劉鑫
摘要:近年來隨著勘探開發(fā)的不斷深入,油田原有的集輸工藝已不能滿足現(xiàn)實生產(chǎn)的需要,暴露出各種各樣的問題,如關(guān)鍵容器裝置沒有旁通流程,三相分離器伴熱盤管結(jié)垢嚴重,影響加熱效果,污水管線穿孔頻繁以及原油儲罐呼吸損耗大等,這些問題嚴重影響了油田的開發(fā)生產(chǎn)。本文經(jīng)過不斷改進和完善污水處理技術(shù),優(yōu)化裝置操作,解決了污水管線穿孔頻繁問題,確保了原油脫水合格,油田集輸系統(tǒng)工藝水平有了很大提高,解決了油田的開采過程中出現(xiàn)的多種問題,取得了很好實際效果。
關(guān)鍵詞:集輸工藝;污水處理技術(shù);呼吸損耗;二級過濾;污水水質(zhì)
油田屬于低孔低滲透輕質(zhì)油藏,原油集輸處理系統(tǒng)經(jīng)過多年運行,已出現(xiàn)各種問題,例如來油閥組以及高低壓除油器沒有超越流程;三相分離器盤管結(jié)垢、腐蝕嚴重,處理效果不好;原油儲罐呼吸損耗大;污水管線穿孔頻繁、水質(zhì)難以保證等問題。通過現(xiàn)場調(diào)查分析,采取完善工藝,采用強磁阻垢器以及復(fù)合材料管線,改進污水處理技術(shù),優(yōu)化裝置操作等技術(shù)措施,確保了原油脫水合格;處理后的污水水質(zhì)達到A3標準,油氣損耗大幅降低,解決了污水管線穿孔頻繁問題,同時確保了生產(chǎn)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。
1 原油處理工藝
1.1原油處理工藝存在問題與分析
(1)來油閥組經(jīng)多年運行,穿孔頻繁,但由于設(shè)計時沒有超越流程,無法更換管線進行根治。生產(chǎn)中通過打卡子進行暫時處理;高、低壓除油器同樣沒有超越流程,出現(xiàn)問題時,只能將天然氣通過放空管線點燃燒掉,這樣不僅浪費資源,同時也給集輸系統(tǒng)的生產(chǎn)埋下了安全隱患。
(2)三相分離器加熱盤管結(jié)垢嚴重,加熱效果差,造成破乳劑脫水效果不理想,使得脫出的水含油700mg/L,油含水率為1.5%。為此,三相分離器盤管清垢維修頻繁,且工作量大、成本高。加熱盤管結(jié)垢嚴重是因為油田采出水礦化度高,其主要成分為鈣、鎂等金屬離子。通過化學(xué)分析,盤管結(jié)垢屬碳酸鹽類,且溫度越高結(jié)垢越嚴重,所以加熱盤管是三相分離器結(jié)垢最嚴重的位置。這影響了加熱效果,溫度達不到破乳劑的要求,造成三相分離器脫水效果不理想。
(3)原油穩(wěn)定裝置空冷器時常發(fā)生管束凍裂現(xiàn)象。其原因主要是脫水后的原油含水高,經(jīng)過浮頭換熱器加熱到125℃后,其所含水份以水蒸汽的形態(tài)隨穩(wěn)定塔氣相進入空冷器,經(jīng)與大氣換熱溫度降到30.℃左右時,水蒸氣會慢慢冷凝成液態(tài)水,聚集到管束底部。而空氣是自下而上通過空冷器的,所以空冷器底部管束溫度最低,當(dāng)冬季溫度降到零下10℃以下時,管束中的液態(tài)水就會慢慢結(jié)冰,造成管束凍堵直至破裂。
1.2原油處理工藝改進與完善
(1)在來油閥組以及高、低壓除油器上增加超越流程。
(2)采用強磁除垢器解決三相分離器盤管結(jié)垢問題。其工作原理為:常態(tài)下的水由數(shù)十個水分子締結(jié)在一起,彼此之間靠氫鍵鏈接,形成分子團。當(dāng)以一定的流速垂直通過非均勻磁場后,在洛倫磁力作用下,大分子的水被強磁場切割成小分子水,且水分子發(fā)生形變并獲得一定的能量,從而發(fā)生一系列物理和化學(xué)變化。小分子水團強烈吸引并包圍易在水中與酸根離子結(jié)成針狀結(jié)晶硬垢的Ca2+、Mg2+,使他們無法靠近受熱的管壁或容器壁。同時經(jīng)過磁化的鈣、鎂等離子結(jié)晶體也有改變,磁場促使水中帶電粒子運動并發(fā)生變化,粘附力被破壞,呈松散晶體狀流體沉淀物,并通過排污管排出系統(tǒng),從而達到除垢的效果。
