郭 晟
(山西省潞安集團高河能源有限公司,山西 長治 047100)
高河能源所采3#煤層為低滲透難抽采煤層。為了實現(xiàn)煤礦生產(chǎn),利用CO2氣相壓裂技術(shù)對煤層進行增透處理,加大煤層的透氣性,加快煤層瓦斯的抽采率,成為解決煤礦瓦斯治理新的方向。
E2303工作面按兩進一回布置,即進風(fēng)順槽和膠帶順槽進風(fēng),回風(fēng)順槽回風(fēng),另布置一條專用高抽巷。工作面切眼長320m,E2303工作面從2016年4月20日開始回采,目前已回采51.2m。煤層原始瓦斯含量為10.5~11m3/t,工作面煤炭儲量294萬t,工作面瓦斯儲量3087萬m3,煤的堅固性系數(shù)f值0.6[1]。
幫部預(yù)抽孔CO2氣相壓裂工程施工參數(shù)如下:
實施范圍:E2303進風(fēng)順槽靠近切眼200m范圍內(nèi);
鉆孔布置:間隔10m布置一個壓裂孔,孔深100m,壓裂后,按1.7m間距在壓裂孔間補打預(yù)抽孔;
實際工程量:2015年2月12日至4月7日共計施工11個氣相壓裂孔并全部成孔壓裂。表1給出了壓裂孔信息。
從5月13日開始每天對E2303進風(fēng)、膠帶兩側(cè)50m和100m分別取樣測量煤層瓦斯含量,結(jié)果如下:
(1)E2303進風(fēng)順槽側(cè)比E2303膠帶順槽側(cè)平均瓦斯含量低1.6~1.9m3/t。
(2)E2303進風(fēng)順槽壓裂縱向深度50m段比100m段瓦斯含量低0.46m3/t。
(3)目前回采51.2m內(nèi)膠帶順槽側(cè)共計布置25個鉆孔,平均抽采時間920d,進風(fēng)順槽側(cè)共計布置31個鉆孔,其中4個壓裂孔,平均抽采時間400d。根據(jù)瓦斯含量下降結(jié)果反算鉆孔抽采效果,可得進風(fēng)側(cè)單孔每天抽采量為28.65m3,膠帶側(cè)單孔每天抽采量為9.87m3,抽采效果對比進風(fēng)比膠帶高 2.9 倍[2]。
考慮到工作面回采對抽采效果的影響,本次選取回采前的數(shù)據(jù)進行比較。
回采前,E2303進風(fēng)順槽支管路平均抽采量為3.30m3/min,E2303膠帶順槽支管路平均抽采量為6.91m3/min。
E2303進風(fēng)順槽壓裂區(qū)域為64#匯流管至74#匯流管之間的范圍,單個匯流管平均瓦斯抽采量為0.19m3/min,帶抽鉆孔總米數(shù)為10876m。
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),進行壓裂施工的巷道百米抽采量是非壓裂施工巷道的2.2倍。
表1 壓裂孔信息表
高河能源公司對掘進巷道迎頭進行施工壓裂鉆孔試驗。
對南輔迎頭壓裂數(shù)據(jù)進行分析可知,壓裂后,壓裂地點附近鉆場內(nèi)的掘進預(yù)抽孔瓦斯?jié)舛染行》忍嵘琄1值有所降低并且趨于穩(wěn)定。巷道內(nèi)風(fēng)排瓦斯量也有所增加,絕對瓦斯涌出量略有上升。
南輔迎頭壓裂作業(yè)對改善掘進巷道內(nèi)瓦斯抽放量,起到了一定的效果,有效降低了掘進工作面突出的危險,但據(jù)預(yù)期效果還有差距。綜合分析,影響壓裂施工效果的因素可概括如下:
(1)南輔迎頭煤體較軟,導(dǎo)致壓裂能量不能有效地釋放到周邊煤體內(nèi)。
(2)施工過程中,由于鉆孔成形不好,淤煤過多,加上彎曲程度過大,導(dǎo)致封孔器不能順利地推入鉆孔,致使封孔深度遠沒有達到設(shè)計要求。導(dǎo)致壓裂后二氧化碳氣體未能與煤體內(nèi)瓦斯進行充分置換,即釋放出來,進而影響了實際效果。
通過壓裂的連續(xù)施工,降低了掘進工作面前方的瓦斯參數(shù)K1值,使壓裂范圍內(nèi)的煤層應(yīng)力重新分布,很大程度上降低了突出危險性。
