王 軍
(山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司五陽熱電廠,山西武鄉(xiāng) 046200)
山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司五陽熱電廠是自然循環(huán)水管鍋爐,煤種的適應性好,但近幾年,鍋爐密相區(qū)溫度升高,爐出口溫度降低,爐膛差壓降低,鍋爐出力下降,針對這一現(xiàn)象五陽熱電廠詢問了許多廠家,也做了一些改造措施,但改造效果都不明顯。加大一次風量,降低二次風量,改變原有一二次風量配比[1],運行發(fā)現(xiàn)相同的總風量,鍋爐出力有所提高,但鍋爐高溫富氧導致鍋爐煙氣NOx直線上升,煙氣SNCR脫硝費用較高。
潞安集團五陽熱電廠的4×75t/h CFB 鍋爐(型號:YG-75/5.29-M5)由山東濟南鍋爐廠生產(chǎn),鍋爐本體高22 512 mm,爐深5 290 mm,寬3 170 mm,爐膛內(nèi)部分布膜式水冷壁,尾部煙道設計有高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、一二次風預熱器。
五陽熱電廠采用現(xiàn)用煤種,相同的一二次風量,導致密相區(qū)燃燒份額增加,稀相區(qū)燃燒份額降低,鍋爐循環(huán)倍率下降,鍋爐出力降低。
(1)煤質(zhì)發(fā)生變化,現(xiàn)用煤種灰分和揮發(fā)分大幅度降低,鍋爐的循環(huán)倍率降低,密相區(qū)燃燒產(chǎn)生的熱量流入稀相區(qū)的熱量減少,導致鍋爐密相區(qū)燃燒份額增加,稀相區(qū)燃燒份額降低。
(2)該電廠設計為用于燃燒劣質(zhì)煤及矸石,而現(xiàn)用煤種低位發(fā)熱量明顯增加,灰分降低,傳熱下降。
五陽熱電廠4×75 t/h CFB 鍋爐改造前二次風布置分三層,每層有7個二次風噴口,具體尺寸見圖2。
圖1 五陽熱電廠4×75t/h CFB鍋爐
圖2 五陽熱電廠4×75t/h CFB鍋爐風量比與面積比關(guān)系圖
五陽熱電廠4×75t/h CFB 鍋爐爐膛下部區(qū)域劃分:布風板至第一層二次風噴口所在平面為第一區(qū)域;至第二層二次風噴口所在平面為第二區(qū)域;至第三層二次風噴口所在平面為第三區(qū)域;至鍋爐漸擴段結(jié)束為第四區(qū)域。
風量比與面積比相除的數(shù)字越大,代表該區(qū)域的空氣的流動速度越高,空氣攜帶大顆粒的能力就越強,那么,進入稀相區(qū)的顆粒物就越多。各區(qū)域風量比與面積比比值為:第一區(qū)域0.9173~1.1716,第二區(qū)域0.9647~1.1211,第三區(qū)域0.9783~1.1402,第四區(qū)域1.0000~1.1288。
由上可知:
(1)在不改變配風的情況下,保證五陽熱電廠4×75t/h CFB 鍋爐椎體結(jié)構(gòu)不變時,適當降低二次距離布風板的距離,可以提高密相區(qū)的流化速度,提高鍋爐出力。
(2)在不改變配風的情況下,適當降低二次距離布風板的距離同時改變密相區(qū)的結(jié)構(gòu),可以提高密相區(qū)的流化速度,提高鍋爐出力。
為節(jié)約開支,盡量小改動,不需要對布風板進行重新設計,五陽熱電廠4×75t/h CFB鍋爐下部區(qū)域采用較小的截面積,二次風口以上采用漸擴的錐形擴口,具體尺寸如下圖3。
圖3 二次風口送入位置采用漸擴的錐形擴口
在一二次風大致相等的情況下,運行床溫在1030℃~1050℃之間。
改造前75t/h CFB 鍋爐蒸發(fā)量:60.1 t/h,改造后75t/h CFB鍋爐蒸發(fā)量:77.4 t/h,鍋爐負荷提高了大約17 t/h 左右,由于鍋爐煤質(zhì)發(fā)生變化,燃用煤質(zhì)灰分降低,鍋爐的循環(huán)灰減少,循環(huán)倍率降低,密相區(qū)燃燒產(chǎn)生的熱量流入稀相區(qū)的熱量減少,同時,煤質(zhì)的揮發(fā)份降低,都導致了密相區(qū)的燃燒份額增加,稀相區(qū)的燃燒份額降低。
