張仰軍
(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司(簡稱包鋼鋼管公司)Φ180 mm限動芯棒連軋管機(jī)組(簡稱MPM機(jī)組)是國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)線中引進(jìn)且投產(chǎn)較早的機(jī)組之一[1-8]。該機(jī)組中芯棒是由4臺直流電機(jī)通過齒輪、限動齒條的機(jī)械耦合拖動運(yùn)行的,限動齒條的1個運(yùn)行周期分為預(yù)插入、插入、咬入、限動、返回、回零位等階段[9-10]。限動齒條各階段的速度曲線原理如圖1所示。
Φ180 mm MPM機(jī)組限動齒條的運(yùn)行速度、位置控制采用意大利ANSALDO公司的微處理系統(tǒng)(AMS)實現(xiàn)。由于限動齒條的運(yùn)動過程受到連軋管機(jī)前臺密集布置的關(guān)聯(lián)設(shè)備(連軋管機(jī)、毛管擋叉、夾送輥、上線回轉(zhuǎn)臂、下線回轉(zhuǎn)臂、預(yù)穿齒條)的動作影響,其位置、速度的控制及運(yùn)動的邏輯連鎖保護(hù)非常重要,一旦失控,極易發(fā)生重大設(shè)備事故。
限動齒條的位置由AMS系統(tǒng)控制,而毛管擋叉和夾送輥是由GE-9070PLC系統(tǒng)控制,正常情況下,限動齒條運(yùn)行到設(shè)定的位置時,毛管擋叉會根據(jù)限動齒條發(fā)來的信號自動落下,夾送輥自動起動,將毛管喂入連軋管機(jī),它們具有位置連鎖關(guān)系。但是在生產(chǎn)過程中,由于機(jī)械原因,操作員經(jīng)常需要手動干預(yù)夾送輥的起動運(yùn)行,這就可能導(dǎo)致第一架軋管機(jī)提前帶載,或因為毛管擋叉的故障,毛管擋叉不能在芯棒插入毛管過程及時擋住毛管,以及插入過程中毛管方向出現(xiàn)偏差等原因,均會導(dǎo)致芯棒沒有按照設(shè)定的行程完全插入毛管,從而將毛管提前推入第一架軋管機(jī)。由于毛管和芯棒之間存在摩擦力,連軋管機(jī)將毛管連同限動齒條一起提前拽入。包鋼鋼管公司經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,對原有引進(jìn)設(shè)備中齒條運(yùn)動的各類事故進(jìn)行分析處理,增加了許多保護(hù)措施,其中連軋管機(jī)限動齒條飛車保護(hù)功能的開發(fā)就是一種實用創(chuàng)新的例子,其針對的事故過程如上所述。此時限動齒條拖動著芯棒運(yùn)行在插入階段還未到咬入階段時,發(fā)生上述故障時破壞了限動齒條在插入行程后本應(yīng)有的正常降速過程,使其速度不降反升,從而將限動齒條拽入連軋管機(jī)中導(dǎo)致發(fā)生飛車的重大事故。
圖1 限動齒條各階段的速度曲線原理
為避免限動齒條在插入階段這一區(qū)間內(nèi)發(fā)生飛車事故,新開發(fā)了插入行程中的飛車保護(hù)功能。
限動齒條的系統(tǒng)控制原理如圖2所示。
圖2 限動齒條的系統(tǒng)控制原理
由圖2可知,限動齒條的運(yùn)動控制由AMS系統(tǒng)實現(xiàn),其通過令牌網(wǎng)接受PLC指令、外部參數(shù)設(shè)定機(jī)的數(shù)據(jù),綜合運(yùn)算后產(chǎn)生速度給定值及運(yùn)行使能信號并發(fā)給傳動控制系統(tǒng),控制限動齒條電機(jī)的運(yùn)行。AMS系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境為基于VME總線的VxWorks操作系統(tǒng)。
毛管擋叉等關(guān)聯(lián)設(shè)備發(fā)生故障,將導(dǎo)致毛管在插入階段(還未到咬鋼階段)就被拽入第一架軋管機(jī)中,使得第一架軋管機(jī)提前誤帶載并產(chǎn)生空軋現(xiàn)象,為此需增加保護(hù)動作,使得限動齒條、連軋管機(jī)進(jìn)入緊急停車程序。由于該保護(hù)是在插入階段就開始判斷第一架軋管機(jī)是否有誤帶載情況;因此,對整個生產(chǎn)就增加了運(yùn)行的可靠性,也給操作員預(yù)留了更多的反應(yīng)時間,避免重大設(shè)備事故的發(fā)生。
