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        龍?zhí)端娬拘购殚l門應(yīng)急開啟方案制定及實(shí)施

        2019-05-28 08:15:18黃發(fā)濤
        水力發(fā)電 2019年12期
        關(guān)鍵詞:泄洪閘啟閉機(jī)閘門

        黃發(fā)濤,王 安,譚 嘯

        (國家能源集團(tuán)大渡河公司,四川 成都 610041)

        1 電站概況

        龍?zhí)端娬疚挥谒拇ㄣ氪ㄅP龍?zhí)貐^(qū)耿達(dá)鎮(zhèn),是岷江一級(jí)支流漁子溪干流上的第四級(jí)電站,距成都115 km,為一引水式日調(diào)節(jié)電站。電站總裝機(jī)容量24 MW,大壩為混凝土壩,壩頂高程1 637.3 m,泄洪閘底坎高程1 622 m,三孔泄洪閘尺寸為8 m×6.5 m,閘門為弧形門,門重40 t,采用2×25 t固定卷揚(yáng)機(jī)啟閉,啟閉機(jī)室底板高程為1 638.5 m。沖沙閘采取“Y”字形布置,壩前設(shè)置2個(gè)沖沙孔,1、2號(hào)沖沙孔尺寸分別為1 m×2.5 m和2 m×2.5 m,沖沙孔底板高程為1 621 m,匯至3號(hào)沖沙孔(尺寸為3 m×2.5 m)。壩高20.35 m,正常蓄水位1 636 m,水庫總庫容為37.96萬m3,是一座具有日調(diào)節(jié)功能的引水式電站,1996年8月3臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電。

        2 險(xiǎn)情經(jīng)過

        2019年8月19日晚,電站處于正常發(fā)電狀態(tài),三孔沖沙閘全開,泄洪閘處于關(guān)閉狀態(tài)。

        2019年8月20日凌晨2點(diǎn)左右,壩址上游左岸約300 m處的磨子溝發(fā)生泥石流,電站進(jìn)水口攔污柵前后壓差在5 min內(nèi)達(dá)到10 m,電廠值班人員馬上啟動(dòng)停機(jī)流程并停機(jī),同時(shí)啟動(dòng)泄洪閘閘門開啟模式,在1、2、3號(hào)泄洪閘分別開啟800、600、500 mm時(shí),大壩失電,沖沙閘和泄洪閘被樹枝樹干和泥沙堵死,壩頂開始過流,最大過壩流量達(dá)到420 m3/s,水位超過壩頂高程4 m。

        3 應(yīng)急搶險(xiǎn)提門方案制定

        經(jīng)原設(shè)計(jì)單位根據(jù)圖紙復(fù)核,啟閉機(jī)基座處梁板極限承載力140 t,胸墻底部懸臂梁尺寸為8 m×0.8 m,高程1 628.5 m,極限承載力為3×70 t,(三個(gè)支點(diǎn)分別為梁中心點(diǎn)、中心點(diǎn)兩側(cè)各1.75 m處),經(jīng)中國電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司復(fù)核,在庫區(qū)泥沙淤積滿的情況下,泄洪閘門的啟閉力為1 471~3 432 kN。據(jù)此,搶險(xiǎn)工作組制定了3套提門方案,一是利用原設(shè)備恢復(fù)電源提門操作;二是利用應(yīng)急操作機(jī)構(gòu),采用無電液壓方式開啟泄洪閘泄洪;三是應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)提升+液壓千斤頂頂升聯(lián)合提門方案。

        3.1 方案一:利用原設(shè)備恢復(fù)電源提門操作

        采用柴油發(fā)電機(jī)提供電源,更換電機(jī),電機(jī)參數(shù)與原設(shè)計(jì)保持一致,功率為7.5 kW,轉(zhuǎn)速690 r/min。利用壩頂2×25 t固定卷揚(yáng)機(jī),對(duì)2號(hào)泄洪閘孔進(jìn)行提門操作。

        3.2 方案二:利用應(yīng)急操作機(jī)構(gòu),采用無電液壓方式開啟泄洪閘泄洪

        應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)特點(diǎn):該裝置通過調(diào)速閥控制液壓泵式液壓馬達(dá)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到按設(shè)定速度控制閘門啟閉,并能以一定速度控制閘門提升至指定位置,避免電站閘門系統(tǒng)因故障不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉或開啟。該方案采用兩套液控應(yīng)急操作器及其動(dòng)力單元,一臺(tái)液控應(yīng)急操作器與啟閉機(jī)電機(jī)的輸出軸連接,另一臺(tái)液控應(yīng)急操作器與拆除手搖起升裝置后的減速器輸出軸相連,具體如圖1所示。無電液控應(yīng)急操作器動(dòng)力單元能提供充足的提門力,實(shí)現(xiàn)在無電源的條件下低速提升閘門,操作機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)速在70~176 r/min范圍內(nèi)可調(diào),最大轉(zhuǎn)速為原電機(jī)額定轉(zhuǎn)速1/4。該方案通過逐步調(diào)整輸出扭矩,逐步增大提門力,在保護(hù)閘門起升機(jī)構(gòu)完好的前提下,嘗試在其極限承載范圍內(nèi)提升閘門。

