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        海南環(huán)島高速鐵路動(dòng)車組晃車原因分析及整治措施

        2019-04-29 01:11:24田常海劉豐收張訓(xùn)全
        鐵道建筑 2019年4期
        關(guān)鍵詞:軌頭光帶廓形

        張 金,田常海,劉豐收,俞 喆,張訓(xùn)全

        (中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 金屬及化學(xué)研究所, 北京 100081)

        目前,我國(guó)速度200 km/h及以上高速鐵路線路主要運(yùn)行4種動(dòng)車組,采用4種車輪廓面。其中,CRH1型動(dòng)車組的車輪廓面為L(zhǎng)MD,CRH2型動(dòng)車組的車輪廓面為L(zhǎng)MA,CRH3型動(dòng)車組的車輪廓面為S1002CN,CRH5動(dòng)車組的車輪廓面為XP55。同時(shí),高速鐵路線路主要鋪設(shè)1種國(guó)內(nèi)自主研發(fā)生產(chǎn)的60 kg/m U71Mn或U75V鋼軌。4種車輪廓面與1種鋼軌廓形匹配存在輪軌接觸關(guān)系不良的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架構(gòu)架橫向加速度報(bào)警、抖車及晃車[1]。

        在車輪廓面難以改變的情況下,通常只有通過(guò)鋼軌廓形打磨來(lái)實(shí)現(xiàn)輪軌關(guān)系合理匹配。但是鋼軌廓形打磨不合適會(huì)造成軌頭廓形不良,容易引起動(dòng)車組構(gòu)架橫向加速度報(bào)警或晃車。如武廣、京滬和哈大高速鐵路鋼軌軌距角側(cè)打磨量不足,部分地段引起動(dòng)車組構(gòu)架橫向加速度報(bào)警;合武高速鐵路鋼軌軌距角側(cè)打磨量過(guò)大,部分地段引起晃車。通過(guò)科學(xué)的鋼軌打磨形成合理的軌頭廓形,可有效抑制或減輕動(dòng)車組異常振動(dòng)、鋼軌波浪形磨耗、鋼軌表面裂紋、剝離掉塊等疲勞傷損的發(fā)生和發(fā)展,改善輪軌匹配關(guān)系,提高列車運(yùn)行平穩(wěn)性,延長(zhǎng)鋼軌的使用壽命[2]。

        本文針對(duì)海南環(huán)島高速鐵路東段CRH1型動(dòng)車組晃車的原因展開深入調(diào)查分析,提出鋼軌打磨治理措施,并制定詳細(xì)的鋼軌打磨方案以修正軌頭廓形,改善輪軌匹配關(guān)系,解決動(dòng)車組晃車的問(wèn)題,提高動(dòng)車組運(yùn)行的舒適性及安全性。

        1 動(dòng)車組晃車原因分析

        海南環(huán)島高速鐵路東段于2010年12月通車運(yùn)營(yíng),設(shè)計(jì)速度200 km/h,主要運(yùn)行CRH1型動(dòng)車組,全線約300 km(雙線)鋪設(shè)攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司生產(chǎn)的60 kg/m U71Mn鋼軌,開通前廣州工務(wù)機(jī)械段使用GMC-96X打磨車進(jìn)行了全線鋼軌預(yù)打磨。2014年3—5月份完成了第1次全線鋼軌預(yù)防性打磨。2015年11月—2016年8月,海南環(huán)島高速鐵路東段區(qū)間線路上幾乎所有CRH1型動(dòng)車組均出現(xiàn)了車體嚴(yán)重晃動(dòng)情況。

        為了尋找CRH1型動(dòng)車組晃車的具體原因,課題組深入現(xiàn)場(chǎng)開展調(diào)查研究,重點(diǎn)檢查和分析了晃車嚴(yán)重區(qū)段的軌道幾何尺寸、焊接接頭平直度、鋼軌光帶及軌頭廓形的情況。

        1.1 軌道幾何尺寸

        工務(wù)段對(duì)軌道靜態(tài)幾何尺寸進(jìn)行了檢測(cè),并結(jié)合便攜式添乘儀的線路動(dòng)態(tài)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)處理分析。分析結(jié)果表明:軌底坡、軌距、水平、高低、軌向、扭曲、軌道不平順、軌距變化率等主要技術(shù)指標(biāo)偏差基本不超限,主要超限指標(biāo)為水平加速度3級(jí)、垂向加速度2級(jí)。

        1.2 焊接接頭平直度

        使用電子平直尺對(duì)區(qū)間線路進(jìn)行了閃光焊接頭平直度測(cè)量,僅個(gè)別測(cè)點(diǎn)平直度偏高(左股0.25,0.30 mm/m,右股0.25,0.20 mm/m),大部分測(cè)點(diǎn)平直度均小于0.10 mm/m。檢測(cè)結(jié)果表明,閃光焊接頭平直度良好,未見明顯高接頭或嚴(yán)重低塌。

