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        汽油機(jī)活塞環(huán)岸斷裂原因分析及改進(jìn)

        2019-04-17 11:14:16高永春劉棟王溪趙文斌熊培友
        關(guān)鍵詞:爆震活塞環(huán)活塞

        高永春,劉棟,王溪,趙文斌,熊培友

        (1.濱州渤?;钊邢薰?,山東 濱州 256602;2.嘉利特荏原泵業(yè)有限公司,山東 濱州 256500)

        0 引言

        隨著近年來(lái)乘用車的迅猛發(fā)展,乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)向高負(fù)荷、高功率、高爆發(fā)壓力的方向發(fā)展[1-3]。汽油機(jī)的運(yùn)行工況越來(lái)越惡劣,作為發(fā)動(dòng)機(jī)的“心臟”,活塞承受著高溫高壓燃?xì)?,因此有更高的性能要求[4-8]?;钊h(huán)岸作為活塞頭部的重要組成部分,承載著與活塞環(huán)配合、與缸體配合以及導(dǎo)向等多重工作,受到活塞環(huán)的擠壓以及上下氣體壓力,試驗(yàn)中活塞環(huán)岸斷裂現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生[9-11]。針對(duì)這一現(xiàn)象,對(duì)活塞環(huán)岸斷裂原因進(jìn)行有限元分析,并結(jié)合臺(tái)架壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)確定環(huán)岸斷裂的原因,并對(duì)活塞進(jìn)行改進(jìn),優(yōu)化設(shè)計(jì),減少活塞環(huán)岸斷裂發(fā)生。

        1 失效情況描述

        失效件為某發(fā)動(dòng)機(jī)廠開(kāi)發(fā)的1.5 L增壓發(fā)動(dòng)機(jī)活塞,該發(fā)動(dòng)機(jī)為直列四缸、四沖程、增壓式,主要性能參數(shù)如表1所示。

        表1 發(fā)動(dòng)機(jī)主要性能參數(shù)

        圖1 失效活塞頭部環(huán)岸位置

        該發(fā)動(dòng)機(jī)在400 h耐久臺(tái)架試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)漏氣量突然增大的異常情況,拆機(jī)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)第3缸活塞出現(xiàn)環(huán)岸斷裂現(xiàn)象,其余3缸活塞正常。失效活塞表面無(wú)明顯拉痕,斷口位置為主推力側(cè)的二環(huán)岸位置,如圖1所示。

        2 失效原因分析

        2.1 活塞環(huán)岸失效原因分析

        1)活塞材料性能不達(dá)標(biāo)?;钊牧铣煞植缓细?,導(dǎo)致材料高溫抗拉強(qiáng)度等機(jī)械性能降低,無(wú)法滿足發(fā)動(dòng)機(jī)的性能要求。

        2)活塞金相不合格。在鑄造過(guò)程中由于澆鑄時(shí)間、澆鑄方式、澆道設(shè)計(jì)等參數(shù)設(shè)置不合理產(chǎn)生鑄造缺陷,導(dǎo)致活塞環(huán)岸位置宏觀、微觀不合格。

        3)活塞環(huán)岸強(qiáng)度不足?;钊h(huán)岸厚度小,強(qiáng)度不足。

        4)發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)燃燒異常。部分末端混合氣在火焰未傳到時(shí),在高溫、高壓、已燃?xì)怏w輻射和壓縮等因素作用下自燃[12],使得缸內(nèi)局部壓力迅速疊加并增大,出現(xiàn)爆燃爆震現(xiàn)象,形成強(qiáng)烈沖擊波導(dǎo)致零部件的早期失效。

        圖2 活塞環(huán)岸斷裂形式

        2.2 宏觀斷面和微觀組織分析

        圖3 二環(huán)岸斷口裂紋延展形貌

        1)宏觀分析。從活塞環(huán)岸斷裂形式上看,端口為正八字型,可以判斷失效是由于活塞一環(huán)槽下側(cè)面受到活塞環(huán)擠壓,導(dǎo)致環(huán)岸從上向下斷裂,如圖2所示;通過(guò)斷口裂紋延伸的形貌判斷,裂紋源區(qū)產(chǎn)生在A區(qū)邊緣位置,也就是一環(huán)槽槽底位置;然后在A區(qū)形成疲勞貝紋線,并在B區(qū)最終斷裂,如圖3所示;同時(shí),A區(qū)邊緣處有高溫燃?xì)鉀_擊燒蝕現(xiàn)象,如圖4a)所示。

        2)微觀分析。在電子顯微鏡下觀察裂紋源區(qū),發(fā)現(xiàn)許多較狹窄且基本相互平行,并與裂紋擴(kuò)展方向垂直的疲勞條紋,見(jiàn)圖4a),是由周期性載荷造成;同時(shí),在此區(qū)域未觀察到因鑄造產(chǎn)生的夾渣、縮松等缺陷,見(jiàn)圖4b),因此判斷活塞開(kāi)裂不是鑄造缺陷造成的。

        2.3 失效活塞材料金相組織和化學(xué)成分檢驗(yàn)

