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        探析煙草制梗絲過(guò)程中“濕團(tuán)”產(chǎn)生的原因及對(duì)策

        2019-04-18 07:44:42成小軍朱東華康軍
        智富時(shí)代 2019年2期

        成小軍 朱東華 康軍

        【摘 要】我廠梗線設(shè)備于2008年8月投入運(yùn)行至今,梗絲干燥設(shè)備性能降低,故障多發(fā),尤其是閃蒸設(shè)備銹蝕嚴(yán)重、床體變形、超級(jí)回潮筒內(nèi)排潮網(wǎng)密封不嚴(yán)、部分管路元件老化等原因,導(dǎo)致梗絲生產(chǎn)過(guò)程“濕團(tuán)”問(wèn)題比較嚴(yán)重,而且干燥末端梗絲水分難以控制,整絲率偏低,嚴(yán)重影響產(chǎn)品過(guò)程加工質(zhì)量。本文主要針對(duì)梗絲加工過(guò)程中存在的“濕團(tuán)”問(wèn)題加以探討和研究。

        【關(guān)鍵詞】濕團(tuán);飽和蒸汽;填充值;整絲率

        近期,在制絲線SH84梗絲干燥末端發(fā)現(xiàn)梗絲“濕團(tuán)”問(wèn)題較為嚴(yán)重,對(duì)梗絲整絲率影響很大,一是基于制絲車間梗絲干燥段設(shè)備性能降低,正常生產(chǎn)時(shí),設(shè)備內(nèi)部的濕熱蒸汽得不到及時(shí)排出,會(huì)在設(shè)備內(nèi)壁形成“結(jié)露”現(xiàn)象,造成物料中的“濕團(tuán)”量過(guò)多;二是排潮網(wǎng)板之間的間隙過(guò)多,部分物料會(huì)從縫隙中存留,容易與濕熱蒸汽混合形成“濕團(tuán)”,若堆積過(guò)多就會(huì)脫落,就會(huì)造成流化床干燥末端水分分層比較嚴(yán)重。我們通過(guò)技防手段,將梗絲干燥工序的“濕團(tuán)”量由原來(lái)4.63kg/批降低至1.2kg/批以內(nèi),從而提高了梗絲質(zhì)量。

        一、原因分析

        1.所供蒸汽不是飽和蒸汽

        由于進(jìn)入冬季,北方天氣比較寒冷,梗絲干燥設(shè)備所需熱力源是飽和蒸汽,而供汽熱力管道路線較長(zhǎng),進(jìn)入設(shè)備的蒸汽含水現(xiàn)象嚴(yán)重,這樣就會(huì)造成物料中的濕團(tuán)現(xiàn)象。

        2.噴嘴滴料

        實(shí)際生產(chǎn)中,梗絲在增溫增濕、加料工序存在噴嘴滴料現(xiàn)象,因噴嘴堵塞或霧化效果不良時(shí),容易出現(xiàn)滴料情況,液料滴落在物料中直接產(chǎn)生濕團(tuán)現(xiàn)象。

        3.排潮網(wǎng)密封不嚴(yán)

        由于設(shè)備使用年限依久,排潮網(wǎng)板間隙過(guò)大,密封不嚴(yán),當(dāng)停留在網(wǎng)板間隙中的物料吸附濕熱蒸汽到一定程度,就會(huì)自然脫落,不斷地進(jìn)入物料中。

        4、閃蒸內(nèi)壁粘料過(guò)多

        經(jīng)文氏管膨脹后的梗絲在閃蒸內(nèi)壁沾附嚴(yán)重,沾附到一定量就會(huì)脫落在物料中。而且這些浸濕的物料很容易引起流化床的篩網(wǎng)“糊網(wǎng)”,導(dǎo)致風(fēng)分效果差。

        二、實(shí)施對(duì)策

        1、采取在進(jìn)入干燥設(shè)備前的供汽管道上增加汽水分器或重新對(duì)管道保溫,預(yù)防蒸汽液化現(xiàn)象發(fā)生,確保供熱管道送來(lái)的蒸汽時(shí)飽和蒸汽;

        2、加強(qiáng)日常點(diǎn)檢,及時(shí)更換已經(jīng)失靈的噴嘴和管件,設(shè)法恢復(fù)管路設(shè)備的性能,防止噴嘴滴料所形成的濕團(tuán)現(xiàn)象;

        3、更換超級(jí)回潮筒密封圈和頂部網(wǎng)板密封條,預(yù)防梗絲在網(wǎng)板之間堆積形成濕團(tuán)現(xiàn)象;

        4、將流換床進(jìn)口振槽導(dǎo)流板后移、減少閃蒸出口濕梗絲在進(jìn)口振槽處堆積,保證進(jìn)入流化床梗絲的均勻;

        5、更換落料器超出內(nèi)壁的固定螺釘,減少梗絲風(fēng)送時(shí)的阻力,減少堵料頻次,提升風(fēng)送效果。

        三、造成效果

        1、統(tǒng)計(jì)上年梗絲干燥工序故障停機(jī)635分鐘,經(jīng)改造后故障停機(jī)率明顯下降,2018年故障停機(jī)減少至330分鐘;

        2、從碎梗風(fēng)選處取樣檢測(cè),其“濕團(tuán)量”由改造前的1.33/批,改造后下降將至0.42/批;設(shè)備“糊網(wǎng)”現(xiàn)象也明顯減少,較去年同期減少了6次、整絲率也在原來(lái)的基礎(chǔ)上提高了0.65%;

        3、將風(fēng)道、篩網(wǎng)保養(yǎng)納入日常保養(yǎng)內(nèi)容,消除積料隱患。

        四、結(jié)論

        提高產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量是我們追求的目標(biāo),經(jīng)不斷地研究和探索,通過(guò)技術(shù)改造,有效解決了梗絲干燥工序的濕團(tuán)問(wèn)題,梗絲的整絲率明顯提高,而且為產(chǎn)品質(zhì)量提升工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        【參考文獻(xiàn)】

        1. 《新卷煙規(guī)范》.中央文獻(xiàn)出版社.2003.4.

        2. 《SH84+SH884梗絲膨化干燥機(jī)說(shuō)明書》.

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