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        一起高壓套管更換末屏引出裝置后介質(zhì)損耗因數(shù)異常分析

        2019-05-17 02:46:46黃曉峰吳胥陽(yáng)張健聰王穎劍
        浙江電力 2019年4期

        黃曉峰,吳胥陽(yáng),張健聰,王穎劍

        (國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司金華供電公司,浙江 金華 321017)

        0 引言

        套管作為變壓器的重要組件,起著引線固定及絕緣的作用。套管的缺陷或故障將威脅變壓器的正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)甚至造成變壓器突發(fā)跳閘等事故,影響電網(wǎng)的安全性及穩(wěn)定性[1-4]。套管介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ 和電容量Cx 可以有效反映設(shè)備絕緣的整體老化、受潮、內(nèi)部集中性缺陷等一系列問(wèn)題,同時(shí)通過(guò)與歷史數(shù)據(jù)的對(duì)比可以對(duì)套管絕緣狀況的發(fā)展趨勢(shì)做出有效判斷[5-9]。試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)套管介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量異常變化情況時(shí),應(yīng)引起足夠重視,及時(shí)找出問(wèn)題原因,避免套管帶病投運(yùn)。

        除套管本體絕緣故障外,造成介質(zhì)損耗因數(shù)及電容量異常的原因有多種[10-15]。本文介紹一起220 kV 變壓器因更換末屏引出裝置導(dǎo)致高壓側(cè)套管介質(zhì)損耗因數(shù)異常增大的罕見(jiàn)案例,并對(duì)造成此現(xiàn)象的原因進(jìn)行詳細(xì)分析,提出相關(guān)建議。

        1 案例介紹

        1.1 案例概述

        2018 年11 月20 日,根據(jù)公司反措要求,某220 kV 變電站1 號(hào)主變壓器(以下簡(jiǎn)稱“主變”)套管末屏引出裝置結(jié)合大修工作,由原來(lái)的雷諾爾結(jié)構(gòu)更換為哈弗萊結(jié)構(gòu),如圖1 所示。更換完成后隨即開(kāi)展了套管絕緣試驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)各中性點(diǎn)及中壓側(cè)套管介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量均正常,但高壓側(cè)A,B,C 三相套管的介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ均出現(xiàn)了異常增大的情況。該主變高壓側(cè)套管生產(chǎn)年份為2003 年,型號(hào)為BRLW-252/630-3,試驗(yàn)環(huán)境參數(shù)、試驗(yàn)結(jié)果及歷史數(shù)據(jù)如表1 所示,其中Cx,Cn 分布代表電容量測(cè)試值和出廠值。

        圖1 更換前后的末屏引出裝置結(jié)構(gòu)

        表1 高壓套管試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        試驗(yàn)結(jié)果顯示,高壓側(cè)套管的tanδ 值較歷史數(shù)據(jù)增大趨勢(shì)明顯,特別是B 相套管,tanδ 增幅達(dá)到了97.2%,且接近于狀態(tài)檢修規(guī)程規(guī)定的注意值的80%。

        1.2 缺陷排查

        1.2.1 套管介質(zhì)損耗因數(shù)異常常見(jiàn)原因

        引起套管tanδ 值超標(biāo)的因素主要包括:

        (1)外在因素,即試驗(yàn)儀器及外界環(huán)境的影響。

        (2)套管將軍帽部位接觸不良引起的放電。

        (3)套管末屏絕緣缺陷。

        (4)套管內(nèi)部受潮或絕緣受損。

        (5)套管絕緣油中存在氣泡,測(cè)試時(shí)發(fā)生局部放電。

        1.2.2 套管介質(zhì)損耗因數(shù)異常原因排查

        現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員對(duì)以上因素進(jìn)行一一排查,得出以下結(jié)果:

        (1)11 月20 日首次試驗(yàn)時(shí)采用AI-6000E 型電橋,11 月21 日更換為AI-6000F 型電橋開(kāi)展復(fù)測(cè)工作,在采取縮短試驗(yàn)引線、拉開(kāi)引線角度、屏蔽及清潔套管外表面等措施后發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果并無(wú)明顯變化,同時(shí)結(jié)合中壓側(cè)套管測(cè)試結(jié)果均為正常的現(xiàn)象,排除試驗(yàn)環(huán)境對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。

        (2)將軍帽位置放電是引起套管tanδ 值異常增大的一個(gè)重要因素[11-12,16]。檢修人員拆開(kāi)套管將軍帽,檢查并清潔導(dǎo)電桿與套管的接觸部位,發(fā)現(xiàn)并無(wú)明顯過(guò)熱或放電痕跡,處理后恢復(fù)將軍帽,重新開(kāi)展測(cè)試工作,套管tanδ 值仍無(wú)明顯變化,排除將軍帽與繞組引線接觸不良的因素。

        (3)試驗(yàn)人員進(jìn)一步對(duì)三相套管的末屏絕緣電阻及tanδ 值進(jìn)行了測(cè)試。A,B,C 三相末屏絕緣電阻均達(dá)到100 000 MΩ 以上,tanδ 值分別為0.567,0.510,0.452,排除末屏的絕緣缺陷。

        (4)采集套管本體絕緣油進(jìn)行油化試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2 所示。套管本體油樣的微水及色譜分析結(jié)果均合格,結(jié)合末屏絕緣狀況,判定套管內(nèi)部運(yùn)行過(guò)程中并未發(fā)生過(guò)受潮或放電情況。

        表2 套管油化試驗(yàn)結(jié)果

        (5)為排出套管內(nèi)部絕緣油中的氣泡,檢修人員拆開(kāi)套管頂部注油孔,對(duì)套管本體進(jìn)行直接排氣處理,處理后對(duì)tanδ 值進(jìn)行復(fù)測(cè),發(fā)現(xiàn)三相套管tanδ 值均所有減小,分別下降到0.477,0.513,0.395,可見(jiàn)對(duì)套管頂部放氣處理效果較明顯??紤]為頂部排氣孔打開(kāi)后,內(nèi)部壓力發(fā)生變化,油中氣泡逐漸溶解或析出,改善套管介質(zhì)損耗。

        1.3 處理結(jié)果

        11 月22 日,環(huán)境氣溫轉(zhuǎn)高,經(jīng)過(guò)一天的靜置并放氣處理后再次測(cè)量套管的介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ 及電容量Cx,各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均合格,如見(jiàn)表3 所示。

        表3 套管靜置后試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        2 原因分析

        2.1 油中氣泡對(duì)套管的影響

        氣體在套管內(nèi)部會(huì)以2 種形式存在:

        (1)溶解在絕緣油中,這種狀態(tài)的氣體對(duì)絕緣的介電特性影響不大。

        (2)以氣泡形式懸浮在絕緣油中或附著于電容屏上:組合絕緣中,電場(chǎng)的分布與介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)成反比關(guān)系,空氣的相對(duì)介電常數(shù)(ε0≈1)約為油紙絕緣的相對(duì)介電常數(shù)(εr≈2.3)的一半,氣泡內(nèi)的電場(chǎng)強(qiáng)度就可達(dá)到絕緣介質(zhì)的2 倍以上,在電場(chǎng)方向上將承受較大的電應(yīng)力;另外在表面張力、浮力、油壓等作用下,氣泡會(huì)被逐漸拉伸,形成橢球形態(tài),使得氣泡內(nèi)部及周圍的電場(chǎng)進(jìn)一步畸變,局部場(chǎng)強(qiáng)更加集中。由于氣體的擊穿場(chǎng)強(qiáng)遠(yuǎn)低于絕緣油,就會(huì)首先在氣體內(nèi)部發(fā)生局部放電[17]。當(dāng)外界電壓達(dá)到一定值時(shí),放電過(guò)程中的電子碰撞及產(chǎn)生的熱能將使絕緣油分解出更多氣體氣泡,嚴(yán)重情況下會(huì)形成“小橋”通道,使套管主絕緣發(fā)生貫穿性擊穿導(dǎo)致接地短路,因此套管油中氣泡問(wèn)題不容小覷。

