)制件廠制作短板?對(duì)這些問題進(jìn)行調(diào)研和對(duì)比分析,最終選擇在工廠預(yù)制生產(chǎn)浮置板短板的方案。
預(yù)制式鋼彈簧浮置板的提出徹底解決了現(xiàn)場(chǎng)澆筑混凝土的質(zhì)量控制難題,浮置板的外觀和質(zhì)量均有質(zhì)的提升,同時(shí)可進(jìn)一步提升施工速度。
確定預(yù)制浮置板的形式需要考慮諸多不同于現(xiàn)澆板的因素。首先是長(zhǎng)距離運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)施工吊裝運(yùn)輸能力,必須控制板體尺寸和重量。其次是軌道結(jié)構(gòu)高度、隧道斷面及常見施工偏差范圍等軌道輸入條件,確定板寬和板厚。最后結(jié)合扣件間距模數(shù)等,確定預(yù)制浮置板尺寸。
最終選定的預(yù)制浮置板長(zhǎng)3.6 m、寬2.7 m、厚325 mm,設(shè)中心凸臺(tái)。每塊板采用4個(gè)側(cè)置式隔振器和4個(gè)內(nèi)置式隔振器支撐。如圖2所示。
將浮置板長(zhǎng)板改為短板,板端接縫大量增加,板的動(dòng)力特性顯著改變(從長(zhǎng)板受彎變形為主變?yōu)槎贪鍎傂晕灰茷橹?,板與板之間變形和受力的協(xié)調(diào)成為難點(diǎn)。為此,在內(nèi)置式鋼彈簧浮置板基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性地在板端設(shè)置共享式隔振器以協(xié)調(diào)和分擔(dān)相鄰板的受力變形,形成內(nèi)置+側(cè)置組合式隔振系統(tǒng)[1]。此設(shè)計(jì)在保證行車平順性的前提下,可最大限度地提升隔振效率。
圖2 預(yù)制浮置板系統(tǒng)
對(duì)側(cè)置式隔振器,同樣考慮了檢修安裝空間,保持了鋼彈簧浮置板隔振器便于安裝及檢修的一貫優(yōu)點(diǎn)。
為解決曲線地段以直代曲所帶來的中心偏離和板縫不均問題,設(shè)計(jì)了曲線板,最大限度地降低預(yù)制板在曲線地段帶來的偏差,減小扣件調(diào)整量。
此外,為適應(yīng)土建施工大偏差,設(shè)計(jì)了窄型板。相比標(biāo)準(zhǔn)板,其偏差適應(yīng)能力有了顯著提升。圖3給出了上海地區(qū)軌道條件(軌頂至結(jié)構(gòu)底面高度為885 mm)下的誤差適應(yīng)能力。
圖3 預(yù)制浮置板可適應(yīng)的隧道誤差范圍
3D有限元模型以梁、板單元為基礎(chǔ),采用三維彈簧單元來模擬隔振器,采用梁?jiǎn)卧M鋼軌及剪力鉸。在計(jì)算機(jī)程序允許的前提下,計(jì)算模型盡可能與實(shí)際板一致。
選用3塊連續(xù)浮置板進(jìn)行動(dòng)力分析,分別計(jì)算板自重和考慮15%列車荷重兩種情況下的系統(tǒng)固有頻率。靜力分析重點(diǎn)考察兩塊板相接處、板跨中、過渡板等3個(gè)區(qū)域。
動(dòng)力分析給出以下兩種荷載工況下的系統(tǒng)固有頻率:板自重恒載工況;板自重及列車動(dòng)載耦合工況,車輛的動(dòng)態(tài)載荷取軸重的15%。
經(jīng)計(jì)算,系統(tǒng)的固有頻率分別為13.2 Hz (板自重)和11.7 Hz (板重+15% 列車荷載)。該系統(tǒng)應(yīng)用于上海軌道交通10號(hào)線預(yù)制鋼彈簧浮置板試驗(yàn)段。
采用優(yōu)化后的側(cè)置式隔振器,系統(tǒng)固有頻率進(jìn)一步降低,分別為9.6 Hz和8.6 Hz。此系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于上海軌道交通11、12、13和9號(hào)線南延伸。
在靜力分析中,主要計(jì)算各種荷載工況下浮置板的垂向和水平向變形以及截面內(nèi)力。靜力計(jì)算中采用動(dòng)力放大系數(shù)來反映沖擊、振動(dòng)及其他動(dòng)力效應(yīng)(含輪軌不平順引起的)。動(dòng)力放大系數(shù)在配筋設(shè)計(jì)和剪力鉸驗(yàn)算中都有考慮。其中荷載工況包括:
·LC 0——自重;
·LC 1~141——列車軸重;
·LC 142——側(cè)向力(100 kN 分布在4 m的長(zhǎng)度上);
·LC 143——制動(dòng)和牽引;
·LC 144——溫度變化;
·LC 145——縱向坡度;
·LC 146——收縮;
·LCs——斷軌 (最不利荷載):
·LC 147——最大剪應(yīng)力;
·LC 148——斷軌前后的最大偏差。