改造后在,在相等的一二次風量下,密相區(qū)的流化速度得到提高,在布風板至第一層二次風所在平面區(qū)域內(nèi)有更多的燃料析出二次風所在平面,并進入兩層二次所在平面區(qū)域內(nèi),同樣的原因?qū)е骂w粒物析出第二層二次風噴口所在平面顆粒物量的增加,使稀相區(qū)的可燃物量增加。爐出口顆粒物濃度增加,稀相區(qū)的燃燒份額增加,鍋爐的循環(huán)倍率增加,循環(huán)倍率的增加又可以使密相區(qū)更多的熱量被帶入稀相區(qū),使密相區(qū)的溫度下降,稀相區(qū)可燃物濃度增加,不僅使流化床的蓄熱增加,而且整個床的溫差不會很大,同時,會使稀相區(qū)的傳熱系數(shù)增強,鍋爐出力增加。
改造前75t/h CFB 鍋爐爐出口溫度:842.02℃,改造后75t/h CFB鍋爐爐出口溫度:944.82℃。
原因分析:相等的一二次風量下,改造前密相區(qū)的流化速度低于改造后密相區(qū)的流化速度,導致密相區(qū)與稀相區(qū)的燃燒份額及熱量分布進行了重新分配。改造后,流化床下部的流化速度得到提高,密相區(qū)的顆??障堵试黾?,析出兩層二次風所在平面的顆粒量增加,使密相區(qū)的燃燒份額下降,稀相區(qū)的燃燒份額增加,析出二次風所在平面的顆粒物增加,也使更多的熱量被帶入稀相區(qū),稀相區(qū)的燃燒份額的增加,使未燃顆粒物的燃燒放熱增加,同時,稀相區(qū)的顆粒物濃度增加,導致稀相區(qū)的蓄熱增加,鍋爐稀相區(qū)的傳熱增強。改造后燃燒及顆粒蓄熱增強,鍋爐溫差較小,最終使改造后爐出口溫度高于改造前爐出口溫度。
改造前75t/h CFB 鍋爐爐膛差壓:232.27 Pa,改造后75t/h CFB鍋爐爐膛差壓:603.68 Pa。
在相同的一二次風下,改造后爐膛差壓比改造前的爐膛差壓高了一倍多(爐膛差壓反映的是爐膛內(nèi)部顆粒物的濃度值,爐膛差壓大,反映出爐膛內(nèi)顆粒物濃度值大,鍋爐的循環(huán)倍率高,爐膛差壓小反,映出爐膛內(nèi)顆粒物濃度值小,鍋爐的循環(huán)倍率低),說明膛內(nèi)部的顆粒物濃度增加。改造后,75t/h CFB鍋爐以相同的一二次風量運行,布風板至二次風口所在平面區(qū)域,由于沒有采用漸擴段,相對改造前這一區(qū)域的流化速度得到了提高,流化速度的提高不僅使析出二次風所在平面顆粒燃燒物的增加,而且使這一區(qū)域的熱量被更多的帶到下一區(qū)域,同樣的原因?qū)е聝蓪佣物L所在平面的區(qū)域內(nèi)及以上區(qū)域顆粒物濃度增加,更多的熱量被帶入稀相區(qū),使稀相區(qū)的燃燒份額增加,同時,二次風口以上顆粒物的增加也帶走了密相區(qū)更多的熱量進入稀相區(qū),這樣就使稀相區(qū)的顆粒物濃度及燃燒量增加,密相區(qū)的熱量減少,要維持密相區(qū)相等的床溫,就需要更多的燃料燃燒。爐膛差壓的增加也證明了稀相區(qū)顆粒物濃度的增加,鍋爐循環(huán)倍率增強,鍋爐傳熱增強,同時,爐出口溫度提高,使鍋爐傳熱增強,鍋爐出力增加。
改造前75t/h CFB 鍋爐煙氣含氧量:11.2%,改造后75t/h CFB鍋爐煙氣含氧量:8.3%。
在相同的一二次風量下,改造后,75t/h CFB鍋爐煙氣含氧量降低了3%左右,改造前鍋爐的煙氣含氧量高達11.2%,反映出鍋爐密相區(qū)與稀相區(qū)熱量分配失衡,鍋爐循環(huán)倍率降低,密相區(qū)的燃燒份額增加,同時,從密相區(qū)進入稀相區(qū)的可燃物較少,爐出口溫度降低,鍋爐出力下降,燃煤量的降低,導致相同的一二次風量下,鍋爐的煙氣含氧量增加。
改造后,在相同的一二次風量下,鍋爐煙氣含氧量有所降低。通過鍋爐下部的改造,鍋爐布風板至二次風口所在平面區(qū)域內(nèi)由于沒有采用漸擴段,相對改造前這一區(qū)域的流化速度得到了提高,流化速度的提高不僅使析出二次風所在平面顆粒燃燒物增加,而且使這一區(qū)域的熱量被更多的帶到下一區(qū)域,同樣的原因?qū)е聝蓪佣物L所在平面的區(qū)域內(nèi)及以上區(qū)域顆粒物濃度增加,更多的熱量被帶入稀相區(qū),使稀相區(qū)的燃燒份額增加,鍋爐的循環(huán)倍率增加,鍋爐傳熱增強,鍋爐出力增加,要想維持相同的床溫,就需要更多的燃料進入鍋爐,相同的一二次風量導致了鍋爐煙氣含氧量的降低。
在相同的一二次風量及配比下,改造鍋爐密相區(qū)結(jié)構(gòu),提高密相區(qū)的流化速度,降低煙氣含氧量,可以提高五陽熱電廠鍋爐出力,同時,避免加大一次風量導致密相區(qū)高溫富氧產(chǎn)生的NOx直線上升問題,解決了煙氣脫硝費用較大的問題,對環(huán)境有益。