當(dāng)限動齒條進(jìn)入插入行程后,AMS系統(tǒng)持續(xù)采集第一架軋管機(jī)的電流信號值,該信號在AMS系統(tǒng)連軋管機(jī)控制程序mpm.r中與帶載信號的設(shè)定值比較,如果電流信號值大于帶載信號的設(shè)定值,經(jīng)過延時確認(rèn)并通過程序狀態(tài)步判斷齒條還不應(yīng)進(jìn)入咬鋼階段,系統(tǒng)就判定第一架軋管機(jī)已非正常帶載并發(fā)出信號,且將此信號經(jīng)總線傳輸至限動齒條控制程序rack.r中。rack.r程序?qū)语w車保護(hù)功能,將限動齒條的速度給定值降為0,且將運(yùn)行命令保留一段時間,以便使速度調(diào)節(jié)器不運(yùn)行在封鎖狀態(tài),可以繼續(xù)發(fā)揮制動作用,直到停車為止,同時mpm.r程序?qū)⑦B軋管機(jī)的速度給定值也降為0,并控制各機(jī)架的輥縫打開,避免發(fā)生堆鋼事故。
飛車保護(hù)功能啟動后,飛車保護(hù)功能的報警畫面將顯示報警狀態(tài)標(biāo)志信號及報警時限動齒條的實際位置,維護(hù)人員可保存事故曲線及位置信息便于進(jìn)行事故分析,報警狀態(tài)標(biāo)志信號經(jīng)維護(hù)人員確認(rèn)可手動清除。
連軋管機(jī)提前誤帶載時,限動齒條在插入行程后期沒有正常的自主降速過程,而是處于失控狀態(tài),連軋管機(jī)拽著限動齒條向軋管機(jī)方向運(yùn)動,使限動齒條的速度急速上升,破壞了限動齒條正常的咬入和限動行程,使其最終停在32 m之外,在這個位置足以將夾送輥等設(shè)備撞壞。而正常情況下,限動齒條結(jié)束限動行程后的位置才不到24 m。
經(jīng)過統(tǒng)計,當(dāng)?shù)谝患苘埞軝C(jī)誤帶載提前咬鋼時,限動齒條距離插入行程正常結(jié)束提前了4 m左右就被動地非正常升速了。由于飛車保護(hù)動作后,齒條能迅速停車,產(chǎn)生較明顯的制動電流,速度迅速降低,制動作用明顯,齒條可以停留在20 m以內(nèi)的位置,飛車保護(hù)功能明顯縮短了事故停車距離,保護(hù)了連軋管機(jī)等重要設(shè)備。
飛車保護(hù)功能是在生產(chǎn)實踐中采集、分析事故曲線的基礎(chǔ)上,滿足現(xiàn)有軋鋼工藝要求的條件下開發(fā)的。開發(fā)系統(tǒng)的編輯、編譯環(huán)境為Windows操作系統(tǒng),源程序由C語言編寫完成,編輯軟件為Crimson Editor。編譯軟件為意大利ANSALDO公司開發(fā)的工具軟件ADT MONIVX。數(shù)據(jù)采集軟件為iba PDA系統(tǒng)和ANSALDO ADT系統(tǒng)。在程序中選定并跟蹤了限動齒條、連軋管機(jī)的相關(guān)信號:
Suicide(限動齒條傳動控制柜的運(yùn)行命令信號)
MetalInStand[0](第一架軋管機(jī)的帶載信號)
CurrFbk[0](限動齒條的電流反饋信號)
SpeedFbk[0](限動齒條的速度反饋信號)
SeqComm(控制程序的當(dāng)前運(yùn)行步數(shù))
SectionProtectionFlag(飛車保護(hù)報警狀態(tài)標(biāo)志信號)
IW_SpeeFMot[1-5](第一架至第五架軋管機(jī)的速度反饋信號)
IW_CurrFMot[1-5](第一架至第五架軋管機(jī)的電流反饋信號)
K1ZeroSpeed[0](限動齒條的零速信號)
將這些信號導(dǎo)出至跟蹤程序的組態(tài)表中,便于實時監(jiān)控和分析限動齒條的運(yùn)行狀態(tài)。在這基礎(chǔ)上,利用基礎(chǔ)自動化GE-9070 PLC的控制程序,模擬正常軋鋼時限動齒條的外部條件及第一架軋管機(jī)誤帶載時連軋管機(jī)和限動齒條的動作情況。
帶載信號的判斷算法和觸發(fā)保護(hù)功能的算法如圖3~4所示。
圖3 帶載信號的判斷算法
圖4 觸發(fā)保護(hù)功能的算法
在應(yīng)用連軋管機(jī)限動齒條飛車保護(hù)功能以前,此類飛車事故每年至少發(fā)生2次,每次事故處理時間都在4 h以上,且造成抱棒、重要設(shè)備損壞等。目前,該保護(hù)功能已在包鋼鋼管公司Φ180 mm MPM機(jī)組中應(yīng)用,有效避免了因第一架軋管機(jī)誤帶載而引發(fā)的飛車事故。在包鋼鋼管公司Φ180 mm MPM機(jī)組中,對限動齒條的運(yùn)動過程研究及保護(hù)功能的軟件開發(fā)始終是工程技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注的,以提高限動芯棒連軋管機(jī)生產(chǎn)效率。