王俊先 張楚寧(廣東恩維樂環(huán)境科技有限公司 廣東廣州 511431)
沿海某市啤酒生產(chǎn)企業(yè)為國內(nèi)大型啤酒生產(chǎn)集團重要的南方生產(chǎn)基地,該廠制麥部生產(chǎn)啤酒釀造用的麥芽,其生產(chǎn)過程由選麥、洗麥、浸麥、過麥、發(fā)芽、烘干、除根、成品包裝等工序構(gòu)成,每日消耗自來水近1200噸,其中80-90%以廢水形式排放。排放的廢水略偏酸性,含有大量懸浮物,膠體性和溶解性有機污染物,平均CODcr約在1600mg/l,B/C接近0.5,屬于高濃度容易降解廢水。
該公司原有一套處理規(guī)模為,700m3/d的廢水處理站,工藝為“調(diào)節(jié)池+水解酸化+好氧+混凝沉淀+砂過濾”。原處理系統(tǒng)主要存在以下問題:(1)處理規(guī)模不足,原設計700m3/d的廢水處理站由于無機物沉積實際有效容積不足一半。(2)水解酸化工藝非專性厭氧工藝,厭氧效果差。(3)曝氣系統(tǒng)布氣設施陳舊落后并且損壞嚴重,氧的利用率低,導致供氧不足,浪費大量的電能。主供氣管道管徑小、管內(nèi)空氣流速高,估算為22m/s,大大超出規(guī)范值。(4)由于生化系統(tǒng)處理效果不好,混凝沉淀過程投藥量大、負荷高、污泥量大。加藥設施簡陋,重力式投加,無計量手段,藥劑投加量無法正確控制,運行中沒有對污泥進行實質(zhì)性的分離,而是將污泥排入調(diào)節(jié)池,污泥在調(diào)節(jié)池內(nèi)日積月累,消減了該池的有效容積。(5)污泥干化池操作不便,勞動強度大,氣味污染環(huán)境,而且受氣候影響,技術(shù)落后,實際上也沒有使用。
啤酒廢水屬于典型高濃度易降解廢水[1],基于其廢水特征及現(xiàn)狀條件,為了滿足排放標準的要求,需對現(xiàn)有工藝進行升級改造,原水經(jīng)過預處理進入由原1#、2#好氧池組成的調(diào)節(jié)池,利用原有厭氧池組成內(nèi)循環(huán)(IC)兩相厭氧反應器,消減一定量的有機物。將原有的灰渣池(3000m3)改為SBR,實現(xiàn)安全的好氧生化處理,滿足達標排放要求。利用原有設施做過濾與消毒,使一部分處理后的污水可再生利用,實現(xiàn)節(jié)水減排。
升級改造后廢水的處理規(guī)模為1300m3/d,24小時運行。設計的進、出水水質(zhì)指標如表1所示,出水執(zhí)行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準及《啤酒工業(yè)污染物排放標準》(GB19821-2005)二者標準較嚴值。
表1 設計進水和出水水質(zhì)
根據(jù)進水水質(zhì)情況和出水水質(zhì)要求,采用“格柵+沉砂+水利篩分+調(diào)節(jié)+兩相厭氧+SBR+砂過濾”的組合工藝,具體工藝流程見圖1。
圖1 水處理工藝流程
廢水通過原有的排水管(渠)經(jīng)過新設置的3mm機械格柵,去除部分雜物進入集水池,集水池內(nèi)設置了沉沙區(qū)、機械刮泥機、排泥泵等,隨時可以將沉積的泥沙排除至原有的污泥干化池。
新增pH計和投堿設備,自動調(diào)節(jié)廢水的pH,達到7.5-8.2范圍,使之適合于后續(xù)的生化處理條件。新增的液位自動控制裝置,利用原有的提升泵組將廢水輸送至水力篩去除麥殼類渣物,廢水進入重新組合的調(diào)節(jié)池。
新組合的調(diào)節(jié)池由原有的1#、2#好氧池以及中間沉淀池改造,設2臺二級提升泵將調(diào)節(jié)池污水輸送至兩相厭氧反應器,利用微生物先后進行水解酸化和甲烷化,去除約40%有機物。該兩相厭氧反應器設置了內(nèi)循環(huán)(IC),以期實現(xiàn)優(yōu)化運行,減少前面堿的消耗,并提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
厭氧出水利用5m高度,以一定的壓力自然流向SBR,SBR是利用原有的灰渣池改造成2個SBR反應器,每池有效容積約1400m3,設計周期為8小時,進水時間4h,兩池交替進水,形成厭氧與好氧之間連續(xù)性處理。每周期處理污水量217m3,排水比16%。按照厭氧去除40%,好氧進水COD=960mg/h,有機負荷0.45kgCOD/m3·d。
剩余污泥排至原有的、位于灰渣池附近的污泥濃縮池,利用原系統(tǒng)的二級提升泵為污泥提升泵,將濃縮后的污泥和另加入的PAM脫水劑輸送至帶式壓濾機進行脫水。脫水后的污泥含水率約70%,集中后可送至鍋爐燃燒或外運處置。污泥濃縮池的上清液可利用污泥泵在濃縮污泥提升完成后,通過管道閥門切換,排至SBR池。脫水機濾后液可以排至污泥濃縮池。
