蘭小平
(寧夏天宏爆破有限公司,銀川 750001)
甘肅白銀市白銀區(qū)武川鄉(xiāng)榆樹溝大理巖礦山,主要為中材甘肅水泥有限責(zé)任公司日產(chǎn)4 500 t新型干法水泥生產(chǎn)線提供石灰?guī)r,礦山年生產(chǎn)能力225萬t,礦區(qū)面積0.53 km2。礦區(qū)位于干旱地區(qū),降水稀少,年平均降水量最大為100~150 mm,礦體節(jié)理、斷層、層理等較發(fā)育,屬較堅硬巖石。抗壓強度Rc=50~40,巖體完整性指數(shù)Kv>0.75,巖體基本質(zhì)量指標(biāo)BQ為550~451。礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡單,工程地質(zhì)條件中等,地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量較好,礦床開采技術(shù)條件屬工程地質(zhì)問題為主的中等類型。
礦山開采為自上而下水平分層的山坡露天開采方式,在采掘帶斜交礦體走向布置橫向采掘。在礦石采掘時采取深孔爆破,臺階高度14 m,使用1臺JK590C-140型露天潛孔鉆機穿孔,主爆炸藥為巖石粉狀乳化炸藥,將高精度導(dǎo)爆管雷管和數(shù)碼電子雷管(以下簡稱:電子雷管)結(jié)合使用,起爆網(wǎng)路為逐孔起爆、V形起爆等多種連接形式。開采的石灰?guī)r以公路-汽車-鋼芯膠帶機聯(lián)合運輸。
目前對于逐孔起爆延時時間設(shè)計的研究,主要為導(dǎo)爆管雷管[2]。由于導(dǎo)爆管雷管時間受雷管段別限制,誤差較大,很難在真正意義上逐孔起爆,使研究有一定的局限性,但是對電子雷管逐孔起爆延時時間研究也較少,本文介紹了2018年5~8月份在榆樹溝大理巖礦山,進(jìn)行5次爆破試驗的過程,對電子雷管逐孔起爆網(wǎng)路延時時間進(jìn)行了應(yīng)用研究,得出電子雷管逐孔起爆網(wǎng)路孔間和排間延時時間的經(jīng)驗數(shù)據(jù),為類似工程施工提供可借鑒的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗支撐。
合理的間隔時間對改善爆破質(zhì)量和降低地震效應(yīng)具有十分重要的作用,確定間隔時間主要考慮巖石性質(zhì)、孔網(wǎng)參數(shù)、巖體破碎和移動因素。間隔時間過長,相當(dāng)于單孔爆破漏斗發(fā)揮作用,甚至破壞爆破網(wǎng)路;時間過短,前一個炮孔沒有為下一個炮孔形成自由面,起不到爆破的作用。合理的間隔時間,即前一個炮孔為下一個炮孔形成自由面的時間,亦即炮孔前方巖石前移和回彈時間加上巖塊脫離巖體的時間。理論和實際證明,軟巖應(yīng)采用低猛度、低爆速的炸藥,并采用長間隔時間,以增加應(yīng)力波及爆破氣體在巖體中的作用時間;硬巖及軟弱夾層、裂隙發(fā)育的巖石則采用高猛度、高爆速的炸藥,并在短時間內(nèi),使爆破能量依次迅速釋放,避免爆破氣體泄漏及應(yīng)力波迅速衰減。
在多排爆破時,排與排之間的時間間隔必須足夠長,這樣可以使先爆巖石完全脫離原來位置,為后爆破巖石創(chuàng)造自由面,不會阻擋后面巖石的移動。如果排間延時低于某一臨界值,爆破后,前排巖石阻礙使爆破后沖加重,爆堆變高,而爆堆底部由于夾制作用大,松散度較差,不利于電鏟作業(yè)。還由于不同巖性巖石的動態(tài)反映時間不一,這一臨界值變化比較大。根據(jù)文獻(xiàn)[4]的研究,當(dāng)?shù)陀?8 ms/m抵抗線會發(fā)生爆后巖體阻塞現(xiàn)象,增加排間延時不會對爆破效果產(chǎn)生較大影響,但過大的排間延時會使先爆巖石拋下后停止,阻擋了后排的巖石移動,不能發(fā)揮爆破排間炮孔應(yīng)力波疊加,及碎石相互擠壓碰撞而改善爆破效果的作用。
爆破能量在巖石中釋放和耗損與巖石的性質(zhì)有關(guān),波阻是巖石的本質(zhì)性質(zhì),是影響應(yīng)力波傳播的重要因素,也必將影響其傳播行為特征。因此,延時爆破最優(yōu)間隔時間t與孔網(wǎng)參數(shù)、巖石波阻Ω等的關(guān)系,顯得更為重要。根據(jù)文獻(xiàn)[5]的實驗研究,間隔時間與波阻和孔距的關(guān)系如圖 1所示,最優(yōu)間隔時間是隨著孔距減小和波阻增大而縮短的,因此,與巖石物理特性和孔網(wǎng)參數(shù)對最優(yōu)級間隔時間的影響是一致的。
τ0-間隔時間;Ω-波阻;a-孔距圖1 τ0 與Ω,a的關(guān)系Fig.1 The relationship between τ0 and Ω,a