        圖1 無電液控應(yīng)急操作器布置示意

        3.3 方案三:應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)提升+液壓千斤頂頂升

        若采用應(yīng)急操作機(jī)構(gòu),利用無電液壓的方式仍無法實(shí)現(xiàn)提門,則采取應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)提升+液壓千斤頂頂升聯(lián)合實(shí)施的方案,并針對(duì)此方案提出了兩種措施:①將3臺(tái)液壓千斤頂放置于弧門底坎處,從閘門底部對(duì)閘門進(jìn)行頂推操作。底坎高程1 622 m,而尾水水位1 623.4 m,高于底坎高程,因此,千斤頂在水下布置難度大、危險(xiǎn)性高;即使布置成功,閘門提升后將形成過流面,千斤頂只能實(shí)施一個(gè)行程的頂推。②將3臺(tái)千斤頂布置在胸墻懸臂處,此高程與門楣頂部處于同一高程,胸墻懸臂寬度近1 m,相較措施一,頂升條件、安全性及可行性更優(yōu)。比較兩措施,決定采用措施②。

        液壓千斤頂頂升承載為“7”型梁結(jié)構(gòu)(見圖2),單件重約880 kg,共制作3件,制造廠內(nèi)焊接為整體后運(yùn)輸和吊裝至門楣處,現(xiàn)場(chǎng)再分別與閘門中部的3個(gè)縱隔板拼接在一起,將液壓千斤頂?shù)捻斖屏鬟f至閘門上。因千斤頂行程為200 mm,故將“7”型梁的頂升高度制作為9個(gè)行程(1 800 mm),以保證閘門開度。

        圖2 “7”型梁結(jié)構(gòu)

        液壓千斤頂系統(tǒng)由千斤頂、液壓泵站、操作油管等設(shè)備組成,現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)3臺(tái)千斤頂,由1臺(tái)液壓泵站集中操作??紤]到現(xiàn)場(chǎng)安全,將泵站布置在壩頂啟閉機(jī)室,通過30 m油管,將壓力同步傳遞至3臺(tái)千斤頂。在千斤頂?shù)撞糠胖靡粔K500 mm×500 mm×40 mm的鋼板,以增加千斤頂受力面積,另加工30塊500 mm×500 mm×20 mm調(diào)整墊板,以滿足千斤頂連續(xù)頂升的需要。100 t級(jí)千斤頂壓力調(diào)整為45.5 MPa,頂升力為686 kN,3臺(tái)千斤頂頂升力合計(jì)2 059 kN,固定卷揚(yáng)機(jī)最大提升力為1 324 kN,總提升力為3 383 kN。頂升裝置布置如圖3所示。(這4個(gè)數(shù)據(jù)均需換算成單位kN)

        圖3 設(shè)備布置示意

        4 操作方案實(shí)施過程

        4.1 方案一

        電機(jī)啟動(dòng)后,固定卷揚(yáng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),鋼絲繩受力,閘門未動(dòng)作,電機(jī)過載,提門操作不成功。

        4.2 方案二

        現(xiàn)場(chǎng)檢查減速機(jī)正常,將卷揚(yáng)啟閉機(jī)無電液控應(yīng)急操作器安裝就位,采用無電液壓方式提供動(dòng)力,實(shí)施以下操作:

        (1)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,泄洪閘門、固定卷揚(yáng)機(jī)、鋼絲繩等設(shè)備完好正常,具備提門操作條件。

        (2)將兩臺(tái)應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)分別與電機(jī)后出軸和減速器出軸處連接。

        (3)采用無電液壓方式提供動(dòng)力(首次壓力為4 MPa),對(duì)應(yīng)啟閉力為506 kN開啟泄洪閘閘門,閘門無動(dòng)作。

        (4)按照每次增加0.5 MPa壓力,逐步增壓至9 MPa,啟閉力為1 137 kN。提升過程中出現(xiàn)2臺(tái)操作機(jī)構(gòu)壓力不均衡,左側(cè)操作機(jī)構(gòu)壓力達(dá)到5 MPa,啟閉力達(dá)到635 kN,右側(cè)壓力達(dá)到9 MPa,啟閉力達(dá)到1 141 kN,2臺(tái)設(shè)備間的壓力差達(dá)4 MPa。因兩側(cè)受力不均勻,導(dǎo)致3號(hào)泄洪孔右側(cè)固定卷揚(yáng)機(jī)卷筒發(fā)生串動(dòng),致使提門失敗。