        式中:Px為套管絕緣介質(zhì)本身的有功損耗。

        無(wú)功功率Q總則由絕緣介質(zhì)提供,由于介質(zhì)電容量變化不大,因此:

        式中:Qx為套管絕緣介質(zhì)本身的無(wú)功損耗。

        總的介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ總:

        式中:tanδx代表套管介質(zhì)損耗因數(shù)。

        可見(jiàn),套管內(nèi)部存在懸浮氣泡時(shí),在電壓作用下,介質(zhì)損耗因數(shù)將會(huì)出現(xiàn)相對(duì)偏大的現(xiàn)象。

        2.2 套管內(nèi)部絕緣油中氣泡形成原因

        在11 月21 日的缺陷排查過(guò)程中,試驗(yàn)人員曾模擬末屏引出裝置更換過(guò)程,從套管底部拆開(kāi)末屏底座,對(duì)A 相套管進(jìn)行了少量放油,恢復(fù)后立即開(kāi)展介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)A 相套管本體tanδ 值從0.477 突升到0.687。 進(jìn)一步結(jié)合11 月20 日更換末屏引出裝置時(shí)2 個(gè)現(xiàn)象分析可知:

        (1)220 kV 主變的中性點(diǎn)及中壓側(cè)套管高度遠(yuǎn)低于高壓側(cè)套管,它們的內(nèi)部油壓也更低,更換末屏引出裝置時(shí)流出的絕緣油及侵入的氣體相對(duì)較少;同時(shí)高壓套管為傾斜安裝狀態(tài)且內(nèi)部油壓相對(duì)較高,油中氣泡不容易快速上升到頂部油枕內(nèi),而附著于電容屏外層或絕緣油中形成放電,因此該220 kV 變壓器更換末屏引出裝置后只表現(xiàn)出高壓側(cè)套管介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試異常的現(xiàn)象。

        (2)高壓側(cè)B 相末屏底座拆除時(shí)未及時(shí)封堵,流出的絕緣油遠(yuǎn)多于A 相、C 相,侵入B 相套管的氣體也相對(duì)更多,造成B 相套管的tanδ 值高于另外兩相。因此,可以判斷本次案例中套管內(nèi)部絕緣油中的氣泡正是由于更換末屏引出裝置引起的。

        處理過(guò)程中,11 月21 日的環(huán)境氣溫接近于11 月20 日,油中氣泡的溶解或析出速度相對(duì)緩慢,套管的tanδ 值并未完全恢復(fù)到歷史狀態(tài)。到11 月22 日,環(huán)境氣溫大幅提高,加快了氣泡溶解或析出速率,再配合頂部排氣處理,套管的tanδ 值最終恢復(fù)到正常狀態(tài)。

        3 結(jié)語(yǔ)

        套管內(nèi)部存在氣泡將對(duì)其安全運(yùn)行產(chǎn)生巨大威脅,氣泡在電場(chǎng)作用下易發(fā)生放電進(jìn)而提高套管整體介質(zhì)損耗因數(shù)。本文介紹了一起由末屏引出裝置更換引起的氣泡侵入套管進(jìn)而引起介質(zhì)損耗因數(shù)異常增大的案例,并提出了以下建議:

        (1)介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量能有效反映套管內(nèi)部的絕緣問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量異常時(shí)應(yīng)引起足夠重視,排查出問(wèn)題的根源。

        (2)現(xiàn)有檢修模式下,主變停電時(shí)間有限,建議更換套管末屏引出裝置的時(shí)間安排特別是在冬季低溫環(huán)境期間應(yīng)盡量提早,使套管有足夠的靜置時(shí)間,以利于油中氣泡充分析出。

        (3)針對(duì)主變停電時(shí)間短,沒(méi)有有效靜置時(shí)間的末屏引出裝置更換工作,建議在更換工作完成后,從套管頂部開(kāi)展抽真空脫氣處理,以加快油中氣泡的析出速度。

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