例如,在LC 0(自重)恒載作用下計(jì)算出板的總變形,最大變形量為0.001 56 m。
在LC 1~141中,計(jì)算了鋼軌最大正切角、鋼軌最大正負(fù)彎矩、鋼軌最大剪力、隔振器最大變形、板體最大正負(fù)彎矩、隔振器最大變形等參數(shù)。LC 145工況按20‰ 坡度計(jì)算隔振器產(chǎn)生的水平位移。LC 146工況下的靜力由板的長(zhǎng)度變化和水平彈簧變形引起。斷軌條件下驗(yàn)算剪力鉸剪力和斷軌點(diǎn)前后最大偏差。
上海軌道交通10號(hào)線試驗(yàn)段部分計(jì)算結(jié)果見表1。
表1 上海軌道交通10號(hào)線試驗(yàn)段各工況部分計(jì)算結(jié)果
配筋計(jì)算由專門的程序自動(dòng)完成。所有的截面內(nèi)力要考慮動(dòng)力放大系數(shù)。配筋計(jì)算滿足德國(guó)規(guī)范DIN 1045-1,材料屬性根據(jù)GB 50010—2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》取用。
配筋計(jì)算時(shí)對(duì)板各荷載工況進(jìn)行組合:1.35×LC 0 + 1.3×1.5×LCi。其中,LC 0為恒載工況,LCi(i=1,2,3,…,n)為荷載工況,n為工況總數(shù)量。直線板配筋計(jì)算結(jié)果見表2。
表2 直線板配筋計(jì)算結(jié)果 cm2/m
建立車輛-軌道耦合模型。車輛模型和軌道-道床模型通過4個(gè)車輪的輪軌力進(jìn)行耦合。車輛模型簡(jiǎn)化為相鄰兩節(jié)車廂的2個(gè)轉(zhuǎn)向架,考慮對(duì)稱性,一半軌道結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)單邊4個(gè)車輪。軌道-道床模型包含浮置板軌道-道床結(jié)構(gòu)模型和整體道床軌道結(jié)構(gòu)模型,其中:整體道床結(jié)構(gòu)模型自上而下依次為鋼軌、扣件、道床和彈性層;浮置板軌道-道床結(jié)構(gòu)模型多了浮置板、隔振器兩部分。圖4中浮置板軌道-道床結(jié)構(gòu)模型中的道床指浮置板基底,但考慮了隧道結(jié)構(gòu)質(zhì)量對(duì)基底振動(dòng)的影響。
圖4 車輛-浮置板軌道耦合模型
采用幅值1 μm的簡(jiǎn)諧函數(shù)作為輪軌間的相對(duì)位移激勵(lì),模擬輪軌踏面粗糙度產(chǎn)生的激勵(lì)作用,并假設(shè)4個(gè)車輪處的位移激勵(lì)具有相同的相位。應(yīng)用耦合模型對(duì)相對(duì)位移激勵(lì)下軌道結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)進(jìn)行分析。隔振性能評(píng)價(jià)采用相對(duì)加速度。相對(duì)加速度為相同位移激勵(lì)下,浮置板基底加速度響應(yīng)和對(duì)應(yīng)的整體道床加速度響應(yīng)幅值之比,記為RA=AFST/AET。車輛模型中心線處道床相對(duì)加速度如圖5所示。
圖5 車輛模型中心線處道床相對(duì)加速度
靜載試驗(yàn)是在不同支撐條件下,對(duì)預(yù)制短板進(jìn)行分級(jí)加載測(cè)試:測(cè)試預(yù)制短板不同受力位置和內(nèi)部主筋的應(yīng)變,分析不同荷載作用下預(yù)制短板的受力特性;測(cè)試預(yù)制短板不同位置的位移和撓度,分析預(yù)制短板的變形特性。
加載方式有雙軸(1個(gè)轉(zhuǎn)向架)加載、單軸跨中加載和單軸1/3板長(zhǎng)加載3種。標(biāo)準(zhǔn)軸載為160 kN。支撐方式考慮了內(nèi)部4個(gè)隔振器正常工作、全部脫空和一半脫空一半工作3種可能。
以上加載方式和支撐方式組合了5種工況。試驗(yàn)表明:標(biāo)準(zhǔn)軸重荷載作用下,混凝土及鋼筋最大拉壓應(yīng)力均滿足設(shè)計(jì)要求;板端側(cè)置式隔振器支撐區(qū)是預(yù)制板應(yīng)力集中區(qū)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)論,優(yōu)化了板端側(cè)置式隔振器區(qū)域配筋,并對(duì)優(yōu)化后的板再次進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。
