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        選煤廠精煤泥回收工藝優(yōu)化試驗(yàn)研究

        2019-04-22 05:23:02王晨風(fēng)
        資源節(jié)約與環(huán)保 2019年3期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)篩精煤弧形

        王晨風(fēng)

        (拜城縣眾泰煤焦化有限公司 新疆拜城 842300)

        引言

        隨著煤礦開(kāi)采機(jī)械化強(qiáng)度的不斷增強(qiáng),原煤粒度日趨細(xì)化,煤泥分選回收精煤也逐漸成為選煤廠分選流程的重要方面[1]。由于礦區(qū)井下開(kāi)采工藝的改變,眾泰煤焦化公司選煤廠入洗原煤發(fā)生了改變,分選所得精煤泥灰分明顯增高,影響選煤廠最終精煤質(zhì)量。

        1 精煤泥回收現(xiàn)狀

        眾泰煤焦化公司選煤廠精煤泥回收工藝為:精煤磁選尾礦經(jīng)由泵進(jìn)入水力旋流器,水力旋流器底流進(jìn)入高頻振動(dòng)篩,溢流進(jìn)入浮選工藝,高頻振動(dòng)篩篩上物經(jīng)過(guò)脫水后回收所得產(chǎn)品即為精煤泥,高頻振動(dòng)篩篩下物進(jìn)入浮選工藝。由原煤浮沉篩分試驗(yàn)可知,-0.5mm粒級(jí)約占原煤28.4%,相比于選煤廠投產(chǎn)使用時(shí)-0.5mm粒級(jí)所占原煤比例提高了45%左右,即細(xì)煤泥比重過(guò)大。由現(xiàn)分選所得精煤泥篩分試驗(yàn)可知,-0.25mm粒級(jí)約占試驗(yàn)精煤泥的41.5%,精煤泥回收工藝中所用高頻振動(dòng)篩篩孔為0.35mm,故可推知高頻振動(dòng)篩篩分效果較差,-0.35mm粒級(jí)煤泥未能有效透篩,甚至-0.25mm粒級(jí)煤泥也未能有效透篩。綜上可知,-0.25mm粒級(jí)煤泥占分選所得精煤泥比重過(guò)大,造成所得精煤泥灰分偏高。

        2 精煤泥回收工藝優(yōu)化實(shí)踐

        由精煤泥回收現(xiàn)狀可知,精煤泥灰分較好是影響精煤泥質(zhì)量的重要因素,而引起精煤泥灰分高的根本原因是精煤泥漿在高頻振動(dòng)篩的透篩率過(guò)低導(dǎo)致。以往,提高振動(dòng)篩透篩率主要采取的措施有增加篩孔尺寸、減少單臺(tái)高頻振動(dòng)篩處理量。增加篩孔尺寸一定程度的可以提高透篩率,但是篩孔尺寸的增加易引起精煤進(jìn)入篩下物降低精煤產(chǎn)率,同時(shí)會(huì)給增加浮選設(shè)備負(fù)荷,降低浮選效果。降低單臺(tái)高頻振動(dòng)篩處理量可以有效提高-0.25mm粒級(jí)物料透篩率,但是增加高頻振動(dòng)篩臺(tái)數(shù)需要較多時(shí)間。通過(guò)上述分析可知,通過(guò)改變高頻振動(dòng)篩篩孔尺寸難以達(dá)到預(yù)期精煤泥降灰目的,增加高頻振動(dòng)篩臺(tái)數(shù)又難以滿足現(xiàn)場(chǎng),因此有必要增加其他篩分設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)精煤泥降灰。

        經(jīng)查閱資料和借鑒兄弟選煤廠精煤泥回收實(shí)踐,決定水利旋流器分選所得底流經(jīng)智能振網(wǎng)弧形篩后再進(jìn)入高頻振動(dòng)篩進(jìn)行分選。該方案的優(yōu)點(diǎn)是:高頻振動(dòng)篩上方空間較大,可以滿足智能振網(wǎng)弧形篩的安設(shè);入料沿切線方向進(jìn)入智能振網(wǎng)弧形篩篩面,在離心和重力作用下,料漿被篩條切割,有利于物料透篩;物料較細(xì)發(fā)生物料堵塞時(shí),可通過(guò)開(kāi)啟智能振網(wǎng)弧形篩脈沖電機(jī)促使篩面產(chǎn)生一定振幅的振動(dòng),從而增加透篩率。經(jīng)優(yōu)化后的精煤泥分選工藝見(jiàn)圖1所示,智能振網(wǎng)弧形篩結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2所示。

        圖1 經(jīng)優(yōu)化后的精煤泥分選工藝流程

        圖2 智能振網(wǎng)弧形篩結(jié)構(gòu)示意圖

        3 精煤泥回收效果分析

        目前,眾泰煤焦化公司選煤廠精煤泥高頻振動(dòng)篩共3臺(tái),分別為1#篩、2#篩和3#篩,為了分析優(yōu)化后的精煤泥回收工藝效果,決定在1#篩上試驗(yàn),然后將回收參數(shù)與2#篩和3#篩進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果顯示:1#篩精煤泥灰分為12.15%~12.99%,平均為12.5%,相比2#篩和3#篩分別降低了1.1%~1.14%。精煤泥篩分試驗(yàn)顯示:+0.5mm粒級(jí)精煤泥灰分為10.24%,0.5-0.25mm粒級(jí)精煤泥灰分為11.75%,0.25-0.125mm粒級(jí)精煤泥灰分為14.54%,-0.125mm粒級(jí)精煤泥灰分為22.17%,分別占全級(jí)35.9%、44%、15.2%和4.9%。

        由精煤泥回收工藝優(yōu)化前后對(duì)比分析可知,精煤泥回收工藝優(yōu)化后精煤泥灰分由優(yōu)化前的平均13.61%~13.64%降低至12.5%,降低了1.1%以上,考慮到精煤泥、浮選精煤和重選精煤綜合質(zhì)量比為3∶2∶5,精煤泥灰分降低1.1%,相應(yīng)提高了重選精煤灰分0.55%,重選精煤產(chǎn)率提高了重選精煤灰分依然符合產(chǎn)品灰分要求,精煤總產(chǎn)率可提高1.05%左右,可每月增加精煤1200噸產(chǎn)量。

        結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)眾泰煤焦化公司選煤廠精煤泥灰分較高的問(wèn)題,提出了在高頻振動(dòng)篩上安設(shè)智能振網(wǎng)弧形篩的精煤泥回收工藝優(yōu)化方案,試驗(yàn)結(jié)果顯示,通過(guò)智能振網(wǎng)弧形篩的使用,精煤泥灰分降低了1.1%以上,精煤總產(chǎn)率提高了1.05%,達(dá)到在保證精煤總產(chǎn)率的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了精煤泥降灰提質(zhì)。

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