鞠兆剛 劉志偉
摘要:采油平臺(tái)節(jié)段式多級(jí)離心泵使用一定周期后非驅(qū)動(dòng)端角接觸軸承溫度遞進(jìn)式升高不能正常使用,以往的維修手段難以解決高溫現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)離心泵的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及故障現(xiàn)象的分析,快速判斷并排除造成軸承高溫的現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:節(jié)段多級(jí)離心泵;軸承;平衡轂;平衡套;軸向力
一、概述
采油平臺(tái)節(jié)段式多級(jí)離心泵軸承高溫是常見(jiàn)故障,某種情況下更換軸承、更換潤(rùn)滑油常規(guī)的檢修方法無(wú)法解決其高溫狀態(tài),通過(guò)對(duì)非驅(qū)動(dòng)端一對(duì)角接觸軸承高溫的位置判定軸向力的方向,并通過(guò)調(diào)整平衡轂與平衡套的間隙徹底解決軸承高溫的現(xiàn)象。
二、故障現(xiàn)象描述
某平臺(tái)節(jié)段式多級(jí)離心泵在運(yùn)行至1年后,非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度逐漸臨近80℃報(bào)警值(關(guān)斷值為85℃),通過(guò)對(duì)軸承箱解體,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端一對(duì)角接觸軸承最后一盤軸承由于高溫變色;
三、故障分析:
節(jié)段式多級(jí)離心泵的軸向平衡:從末級(jí)出來(lái)的帶有壓力的液體,經(jīng)過(guò)平衡套徑向間隙流入平衡轂前的空腔中,空腔處于高壓狀態(tài)。平衡轂后有平衡管與泵入口相連,其壓力近似為入口壓力。這樣平衡轂兩側(cè)壓力不相等,因而也就產(chǎn)生了向后的軸向推力,即平衡力。
平衡力與軸向力相反,因而自動(dòng)地平衡了葉輪的軸向推力。當(dāng)葉輪的軸向推力大于平衡轂的力時(shí),泵轉(zhuǎn)子就會(huì)向入口側(cè)移動(dòng),并由于慣性的作用,這種移動(dòng)并不會(huì)立即停止在平衡位置上,而是要超出限度,引起平衡轂軸向間隙過(guò)量減小,使泄漏量減少,平衡轂前空腔的壓力升高,于是平衡轂上平衡力增加,并超過(guò)葉輪的軸向推力,把轉(zhuǎn)子又拉向出口側(cè)。同樣這個(gè)過(guò)程是有慣性的,使平衡轂的軸向間隙增大,引起平衡力小于軸向推力,轉(zhuǎn)子又向入口側(cè)移動(dòng),重復(fù)上述過(guò)程。這個(gè)過(guò)程是自動(dòng)的,在泵工作時(shí),轉(zhuǎn)子始終是在某一平衡位置上這樣軸向竄動(dòng)著,不過(guò)竄動(dòng)量極小,從外觀上很難看出來(lái)。
平衡轂與平衡套軸向端面間隙保障的情況下,非驅(qū)動(dòng)端成對(duì)角接觸軸承僅僅承受較弱的殘余軸向力,當(dāng)平衡轂與平衡套軸向端面經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行,磨損逐步增加;平衡轂為了尋求平衡,在平衡轂與平衡套軸向間隙逐步磨損的情況下,會(huì)因軸向力的作用,轉(zhuǎn)子逐步向吸入側(cè)移動(dòng),當(dāng)磨損間隙加大的同時(shí)軸向力同樣加大,超出成對(duì)角接觸軸承的軸向承載力,軸承軸向磨摩擦力加大,易造成軸承高溫或燒結(jié)。
四、故障判斷
1、通過(guò)軸承的安裝圖片(a)和軸承高溫位置(b)顯示,軸向力指向吸入側(cè),從而驗(yàn)證了由于平衡轂與平衡套軸向間隙磨損所致;
2、運(yùn)行記錄顯示軸承是隨著使用周期而逐步升溫狀態(tài),說(shuō)明平衡轂與平衡套軸向端面磨損間隙是逐步磨損導(dǎo)致軸承逐步升溫。
五、故障排除
1、拆除非驅(qū)動(dòng)端軸承箱及內(nèi)部附件;
2、拆除機(jī)械密封及軸承懸架;
3、拆除平衡轂、拉出平衡套;
4、平衡轂及平衡套軸向端面磨損,可采用三種維修方案
4.1、平衡轂及平衡套更換新備件;
4.2、平衡轂及平衡套軸向端面進(jìn)行修復(fù),恢復(fù)原始尺寸;
4.3、平衡轂及平衡套軸向端面進(jìn)行車削處理;
因生產(chǎn)緊迫,最終優(yōu)選兩零件軸向端面進(jìn)行車削處理,表面粗糙度1.6μm;
5、兩部件經(jīng)車削后,因部件軸向長(zhǎng)度已經(jīng)變動(dòng),需對(duì)平衡套背面補(bǔ)償鋼墊,在平衡套與平衡鼓軸向端面完全貼合狀態(tài)下,為轉(zhuǎn)子總竄的一半,允許偏差±0.5mm;
6、依次回裝軸承懸架、軸承箱及內(nèi)部附件,成對(duì)角接觸軸承安裝后,轉(zhuǎn)子向吸入側(cè)推至極限,保障平衡轂和平衡套軸向端面間隙為0.04~0.08mm,成對(duì)角接觸軸承在軸承室內(nèi)的竄動(dòng)量為0.12~0.18mm;
六、試驗(yàn)
組裝完畢并恢復(fù)所有附件,進(jìn)行試泵,運(yùn)轉(zhuǎn)6小時(shí)軸承溫度恒定至45℃,連續(xù)運(yùn)行72小時(shí)溫度無(wú)明顯變化,問(wèn)題得到解決。
七、結(jié)論
泵類設(shè)備軸承高溫屬于常見(jiàn)故障,必須對(duì)高溫現(xiàn)象深入分析,以此案例,通過(guò)軸承高溫的位置以及設(shè)備的工作原理及內(nèi)部構(gòu)造,快速找出真因排除故障,保障采油平臺(tái)設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。
(作者單位:中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司)