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        甲醇再生裝置運(yùn)行分析評價(jià)

        2019-05-29 06:02:04高好潔王德龍時(shí)文才馬雙伏
        石油化工應(yīng)用 2019年2期
        關(guān)鍵詞:處理量塔頂氣田

        景 元,高好潔,王德龍,高 欣,時(shí)文才,馬雙伏

        (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710065)

        甲醇再生裝置是天然氣處理廠的重要組成部分,是氣田采出水處理單元的核心部分,從集氣站拉運(yùn)至處理廠的氣田采出水經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)除油除機(jī)雜后進(jìn)入甲醇再生裝置,甲醇再生塔采用常壓精餾工藝分離出采出水中的甲醇,回收的甲醇拉運(yùn)到集氣站循環(huán)使用,處理合格后氣田采出水進(jìn)入回注系統(tǒng)回注地層[1-3]。

        1 甲醇再生裝置運(yùn)行情況

        1.1 甲醇回收工藝

        甲醇再生采用常壓精餾原理,處理能力為150 m3/d。經(jīng)過預(yù)處理后的含醇污水,進(jìn)入廢水換熱器與塔底水進(jìn)行換熱,溫度升至50℃后,進(jìn)入原料加熱器,經(jīng)蒸汽加熱后,進(jìn)入機(jī)械過濾器,去除雜質(zhì)后進(jìn)入精餾塔,氣相甲醇從塔頂進(jìn)入冷卻器,經(jīng)冷卻成為甲醇液體,進(jìn)入回流罐,回流罐中的大部分甲醇,經(jīng)甲醇產(chǎn)品冷卻器冷卻后,由回流泵輸送至甲醇產(chǎn)品罐,一少部分甲醇返回塔頂,控制塔頂溫度。塔底水一部分進(jìn)入廢水換熱器,與原料液進(jìn)行換熱后進(jìn)入回注系統(tǒng),另一部分進(jìn)入重沸器,經(jīng)蒸汽加熱后回到塔底,控制塔底溫度。塔頂產(chǎn)品甲醇濃度大于95%,塔底水甲醇含量小于0.1%(見圖1)。

        1.2 甲醇回收裝置運(yùn)行情況

        根據(jù)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)要求,甲醇回收裝置產(chǎn)品甲醇濃度必須大于90%,同時(shí)應(yīng)該保證塔底廢液中甲醇含量小于0.1%。而實(shí)際生產(chǎn)中甲醇回收裝置的進(jìn)料原料水甲醇含量隨季節(jié)變化很大,冬季生產(chǎn)時(shí)原料水甲醇含量最高可達(dá)70%,夏季生產(chǎn)時(shí)原料水甲醇含量只有25%。甲醇回收裝置的運(yùn)行工況會根據(jù)進(jìn)料量、原料水濃度、操作條件等的變化而變化。為了掌握甲醇回收裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,對現(xiàn)場運(yùn)行情況進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測,通過監(jiān)測數(shù)據(jù)掌握評價(jià)甲醇回收裝置的實(shí)際運(yùn)行效果,現(xiàn)場實(shí)際檢測情況(見表1)。

        通過表1中甲醇回收裝置的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)分析可得,該甲醇回收裝置目前運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)可以達(dá)到設(shè)計(jì)值,當(dāng)甲醇回收裝置運(yùn)行時(shí)通過手動微調(diào)就可以完全控制塔底廢水和塔頂產(chǎn)品甲醇的濃度達(dá)標(biāo),說明目前甲醇回收裝置操作參數(shù)可靠。

        表1 甲醇回收裝置的運(yùn)行數(shù)據(jù)表

        但是,根據(jù)現(xiàn)場操作人員及技術(shù)人員反映生產(chǎn)中出現(xiàn)的實(shí)際情況:甲醇回收裝置設(shè)計(jì)處理能力為150 m3/d,由于氣田前期未完全開發(fā),甲醇回收裝置處于低負(fù)荷運(yùn)行,處理量為40 m3/d~60 m3/d,但是隨著氣田的開發(fā),污水處理量需進(jìn)一步提升,可是生產(chǎn)實(shí)際中最大處理量只能達(dá)到120 m3/d,不能達(dá)到設(shè)計(jì)處理量,不能滿足生產(chǎn)實(shí)際的要求。

        圖1 甲醇回收裝置工藝流程圖

        圖2 利用HYSYS軟件建立的精餾塔工藝模型

        表2 甲醇精餾塔操作參數(shù)優(yōu)化匯總表

        2 原因分析及優(yōu)化

        經(jīng)過查閱借鑒大量的與此相關(guān)文獻(xiàn),分析篩選出與現(xiàn)場甲醇回收設(shè)備比較接近的水力學(xué)性能相關(guān)關(guān)聯(lián)式,并采用HYSYS軟件根據(jù)現(xiàn)場工藝建立的模擬計(jì)算模型(見圖2),通過輸入相關(guān)參數(shù),用HYSYS軟件進(jìn)行計(jì)算從而獲取有用信息與現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比。

        根據(jù)工藝模型,分別輸入處理量為100m3/d、120m3/d、150 m3/d時(shí)不同甲醇濃度進(jìn)行模擬核算,核算優(yōu)化結(jié)果(見表2)。

        通過上述模擬實(shí)驗(yàn)優(yōu)化,該甲醇回收裝置通過蒸汽量、回流量等操作調(diào)整可以提升至甲醇回收塔的設(shè)計(jì)處理能力為150 m3/d,優(yōu)化效果明顯。

        3 認(rèn)識結(jié)論

        (1)通過現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)分析監(jiān)測可以看出,目前該甲醇回收裝置運(yùn)行參數(shù)正常,操作可靠,能夠滿足不同季節(jié)不同甲醇進(jìn)料濃度下的甲醇回收再利用任務(wù)。

        (2)在裝置檢修,定期排污等措施保證各機(jī)泵運(yùn)行正常的情況下,經(jīng)過操作參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,該天然氣處理廠甲醇回收裝置最大處理量完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)處理量150 m3/d。

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