王百奎
(中石化股份有限公司濟南分公司,山東濟南 250101)
生產(chǎn)設備的安全性、穩(wěn)定性對于石化企業(yè)來說是保障安全生產(chǎn)的決定性因素,作為高風險企業(yè),高故障率的設備必然會進一步增加企業(yè)生產(chǎn)風險,所以石化企業(yè)設備故障的處理意義重大。運用合理的維修模式以及故障排查手段,做到相應的改進優(yōu)化措施,就可以提高企業(yè)的整體管理質(zhì)量和運行效益。下面以煉廠回收氣往復壓縮機出口氣體超溫的問題為例進行分析,并針對問題實施相應的改進措施。
煉廠低壓瓦斯回收主要是將各煉油裝置的排放氣經(jīng)低壓瓦斯管網(wǎng)收集至瓦斯氣柜,再由瓦斯回收壓縮機增壓至中壓瓦斯管網(wǎng)回收利用,維持瓦斯系統(tǒng)平衡,并產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益,因此瓦斯壓縮機的穩(wěn)定運行就顯得尤為重要。瓦斯壓縮機J-2#、J-3#于2017 年3 月更新投用,短暫運行后二級排氣溫度均在110~120 ℃并逐步上升至聯(lián)鎖停機值。壓縮機的超溫故障嚴重影響瓦斯系統(tǒng)平衡,對兩臺壓縮機逐臺停機檢修,排查超溫具體原因。
這兩臺設備均為活塞式往復壓縮機,型號為4LW-20/0.04-9,設計排量為1200 Nm3/h,一級進氣壓力為0.004 5 MPa,二級排氣壓力設計為0.9 MPa,瓦斯氣經(jīng)一級進氣、排氣經(jīng)級間冷凝器進入二級進氣,二級排氣溫度設計聯(lián)鎖停機值為120 ℃,實際運行時壓縮機二級排氣出口壓力在0.55 MPa 以下。
壓縮機自投入運行后頻繁聯(lián)鎖自停,集中表現(xiàn)為壓縮機出口超溫、運行周期短、不能滿足生產(chǎn)需求等,嚴重影響瓦斯回收系統(tǒng)正常運行。
排氣超溫會降低潤滑油的黏度,加劇壓縮機構(gòu)件的磨損,在活塞環(huán)槽、氣閥等處容易產(chǎn)生碳化、結(jié)焦現(xiàn)象,造成活塞環(huán)卡死、氣閥動作異常等。
根據(jù)壓縮機的實際運行狀況、瓦斯系統(tǒng)組份、介質(zhì)因素,分析導致壓縮機出口氣體超溫的原因可能有以下5 個。
瓦斯組份中氫氣組份占比較大,基本在40%以上。以2017年6 月28 日瓦斯采樣分析為例,氫氣占比為47.17%,原設計氫氣組份在28%左右,實際運行工況與設計時工況變化較大,因為氫氣密度較小、傳熱系數(shù)大,能接受較多的熱量,對排氣超溫也有影響,壓縮機氣閥已經(jīng)不再適用現(xiàn)有的工況。
氣閥是往復式活塞壓縮機的重要部件,也是易損壞的部件,其性能優(yōu)劣直接影響壓縮機的排氣量、排氣溫度及運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,而氣閥壽命的長短與氣閥的閥片、閥座、彈簧質(zhì)量及升程大小等有關(guān)。
壓縮機出口管線堵塞時二級排氣壓力會比較高,此時壓縮機需克服阻力做功,排量下降,效率下降,會造成壓縮機出口溫度超溫。因為瓦斯中攜帶焦粉較多,現(xiàn)有生產(chǎn)工藝無法消除焦粉來源,造成瓦斯管線彎頭、低點位置焦粉顆粒物沉積、固化堵塞管線,致使瓦斯系統(tǒng)管網(wǎng)壓力增加。
壓縮機級間冷卻器冷卻效果差,氣體經(jīng)一級壓縮后溫度沒有下降多少,進入二級壓縮后出口溫度會隨之升高,也會造成壓縮機出口超溫停機。級間冷卻器一般循環(huán)水走殼程,瓦斯氣體走管程,在使用中往往因循環(huán)水介質(zhì)不純凈、瓦斯中攜帶焦粉等顆粒物,殼程上泥垢積聚,管程上附著固狀焦粉顆粒物,致使級間冷卻器冷卻效果下降。
瓦斯中焦粉顆粒物較多,在壓縮機運行中,氣閥易結(jié)焦,對氣閥的閥座和密封元件造成磨損,影響氣閥的嚴密性,不能正常閉合止回,致使氣閥漏氣。氣體經(jīng)過壓縮后溫度上升,高溫氣體返回進氣腔,造成閥溫升高、進氣溫度上升,從而再次被壓縮后排氣溫度升高。
瓦斯中同時含有少量凝縮油等粘性物質(zhì),在壓縮機運行時對閥片運動產(chǎn)生不利影響,進而導致氣閥黏滯現(xiàn)象的發(fā)生,最終導致排氣超溫。