壓裂后K1值全部降到臨界值以下,大大提高掘進速度。相比施工釋放孔,氣象壓裂鉆孔每施工一次可連續(xù)掘進60m(釋放孔為8m),且不需要額外的釋放時間,相對增加了每月掘進作業(yè)時間,由施工前的月掘進平均進尺144m,提高到壓裂后的212m。在成本費用方面,按照每掘進60m計算,每60m需要預(yù)裂一次,每次需要預(yù)裂桿13根,費用為2300元/根×13根=2.99萬元;每60m需要施工7次瓦斯釋放孔,每次需要施工40個,每個鉆孔15m,每次需施工瓦斯釋放孔600m。每掘進60m,共需施工瓦斯釋放孔4200m,釋放孔每米32元,共計:32元/m×4200m=13.44萬元。相比每60m可節(jié)省費用10.45萬元,也達到了降本增效的目的[3]。
E2307回風(fēng)順槽為E2307工作面的回風(fēng)順槽,全長2374m,鄰近面為E2308和E2309工作面,煤層原始瓦斯含量為10~11m3/t,巷道開口前施工1組千米鉆機鉆孔進行掘前預(yù)抽,掘進期間間隔80m布置1組邊掘邊抽鉆場,其中在巷道北幫鉆場內(nèi)布置千米鉆機鉆孔,超前治理E2308和E2309工作面瓦斯。
每個鉆場間距80m,每個鉆場內(nèi)布置8個千米鉆機主孔,孔深設(shè)計500m,共設(shè)計27個鉆場。每個鉆場內(nèi)的每個鉆孔孔口連接1個Φ108mm小孔板,匯流管安裝1個Φ150mm孔板。
分別于2016年3月3日和3月12日在千米鉆機0#和1#鉆場進行1次氣相壓裂,壓裂前均對壓裂孔提前擴孔。其中0#鉆場對5#孔擴孔100m,塞桿24根,壓裂桿型號為5130型,桿長2.6m,封孔深度13m,壓裂深度75m;1#鉆場對5#孔擴孔100m,塞桿20根,壓裂桿型號為3512型,桿長2.05m,封孔深度13m,壓裂深度54m。鉆場壓裂情況如圖1所示。
圖1 鉆場壓裂孔布置竣工圖
E2307回風(fēng)順槽千米鉆機鉆孔截至壓裂前共計施工8個鉆場,64個鉆孔,累計進尺5.1萬m。
(1)支管路抽采數(shù)據(jù)分析
支管路抽采濃度最大63.6%,平均44.4%,抽采量最大5.0m3/min,平均3.3m3/min。數(shù)據(jù)觀測從3月4日壓裂后開始觀測至5月18日,其中濃度最大82.2%,平均64.2%,純量最大8.81m3/min,平均5.18m3/min,對比壓裂前平均濃度提高44.6%,純量提高57%。如圖2,E2037回風(fēng)順槽主管路數(shù)據(jù)變化圖所示。
0#鉆場共計施工8個鉆孔,共計施工進尺6036m,其中5#為壓裂孔,鉆孔主孔深度363m,分支309m。
通過對0#鉆場2個月時間各鉆孔抽采濃度數(shù)據(jù)匯總后發(fā)現(xiàn),壓裂孔較其他鉆孔抽采濃度高出2.3%,平均為79.7%。
圖2 E2037回風(fēng)順槽主管路數(shù)據(jù)變化圖
(2)鉆場抽采數(shù)據(jù)分析
1#鉆場共計施工9個鉆孔,共計施工進尺5883m,其中5#為壓裂孔,鉆孔主孔深度375m。
通過對1#鉆場2個月時間各鉆孔抽采濃度數(shù)據(jù)匯總后發(fā)現(xiàn),壓裂孔較其他鉆孔抽采濃度高出2.5%,其平均濃度為80.6%。
通過對2#、4#、5#、7#、8#鉆場2個月時間各鉆孔抽采濃度數(shù)據(jù)匯總后發(fā)現(xiàn),壓裂孔較其他鉆孔抽采濃度高出約2%左右,且平均濃度均可達到80%左右。
CO2氣相壓裂在實施的過程中不會產(chǎn)生火花,因此不會在作業(yè)過程中引起瓦斯或者煤塵的爆炸事故,而且氣相壓裂作用能大大增加煤層的透氣性,加大煤層瓦斯抽采效率,實現(xiàn)了高瓦斯礦井快速抽采的目的,降低了瓦斯治理的成本,提高了礦井安全生產(chǎn)效率。在煤礦瓦斯治理的方法中值得大力推廣[4]。