吳德明,吳紅光
(五凌電力掛治水力發(fā)電廠,貴州 錦屏556700)
掛治水電廠位于沅水干流上游河段的清水江中下游,是沅水梯級規(guī)劃的第三級。電廠安裝3臺單機容量為50 MW的水輪發(fā)電機組,發(fā)電機采用立軸全傘、密閉循環(huán)、自通風、空氣冷卻的形式。電廠2號機組檢修后,機組運行中出現(xiàn)了推力及下導組合軸承油溫瓦溫較檢修前有明顯升高的情況,值班人員統(tǒng)計各瓦溫度無顯著差別,部分溫度數(shù)據(jù)摘錄如表1。
表1 溫度數(shù)據(jù)摘錄
通過對比數(shù)據(jù)可以看出,檢修后組合軸承油溫瓦溫上升顯著,幅度達7~8℃。針對該情況,電廠統(tǒng)計分析水輪機導軸承油溫、瓦溫及各振動擺度數(shù)據(jù),均無顯著變化;停機檢查組合軸承油位、油質(zhì)均正常,取油樣化驗,各項指標均正常。
發(fā)電機推力及下導軸瓦大幅升溫,威脅著機組的安全穩(wěn)定運行,電廠從多個方面對問題進行了排查與分析。
掛治電廠推力軸承及下導軸承組合安裝于下機架中心體上的油槽內(nèi),其結(jié)構(gòu)如圖1。推力軸承采用彈性圓盤支撐結(jié)構(gòu),軸承由12塊扇形瓦組成,推力瓦采用彈性金屬塑料瓦,其與彈性圓盤為面接觸,可有效減小瓦面受力后的變形,軸瓦徑向靠內(nèi)、外側(cè)定位銷定位。下導軸承由16塊可傾導軸瓦、楔形調(diào)整裝置等組成,導軸瓦采用巴氏合金,瓦的背面有球面支承柱,該結(jié)構(gòu)在運行時能自動偏心調(diào)整導軸瓦傾向,徑向力通過支承柱傳到楔形塊上,楔形塊組裝在導軸承支架上,利用楔形塊可以調(diào)整轉(zhuǎn)子中心和導軸承間隙。油槽潤滑油采用外循環(huán)水冷卻方式,在推力鏡板上分布有20條與徑向呈60°傾角的過油通道,在機組運行中形成動壓效應,保證潤滑油的循環(huán)流量,實現(xiàn)與冷卻水的熱交換。
圖1 推力及下導組合軸承結(jié)構(gòu)示意圖
一般來說,對于分塊可傾式導軸承,其間隙分布情況對軸瓦溫度會有一定的影響,在水輪機發(fā)電機組的運維實踐中,檢修人員會經(jīng)驗性地參照軸瓦溫度適當調(diào)整其安裝間隙,在某些情況下也能夠取得一定的效果,對此,我們要結(jié)合實際情況進行具體分析。
表2 掛治水電廠推力軸承及下導軸承的設計參數(shù)
電廠在2號機檢修中對機組中心進行了調(diào)整并重新調(diào)整下導瓦間隙,查閱部分數(shù)據(jù)記錄及結(jié)算結(jié)果如下:
(1)對稱抱4塊下導瓦、4塊水導瓦盤車,測量計算聯(lián)軸法蘭對下導滑轉(zhuǎn)子相對擺度為0.002 5 mm/m,遠小于要求值0.03 mm/m,說明軸系直線度非常好。
(2)僅對稱抱4塊下導瓦盤車,測量計算水導滑轉(zhuǎn)子對下導滑轉(zhuǎn)子相對擺度為0.009 8 mm/m,比要求值0.05 mm/m小很多,說明軸系靜態(tài)擺度很小。
(3)參照相關標準,對下導軸承按設計間隙均勻放瓦,單邊間隙0.24 mm。
考慮到推力軸承損耗是下導軸承的20多倍,即便是下導軸承損耗成倍增大,也不可能對組合軸承油溫有太大影響,且如果出現(xiàn)這種情況,下導瓦溫度必會高于推力瓦溫度,這與現(xiàn)場實際不符。通過上述分析,可以推測檢修中對下導軸承間隙的處理不可能使軸承損耗大幅增加,應另有原因。
通過前文分析,我們推斷,在此次2號機組軸瓦溫升大幅增加的問題中,推力軸承對軸瓦和油槽溫升的影響更需要重點關注。檢修中未對推力瓦和軸系進行拆裝,可以認為推力軸承的損耗不會有太大變化,那么問題可能出現(xiàn)在軸承散熱系統(tǒng)?;诖?,電廠對1~3號發(fā)電機風洞內(nèi)散熱設備進行溫度測量,統(tǒng)計并計算數(shù)據(jù)形成如表3。