持續(xù)檢測瓦斯氣中氫氣含量,經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)氫氣含量基本穩(wěn)定在40%左右,將數(shù)據(jù)提供給廠家,由廠家對壓縮機氣閥進行適應性改進,使壓縮機能滿足實際工況要求。
在降低氣柜柜容后,停壓縮機,用蒸汽吹掃系統(tǒng)管線至裝置,進裝置閥門溫度超100 ℃,確定瓦斯管網(wǎng)蒸汽全線貫通,以防止管線中焦粉顆粒物沉積、固化,建議在條件允許的情況下定期吹掃。
級間冷卻器拆出后,檢查發(fā)現(xiàn)殼程、管程堵塞嚴重,泥垢,焦粉顆粒物積聚(圖1)。級間冷卻器至二級入口緩沖罐拆出后,用高壓水清洗,完全清掉固體附著物。
現(xiàn)場拆解發(fā)現(xiàn),原有級間冷卻器管程進、出口設計為翅狀結(jié)構(gòu),內(nèi)為中通直管,因為瓦斯介質(zhì)含硫、焦粉顆粒物過多,易結(jié)焦堵塞進、出口。從現(xiàn)場拆解看,端口堵塞情況嚴重(圖2)。
此種結(jié)構(gòu)適用于介質(zhì)比較純凈的工況,不適用于瓦斯工況,此為設計選型缺陷。發(fā)現(xiàn)后對級間冷卻器進行了改型,去掉原有翅狀結(jié)構(gòu),管程改為直通管(圖3)。這樣,就從結(jié)構(gòu)上消除了焦粉顆粒物結(jié)焦對級間冷卻器的影響,延長了級間冷卻器的運行周期,二級入口溫度穩(wěn)定在35 ℃左右,級間冷卻器效果明顯提高。
圖1 級間冷卻器現(xiàn)場拆解
圖2 級間冷卻器至二級入口緩沖罐堵塞
圖3 級間冷卻器結(jié)構(gòu)
根據(jù)實際壓縮機運行狀況,制定預防性氣閥維修計劃,常規(guī)維修周期一般在8~12 個月,根據(jù)介質(zhì)情況適當提前或延后,主要是進氣、排氣閥清焦、表面清理,活塞環(huán)檢查、油箱清理等。對使用過的氣閥解檢后發(fā)現(xiàn),氣閥閥片與閥座、閥片與升程限制器之間有凝縮油、焦粉顆粒組成的混合黏性物質(zhì),閥座積垢嚴重,拆解困難,閥片變形較大,彈力不足。所以要定期對氣閥進行檢查、清洗,對閥座的損傷表面進行研磨修復,及時更換閥片、彈簧等易損件。
通過預防性維修,減少壓縮機的故障維修,減少故障維修對生產(chǎn)的波動,摸索合理運行周期,確保壓縮機平穩(wěn)運行。
瓦斯中焦粉顆粒物在入口過濾后,積聚在濾網(wǎng)上,隨著運行時間的增加,積聚物會堵塞濾網(wǎng),壓縮機的進氣量會明顯下降。經(jīng)過長期實踐,現(xiàn)在入口過濾器的清理周期一般在連續(xù)運行10 d左右,此時應及時清理過濾器,保證過濾效果,減少焦粉顆粒物結(jié)焦對壓縮機的影響。
瓦斯中氫氣含量居高不下,目前無法準確判斷是哪個生產(chǎn)裝置排放或氫氣泄壓閥閥門不嚴,為此需要生產(chǎn)調(diào)度部門摸索排查,查清排放氫氣的原因,減少瓦斯中氫氣的含量,利于瓦斯壓縮機的穩(wěn)定運行。建議在氫氣相關(guān)排放口增加流量表,能達到在線實時監(jiān)測的目的。
當生產(chǎn)裝置向低瓦系統(tǒng)排放時,氣柜柜容會快速增加,為了安全考慮,會多開壓縮機來降低柜容或維持平衡,此時壓縮機出口管網(wǎng)后路應當暢通,回收利用瓦斯的裝置應加大處理量,而不是單純地增加壓縮機的開機臺數(shù),否則壓縮機出口管網(wǎng)壓力會明顯升高,二級排氣出口溫度上升較快,也不利于壓縮機的安全運行。
采取上述改進措施后,故障維修率明顯降低,尤其是級間冷卻器改型之后效果更加明顯,分析最終導致壓縮機超溫的直接原因是級間冷卻器選型缺陷,一級排氣冷卻效果不好直接進入二級吸氣,最終導致二級排氣溫度高聯(lián)鎖停機。現(xiàn)在壓縮機穩(wěn)定運行周期在1 年左右,從根本上解決了往復壓縮機出口氣體超溫的問題,滿足生產(chǎn)平穩(wěn)運行需求。
因為瓦斯中含硫、焦粉顆粒物較多,回收氣瓦斯壓縮機在選型上宜采用螺桿壓縮機,螺桿機的冷卻液與瓦斯氣體充分接觸,瓦斯中焦粉顆粒物溶于冷卻液中,減少了焦粉對壓縮機部件的影響,運行周期基本穩(wěn)定在2 年以上,建議回收氣壓縮機更新時優(yōu)選考慮螺桿壓縮機。