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        鹵水凈化鹽泥生產(chǎn)沉淀碳酸鈣的研究

        2019-04-19 08:32:20曾華明陳圣儒
        鹽科學與化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:除渣濾餅鹵水

        曾華明,曹 嶸,陳圣儒

        (湖南省湘衡鹽化有限責任公司,湖南 衡陽 421006)

        1 前言

        湖南省湘衡鹽化有限責任公司(以下簡稱“公司”)鹽硝聯(lián)產(chǎn)原料來自地下400 m~1 000 m的中生代沉積巖鹽,采用石灰—煙道氣二級鹵水凈化工藝,主要工藝流程如圖1。

        其中,一級凈化中沉淀鹽泥主成分為硫酸鈣、氫氧化鎂、未反應的氫氧化鈣及泥沙等,二級凈化中沉淀鹽泥主要成分為碳酸鈣。目前,兩種廢渣與精鹵混合成泥漿,用泥漿泵將其注入地下采鹵后形成的溶腔內(nèi),不僅造成了大量精鹵浪費,而且存在環(huán)保隱患,幾年后地下溶腔被填滿,因此,必須尋找鹽泥廢渣去處。

        圖1 石灰-煙道氣二級鹵水凈化工藝流程圖Fig.1 Flow chart of lime-flue gas secondary brine purification process

        2 碳酸鈣的市場現(xiàn)狀

        近年來沉淀碳酸鈣的應用發(fā)展很快,目前已作為填充劑廣泛應用于橡膠、塑料、造紙、涂料、油漆等領(lǐng)域。二級鹵水凈化鹽泥主要成分及工業(yè)沉淀碳酸鈣標準見表1、表2。通過對比表1與表2,發(fā)現(xiàn)二級鹽泥中除pH值、細度不符合HG/T 2226-2010要求,其余指標均已經(jīng)達到或優(yōu)于工業(yè)沉淀碳酸鈣一等品要求。如果能將鹵水二級凈化的鹽泥中的碳酸鈣變廢為寶生產(chǎn)出符合沉淀碳酸鈣指標要求的產(chǎn)品,不僅解決了廢渣的凈化處理問題,還能創(chuàng)造一定經(jīng)濟效益。

        3 工藝方案

        將鹵水二級凈化廢渣經(jīng)過除渣、過濾、洗滌、除渣、研磨、脫水、干燥、篩分等工序得到最終符合標準的沉淀碳酸鈣成品。

        表1 二級鹵水凈化鹽泥主要成分Tab.1 Main components of secondary brine purification salt mud

        表2 HG/T 2226-2010工業(yè)沉淀碳酸鈣標準表Tab.2 HG/T 2226-2010 industrial precipitated calcium carbonate standard table

        注:a是在食品包裝紙、兒童玩具和電子產(chǎn)品填料生產(chǎn)時需控制的指標

        3.1 除渣

        二級鹽泥漿液與適量生石灰混合后由排泥泵泵入旋流脫渣器脫渣,旋流脫渣器的溢流漿進入振動篩進一步脫渣,出渣口接振動篩,回收一部分碳酸鈣漿液;經(jīng)兩次脫渣,雜質(zhì)去除率可達到99%,去除的渣由螺旋輸送機送入儲渣罐,碳酸鈣漿液流入中間漿罐。

        3.2 過濾洗滌

        經(jīng)除渣的漿液由漿液泵泵入旋流器,旋流器底流漿液進入一級壓濾機,壓濾的濾液水與旋流器溢流清液混合用于鹵水一級凈化系統(tǒng)的石灰乳消化,再次進入鹵水凈化系統(tǒng),濾餅進二級洗滌槽與洗滌水攪拌混合調(diào)節(jié)到適當濃度(質(zhì)量比10%左右),泵入二級壓濾機進行壓濾,濾液水與一級鹵水凈化廢渣混合一同注入廢井,二級壓濾機濾餅進三級洗滌槽與洗滌水攪拌混合調(diào)節(jié)到適當濃度,泵入二級壓濾機進行壓濾,濾液水補充作為洗滌水進二級洗滌槽……以此類推,經(jīng)過五級壓濾機壓濾后,濾餅進入研磨緩沖罐與水混合,加入適量的分散劑、助磨劑調(diào)節(jié)成適當?shù)臐{液。圖2為鹽泥過濾洗滌工藝流程圖。

        圖2 鹽泥過濾洗滌工藝流程圖Fig.2 Flow chart of salt mud filtration washing process

        3.3 濕法研磨

        緩沖罐內(nèi)調(diào)制好的碳酸鈣漿液由研磨泵打入濕法研磨機研磨,研磨機由冷卻塔循環(huán)水冷卻;研磨好的碳酸鈣漿液由漿泵送入振動篩,去除雜質(zhì)后流入精漿罐。圖3為濕法研磨工藝流程圖。

        圖3 濕法研磨工藝流程圖Fig.3 Flow chart of wet grinding process

        3.4 脫水干燥包裝工段

        碳酸鈣精漿由增稠器增濃至40%左右,再由漿液泵泵至廂式隔膜壓濾機內(nèi)壓濾,濾液水流入濾液罐后泵至研磨緩沖罐內(nèi)洗滌,濾餅由皮帶輸送機送至定量給料機,由粉碎機粉碎后進行閃蒸干燥,干燥機內(nèi)含塵廢氣由引風機引出,經(jīng)布袋除塵器過濾后排出,干燥冷凝水用作洗滌工序的補水。