(1)集水池(改造)。原有一、二級集水池連通,二級集水池結(jié)構(gòu)尺寸9.3×3.5×4m有效容積70m3最大小時流量(280m3/h)下HRT=15min可以滿足規(guī)范要求(規(guī)范要求不小于5min)。
(2)水力篩(原有)。利用原有1臺,不銹鋼,過流能力大于280m3/h,設在調(diào)節(jié)池進水處,設置落渣管(PVC)。
(3)調(diào)節(jié)池(改造)。原1#好氧池、2#好氧池及中間沉淀池改造,1#好氧池結(jié)構(gòu)尺寸6.40m×6.20m×5.00m有效容積170m3,2#好氧池結(jié)構(gòu)尺寸7.70m×7.00m×5.00m,有效容積215m3;中間沉淀池結(jié)構(gòu)尺寸7.00m×2.70m×5.00m有效容積76m3,總有效容積170+215+76=461m3,HRT=8.5h。
(4)兩相厭氧池(改造)。利用原水解池,環(huán)氧煤瀝青涂刷防腐,結(jié)構(gòu)尺寸9.5×7.5×5.2m,總有效容積約300m3,升流式雙層污泥床,底部為流動污泥床0.8m(45m3),上部為固定填料床2.5m(140m3),進水流量 Q=54.2m3/h,內(nèi)循環(huán)Q=50m3/h,上升流速 3-4m/h,總有機負荷 6.9kg(COD)/m3·d,設計 COD 去除率 40%。
(5)SBR池(改造)。利用原有灰渣池改造,結(jié)構(gòu)尺寸(41.00m×8.25m×4.90m)1座,均分成 2池,單池有效容積1436m3,總有效容積2872m3,單組運行周期T=8h(進水2h、曝氣4h、沉淀 1h、潷水 1h),有機負荷 0.43kgCOD/m3·d,周期(批)處理水量220m3,排水比15.3%,總COD去除率91.7%,總需氧量約1320kg/d,總供空氣量20640m3/d。
(6)再生水處理系統(tǒng)(改造)。過濾池利用原有的圓形反應池改造,日處理水量Q=300m3/d小時處理量Q=50m3/h,濾速v=8m/h,直徑Φ3.0m,過濾面積7m2。
(7)生化剩余污泥處理系統(tǒng)(改造)。利用灰渣池附近原有水池改造,濃縮池1座,直徑Φ8.4m深6.0m,有效容積280m3,平均每日產(chǎn)生含水99.7%污泥量52m3,濃縮后含水97.5%,污泥體積6.5m3。
(1)原設施正好有兩個水解池串聯(lián),很容易改造成兩相厭氧反應器。而且該池液位是原污水處理系統(tǒng)中的最高水位處,出水重力流向100m遠的SBR,可利用條件好。
(2)本項目所在地區(qū)氣候條件適合于常溫厭氧,即使冬季水溫可能低于20℃,采用兩相厭氧去除40%有機物是完全可以實現(xiàn)的。相對于水解酸化,兩相厭氧去除效率優(yōu)異,進水有機負荷為 6.9kgCODcr/m3·d,去除負荷為 2.8kgCODcr/m3·d,厭氧出水 COD可降低至960mg/l,有效減輕了好氧負荷。
(3)本項目原水BOD/COD=0.5,其可生化性好,容易發(fā)生厭氧,采用兩相厭氧工藝,將甲烷相出水(pH略高)回流,可以利用其中的堿度維持所需要的pH,節(jié)省運行費用。
(1)運行效果。本工程取某城市污水處理廠的活性污泥進行馴化,經(jīng)過3個月的調(diào)試,系統(tǒng)運行情況穩(wěn)定,處理出水效果較好。各項出水指標均達到設計的排放標準。
(2)運行費用分析。廢水處理工程的運行成本為2.02元/m3,其中:
①電費。工程每天耗電為850kW·h,電價為0.65元/(kW·h),則電費為 0.43 元/m3。
②藥劑費。PAC投加量:0.05kg/m3,藥劑單價:2.0元/kg;污泥脫水PAM投加量:2kg/d,藥劑單價:30元/kg,則藥劑費合計為0.14元/m3。
③污泥處置費用。污泥(含水率為80%)產(chǎn)量為3m3/d(含初沉池及生化池污泥),按280元/m3的處置費計算,污泥處置費為840元/d,折算后的污泥處置費用為0.65元/m3。
④人工費。廢水處理站設操作人員6名,按工資為3500元/月/人,折算后的人工費用為0.53元/m3。
(1)采用“預處理+二項厭氧+SBR+砂過濾”工藝處理制麥廢水,盡量利用現(xiàn)有設施,減少投資,穩(wěn)定達標,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,經(jīng)濟運行等優(yōu)點。
(2)工程運行結(jié)果表明,該工藝處理制麥廢水的CODCr去除效率為98%,BOD5去除效率為99%,出水水質(zhì)穩(wěn)定達標。