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        固定床氣化爐摻燒焦炭的生產(chǎn)實踐

        2019-04-22 10:46:00李愛粉
        中氮肥 2019年2期
        關(guān)鍵詞:水煤氣塊煤固定床

        李愛粉

        (河南能源化工集團安化公司,河南 安陽 455133)

        0 引 言

        河南能源化工集團安化公司下屬化肥公司(簡稱化肥公司)有2套合成氨/尿素裝置及供乙二醇生產(chǎn)線使用的水煤氣制氣裝置。其中,水煤氣制氣裝置(供乙二醇生產(chǎn)線)有φ2650mm爐頂取氣固定床氣化爐8臺和φ2800mm固定床氣化爐16臺,共計24臺爐;半水煤氣制氣裝置(供2套合成氨/尿素裝置)有φ2800mm固定床氣化爐16臺和φ3600mm固定床氣化爐6臺,共計22臺爐?;使練饣癄t所用塊煤灰熔點大多在1100~1250℃之間。

        眾所周知,原料煤成本占煤頭合成氨裝置生產(chǎn)成本的60%左右,控制原料煤成本對于降低合成氨裝置生產(chǎn)成本至關(guān)重要。2016年初,由于全國鋼鐵產(chǎn)能過剩,焦炭價格一路下滑,在這一原料價格利好消息的推動下,公司圍繞“保生存、戰(zhàn)危機、謀發(fā)展,降本增效”這一奮斗目標,嚴控進廠原料煤的粒度、化學活性、灰熔點、硫含量等質(zhì)量指標,并采購部分焦炭進行試燒。試燒過程中,針對固定床氣化爐試燒焦炭存在的問題開展技術(shù)攻關(guān),最終通過摸索確定出了固定床氣化爐塊煤摻燒焦炭的最佳比例,并通過優(yōu)化調(diào)整氣化爐工藝指標,使塊煤摻燒焦炭先后在半水煤氣、水煤氣制氣裝置中獲得成功應用,實現(xiàn)了降本增效的目標。

        1 摻燒焦炭前生產(chǎn)系統(tǒng)的基本情況

        化肥公司造氣系統(tǒng)采用間歇式UGI型煤氣發(fā)生爐(簡稱氣化爐),主要使用河南能源化工集團內(nèi)供焦作塊煤,無煙塊煤在氣化爐內(nèi)通過與氣化劑——蒸汽、空氣反應制得合格的水煤氣和半水煤氣,分別供乙二醇系統(tǒng)及合成氨裝置使用。2016年初,焦炭市場行情一路下滑,呈現(xiàn)焦炭市場價低于塊煤的利好現(xiàn)象。而據(jù)統(tǒng)計,2015年12月化肥公司半水煤氣實際生產(chǎn)成本為308元/km3,合成氨生產(chǎn)成本為1715元/t,尿素生產(chǎn)成本為1290元/t,當期尿素銷售價格在1200元/t左右,略有虧損。為降低生產(chǎn)成本,化肥公司決定采購部分焦炭進行試燒。

        2 焦炭與煤炭特性的對比

        不同的氣化工藝對原料的要求不同,因此在選擇煤氣化工藝時,了解氣化用原料的特性及其影響極為重要。煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷復雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物,是一種固體可燃有機巖。而焦炭是煙煤在隔絕空氣的條件下,加熱到950~1050℃,經(jīng)干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段制得的,這一過程叫高溫煉焦(高溫干餾);按照用途不同,焦炭分為冶金焦、鑄造用焦和化工用焦3大類?;使驹嚐慕固繛榛ぃ饣┯媒?,化工(氣化)用焦對焦炭強度要求不高,但要求焦炭的反應性好,相應的焦炭的灰熔點也較高。

        原料煤(焦)的灰熔點是影響氣化操作的主要因素?;胰埸c,又稱為煤灰熔融性,其與原料中灰分的組成有關(guān),灰分中Al2O3、SiO2含量高,煤的灰熔點就高;Fe2O3、CaO、MgO含量高,灰熔點就低?;使具M廠焦炭主要產(chǎn)自河南利源焦化有限公司,其灰熔點分析數(shù)據(jù)見表1??梢钥闯?,進廠焦炭灰熔點較所用塊煤灰熔點高約200℃,兩者灰熔點相差較大,實際生產(chǎn)中如何控制灰渣殘?zhí)柯曙@得尤為重要。