疲勞試驗(yàn)支撐方式為所有隔振器正常工作,加載方式為單軸跨中加載。施加的疲勞荷載為30~180 kN。在加載前,以及加載50萬次、70萬次、100萬次、170萬次、200萬次、300萬次后,對(duì)板的動(dòng)態(tài)位移和混凝土應(yīng)變進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)進(jìn)行板裂紋和板狀態(tài)的觀測(cè)記錄。
預(yù)制式浮置板經(jīng)過300萬次疲勞試驗(yàn)后,混凝土未發(fā)現(xiàn)裂紋,疲勞強(qiáng)度滿足要求。
本項(xiàng)目研究依托上海申通軌道交通研究咨詢有限公司的科研課題《鋼彈簧浮置板設(shè)計(jì)施工一體化研究》[2-3]展開,在上海軌道交通10號(hào)線虹橋1號(hào)航站樓—上海動(dòng)物園站上行區(qū)間鋪設(shè)了41塊預(yù)制浮置板(總長(zhǎng)147.6 m)試驗(yàn)段。該試驗(yàn)段于2010年11月底通車運(yùn)營(yíng)。
2010年10月,受上海申通軌道交通研究咨詢有限公司委托,同濟(jì)大學(xué)對(duì)上海軌道交通10號(hào)線預(yù)制浮置板的安全性及平穩(wěn)性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。根據(jù)GB 5599—1985《鐵道車輛動(dòng)力學(xué)性能評(píng)定和試驗(yàn)鑒定規(guī)范》,平穩(wěn)性實(shí)測(cè)結(jié)論為預(yù)制鋼彈簧浮置板系統(tǒng)行車平穩(wěn)性達(dá)到Ⅰ級(jí)(保養(yǎng))標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。
采用脫軌系數(shù)、輪重減載率及最大橫向力等3個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)軌道安全性。脫軌系數(shù)測(cè)試結(jié)果如圖6所示。
圖6 預(yù)制浮置板試驗(yàn)段軌道安全性測(cè)試
減振效果測(cè)試于2010年10月動(dòng)車調(diào)試期間和運(yùn)營(yíng)3個(gè)月后的2011年3月各進(jìn)行了1次。測(cè)試表明,相對(duì)于整體道床,隧道壁垂向加速度振動(dòng)的插入損失為16.2 dB,可滿足特殊減振等級(jí)需求。
預(yù)制式浮置板采用內(nèi)置+側(cè)置組合式隔振系統(tǒng),有效解決了短板之間受力與變形協(xié)調(diào)問題。采用工廠化生產(chǎn),機(jī)械化鋪設(shè),極大地提升了浮置板的質(zhì)量和施工速度。優(yōu)秀的減振效果保證了預(yù)制浮置板系統(tǒng)可滿足高等級(jí)及特殊減振需求。
上海軌道交通10號(hào)線試驗(yàn)段成功驗(yàn)收后,預(yù)制式浮置板在上海軌道交通11~13號(hào)線和9號(hào)線南延伸段獲得應(yīng)用,總鋪設(shè)里程超過35 km,超過了同期建設(shè)的現(xiàn)澆浮置板,成為上海新一輪建設(shè)中的主流鋼彈簧浮置板。
軌道施工中,預(yù)制式浮置板一旦就位即可發(fā)揮減振作用,施工車輛運(yùn)行于預(yù)制浮置板地段,未再發(fā)生因振動(dòng)超標(biāo)擾民而導(dǎo)致的投訴。
上海軌道交通13號(hào)線世博段采用預(yù)制式浮置板,將普通道床及部分減振扣件道床升級(jí)改造為鋼彈簧浮置板道床。此段于2015年12月重新開通運(yùn)營(yíng),解決了該區(qū)段振動(dòng)超標(biāo)擾民問題。
2014年和2015年,預(yù)制式浮置板道床應(yīng)用于南京地鐵和深圳地鐵,其中南京地鐵3號(hào)線為過江大盾構(gòu)隧道,深圳地鐵9號(hào)線則包含暗挖馬蹄形、明挖矩形和盾構(gòu)圓形3種土建斷面。目前,上海、天津等城市的地鐵線路正在進(jìn)行預(yù)制浮置板道床設(shè)計(jì)和建設(shè)。
迄今,最早的預(yù)制浮置板線路運(yùn)營(yíng)已超過6年,上海軌道交通11~13號(hào)線等大規(guī)模應(yīng)用的線路運(yùn)營(yíng)也已超過3年,預(yù)制浮置板的工作狀態(tài)和減振效果均表現(xiàn)良好。
預(yù)制式浮置板作為鋼彈簧浮置板技術(shù)的最新發(fā)展,有著現(xiàn)澆板無法企及的優(yōu)勢(shì),已獲得成功應(yīng)用,能滿足特殊等級(jí)和高等級(jí)減振需求,可作為鋼彈簧浮置板的首選應(yīng)用方案。預(yù)制浮置板將引領(lǐng)軌道交通建設(shè)中道床預(yù)制拼裝潮流。