        干燥后的碳酸鈣經(jīng)打散解聚后,由螺旋輸送機、管鏈輸送機送至成品庫緩沖倉,倉頂配有除塵器;冷卻的碳酸鈣由螺旋輸送機送至氣流篩分機,篩分的碳酸鈣由旋風收料器、布袋收料器收集后,經(jīng)螺旋輸送機送至單嘴包裝機,成品包裝出廠。圖4為干燥包裝工藝流程圖。

        圖4 干燥包裝工藝流程圖Fig.4 Flow chart of dry packaging process

        4 物料平衡計算

        4.1 計算基準

        以公司二級鹵水凈化日排泥3次,每次200 m3,其中,碳酸鈣(干基)12 t/次,年運行330 d計,鹵水NaCl含量300 g/L;密度1.2 kg/L,洗滌水密度取1 kg/L,固體含廢渣5%計。洗滌水采用工業(yè)水,工業(yè)水水質(zhì)Cl-≤50 mg/L,假設(shè)攪拌后濾餅可溶性雜質(zhì)能完全溶解均勻。

        則泥漿處理量25 m3/h,每天24 h處理。按330 d/a計算,其中,CaCO3為1.5 t/h、NaCl為7.5 t/h、泥漿中雜質(zhì)0.08 t/h(結(jié)垢的大塊碳酸鈣、鐵銹以及其他雜質(zhì))。

        4.2 物料平衡計算

        (1) 第一次除渣。泥漿中含有一些鐵銹、桶壁結(jié)塊的碳酸鈣、以及生產(chǎn)過程中帶入的其他雜質(zhì)等,其中大塊的,可用振動篩除去,除渣率會達到90%以上,CaCO3丟失率3%。

        除渣后泥漿中:CaCO31 500×97%=1 455 kg/h;雜質(zhì) 80×10%=8 kg/h;NaCl 7 500×100%=7 500 kg/h;泥漿中固體成分含有:CaCO31 455÷(1 455+8)=99.45%;雜質(zhì) 8÷(1 455+8)=0.55%。

        (2) 過濾洗滌。過濾機濾餅含水量按30%計(重量比),每次過濾固體物的丟失率為5%,一級過濾的濾液水為精鹵,直接回二級凈化反應桶,二級過濾的濾液水外排用于采鹵,其余幾級過濾的濾液水均全部作為洗滌水補充,因此整個系統(tǒng)內(nèi),總過濾固體物丟失率約5%。

        第一次過濾,濾餅中固體物(CaCO3,雜質(zhì)) 1 463×95%=1 389.85 kg/h,含鹵水 1 389.85÷70%×30%=595.65 kg/h,其中NaCl 595.65÷1 200×300=148.91 kg/h。濾液水固體物(CaCO3,雜質(zhì)) 1 463×5%=73.15 kg/h,NaCl 7 500-148.91=7 351.09 kg/h。

        五次壓濾后,濾餅中固體物(CaCO3,雜質(zhì))1 463×95%=1 389.85 kg/h,濾餅含水 1 131.35÷70%×30%=484.86 kg/h。

        (3) 第二次脫渣。經(jīng)脫渣器脫渣處理后,CaCO3的丟失率為3%,雜質(zhì)除去80%,損失CaCO31 389.85×99.45%×3%=41.47 kg/h,雜質(zhì)1 389.85×0.55%×80%=6.12 kg/h。

        脫渣后,CaCO31 389.85-41.47=1 348.38 kg/h;雜質(zhì):1 389.85×0.55%×20%=1.53 kg/h,固體物(CaCO3,雜質(zhì)) 1 348.38+1.53=1 349.91 kg/h;CaCO3含量 1 348.38÷1 349.91=99.89%。

        (4) 濕法研磨,脫水干燥。濕法研磨及脫水干燥丟失率為3%,含水量約0.3%;固體物(CaCO3,雜質(zhì)) 1 349.91×97%=1 309.41 kg/h。

        綜上所述,CaCO3回收量 1 309.41×99.89%=1 307.97 kg/h;CaCO3回收率 1 307.97÷1 500=87.20%;CaCO3產(chǎn)量 1 307.97÷99.7%=1 311.91 kg/h;CaCO3純度(干基) 1 309.41÷1 311.91=99.8%;年產(chǎn)量 1 311.91 kg/h×24×330=10 390t/a;年回收精鹵 7 351.09 kg/h÷300×24×330=19 406 8.8 m3。

        5 結(jié)語

        以石灰—煙道氣鹵水凈化工藝中二級反應固廢鹽泥為原料,生產(chǎn)沉淀碳酸鈣,不僅為鹽泥的安全處置找到一條新的出路,解決了采用石灰—煙道氣鹵水凈化工藝的兩堿行業(yè)和制鹽企業(yè)固廢處理問題,同時綜合利用了礦物資源,實現(xiàn)變廢為寶的目標,而且給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟效益,在環(huán)保及拓展循環(huán)經(jīng)濟方面也具有積極意義。

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