        表1 進廠焦炭灰熔點分析數(shù)據(jù) ℃

        3 試燒焦炭前的準備工作

        (1)焦炭具有吸水性強、不宜露天存放的特點,因此,結(jié)合煤場貨位存煤情況,提前安排好焦炭的存放貨位及考慮貨位上煤問題。

        (2)選擇2臺氣化爐作為焦炭摻燒試驗爐,提前對這2臺試驗氣化爐的油路系統(tǒng)漏點、溜煤管厚度、上行煤氣管線、下行煤氣管線、旋風除塵器等部位保溫情況進行排查及處理。

        (3)組織班組人員召開焦炭試燒工作安排會,對焦炭試燒可能存在的問題、注意事項、操作要點、人員安排等進行部署,統(tǒng)一操作思路,同時將焦炭試燒工作與激勵考核掛鉤,提高操作人員試燒焦炭的積極性。

        (4)提前與公司質(zhì)量檢測管理中心聯(lián)系,在試燒焦炭期間每8h單爐取樣做氣質(zhì)分析,并與燒用塊煤時的分析數(shù)據(jù)進行對比,觀察氣質(zhì)的變化情況;同時,試燒期間建立工藝指標、工藝調(diào)整、氣質(zhì)分析等的專項記錄,收集試燒數(shù)據(jù),便于后期摻燒焦炭時的數(shù)據(jù)對比分析。

        (5)制定每周召開專題交流會的工作制度,以解決工藝調(diào)整過程中出現(xiàn)的問題,統(tǒng)一操作調(diào)整思路,對試燒效果定期進行總結(jié)與分析。

        4 焦炭試燒的操作思路及摻燒比例摸索

        4.1 焦炭試燒的操作思路

        鑒于焦炭相較于塊煤具有固定碳含量高、灰熔點高、揮發(fā)分低、化學活性較差的特點,結(jié)合焦炭試燒情況,計劃逐步提高氣化層溫度、降低空層高度、控制上行煤氣溫度、減低爐條機轉(zhuǎn)速,以利于形成灰渣層,降低返焦率。在焦炭試燒過程中,參與試燒工作的操作人員、技術(shù)管理人員解放思想,通過逐步摸索優(yōu)化工藝指標,對存在的問題進行攻關(guān)。

        4.2 焦炭試燒的摻燒比例摸索

        焦炭試燒最重要的是摸索出固定床氣化爐塊煤摻燒焦炭的最佳比例。因此,試燒過程中,我們按照最佳經(jīng)濟運行模式,以保證氣化爐安全穩(wěn)定運行(控制上行煤氣溫度在350℃以下)和焦炭摻用量最大為前提,將焦炭與塊煤的摻燒比例逐步由1∶1增加至3∶1;并逐步提高氣化層溫度,降低空層高度,控制上行煤氣溫度,減低爐條機轉(zhuǎn)速,以利于形成灰渣層,降低返焦率。具體摸索過程如下。

        4.2.1 第一階段摻燒情況

        第一個摻燒階段,在2周時間內(nèi),將焦炭與小塊煤的摻燒比例由1∶1逐漸增至2∶1,并對2種不同摻燒比例下氣化系統(tǒng)的工藝運行參數(shù)進行統(tǒng)計與對比,結(jié)果見圖1。

        圖1 不同摻燒比例下氣化系統(tǒng)工藝運行參數(shù)的對比

        由圖1可以看出:焦炭摻燒量較少時(焦炭與塊煤比例為1∶1),受焦炭灰熔點高的影響,部分焦炭未充分燃燒,灰渣殘?zhí)柯瘦^高;之后隨焦炭摻燒比例的逐漸提高,灰渣殘?zhí)柯食氏陆第厔?;但隨焦炭摻燒比例的逐漸提高,上行煤氣溫度逐漸升高,與灰渣殘?zhí)柯食史聪嚓P(guān)關(guān)系。為此,我們探索繼續(xù)增加焦炭使用量,以找到最佳操作平衡點。

        4.2.2 第二階段摻燒情況

        第二個摻燒階段,將焦炭與塊煤的摻燒比例增加至3∶1,并對焦炭摻燒3種不同小塊煤(焦炭∶塊煤=3∶1)的工藝運行參數(shù)進行統(tǒng)計與對比,結(jié)果見表2。