為了進(jìn)一步提高礦山開采水平、爆破效果和爆破作業(yè)本質(zhì)安全化水平,引進(jìn)了電子雷管。采用四川久安芯電子科技公司生產(chǎn)的C300電子雷管起爆系統(tǒng),在榆樹溝大理巖礦山東、北采區(qū)進(jìn)行了5次試驗。為了積累經(jīng)驗和便于數(shù)據(jù)對比分析,采用控制變量法,將前4次試驗,保持爆破網(wǎng)路孔間延時時間不變,只改變排間延時時間;在第5次試驗中,既改變了排間的延時時間,也改變了孔間延時時間。通過不同排間延時時間的爆破效果對比分析,得出的最佳排間延時時間更有說服力。
1)電子雷管網(wǎng)路采用并聯(lián)的形式進(jìn)行連接(見圖2)。
2)電子雷管應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計的網(wǎng)路延時時間,設(shè)定現(xiàn)場延時時間。
3)雷管錄入過程中或完成后,應(yīng)多次對孔內(nèi)參數(shù)進(jìn)行校核。
注:“1-1”等數(shù)字表示排-孔編號,以下類同圖2 電子雷管網(wǎng)路連接Fig.2 Electronic detonator network connection
1)電子雷管在入孔前必須進(jìn)行性能測定(見圖3a)。
2)在潮濕環(huán)境或大風(fēng)天氣進(jìn)行網(wǎng)路連接時,應(yīng)對連接線和卡接盒進(jìn)行防護(hù)和壓穩(wěn),防止出現(xiàn)電流不穩(wěn)定現(xiàn)象。
3)連接線與接線盒之間應(yīng)緊扣板卡,雨雪等惡劣天氣應(yīng)進(jìn)行接卡部位的防護(hù)。
4)非確認(rèn)進(jìn)行起爆,不要進(jìn)行高壓充電操作,高壓充電后若取消起爆操作,需要等待5 min后,方可進(jìn)行隨后的操作。
5)在網(wǎng)路授時后或高壓充電的狀態(tài)下,嚴(yán)禁重新進(jìn)行起爆母線的卡接。若進(jìn)行起爆母線的卡接操作,需重新對網(wǎng)路進(jìn)行授時操作(見圖3b)。
2018年5月22日,在礦山東采區(qū)1 984~1 970 m水平臺段進(jìn)行深孔爆破作業(yè),石灰石56 000 t,總藥量7 850 kg,總孔數(shù)50個,設(shè)計單耗0.15 kg/t,挖裝運后實際單耗0.14 kg/t(石灰石比重為2.65 t/m3),其他爆破參數(shù)如表1所示。主爆炸藥為巖石粉狀乳化炸藥,網(wǎng)路延時時間和礦山以前使用的普通導(dǎo)爆管雷管的時間一致,即孔間時間25 ms,排間時間110 ms,網(wǎng)路總延時時間705 ms(見圖4)。
表1 東采區(qū)1 984~1 970 m水平臺段爆破參數(shù)(第1次)
圖4 起爆網(wǎng)路Fig.4 Detonation network
觀察爆破后現(xiàn)場,前1排前撲較明顯(見圖5a),后破裂線有彎曲和隆起的現(xiàn)象(見圖5b),證明后面2排沒有完全推出去,經(jīng)對采裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),局部有大塊,底部有0.5 m不等的根坎。經(jīng)查閱相關(guān)文獻(xiàn)[1],可能是排間延時時間過長造成的。
2018年5月25日,在礦山東采區(qū)1 984~1 970 m水平臺段進(jìn)行深孔爆破作業(yè),石灰石方量45 000 t,總藥量6 636 kg,總孔數(shù)42個,設(shè)計單耗0.15 kg/t,挖裝運后實際單耗0.145 kg/t(石灰石比重為2.65 t/m3),其他爆破參數(shù)如表2所示。根據(jù)第1次爆破效果,決定繼續(xù)保持孔間延時25 ms不變,將排間延時時間由110 ms降至75 ms,網(wǎng)路總延時425 ms,第1排只有2個孔,起爆點位于排中間位置(見圖6)。
表2 東采區(qū)1 984~1 970 m水平臺段爆破參數(shù)(第2次)
圖6 起爆網(wǎng)路Fig.6 Detonation network
從爆破后現(xiàn)場表面目測有大塊,但較第1次試驗,大塊率有所降低,前2排前撲較明顯(見圖7 a),后破裂線有彎曲不整齊,后破裂線沒有隆起現(xiàn)象,推出效果較第1次有所改善(見圖7 b),經(jīng)對采裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),臺階底部根坎基本消失。證明本次排間延時時間的改變對爆破效果有一定影響,為了進(jìn)一步證實此影響的存在,計劃采用同樣的網(wǎng)路延時時間再進(jìn)行1次試驗,觀察爆破效果是否穩(wěn)定。
圖7 爆破后的爆堆Fig.7 Blasting muckpile after blasting
2018年7月1日,在礦山北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段進(jìn)行深孔爆破作業(yè),石灰石方量90 000 t,總藥量13 000 kg,總孔數(shù)87個,設(shè)計單耗0.15 kg/t,挖裝運后實際單耗0.144 kg/t(石灰石比重為2.65 t/m3),其他爆破參數(shù)如表3所示。主爆炸藥采用巖石粉狀乳化炸藥,網(wǎng)路延時時間保持和第2次一致,即孔間延時25 ms,排間延時75 ms,總延時975 ms(見圖8)。
