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        鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗(yàn)

        2019-05-30 07:12:22楊玉清
        關(guān)鍵詞:制粉氧量飛灰

        楊玉清 董 敏

        (中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)

        為進(jìn)一步強(qiáng)化大氣污染治理,改善空氣質(zhì)量,并根據(jù)《2030年巴黎協(xié)定》的規(guī)定,我國(guó)正在執(zhí)行越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保政策。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)熱電部2#爐選擇性催化還原(SCR)反應(yīng)器入口氮氧化物(NOx)質(zhì)量濃度為450 mg/m3左右,由于SCR催化劑壽命有限,噴氨量和氨逃逸量大會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器堵塞,因此需要把SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度降低到350 mg/m3以下,才能避免空預(yù)器堵塞、延長(zhǎng)催化劑壽命。同時(shí),2#爐煤粉在爐膛內(nèi)燃燒不充分,飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到8.2%,不完全燃燒熱損失高,導(dǎo)致鍋爐效率偏低,直接影響經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。針對(duì)以上兩大問(wèn)題,文章通過(guò)熱態(tài)調(diào)整試驗(yàn),分析其問(wèn)題關(guān)鍵,提出優(yōu)化運(yùn)行建議。

        1 鍋爐設(shè)備概況

        上海石化熱電部2#爐為北京巴布科克·威爾科克斯公司生產(chǎn)的B&WB-410/9.8-M型鍋爐,該鍋爐為自然循環(huán)、Π型布置,設(shè)計(jì)燃料為晉北代表性煤,鍋爐爐膛深度和寬度均為9 980 mm。

        燃燒器采用四角切圓布置,干燥劑送粉,直流燃燒器,假想切圓直徑為400 mm。制粉系統(tǒng)采用兩臺(tái)DTM320/580鋼球磨。燃燒器布置方式從下到上依次是下二次風(fēng)燃燒器、下層濃稀相燃燒器、中層外燃式微油點(diǎn)火燃燒器、中層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、上層外燃式燃燒器、上層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、上上層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、A層可調(diào)式燃盡風(fēng)裝置、B層可調(diào)式燃盡風(fēng)裝置。中、上、上上二次風(fēng)燃燒器以及A、B燃盡風(fēng)燃燒裝置可左右擺動(dòng),即切圓可調(diào)燃燒器。設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 鍋爐燃燒器設(shè)計(jì)配風(fēng)參數(shù)

        其配備的制粉系統(tǒng)為鋼球磨、中間儲(chǔ)倉(cāng)式、乏氣送粉系統(tǒng),分3#磨和4#磨系統(tǒng),其中3#磨的乏氣作為上層4個(gè)和下層2個(gè)共6個(gè)燃燒器的一次風(fēng);4#磨的乏氣作為中層4個(gè)和下層2個(gè)燃燒器的一次風(fēng)。

        2 試驗(yàn)過(guò)程

        2.1 一次風(fēng)壓調(diào)整

        本調(diào)整試驗(yàn)以常規(guī)運(yùn)行工況為基礎(chǔ),運(yùn)行氧量按分散控制系統(tǒng)(DCS)氧量2.5%左右維持不變,通過(guò)調(diào)節(jié)排粉機(jī)入口擋板門(mén)5和再循環(huán)風(fēng)門(mén)門(mén)6改變一次風(fēng)壓,一次風(fēng)壓按2.80(原始工況),2.65,2.50 kPa三種方式進(jìn)行,詳見(jiàn)表2。

        隨著一次風(fēng)壓的降低,二次風(fēng)壓上升了0.2 kPa,高溫過(guò)熱器出口煙溫下降了20 K左右,說(shuō)明煤粉氣流著火提前。為了保證制粉安全,一次風(fēng)壓沒(méi)有繼續(xù)下調(diào),爐膛溫度、飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、NOx、噴口溫度、排煙煙氣成分等參數(shù)并沒(méi)有很大的變化。在18.4 m層的觀火孔(下層燃盡風(fēng)附近)處用紅外高溫儀進(jìn)行溫度測(cè)量,可見(jiàn)爐膛火焰中心位置偏高。從9 m層及燃燒器區(qū)域觀火孔觀測(cè),積渣情況并沒(méi)有差異,隨著一次風(fēng)壓的降低也沒(méi)有出現(xiàn)燒噴口的現(xiàn)象??偟膩?lái)說(shuō),由于涉及制粉系統(tǒng)安全,一次風(fēng)壓下降有限,工況變動(dòng)不明顯。

        表2 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)工況

        2.2 二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整

        本調(diào)整試驗(yàn)以常規(guī)運(yùn)行工況為基礎(chǔ),運(yùn)行氧量按DCS氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.5%左右(甲氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.7%,乙氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.3%)維持不變,保持一次風(fēng)壓2.8 kPa不變,按正寶塔(習(xí)慣運(yùn)行工況配風(fēng))、均等、倒寶塔、縮腰四種二次風(fēng)配風(fēng)方式進(jìn)行試驗(yàn)(見(jiàn)表3)。從表3中可見(jiàn)配風(fēng)方式換成倒寶塔和縮腰后,NOx明顯降低,而兩者相比,縮腰配風(fēng)NOx更低。

