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        1000 MW機(jī)組凝結(jié)水泵變頻運轉(zhuǎn)振動原因及處理

        2019-05-15 09:55:52
        設(shè)備管理與維修 2019年3期
        關(guān)鍵詞:振動

        黃 幸

        (江西大唐國際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司,江西撫州 344000)

        0 引言

        隨著國家“節(jié)能降耗”“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略的推進(jìn),大多數(shù)電廠將凝結(jié)水泵變頻改造作為一項重要的汽輪機(jī)專業(yè)節(jié)能措施。凝結(jié)水泵的變頻調(diào)節(jié)原理是:在運行過程中,根據(jù)汽輪發(fā)電機(jī)組的有功負(fù)荷及除氧器水位要求,通過變頻調(diào)速方式降低電動機(jī)的運行轉(zhuǎn)速,從而降低能耗,達(dá)到調(diào)節(jié)效果。

        江西大唐國際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司1#機(jī)組為1000 MW國產(chǎn)超超臨界燃煤機(jī)組。其凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)3臺50%容量的筒式凝結(jié)水泵,2臺運行1臺備用,全部配備高壓變頻器,能實現(xiàn)工頻和變頻之間的切換。水泵為沈鼓核電泵業(yè)生產(chǎn)的9.5LDTNB-5PJ式凝結(jié)水泵,泵設(shè)計出口流量1287 t/h,揚程305 m,轉(zhuǎn)速1490 r/min,進(jìn)口壓力0.6 MPa,出口壓力4 MPa。電機(jī)由上海電機(jī)廠生產(chǎn),型號為YLBPKS500-4,額定功率1400 kW,額定電流155.7 A,防護(hù)等級IP54,絕緣等級F,冷卻方式為空—水冷。

        表1 C凝結(jié)水泵數(shù)據(jù)

        圖1 C泵軸彎曲度測點位置

        表2 C泵軸彎曲度(上軸) mm

        1 凝結(jié)水泵運行情況

        2018年2月,1#機(jī)組C凝結(jié)水泵在經(jīng)過泵體更換軸承及機(jī)封后,變頻試運頻率(28~42)Hz,測量電機(jī)頂部非驅(qū)動端水流方向振幅均超出0.10 mm,最大振幅高達(dá)0.84 mm,完全失去調(diào)頻運行條件。在試運過程中,測量泵體及臺板振動情況良好,振幅約0.05 mm。由于振動原因,1#機(jī)組C凝結(jié)水泵長期處于緊急備用狀態(tài),不能作為調(diào)頻設(shè)備正常運行。

        2 凝結(jié)水泵檢查情況

        2.1 常規(guī)解體檢查

        針對1#機(jī)組C凝結(jié)水泵振幅頻率區(qū)間寬、振幅大的現(xiàn)象,在2018年5月C級檢修過程中對其電機(jī)、泵體進(jìn)行常規(guī)解體檢查:①檢查凝結(jié)水泵筒體基座、電機(jī)基座水平;②檢查泵軸套配合間隙及各級葉輪口環(huán)間隙;③檢查泵軸彎曲度。

        (1)檢查泵軸套配合間隙及各級葉輪口環(huán)間隙,結(jié)果見表1。

        (2)將泵軸延軸向分為6段,測點分布如圖1所示。同時在6個測量斷面處架設(shè)6塊百分表,將軸的斷面分為8等分并做記號,將軸按同一方向盤動后依次讀出百分表讀數(shù)(表2)。彎曲度的最大值出現(xiàn)在哈弗聯(lián)軸器處,為(彎曲度最大值-彎曲度最小值)/2=(0.51-0.35)/2=0.08 mm。

        (3)解體檢查凝結(jié)水泵電機(jī),發(fā)現(xiàn)電機(jī)下軸承與殼體間配合間隙高達(dá)0.16 mm,超出標(biāo)準(zhǔn)值較多,導(dǎo)致軸承外圈與殼體發(fā)生了相對滑動。這是水泵運行過程中電機(jī)振動超標(biāo)的主要影響因素。

        2.2 振動試驗

        2018年5月24日,C凝結(jié)水泵修后試轉(zhuǎn),電機(jī)定頻空載運行,電機(jī)頂部水流方向為振幅0.02 mm。2018年5月27日,C凝結(jié)水泵帶負(fù)荷變頻試運行(表3)。

        表3 C凝結(jié)水泵的運行數(shù)據(jù)

        由表3可以看出,修后凝結(jié)水泵振幅超標(biāo)(>0.10 mm)頻率區(qū)間有所減小,由原來的(28~42)Hz縮小到(27~30)Hz,且振動幅度有較大改善,已減少至0.27 mm。

        3 凝結(jié)水泵振動情況分析

        導(dǎo)致凝結(jié)水泵振動超標(biāo),電氣方面的因素有定子電磁激振、動靜碰磨、氣隙不均勻、電機(jī)發(fā)熱不均勻、轉(zhuǎn)子繞阻故障、轉(zhuǎn)子冷卻不均勻等。通過圖2分析,C凝結(jié)水泵無明顯2倍頻振動,且通頻振幅變化值與1倍頻振幅變化值對比,2條曲線基本上重合,說明電動機(jī)無熱彎曲現(xiàn)象。因此,排除電氣方面故障因素。