        4.3 方案三

        該方案實(shí)施前,將應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)動(dòng)力單元壓力值設(shè)定為10.5 MPa,啟閉力達(dá)到1 328 kN,進(jìn)行閘門提升操作,閘門無動(dòng)作,因啟閉機(jī)基座處梁板極限承載力1 372 kN,且卷筒基座筋板輕微變形,故停止操作。

        對(duì)卷筒基座加固后,開始對(duì)1號(hào)泄洪閘采取應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)和液壓千斤頂聯(lián)合提升方案。為避免兩側(cè)動(dòng)力單元出力不均勻,操作前特將動(dòng)力單元壓力值調(diào)整至相等數(shù)值,待壓力值一致后再松開制動(dòng)器啟動(dòng)提門操作。具體流程如下:

        (1)動(dòng)力單元壓力值設(shè)定為8 MPa,對(duì)應(yīng)啟閉力1 010 kN,啟動(dòng)動(dòng)力單元,松開制動(dòng)器,2臺(tái)動(dòng)力單元壓力一致,液壓千斤頂同步頂升,閘門開啟120 mm,閘門開度為920 mm時(shí),閘門未過流。

        (2)動(dòng)力單元壓力值設(shè)定為9 MPa,對(duì)應(yīng)啟閉力1 137 kN,啟動(dòng)動(dòng)力單元,松開制動(dòng)器,2臺(tái)動(dòng)力單元壓力一致,液壓千斤頂同步頂升,閘門開啟140 mm,閘門開度為1 060 mm時(shí),閘門未過流,門楣處開始射水。

        (3)動(dòng)力單元壓力值設(shè)定為10 MPa,對(duì)應(yīng)啟閉力1 265 kN,啟動(dòng)動(dòng)力單元,松開制動(dòng)器,2臺(tái)動(dòng)力單元壓力一致,液壓千斤頂同步頂升,閘門開啟140 mm,閘門開度為1 200 mm時(shí),閘門未過流。

        (4)動(dòng)力單元壓力值保持為10 MPa,對(duì)應(yīng)啟閉力1 265 kN,啟動(dòng)動(dòng)力單元,松開制動(dòng)器,2臺(tái)動(dòng)力單元壓力一致,液壓千斤頂同步頂升,閘門開啟150 mm,閘門開度為1 350 mm時(shí),閘門仍未過流,門楣處射水量加大,約30 min后閘門底部開始過流,流量約為88 m3/s,提門初步成功,繼續(xù)提升閘門時(shí)卡阻。

        (5)經(jīng)檢查,弧門面板與門楣間隙處有大量樹干(直徑約60~80 mm),堵塞約為門楣的4/5,經(jīng)處理后,閘門僅用應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)將閘門提至全開位置。

        5 結(jié)論及建議

        (1)龍?zhí)峨娬灸嗍鳛?zāi)后采用液壓千斤頂輔助無電液控應(yīng)急操作器聯(lián)合提升方案應(yīng)急提門,克服了現(xiàn)場(chǎng)電源中斷,壩前淤積和門葉卡阻嚴(yán)重等極端工況,成功實(shí)現(xiàn)開閘泄洪,是對(duì)水電水利工程應(yīng)急提門技術(shù)的一種創(chuàng)新和突破。該方案安全可靠,便于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,為后續(xù)類似應(yīng)急搶險(xiǎn)工程提供了借鑒和參考。

        (2)本次應(yīng)急提門過程中,由于對(duì)水庫內(nèi)泥石流淤積、門葉卡阻情況不夠了解,以及對(duì)應(yīng)急操作設(shè)備性能不熟悉,在3號(hào)閘門提升過程中出現(xiàn)2臺(tái)操作機(jī)構(gòu)壓力不均衡,2臺(tái)設(shè)備間的壓力差達(dá)到4 MPa,導(dǎo)致3號(hào)孔右側(cè)固定卷揚(yáng)機(jī)卷筒發(fā)生串動(dòng),提門未成功。建議在今后雙吊點(diǎn)啟閉機(jī)應(yīng)急操作中,采用一套動(dòng)力單元控制兩臺(tái)應(yīng)急操作機(jī)構(gòu),保證應(yīng)急操作機(jī)構(gòu)壓力均衡,以實(shí)現(xiàn)同步提門。

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