        1.3 鋼軌光帶

        鋼軌光帶觀測(cè)結(jié)果如圖1所示??梢钥闯?,未晃車區(qū)段鋼軌光帶正常,基本居中,光帶距內(nèi)側(cè)作用邊約20 mm,距外側(cè)非作用邊約22 mm,光帶寬度約29 mm。晃車區(qū)段鋼軌光帶異常,主要表現(xiàn)為:①鋼軌光帶明顯偏向軌距角,光帶距內(nèi)側(cè)作用邊約13 mm,距外側(cè)非作用邊約18 mm,光帶寬度約40 mm;②鋼軌表面清晰可見2種不同顏色的光帶,新舊光帶有一定的偏移,新光帶朝鋼軌內(nèi)側(cè)作用邊偏移;③直線地段出現(xiàn)左右股鋼軌光帶周期性交替?zhèn)饶?,間距約為18~20 mm,反映出鋼軌與輪對(duì)側(cè)面間歇性接觸。

        圖1 鋼軌光帶觀測(cè)情況

        1.4 軌頭廓形

        圖2為鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形對(duì)比情況??梢钥闯?,未晃車區(qū)段鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形基本接近,內(nèi)側(cè)工作邊R80圓弧處最大偏差+0.17 mm,R13圓弧處最大偏差-0.45 mm,偏差在-0.6~+0.2 mm 內(nèi),滿足表1要求;晃車區(qū)段鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形差異較大,內(nèi)側(cè)工作邊R80圓弧處最大偏差-0.48 mm,R13圓弧處最大偏差-0.76 mm,偏差超出-0.6~+0.2 mm,不滿足表1要求。其中“+”,“-”分別表示鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形高于或低于設(shè)計(jì)廓形。

        圖2 鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形對(duì)比情況(單位:mm)

        注:廓形驗(yàn)收范圍為鋼軌軌頭橫向-25~+32 mm。

        1.5 原因分析

        通過(guò)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),晃車嚴(yán)重區(qū)段軌道幾何尺寸主要技術(shù)指標(biāo)偏差基本不超限,閃光焊接頭平直度良好,未見明顯高接頭或嚴(yán)重低塌。但是,鋼軌軌頭廓形內(nèi)側(cè)工作邊R80和R13圓弧處明顯凹陷,造成輪軌匹配關(guān)系不良,鋼軌光帶不居中,偏向軌距角側(cè),直線地段出現(xiàn)左右股鋼軌光帶周期性交替?zhèn)饶?。因此車輪與鋼軌非正常接觸是導(dǎo)致CRH1型動(dòng)車組晃車的主要原因。相關(guān)研究表明[3-4],對(duì)鋼軌進(jìn)行打磨從而修正軌頭廓形是改善輪軌接觸關(guān)系、消除動(dòng)車組異常振動(dòng)的有效措施。

        2 鋼軌打磨方案制定

        為了確保鋼軌打磨質(zhì)量,達(dá)到修正軌頭廓形、改善輪軌匹配關(guān)系、解決CRH1型動(dòng)車組晃車的目的,制定合理的鋼軌打磨方案至關(guān)重要。打磨方案包括打磨廓形設(shè)計(jì)和打磨工藝參數(shù)設(shè)定。

        2.1 打磨廓形設(shè)計(jì)

        鋼軌打磨廓形設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮輪軌接觸關(guān)系,保證直線和大半徑曲線上輪軌接觸始終處于鋼軌踏面中心,即軌頭踏面中心區(qū)域和車輪踏面中心區(qū)域接觸,小半徑曲線上輪軌發(fā)生共形接觸,即軌距角與輪緣形成共形接觸,使輪軌接觸應(yīng)力最小,橫向蠕滑率和蠕滑力最小,從而達(dá)到輪軌合理匹配的目的[5-6]。

        根據(jù)鐵總運(yùn)[2014]357號(hào)《高速鐵路鋼軌打磨管理辦法》[7]中第十七條規(guī)定:“鋪設(shè)標(biāo)準(zhǔn)60 kg/m鋼軌且允許運(yùn)行除動(dòng)車組以外客車的區(qū)段,以及鋪設(shè)60N鋼軌的區(qū)段,鋼軌打磨的目標(biāo)廓形為60N廓形;鋪設(shè)標(biāo)準(zhǔn)60 kg/m鋼軌且僅運(yùn)行動(dòng)車組的區(qū)段,鋼軌打磨的目標(biāo)廓形為設(shè)計(jì)廓形”,綜合考慮海南環(huán)島高速鐵路東段鋼軌的實(shí)際服役情況,本著打磨量最小以降低成本的原則,確定本次修理性打磨的目標(biāo)廓形為設(shè)計(jì)廓形。鋼軌修理性打磨目標(biāo)廓形與60軌標(biāo)準(zhǔn)廓形對(duì)比如圖3所示。打磨后軌頭非工作邊-10°至軌頭內(nèi)側(cè)工作邊+60°(軌距角側(cè)為正角度)實(shí)測(cè)廓形應(yīng)與設(shè)計(jì)廓形基本符合,誤差應(yīng)達(dá)到表1要求。