表3 北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段爆破參數(shù)(第3次)
圖8 起爆網(wǎng)路Fig.8 Detonation network
爆破后的爆堆形態(tài)較為均勻、后破裂線較整齊(見圖9a),中間無隆起,推出效果明顯。表面目測大塊率小(見圖9b),經(jīng)對采裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),大塊率極低,臺階底部無根坎,經(jīng)過本次試驗可以肯定,本次網(wǎng)路延時時間較為合理,符合最小抵抗線和空間補償原理,為了進(jìn)一步研究排間延時時間繼續(xù)降低對爆破效果的影響情況,計劃下一次試驗時再將排間延時時間減小。
圖9 爆破后現(xiàn)場爆堆Fig.9 Blasting muckpile after blasting
2018年7月28日,在礦山北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段進(jìn)行深孔爆破作業(yè),石灰石方量60 000 t,總藥量8 620 kg,總孔數(shù)57個,臺階高度14 m,設(shè)計單耗0.15 kg/t,其他爆破參數(shù)如表4所示。繼續(xù)保持孔間延時不變,即為25 ms,排間延時由75 ms減少到50 ms,總延時425 ms(見圖10)。
表4 北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段爆破參數(shù)(第4次)
圖10 起爆網(wǎng)路Fig.10 Detonation network
爆破后的爆堆形態(tài)較第3次爆堆更加均勻,前撲更加明顯。爆后的爆堆整體呈45°斜面平滑,前撲出去近20 m的距離,表面目測無大塊,后排破裂線整齊(見圖11a)。經(jīng)對采裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),大塊率極低,也無根坎(見圖11b)。通過挖裝運后測得實際單耗0.144 kg/t(石灰石比重為2.65 t/m3、折合方量單0.38 kg/m3)。開挖后下部采場無根坎,爆破飛石警戒區(qū)域外無飛石,爆破振動較小,進(jìn)一步證明了調(diào)整排間延期時間,使得爆破效果不斷得到改善。
2018年8月21日,在礦山北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段進(jìn)行深孔爆破作業(yè),石灰石方量68 000 t,總藥量9 960 kg,總孔數(shù)62個,第1孔為虛擬炮孔,設(shè)計單耗0.146 kg/t,挖裝運后實際單耗0.144 kg/t(石灰石比重為2.65 t/m3、折合方量單0.38 kg/m3),其他爆破參數(shù)如表5所示。主爆炸藥為巖石粉狀乳化炸藥,再進(jìn)行一次爆破試驗,將孔間延時時間進(jìn)行微調(diào),即由原來的25 ms調(diào)整為20 ms,排間延時時間調(diào)整為45 ms, 總延時445 ms(見圖12)。
表5 北采區(qū)1 970~1 956 m水平臺段爆破參數(shù)(第5次)
經(jīng)過爆破后檢查和采裝過程測量跟蹤,爆后爆堆及后破裂線沒有太大變化,但更加均勻,爆堆整體向自由面方向呈斜直線形式撲下(見圖13a),表面目測無大塊,中間和后排均無隆起(見圖13b),后排破裂線整齊,經(jīng)對采裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),也無大塊和根底,爆破效果達(dá)到最優(yōu)。
圖12 起爆網(wǎng)路Fig.12 Detonation network
圖13 爆破后現(xiàn)場爆堆Fig.13 Blasting muckpile after blasting
采用電子雷管逐孔起爆網(wǎng)路,在保持爆破孔網(wǎng)參數(shù)和單耗均不變的情況下,調(diào)整礦山傳統(tǒng)的網(wǎng)路延時時間,即孔間由25 ms調(diào)整為20 ms,每米孔距延時3~4 ms,排間由75~110 ms調(diào)整為45 ms,每米排距延時9 ms,較大地改善了爆破效果,提高了礦山挖裝效率和采場平整度。但根據(jù)文獻(xiàn)[3]研究和爆破理論[1],排和孔間延時時間不可能無限制縮小,延時時間縮小和增大都存在一個臨界值,超過這個臨界值將會引起爆炸事故,具體臨界值的變化規(guī)律與巖石性質(zhì)、結(jié)構(gòu)和炸藥性能等各種條件有關(guān),還有待于爆破同行們根據(jù)礦山實際進(jìn)一步研究。