表3中,任意相同測點的兩次數(shù)據(jù)差別都不大,說明測量數(shù)據(jù)可信,進一步分析還可以發(fā)現(xiàn),2號機組數(shù)據(jù)與另外2臺機的明顯差別除了油溫外,油冷卻器進出油溫差也明顯大很多。根據(jù)各油冷卻器的第一次溫度數(shù)據(jù),繪制熱平衡圖如圖2。
表3 風洞內(nèi)設備溫度測量計算表
圖2 熱平衡圖
圖2可知,2號機油冷卻器中油、水的溫度梯度最大,根據(jù)熱交換原理,在其他變量一定的條件下,兩者溫度梯度越大,熱交換速度越快,以油的降溫幅度來看,2號機的最快,但其水的升溫卻并不顯著。
對于兩種流體,在理想的熱交換情況下,熱平衡公式為:
相對流量比為:
式中:ρ、V、C、Δt分別為相應介質(zhì)的密度、體積流量、比熱容、溫差,油和水的密度和比熱容隨溫度略有變化,由于實際的溫度變化不大,可視為定值,查資料近似取值ρ水=1 000 kg/m3、C水=4 200kJ/(kg·℃)、ρ油=885 kg/m3、C油=1 900 kJ/(kg·℃)。
根據(jù)以上數(shù)據(jù),結(jié)合每臺機組兩油冷卻器第二次測量溫度的平均數(shù)據(jù),暫忽略其他熱量交換影響,計算油、水的相對流量比值如下:
不難發(fā)現(xiàn),1、3號機油冷卻器的油、水流量比值差別不大,而2號機的則小得多,由于該機組合軸承油溫瓦溫較高,不可能是其冷卻水流量大,綜合判斷2號機經(jīng)過冷卻器的循環(huán)油流量較小。
表4 組合軸承冷卻系統(tǒng)設計參數(shù)
掛治電廠組合軸承油循環(huán)圖如圖3,機組運行中推力鏡板將潤滑油甩出,在油槽內(nèi)形成高、低壓兩個腔室,高壓腔室的油經(jīng)油冷卻器降溫后進入下油槽,通過推力瓦間的噴油管對瓦和鏡板冷卻潤滑后進入低壓腔室,在鏡板泵的作用下再進入高壓腔室,形成閉合回路。
流體總是走阻力最小的回路,為了讓潤滑油盡量通過油冷卻器,在推力鏡板與下導軸承座之間設有非接觸式密封,通過增大內(nèi)循環(huán)阻力,以減弱高、低壓2個腔室之間在油槽內(nèi)部形成的對流效應,總的循環(huán)油流量即鏡板泵油量等于內(nèi)循環(huán)流量加外循環(huán)流量。
通過前文分析,我們認為問題的原因是經(jīng)過油冷卻器的外循環(huán)油流量減小了,其原因可能有3方面:外循環(huán)回路受阻直接減小、總流量變小或內(nèi)循環(huán)流量變大。前2個因素的可能性較?。海?)從前面熱平衡圖可以看出,2號機2臺油冷卻器換熱效果相差不大,2個油冷卻器都受阻的可能性較?。唬?)如果是總流量變小,必然基于內(nèi)部回路受阻,內(nèi)部回路除了噴油管與鏡板流道相對較小外,其他各處均難以對循環(huán)油形成有效阻力,而鏡板流道與噴油管數(shù)目較多,從前面的熱平衡計算結(jié)果來看,油流應該要減少一半以上,只有多處堵塞才能形成這樣的效果,該情況發(fā)生的可能性很小。
圖3 組合軸承油循環(huán)圖
內(nèi)循環(huán)流量變大可能是由于密封環(huán)磨損造成的,在檢修中因機組中心調(diào)整的需要,對有礙調(diào)整的方位進行了局部修磨處理,機組中心調(diào)整到位后,會使對側(cè)間隙變大,而軸系在新的旋轉(zhuǎn)中心運行時,可能還會將部分方位的間隙進一步磨大,至于該間隙變大對潤滑油內(nèi)循環(huán)的影響性到底如何,需要進一步分析確認。
對密封環(huán)內(nèi)的間隙流進行力學分析,其受力為表面力和質(zhì)量力,表面力中對流量有影響的只有切向力,設單位表面ΔA上的切向表面力ΔT,應力為:
總的切向表面力為:T=τAZ
圖4 表面力
AZ為密封環(huán)內(nèi)、外兩側(cè)與油液的周向接觸面積,令密封環(huán)周長為L,油液流向長度h,則:
AZ=2hL
質(zhì)量力包括高低壓腔室的差壓力和油液的重力:
W=ΔpAl+ρVg
圖5 質(zhì)量力
Al為油液的流向面積,令密封間隙為δ,則:
Al=δL
V為油液體積:
V=Al·h=δhL
圖6 虛加慣性力
為了簡化,將流體動力學問題轉(zhuǎn)化為靜力學問題,在間隙流上虛加慣性力F:
F=W-T
求解慣性力:
F=(Δp+ρgh)Lδ-2τhL
由此可繪制F(δ)函數(shù)曲線,但實際的F(δ)并不是一次線性函數(shù),原因在于流體的切向表面力屬動力學范疇,其大小并不恒定,而與流體的邊界層因素相關,當間隙較小時,邊界層占主導作用,當間隙較大時,邊界層所受的切向力對流體的作用并不明顯,因此可以定性修正F(δ)函數(shù)如圖7。
圖 7 F(δ)函數(shù)曲線
理論上,間隙δ的取值越小密封效果越好,但其值不能小于導軸瓦間隙,否則機組運行中將發(fā)生碰磨,掛治電廠密封環(huán)間隙設計值為0.3~0.5 mm,實測間隙多處在1 mm以上,由F(δ)函數(shù)圖可知,在δ取值較小時,若其增大一倍,F(xiàn)(δ)增幅遠不止一倍,故而密封環(huán)間隙對油流內(nèi)循環(huán)的影響不容忽視。
在對密封環(huán)進行處理之前,實測各處間隙如圖8,所有數(shù)值均已超標,最大處超標4倍,為了解決組合軸承溫升問題,保證機組安全運行,需要更換密封帶,使密封環(huán)間隙在設計要求0.3~0.5 mm以內(nèi)。
圖8 密封環(huán)處理前實測間隙
(1)拆卸組合軸承蓋板,做好拆裝標記后,將下導擋油圈、下導軸承及楔形調(diào)整裝置、下導軸承座依次拆下取出。
(2)測量并記錄油槽內(nèi)下導軸承座安裝止口四個方向至鏡板的徑向距離:X 34.20 mm,Y 33.95 mm,-X 34.25 mm,-Y 34.40 mm。
(3)拆下下導軸承座密封帶,對密封帶導槽進行全面清理,截取合適長度的密封帶將截取的密封帶進行彎折找直,然后沿著密封帶裙邊方向向內(nèi)彎曲。
(4)使用專用工具卡住密封帶裙邊向內(nèi)按壓密封帶進槽,沿一個方向依次按壓敲擊密封帶直至密封帶全部進槽。對兩側(cè)凸出的密封帶進行切除,修磨切口。
(5)密封帶更換修磨完成后妥善保護并外送進行加工。
(6)下導軸承座運輸至加工廠后進行現(xiàn)場合圓組裝,組裝完成后根據(jù)油槽內(nèi)相應安裝止口四個方向至鏡板的徑向距離,調(diào)整下導軸承支座與車刀中心的位置,位置關系如圖9,按照密封帶內(nèi)徑設計尺寸的下偏差,加工密封帶內(nèi)徑側(cè)。
(7)加工完成后轉(zhuǎn)運回電廠,按照相關記號進行回裝,回裝完成后測量相關間隙數(shù)據(jù),在設計值范圍內(nèi)。
電廠對2號機下導軸承座密封帶進行處理后,機組調(diào)試時,組合軸承瓦溫油溫數(shù)據(jù)都恢復正常(見表5),機組運行1年以來,各項數(shù)據(jù)長期保持穩(wěn)定,機組安全運行可靠,問題得到解決。
圖9 密封帶加工時,對下導軸承座定位的偏心量計算
表5 處理后溫度數(shù)據(jù)
針對掛治電廠2號機組檢修后發(fā)電機軸瓦溫升偏高的問題,本文利用軸承損耗的基礎理論,排除下導軸承安裝因素對該問題的影響,通過對軸承散熱系統(tǒng)進行分析,對比3臺機組合軸承的熱平衡關系,最終分析出2號機冷卻器循環(huán)油流量減小的問題,并進一步分析了密封環(huán)間隙增大對循環(huán)油流量的影響。
由于對組合軸承循環(huán)油流量沒有可靠的監(jiān)測手段,電廠在問題的排查過程中付出了較多精力。因此對于采用外置冷卻器的機組,宜加裝流量監(jiān)測儀器,以便提供準確的監(jiān)測數(shù)據(jù),有助于運行中問題的及時發(fā)現(xiàn)和處理。
無論采用內(nèi)置冷卻器還是外置冷卻器結(jié)構(gòu),廠家設計油循環(huán)的回路時,通常會考慮在油槽內(nèi)部設置導流帶、隔板等結(jié)構(gòu),通過阻礙不必要的油流以提高冷卻器的熱交換效率,在設備維護中,需要對相關部位加強關注。