        圖3 鋼軌修理性打磨目標(biāo)廓形(設(shè)計(jì)廓形)與60軌 標(biāo)準(zhǔn)廓形對(duì)比

        2.2 打磨工藝參數(shù)設(shè)定

        打磨工藝參數(shù)設(shè)定是實(shí)現(xiàn)廓形打磨的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鋼軌打磨列車使用的砂輪類型、打磨砂輪分布角度、打磨電機(jī)功率和打磨作業(yè)速度都將影響打磨切削量,直接關(guān)系到廓形打磨的效果。通過(guò)科學(xué)合理的打磨工藝參數(shù)設(shè)定(打磨砂輪分布角度、打磨電機(jī)功率及打磨作業(yè)速度),可以減少打磨遍數(shù),高效地實(shí)現(xiàn)打磨廓形與目標(biāo)廓形相吻合,并能保證較好的鋼軌表面粗糙度,以及實(shí)現(xiàn)打磨平面均勻光滑過(guò)渡,軌面無(wú)連續(xù)發(fā)藍(lán)帶及周期性打磨痕跡。

        通過(guò)對(duì)比晃車嚴(yán)重區(qū)段鋼軌軌頭實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形的差異,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析研究,并結(jié)合GMC-96X打磨車的實(shí)際狀態(tài),經(jīng)過(guò)多次打磨試驗(yàn)嘗試,最終制定出具有實(shí)際可操作性的打磨作業(yè)模式和合理的打磨工藝參數(shù),見表2,并確定采用4遍打磨來(lái)達(dá)到修正軌頭廓形的目的。

        第1遍:打磨軌頂和外側(cè)非工作邊,角度覆蓋范圍為-11°~+3°,軌頂分布32個(gè)砂輪,外側(cè)分布64個(gè)砂輪,打磨速度15 km/h。

        第2遍:同樣打磨軌頂和外側(cè)非工作邊,角度覆蓋范圍為-11°~+3°,軌頂分布32個(gè)砂輪,外側(cè)分布64個(gè)砂輪,打磨速度15 km/h。

        第3遍:重點(diǎn)打磨軌頂兼顧外側(cè)非工作邊,角度覆蓋范圍為-9°~+3°,軌頂分布80個(gè)砂輪,外側(cè)分布16個(gè)砂輪,打磨速度15 km/h。

        第4遍:軌頭全覆蓋打磨并修理光帶,角度覆蓋范圍為-9°~+49°,內(nèi)側(cè)分布68個(gè)砂輪,軌頂分布12個(gè)砂輪,外側(cè)分布16個(gè)砂輪,打磨速度16 km/h。

        表2 打磨模式和工藝參數(shù)

        注:①正角度打磨鋼軌內(nèi)側(cè),負(fù)角度打磨鋼軌外側(cè);②以1號(hào)電機(jī)為作業(yè)前進(jìn)方向,反方向作業(yè)時(shí)應(yīng)對(duì)模式進(jìn)行顛倒;③根據(jù)打磨效果和設(shè)備狀態(tài)需要對(duì)打磨模式進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

        3 打磨整治效果跟蹤評(píng)價(jià)及驗(yàn)證

        為了分析晃車區(qū)段鋼軌打磨整治效果,使用靜態(tài)檢測(cè)手段鋼軌廓形測(cè)量?jī)x對(duì)打磨后軌頭廓形進(jìn)行了檢測(cè),并觀測(cè)了光帶情況;使用動(dòng)態(tài)檢測(cè)手段便攜式添乘儀對(duì)線路狀態(tài)進(jìn)行了檢查。通過(guò)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)檢測(cè)手段對(duì)打磨效果的跟蹤分析可知,打磨修正了軌頭廓形,改善了輪軌接觸關(guān)系,消除了動(dòng)車組橫向振動(dòng)幅度超限,解決了動(dòng)車組晃車的問(wèn)題。同時(shí),對(duì)打磨前后等效錐度及輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布情況進(jìn)行了分析研究,進(jìn)一步驗(yàn)證了通過(guò)鋼軌打磨改變輪軌接觸關(guān)系,實(shí)現(xiàn)輪軌合理匹配,整治動(dòng)車組晃車效果非常顯著。

