呂會嬌 禹勝穎 袁淮中 蘇 通
某水庫是某地區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全水源工程主調(diào)節(jié)水庫,總庫容2 533萬m3,其中調(diào)節(jié)庫容2 300 萬m3。泄流建筑物主要由輸泄水塔、泄水隧洞及泄空管道三部分組成。
輸泄水塔位于水庫左岸,正常供水水位同水庫正常蓄水位1 874.50 m,最低供水水位同水庫死水位1 837.00 m。取水塔進水側(cè)在1 862.00、1 849.00 和1 836.00 m 分別設置3 扇進水閘門,取水塔出水側(cè)設控制閘門1 扇。泄水隧洞總長240 m,為DN2 200 mm 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),進口底部高程為1 831.50 m,出口底部高程為1 829.10 m。泄水隧洞后接243.3 m 長DN1 600 mm 泄水鋼管,進口底部高程為1 829.10 m,出口底部高程為1 809.53 m。
出口消能布置:DN1 600 mm 泄空管后按3 根DN1 000 mm 分支管,分支管垂直伸入消力池中,分支管末端設消能孔,讓水流噴射于消力池中進行消能,再經(jīng)二級消力池與尾水渠相接。
對于管道出口的水流,其運動主要是受重力和慣性力的影響,所以按弗汝德數(shù)相似準則即重力相似準則設計,采用正態(tài)模型。根據(jù)試驗設備所能提供的最大水頭,并結(jié)合市場上可選的有機玻璃管直徑情況及試驗要求,選定模型比尺為λL=λH=16,流量比尺:,流速比尺糙率比尺:,時間比尺:
模型范圍從消能總管末端前約30 m 開始,至消能建筑物末端結(jié)束,全長約150 m。原型泄水管及支管均為鋼管,要求模型糙率為0.006 9,模型采用有機玻璃管制造,糙率為0.008;消力池采用水泥抹面,糙率為0.008 8;流量采用電磁流量計量測;流速采用多功能智能流速儀測量;水位測量采用水準儀和活動測針。模型的放線精度及制作安裝精度符合SL 155—2012《水工(常規(guī))模型試驗規(guī)程》的要求,整個試驗過程也按照上述規(guī)范進行。
在4 種泄洪工況(Q=30 m3/s、Q=20 m3/s、Q=15 m3/s、Q=10 m3/s)條件下,通過對原設計體型水流流態(tài)、水面線、沿程流速分布以及消能情況的試驗成果分析,原設計方案存在以下幾個問題:(1)支管末端開孔的豎管噴射后消能效果不佳,出水孔口參數(shù)設計不合理;(2)消力池內(nèi)的流態(tài)紊亂,消能效果不理想,尾水渠內(nèi)流速較大。
3.2.1 消能器出水孔口參數(shù)的確定
支管長1.8 m,孔徑為1 m,采用梅花形布置。支管上出水孔口選擇7 mm、9 mm 孔徑(模型)進行多組調(diào)試。經(jīng)過多次試驗分析,采用出水孔徑7 mm 為最佳,確定流量為30 m3/s 時的消能器支管上出水孔口參數(shù)見表1。開孔方式如圖1 所示。
表1 消能支管出水孔口參數(shù)表
3.2.2 消力池的優(yōu)化
(1)取消第一級消力坎,在此處安裝兩個導流墩,兩導流墩間隔處安裝消能格柵,導流墩上安裝蓋板,扭面段及下游渠道安裝消能墩。
(2)加高第二級消力池坎至1.7 m。
圖1 豎管出水孔口布置圖(單位:mm)
3.3.1 各支管分流比
各封閉支管中流量用傳統(tǒng)方法不易量測,本試驗采用超聲波流量計進行量測。泄放30 m3/s 的流量時,經(jīng)量測各支管流量總和與控制流量的電磁流量計顯示數(shù)據(jù)一致。3 只支管的分流比為1∶1.3∶1.4(8.11∶10.54∶11.35,單位:m3/s),靠近總管末端值最大。
3.3.2 流速、流態(tài)及水面線
泄放30 m3/s 的流量,庫區(qū)水位穩(wěn)定后,測得水庫水位低于正常蓄水位。對消力池及尾水渠的流態(tài)、流速和水面線進行了量測。圖2 為優(yōu)化方案的水面線和流速分布圖。
圖2 優(yōu)化方案的水面線和流速分布圖
水流經(jīng)各支管末端開孔的豎管噴射出后,射出水流在水下紊動碰撞,消力池中水位迅速升高,消力池內(nèi)水面波動較大;消力池內(nèi)最大水面高程達1 813.74 m,第二級消力坎坎上水頭1.22 m。水流在二級消力坎后形成水躍泄向下游。兩側(cè)邊墻滿足最高水位要求。
圖3 為實測扭面下游16 m 斷面處流速分布圖。增加消力墩后,由于渠道加糙使水深增大,下游渠道流速明顯減小,實測扭面下游16 m 處最大流速為3.80 m/s,尾水渠內(nèi)流速分布呈現(xiàn)兩側(cè)大、中間小,表流速大、底流速小的特點。
試驗證明,增加導流墩、消能格柵以及消能墩,可有效降低渠道中的流速。
3.3.3 消能率
圖3 扭面下游16 m斷面處流速分布圖(單位:m/s)
通過試驗可以看出:管道壓力水流通過噴孔淹沒噴射出流,在消力池內(nèi)水流劇烈紊動碰撞,消去大部分能量,為計算消能率,以二級消力池底板(高程為1 810.13 m)為基準面,對測量斷面和第二級消力坎斷面列能量方程,求得的消能效果見表2。
表2 消能效果表
從以上試驗結(jié)果可以看出:壓力管道的水流通過支管與消力池由90°豎向彎管相連后,多噴孔淹沒對稱向四周噴射出流,水流在局部范圍內(nèi)紊動碰撞,在消力池內(nèi)消耗了大部分能量,同時增加消能墩后的消能效果有所提高,消能率達到85%以上;由于噴孔射流在消力池內(nèi)旋滾的相互作用,亦能有效減少對消力池固壁的沖刷。
(1)水庫在壓力管道出口采用多噴孔無控制泄流的消能方式,結(jié)構(gòu)簡單,消能效率高,可行性強。
(2)壓力管道的水流通過支管與消力池由90°豎向彎管相連后,多噴孔淹沒對稱向四周噴射出流,水流在局部范圍內(nèi)紊動碰撞,在消力池內(nèi)消耗了大部分能量,消能率達到85%以上,能保證水流平穩(wěn)地和下游銜接。
(3)通過采取增加導流墩、消能格柵以及消能墩的優(yōu)化方案,提高了消能效果,有效降低了下游渠道中水流流速。
(4)水庫壓力管道出口3 只支管的分流比為1∶1.3∶1.4,靠近總管末端值最大。消能器噴孔面積與支管截面積比為1.32,與展開面積比(開孔率)為18.3%。
(5)經(jīng)研究分析,開孔率不變,隨著流量的減小消能率隨之降低。