        表3 二次風(fēng)配比 %

        在18.4 m層的觀火孔(下層燃盡風(fēng)附近)處用紅外高溫儀進(jìn)行溫度測(cè)量,結(jié)果見(jiàn)表4。從表4中可見(jiàn):隨著下層、中下層、中上層二次風(fēng)的關(guān)小,爐膛火焰中心下降了,常規(guī)工況下煤粉初期燃燒的供風(fēng)增加,這部分風(fēng)不參與燃燒反而起冷卻作用,推遲了煤粉著火。總的來(lái)說(shuō),縮腰型的配風(fēng)方式煤粉氣流著火早,火焰中心稍低,燃燒狀況改善,NOx質(zhì)量濃度降低,針對(duì)目前使用的煤種,此種配風(fēng)方式比較合理。

        表4 爐膛溫度測(cè)量結(jié)果 ℃

        2.3 運(yùn)行氧量調(diào)整

        在雙磨380 t/h下,按照一次風(fēng)壓2.8 kPa,縮腰型配風(fēng)方式,按運(yùn)行氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.2%,2.5%,3.2%三種方式進(jìn)行了優(yōu)化試驗(yàn)(見(jiàn)表5)。

        從表中5數(shù)據(jù)中可以看出:運(yùn)行氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.2%時(shí),反應(yīng)器入口NOx為446 mg/m3,NOx偏高,而排煙氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)6.5%,排煙損失大;運(yùn)行氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.5%時(shí),排煙氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.3%,排煙損失大;氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.2%時(shí),反應(yīng)器入口NOx為341 mg/m3,減溫水量21.4 t/h,飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.2%。因此綜合考慮運(yùn)行氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.2%時(shí)更為合適。

        3 整體燃燒優(yōu)化調(diào)整

        由于氧量、CO、NOx、一次風(fēng)壓、一次風(fēng)投運(yùn)數(shù)量、燃盡風(fēng)、周界風(fēng)、二次風(fēng)投運(yùn)方式以及制粉系統(tǒng)電耗出力等因素相互影響,需要折中尋優(yōu),在380 t/h負(fù)荷下進(jìn)行了綜合性優(yōu)化試驗(yàn)??紤]到制粉安全,一次風(fēng)壓保持2.8 kPa,而二次風(fēng)配風(fēng)按縮腰型,周界風(fēng)、中心風(fēng)全關(guān),運(yùn)行氧量2.2%,給粉機(jī)均等給粉,進(jìn)行了整體燃燒優(yōu)化調(diào)整。從優(yōu)化結(jié)果可知,NOx雖然同樣持續(xù)波動(dòng),但是相比于原始工況,優(yōu)化后的NOx下降了100 mg/m3左右,噴氨量從65 kg/h下降到47 kg/h。另外,燃燒穩(wěn)定性提高,鍋爐負(fù)荷波動(dòng)小,飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從原來(lái)的7.9%下降到5.9%,爐效從90.01%上升到90.50%,經(jīng)濟(jì)性大大提升(見(jiàn)表6)。

        4 結(jié)論及建議

        (1)鍋爐一次風(fēng)壓不宜過(guò)高。一方面,一次風(fēng)率高,鍋爐燃燒大量摻冷風(fēng),空預(yù)器預(yù)熱的風(fēng)量少,空預(yù)器出口的煙氣溫度高,因此鍋爐的排煙熱損失大大增加;另一方面,由于一次風(fēng)速過(guò)高,煤粉著火遲,不利于煤粉的燃盡,飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高。但是,降低一次風(fēng)壓運(yùn)行,細(xì)粉分離器入口彎頭處容易積粉。而對(duì)于2#爐,如果為了保持系統(tǒng)通風(fēng)量,開(kāi)大再循環(huán)風(fēng)門(mén),會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)入口溫度上升,容易產(chǎn)生閃爆。所以,有必要對(duì)2#爐做制粉系統(tǒng)試驗(yàn),在保證制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行的同時(shí),降低一次風(fēng)率,改善燃燒,使得煤粉提前著火,降低固體未完全燃燒熱損失和排煙熱損失。

        (2)煤粉初期燃燒氧量過(guò)多導(dǎo)致NOx大量產(chǎn)生,關(guān)小中上、中下層二次風(fēng)有利于改善煤粉著火,提高燃燒穩(wěn)定性,降低NOx產(chǎn)生,建議采用縮腰型的二次風(fēng)配風(fēng)方式。

        (3)周界風(fēng)、中心風(fēng)過(guò)大不利于燃燒穩(wěn)定性,導(dǎo)致NOx生成較多,在現(xiàn)有煤種下,建議關(guān)閉周界風(fēng)和中心風(fēng),如果有個(gè)別火嘴溫度超溫則適當(dāng)開(kāi)啟其周界風(fēng)。

        (4)燃燒過(guò)程中,如CO、飛灰中炭的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不明顯升高,建議盡量降低運(yùn)行氧量,以提高鍋爐熱效率。

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