        圖5 活塞失效取樣區(qū)域金相組織圖

        對(duì)故障件失效區(qū)域取樣,分析其金相、材料成分,觀察其顯微組織,其基體α-固溶體較細(xì),共晶硅呈短條狀,部分呈小塊狀,初晶硅(邊長(zhǎng)≤0.06 mm)呈小塊狀,合金相較細(xì),分布較均勻(二級(jí))。觀察其鐵相,少量點(diǎn)狀、細(xì)小塊狀、魚(yú)骨狀鐵相夾雜物(二級(jí))。

        活塞金相化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果如表2所示。結(jié)果顯示取樣區(qū)域材料成分符合鋁合金材料標(biāo)準(zhǔn),并且顯微組織達(dá)到二級(jí),如圖5所示。

        表2 活塞金相化學(xué)成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) %

        SiCuFeMnMg12.483.30.450.20.98

        通過(guò)以上檢測(cè),活塞潛在失效原因中可排除材料和金相不合格兩項(xiàng)失效原因。

        2.4 有限元分析

        對(duì)該活塞的熱狀態(tài)進(jìn)行有限元分析。以活塞中心線為z軸,x軸、y軸分別平行、垂直于活塞銷軸。取活塞、活塞銷和連桿小頭的四分之一模型為有限元分析模型,應(yīng)用網(wǎng)格自動(dòng)生成技術(shù)產(chǎn)生有限元網(wǎng)格,共生成57 105節(jié)點(diǎn)和35 904個(gè)四面體和六面體單元,如圖6所示;然后在活塞、活塞銷和連桿小頭的對(duì)稱平面施加對(duì)稱邊界條件;在連桿小頭的底面施加y方向的自由度約束;活塞和活塞銷、活塞銷和連桿作為面面接觸對(duì)[5-7]。

        在發(fā)動(dòng)機(jī)每個(gè)循環(huán)過(guò)程中,溫度波動(dòng)僅對(duì)活塞表面2 mm之內(nèi)的厚度層起作用,而在表面深度2 mm以下,溫度基本穩(wěn)定[8]。因此,假定活塞溫度分布保持穩(wěn)定,輸入相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)活塞的溫度、熱變形、疲勞系數(shù)等進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果表明,活塞二環(huán)岸處溫度t=211 ℃,疲勞系數(shù)aSY最低為1.492,活塞環(huán)岸強(qiáng)度及熱負(fù)荷符合要求,分析結(jié)果如圖7所示(圖7a)單位為℃)。

        因此活塞潛在失效原因中可以排除強(qiáng)度不足。

        a) 溫度分布 b) 疲勞系數(shù)圖7 活塞溫度分布及疲勞系數(shù)

        圖8 爆震壓力下活塞疲勞系數(shù)

        根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)公司反饋,發(fā)動(dòng)機(jī)在試驗(yàn)過(guò)程中,運(yùn)行170 h左右出現(xiàn)劇烈爆震,且爆震壓力達(dá)到15.4 MPa。將此壓力加至有限元模型可計(jì)算得到活塞二環(huán)岸疲勞系數(shù)為0.86,已經(jīng)低于限值1,不能滿足此爆震壓力下的強(qiáng)度要求,如圖8所示。據(jù)此斷定環(huán)岸斷裂是發(fā)動(dòng)機(jī)爆燃爆震所導(dǎo)致的。

        3 設(shè)計(jì)改進(jìn)

        a)改進(jìn)前 b) 改進(jìn)后圖9 改進(jìn)前后環(huán)岸結(jié)構(gòu)

        由于此發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)化程度極高,在全負(fù)荷工作時(shí)不可避免地會(huì)產(chǎn)生不可控的偶發(fā)性爆燃爆震現(xiàn)象。因此,發(fā)動(dòng)機(jī)公司要求必須通過(guò)進(jìn)一步增加活塞環(huán)岸強(qiáng)度來(lái)滿足發(fā)動(dòng)機(jī)爆燃爆震的工況。根據(jù)以上分析結(jié)果,將活塞二環(huán)岸厚度增加0.5 mm,從而加大環(huán)岸強(qiáng)度。改進(jìn)前后的結(jié)構(gòu)如圖9所示。

        對(duì)改進(jìn)后的活塞強(qiáng)度進(jìn)行有限元模擬計(jì)算,按照爆震時(shí)的最大壓力15.4 MPa加載,改進(jìn)后活塞在爆震壓力下的疲勞系數(shù)仿真結(jié)果如圖10所示。顯然,環(huán)岸厚度增加后,在爆震壓力為15.4 MPa時(shí),活塞二環(huán)岸疲勞系數(shù)最低為1.28,滿足強(qiáng)度要求。

        將改進(jìn)后的活塞裝入發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行400 h耐久試驗(yàn),沒(méi)有發(fā)生活塞環(huán)岸失效現(xiàn)象,驗(yàn)證改進(jìn)方案有效,并通過(guò)各項(xiàng)可靠性試驗(yàn)。

        4 結(jié)論

        圖10 改進(jìn)后活塞在爆震壓力下的疲勞系數(shù)

        1)汽油機(jī)出現(xiàn)爆燃爆震現(xiàn)象,形成強(qiáng)烈沖擊波導(dǎo)致零部件早期失效。

        2)將活塞二環(huán)岸高度增加0.5 mm后,活塞在爆震壓力下二環(huán)岸疲勞系數(shù)由原來(lái)的0.86提高到1.28,滿足發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)爆燃爆震時(shí)的強(qiáng)度要求,有效解決環(huán)岸斷裂問(wèn)題。

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