        導(dǎo)致凝結(jié)水泵振動超標(biāo),機(jī)械方面的因素有軸承失效、中心不正、質(zhì)量不平衡、局部松動、動靜碰磨等。通過表1分析,凝結(jié)水泵葉輪口環(huán)間隙均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),且各級軸套配合間隙均在優(yōu)良磨損范圍內(nèi)。結(jié)合2018年2月凝結(jié)水泵試運時泵體振動情況,可以排除泵體機(jī)械方面故障因素。

        圖2 C凝結(jié)水泵振動波特圖

        通過圖2分析,水流方向測振時,通頻振動值和相位變化急劇,相位變化接近180°,且對比1倍頻和通頻振幅曲線,分析振動原因為轉(zhuǎn)子—軸承—殼體系統(tǒng)共振。結(jié)合振動相位變化,可以確定水流方向共振轉(zhuǎn)速為902.42 r/min,相位∠112.98°(2018-05-31 16:15:04.832)。

        每個機(jī)械系統(tǒng)都有若干個振動固有頻率,就某一電機(jī)而言,其固有頻率與電機(jī)系統(tǒng)的支撐剛性和電機(jī)質(zhì)量有關(guān),當(dāng)電機(jī)和泵連接時,應(yīng)將其作為一個整體系統(tǒng)來看待。這樣,整個系統(tǒng)的固有頻率就不是電機(jī)單獨試運時的固有頻率。當(dāng)電機(jī)的轉(zhuǎn)頻與該系統(tǒng)的固有頻率接近時,由于軸系轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的激振力傳遞到非轉(zhuǎn)動部件上,在共振效應(yīng)的作用下放大了所激發(fā)的振動。檢修時發(fā)現(xiàn),電機(jī)下軸承與殼體間配合間隙高達(dá)0.16 mm,這是凝結(jié)水泵運行過程中電機(jī)振動超標(biāo)的主要因素。

        4 處理措施和效果

        針對C凝結(jié)水泵振幅區(qū)間寬、振幅大的現(xiàn)象,利用C凝結(jié)水泵檢修機(jī)會,對電機(jī)下軸承端蓋拉出廠重新堆焊車削,確保下軸承與殼體配合間隙≤0.03 mm。經(jīng)過上述處理后,C凝結(jié)水泵運行參數(shù)達(dá)到了表2的振動范圍,振幅區(qū)間與振幅值明顯減小。

        基于共振現(xiàn)象的分析,可以采取如下改進(jìn)措施:①將電機(jī)轉(zhuǎn)子與泵體作為一個整體系統(tǒng)重新校正其動平衡,添加配重塊后,從而減小激振力;②加固凝結(jié)水泵基礎(chǔ)或電機(jī),改變其支撐剛度,從而改變系統(tǒng)的固有頻率,避開共振轉(zhuǎn)速區(qū)。

        針對動平衡問題,華東電力試驗研究院對凝結(jié)水泵進(jìn)行了水泵轉(zhuǎn)動部分的動平衡校正。在C凝結(jié)水泵變頻運行下,測量每個頻率下的振動數(shù)值、對應(yīng)的轉(zhuǎn)速、相位,找到最大振動所對應(yīng)的頻率及轉(zhuǎn)速(圖2),然后對應(yīng)該轉(zhuǎn)速計算出應(yīng)該加的配重數(shù)量。經(jīng)計算在凝結(jié)水泵靠背輪螺栓的螺帽處增加配重塊,最終加重252 g。配重后振幅曲線如圖3所示。

        由圖3和圖2可以看出,在C凝結(jié)水泵靠背輪加裝完配重塊后,電動機(jī)振動明顯減小,下降至0.20 mm,且振幅區(qū)間再次縮小。

        另外,1#機(jī)組B凝結(jié)水泵在試運期間也存在振幅區(qū)域較大、振幅值較高的現(xiàn)象,振幅頻率在(25~36)Hz,電機(jī)頂部非驅(qū)動端水流方向振幅均超出0.10 mm,最大振幅高達(dá)0.315 mm(圖4)。通過對圖4的分析,判斷B凝結(jié)水泵電機(jī)下軸承存在缺陷。更換電機(jī)軸承后,基本解決了B凝結(jié)水泵的振動問題,振幅值最大 0.17 mm,振幅頻率(28~30)Hz。至此,1#機(jī)組 3 臺凝結(jié)水泵均可以采取變頻調(diào)速運行方式。

        5 結(jié)論

        (1)變頻運行時,振幅超標(biāo)的區(qū)域范圍較窄,可以在變頻調(diào)速裝置上設(shè)置跳轉(zhuǎn)頻率,避開共振區(qū)域。

        圖3 C凝結(jié)水泵振動波特圖

        圖4 B凝結(jié)水泵振動波特圖

        (2)凝結(jié)水泵在變頻運行過程中,一個主要特點是在某個方向某個轉(zhuǎn)速項出現(xiàn)振動峰值,同時該轉(zhuǎn)速前后的相位也會發(fā)生較大變化,振動頻率以通頻為主且1倍頻與通頻振幅曲線相吻合。該類振動性質(zhì)為強(qiáng)迫振動,主要是由轉(zhuǎn)子—軸承—外殼系統(tǒng)的共振引起的。通過動平衡加配重方法,可以緩解此振動現(xiàn)象。

        (3)將凝結(jié)水泵電機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場加固,提高其支撐剛度,能夠在一定范圍內(nèi)較好地解決共振產(chǎn)生的激振問題。因此,在機(jī)組運行期間,可以采取制作電機(jī)固定支架或?qū)?臺凝結(jié)水泵電機(jī)串聯(lián)緊固等措施,提高電機(jī)的剛度,降低振動值,確保機(jī)組的安全運行。

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