劉彬 邵長暖
摘 要:超超臨界機組汽機凝汽器為雙背壓運行,高、低壓側(cè)凝汽器壓力相差約1 kPa,凝結(jié)水過冷度大,溶氧量大,引起低壓設備和管道的氧腐蝕,降低設備的安全可靠性。本項目以超超臨界凝汽器回熱系統(tǒng)為研究對象,降低凝結(jié)水過冷度,降低供電煤耗,提高系統(tǒng)的熱經(jīng)濟性;降低氧腐蝕,提高設備的安全可靠性。
關鍵詞:超超臨界機組;凝汽器回熱;節(jié)能;安全
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.13.185
1 設備系統(tǒng)概況
某超超臨界機組凝汽器設計為雙殼體、雙背壓、單流程,背壓4.16/5.36kPa。循環(huán)水系統(tǒng)采用以海水為水源的直流供水系統(tǒng),采用單元制。循環(huán)水系統(tǒng)配置情況:1臺機組配置1個取水口,1條引水溝道,3個檢修鋼閘門,3個攔污柵(2臺機組的6個攔污柵合用1臺清污機),3套旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng),3套循環(huán)水泵組,1條DN3800循環(huán)水壓力供水管道,1條DN3800循環(huán)水排水管,1條循環(huán)水排水溝和1套水輪發(fā)電機組。
2 技術方案探討
通過綜合分析,結(jié)合現(xiàn)場實際,最終確定兩種技術路線,如表1:
第一種技術路線:在低壓側(cè)凝汽器熱井內(nèi)增設集水板,從集水板向下引出三根凝結(jié)水回熱主管,利用8號低壓加熱器的疏水以及汽動給水泵機械密封水做為動力水,采用射流泵將凝結(jié)水引向高背壓側(cè)(HP)熱井上部,與高背壓側(cè)凝汽器中的回熱管系相接,通過高背壓側(cè)回熱支管上的一系列噴淋孔將凝結(jié)水噴入高背壓側(cè)蒸汽空間,凝結(jié)水被高背壓側(cè)的排汽加熱到相應的飽和溫度。低背壓側(cè)凝汽器中的低溫凝結(jié)水進入高背壓凝汽器中進行加熱,既提高了凝結(jié)水溫度,又減少了高背壓凝汽器被冷卻水帶走的冷源損失。此路線主要存在以下技術難點:射流泵選型、噴嘴規(guī)格、材質(zhì)、布置及吸熱分析、低壓凝汽器凝結(jié)水和低加疏水混合后的凝結(jié)水噴淋時會在蒸汽空間進行二次蒸發(fā)等。第二種技術路線:發(fā)電機組凝汽器兩個殼體之間的溫度大約有5.5度的一個溫差,#8低加疏水溫度高于低壓側(cè)凝汽器凝結(jié)水溫度10度以上,可以利用這部分高溫水作為熱源,在兩個殼體聯(lián)絡管內(nèi),利用引射管,將#8低加疏水和低壓側(cè)凝結(jié)水充分混合,以減少凝結(jié)水的過冷度和含氧量,提高了凝結(jié)水出口溫度,從而實現(xiàn)降低機組的能耗。
綜合比較分析:第二種聯(lián)絡管引射管的技術路線系統(tǒng)簡單、實用,減少了不可控因素,節(jié)能效果明顯?,F(xiàn)場擬定第二種技術路線。
3 社會效益分析
THA熱耗率驗收工況背壓低壓側(cè)4.22kPa(a)/高壓側(cè)5.22kPa(a),高壓側(cè)對應飽和凝結(jié)水溫度33.66℃,排汽流量1610.612t/h;8號低壓加熱器流量428.864t/h,凝結(jié)水平均溫度為32.1℃。凝結(jié)水過冷度為33.66-32.1=1.56℃。增設凝汽器回熱系統(tǒng)后,凝結(jié)水溫度增加1.1℃,凝結(jié)水流量為(1610.216+428.86)t/h,凝結(jié)水吸熱量為:2039.476x1.1x4.2x1000=9.422x106kj/h,1kg標煤熱值為29270kj/kg,凝結(jié)水吸熱量折標煤為:321.9kg/h,冬季運行按2640h計算,可節(jié)約849.85t標煤。
TRL銘牌工況滿發(fā)時凝汽器背壓低壓側(cè)8.5kPa(a)/高壓側(cè)9.5kPa(a),高壓側(cè)對應飽和凝結(jié)水溫度44.83℃,排汽流量1648.247t/h;8號低壓加熱器流量420.701t/h,凝結(jié)水平均溫度為44℃。凝結(jié)水過冷度為44.83-44.0=0.83℃。增設凝汽器回熱系統(tǒng)后,凝結(jié)水溫度增加0.83℃,凝結(jié)水流量為(1648.247+420.7)t/h,凝結(jié)水吸熱量為:2069.x0.83x1000x4.2=7.21x106kj/h,1kg標煤熱值為29270kj/kg,凝結(jié)水吸熱量折標煤為:246.41kg/h,按運行2860h計算,可節(jié)約704.74t標煤。
根據(jù)以上計算年節(jié)約標煤為849.85+704.74=1554.59t,按標煤單價600元/t,年節(jié)省費用為93.275萬元。
4 實踐應用及結(jié)論
某公司利用機組檢修機會,按照第二種聯(lián)絡管引射管方案進行回熱系統(tǒng)改造完成。
2018年11月8日及13日,進行改造后試驗分析:機組負荷1045MW、747MW,#1、2、3聯(lián)絡管進口溫度27.7℃,出口平均溫度5.07℃,#4、5、6聯(lián)絡管進口溫度27.7℃,出口平均溫度2.5℃,減少了過冷度1.25℃,降低煤耗0.051g/kWh。真空提高0.123kPa,影響煤耗0.246g/kWh,合計降低煤耗0.297g/kWh。達到了節(jié)能、安全的目的,收到了預期效果。
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作者簡介:劉彬(1965-),男,山東鄒平人,本科,工程師,從事電廠運行管理工作。