(3)從降低原油含水率及操作兩方面解決空冷器凍堵問題。首先,通過增加強磁阻垢器以及破乳劑加量的調(diào)整,提高三相分離器脫水效果,使原油含水率達到0.2%;其次,在底部增加一個分離包,增強原油緩沖罐沉降分離作用,并人工定時放水。這樣進入原油穩(wěn)定裝置的原油含水率就會降低到0.14%,從而從源頭上解決空冷器凍堵問題。
2 污水處理工藝
油田采用壓力密閉除油和二級過濾的污水處理工藝技術(shù)。含油污水經(jīng)1000m3和500m3沉降罐沉降后,進入壓力除油器,經(jīng)除油后進入一級核桃殼過濾罐過濾,再經(jīng)過二級纖維球過濾罐過濾后,進入具有隔氧裝置的凈化水罐,經(jīng)過注水泵注入地層。該套處理裝置日處理污水100m3,實際日均處理污水850.m3,處理水質(zhì)的要求是:懸浮固體含量小于3mg/L,粒徑中值小于2μm,含油量小于8.0mg/L。隨著開采年限的增加和油井各種措施的作業(yè)逐漸增多,采出液的一些特性也發(fā)生變化,尤其是采出液的pH值變化較大。
2.1污水處理工藝存在問題及分析
(1)工藝管線穿孔頻繁,關(guān)鍵容器腐蝕嚴重。污水管線幾乎天天穿孔,過濾罐檢修發(fā)現(xiàn)罐壁腐蝕嚴重,最深達5mm,為罐壁厚度的50.%。經(jīng)檢測分析,站外來液的pH值為6.5,由此判斷管線腐蝕穿孔的主要原因是酸腐蝕。
(2)過濾罐堵塞嚴重。通過現(xiàn)場分析,過濾罐堵塞主要是系統(tǒng)中固體懸浮物超標以及濾罐運行壓力不當(dāng)。當(dāng)污水中大量固體懸浮物被濾料過濾后,滯留在濾罐內(nèi),當(dāng)濾罐反洗不及時或不徹底就會造成濾罐過濾不暢、堵塞。濾罐設(shè)計運行壓差為0.20MPa,而實際運行壓差達到0.35MPa,遠遠超出設(shè)計運行壓差,濾罐長時間超壓差運行,將濾料擠壓得非常結(jié)實,嚴重時還會造成篩管破裂。引起濾罐超壓運行的原因除了濾料板結(jié)外,壓力除油器液位控制不當(dāng)也是另一重要因素。該液位采用PID變頻控制技術(shù),當(dāng)壓力除油器液位超過設(shè)定值時,PID控制回路就會逐漸增大泵轉(zhuǎn)速,泵最大排量為150m3/h,遠遠大于濾罐80m3/h的處理能力。
(3)經(jīng)過處理后的污水進入凈化水罐后,水質(zhì)會慢慢變差,主要是懸浮物固體含量大于10mg/L。經(jīng)分析認為主要是污水在凈化罐內(nèi)曝氧以及高壓注水回流將罐底沉降物攪起造成的。
2.2污水外理工藝改進與完善
(1)為減小酸腐蝕對系統(tǒng)管線設(shè)備的危害,在脫水系統(tǒng)三相分離器污水出口管線上增加pH檢測儀,時刻監(jiān)測污水pH值,并將檢測數(shù)據(jù)傳到主控室,當(dāng)污水pH值發(fā)生變化時(差值超過0.2),系統(tǒng)會及時報警并提示操作人員調(diào)整燒堿的加藥量,從而保證污水pH值處于合理的范圍。(2)為解決濾罐堵塞問題,一是增加了1000m3的沉降罐并與原有的500m3沉降罐組成兩級沉降流程,使得大量固體懸浮物得到很好的沉降分離,從而大大減少濾罐入口的固體懸浮物含量,降低了濾罐堵塞程度,延長了使用時間。二是根據(jù)壓力除油器液位控制要求以及濾罐運行壓力要求,采取限幅串級控制回路以及差壓報警技術(shù)。即以壓力除油器液位為主控制參數(shù)構(gòu)成主PID控制回路,以濾罐流量為副控制參數(shù)構(gòu)成副PID控制回路,將主控制回路的輸出作為副控制回路的設(shè)定值,從而構(gòu)成串級PID控制回路。
3 應(yīng)用效果
經(jīng)過不斷改進和完善,某油田集輸系統(tǒng)工藝水平有了很大提高,解決了油田的開采過程中出現(xiàn)的多種問題,取得了很好實際效果,為油田的下一步開發(fā)打下了良好基礎(chǔ)。
(1)三相分離器盤管維修周期由2個月延長至10個月,脫水效果明顯改善,處理后的原油含水率降為0.2%,水中含油降到80mg/L。
(2)污水管線穿孔問題得到徹底解決,維修成本大幅下降。
(3)污水水質(zhì)達到A3級標準,其中懸浮固體含量小于3mg/L,粒徑中值小于1μm,含油量小于50mg/L。