        表2 焦炭與3種不同小塊煤摻燒(焦炭∶塊煤=3∶1)時氣化爐工藝參數(shù)對比

        由表2可以看出:焦炭與焦作小塊煤或山西小塊煤按照3∶1的比例摻燒時,氣化爐的各項工藝指標較為穩(wěn)定,上行煤氣溫度在350℃以下(高限運行),達到最佳操作平衡點;而焦炭與鑫龍小塊煤按照3∶1的比例摻燒時,工藝指標波動幅度較大,氣化爐內(nèi)炭層高度升高,且焦炭與鑫龍小塊煤按3∶1的比例摻燒時,從實際觀察到的氣化爐運行狀況來看,爐條機轉(zhuǎn)速加快,火層被破壞,出現(xiàn)結(jié)塊、流生炭(焦)現(xiàn)象;進一步進行分析發(fā)現(xiàn),原因是鑫龍小塊煤含矸偏高。因此,化肥公司決定加大山西小塊煤和焦作小塊煤的采購量,搭配焦炭摻燒,以確保氣化爐的穩(wěn)定運行并實現(xiàn)效益最大化。

        因焦炭透氣性好,摻燒造成上行煤氣溫度較使用塊煤時高110℃左右,達330~350℃,在指標上限運行(上行煤氣溫度指標為350℃以下),甚至偶爾會出現(xiàn)氣化爐工藝調(diào)節(jié)時上行煤氣溫度達370~380℃的情況。為此,我們主要通過采用小顆粒塊煤(粒度13~25mm)摻燒的方式來彌補焦炭透氣性好所帶來的問題。

        5 試燒過程中出現(xiàn)的問題及處理

        (1)上行煤氣溫度高,造成洗氣塔出口煤氣溫度高。應對措施:據(jù)洗氣塔出口煤氣溫度,適時調(diào)度開停一循循環(huán)水風機,即通過降低循環(huán)水溫度的方式來降低洗氣塔出口煤氣溫度。

        (2)氣化爐負荷與蒸汽使用量配比不當,造成氣化爐內(nèi)結(jié)塊或返炭(焦)率高。應對措施:①氣化爐由使用塊煤到摻燒一定比例的焦炭要有72h的過渡時間;②摻燒焦炭后,加負荷要緩慢,要根據(jù)灰渣情況適時調(diào)整蒸汽用量及負荷配比。

        (3)焦炭硫含量偏高,脫硫系統(tǒng)阻力上漲。應對措施:①加強脫硫溶液組分的分析頻次,保證脫硫溶液組分正常;②加強對脫硫溶液溫度、組分的管理,以保證半脫溶液溫度在38~42℃,維持變脫溶液溫度在38℃左右;③加強煤氣溫度、氣質(zhì)及噴射器壓力的工藝管理,加強脫硫泵、再生泵、變脫泵等設(shè)備的管理。

        (4)因上行煤氣溫度過高,上行煤氣管線保溫著火。應對措施:①嚴控上行煤氣溫度在指標范圍內(nèi);②加強現(xiàn)場巡檢,發(fā)現(xiàn)著火,立即停爐滅火;③加強設(shè)備檢修維護力度,避免油壓系統(tǒng)管線、油缸漏油;④檢修油壓系統(tǒng)時,采取措施避免液壓油灑落到煤氣管線及設(shè)備上。

        6 結(jié)束語

        化肥公司在產(chǎn)品市場價格不斷下降、生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)虧損狀態(tài)的情況下,緊抓焦炭市場價低于塊煤的利好機會,大膽嘗試,在降低生產(chǎn)成本上狠下功夫,在沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可借鑒的情況下,對比塊煤與焦炭的化學成分,通過反復試驗,摸索出焦炭與塊煤摻燒的最佳比例,并通過設(shè)備消缺和工藝優(yōu)化調(diào)整,最終實現(xiàn)了氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;據(jù)統(tǒng)計,2016年化肥公司進廠焦炭與塊煤平均差價為93元/t,2016年全年化肥公司氣化系統(tǒng)共摻燒焦炭83.8kt,則全年原料成本降低779.34萬元,焦炭摻燒工作取得了顯著的經(jīng)濟效益。另外,長期以來塊煤氣化的操作經(jīng)驗在操作人員的思維中已根深蒂固,通過此次焦炭摻燒也放開了操作人員的思路,為今后各種原料煤的摻燒打下了良好的基礎(chǔ)。

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