        3.1 打磨后軌頭廓形及光帶情況

        使用鋼軌廓形測(cè)量?jī)x對(duì)晃車嚴(yán)重區(qū)段打磨后軌頭廓形進(jìn)行了檢測(cè),并觀測(cè)了光帶情況,如圖4所示??梢钥闯觯捍蚰ズ筌夘^實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形基本接近,內(nèi)側(cè)工作邊R80圓弧處最大偏差+0.04 mm,R13圓弧處最大偏差-0.42 mm,偏差滿足表1的要求,原來(lái)內(nèi)側(cè)工作邊R80和R13圓弧處凹陷得到有效整治;光帶基本居中,寬度約30 mm,距內(nèi)側(cè)工作邊約為21 mm,距外側(cè)非工作邊約為20 mm,光帶變化趨于穩(wěn)定,表明輪軌匹配狀態(tài)良好。

        3.2 打磨前后線路動(dòng)態(tài)檢查情況

        使用便攜式添乘儀對(duì)線路動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行了檢查,晃車嚴(yán)重區(qū)段打磨前后水平加速度超限情況對(duì)比,如圖5所示??梢钥闯?,打磨前水平加速度3級(jí)26處、2級(jí) 50處、1級(jí)21處,打磨后水平加速度3級(jí)0處、2級(jí) 0處、1級(jí)0處。這充分地說(shuō)明了鋼軌打磨對(duì)減小動(dòng)車組橫向振動(dòng)幅度有顯著的作用,打磨后輪軌接觸關(guān)系得到改善,輪軌匹配更加合理,添乘時(shí)人體感覺舒適,提高了動(dòng)車組的運(yùn)行品質(zhì)。

        圖5 晃車嚴(yán)重區(qū)段打磨前后水平加速度超限情況對(duì)比

        3.3 打磨前后等效錐度及輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布情況

        圖6 打磨前后輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布

        利用UIC 519—2014MethodforDeterniningtheEquivalentConicity[8]中的積分法,通過(guò)Fortran軟件編程計(jì)算了打磨前后等效錐度及輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布情況。打磨前后輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布如圖6所示??梢钥闯?,打磨前輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布較集中,打磨后輪軌接觸點(diǎn)對(duì)分布較分散;與打磨前相比,打磨后輪軌接觸范圍更大。相同接觸載荷條件下,較大的接觸面積將導(dǎo)致較小的接觸應(yīng)力,有利于減小輪軌磨耗,提高滾動(dòng)接觸疲勞壽命。

        等效錐度是用于表征輪軌幾何接觸關(guān)系的重要參數(shù),決定著輪軌之間的匹配程度。輪軌匹配等效錐度的大小與動(dòng)車組運(yùn)行過(guò)程中的動(dòng)態(tài)響應(yīng)密切相關(guān)。等效錐度過(guò)小導(dǎo)致動(dòng)車組運(yùn)用過(guò)程中出現(xiàn)晃車現(xiàn)象;等效錐度過(guò)大引起動(dòng)車組車輛構(gòu)架橫向振動(dòng)報(bào)警[9]。圖7為打磨前后輪軌匹配等效錐度曲線,可以看出輪對(duì)橫移量1.5 mm范圍內(nèi),打磨前后輪對(duì)踏面具有相同的等效錐度;輪對(duì)橫移量1.5~6.0 mm內(nèi),打磨后的等效錐度明顯大于打磨前的;輪對(duì)橫移量3 mm時(shí)的名義等效錐度,打磨前約為0.075,打磨后約為0.115。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道[4],輪軌匹配等效錐度的合理區(qū)域?yàn)?.08~0.35,等效錐度小于0.08時(shí)易產(chǎn)生晃車,等效錐度大于0.35時(shí)易產(chǎn)生水平加速度超限。通過(guò)鋼軌打磨使晃車區(qū)段的等效錐度由0.075提高到0.115,達(dá)到輪軌匹配等效錐度的合理范圍,改善了輪軌匹配關(guān)系,解決了動(dòng)車組晃車的問(wèn)題。

        圖7 打磨前后輪軌匹配等效錐度曲線

        4 結(jié)論與建議

        1)鋼軌軌頭廓形內(nèi)側(cè)R80和R13圓弧處明顯凹陷,導(dǎo)致等效錐度過(guò)小,輪軌匹配關(guān)系不良,是造成CRH1型動(dòng)車組晃車的主要原因。

        2)通過(guò)鋼軌打磨整治措施,可以修正軌頭廓形,改善輪軌匹配關(guān)系,解決動(dòng)車組晃車的問(wèn)題。

        3)建議深入開展鋼軌預(yù)防性打磨技術(shù)研究,形成最優(yōu)化的打磨方案,進(jìn)行合理的鋼軌預(yù)防性打磨,并為制定科學(xué)合理的鋼軌打磨周期提供依據(jù)。

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