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        降低焦炭塔操作壓力對焦化過程的影響

        2019-04-17 12:14:44黃新龍王寶石李晉樓王洪彬李出和
        石油煉制與化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:蠟油餾分焦化

        黃新龍,王寶石,李晉樓,王洪彬,李出和

        (1.中石化煉化工程(集團)股份有限公司洛陽技術(shù)研發(fā)中心,河南 洛陽 471003;2.中國石化工程建設(shè)有限公司)

        延遲焦化因工藝成熟、原料適應(yīng)性強、裝置投資低等特點[1],備受煉油企業(yè)重視。近年來,我國延遲焦化加工能力增長快,技術(shù)進步也較快。近十幾年的快速發(fā)展,盡管在提高加熱爐出口溫度、降低焦炭塔操作壓力、降低循環(huán)比、縮短生焦周期、安全與聯(lián)鎖控制、保護環(huán)境等方面與國外技術(shù)相比還有一定差距[2-3],但這種差距正在縮小或超越。

        據(jù)文獻[4]報道,焦炭塔的壓力每降低0.05 MPa,液體產(chǎn)品的收率平均增加1.3百分點,焦炭產(chǎn)率降低1.0百分點。因此國外公司開發(fā)的延遲焦化技術(shù)基本采用了低壓操作,以Conoco Phillips公司的技術(shù)為代表的操作壓力最低僅為0.105 MPa,而國內(nèi)設(shè)計的焦化裝置操作壓力較高,一般為0.17 MPa左右,但有的焦化裝置操作壓力已降到了0.145 MPa左右,目前降低焦炭塔的操作壓力主要受到工程技術(shù)的限制。本研究以劣質(zhì)重油為原料,重點考察焦炭塔操作壓力對延遲焦化過程的影響。

        1 實 驗

        1.1 試驗裝置

        中型試驗是在中石化煉化工程(集團)股份有限公司洛陽技術(shù)研發(fā)中心(簡稱SEGR)開發(fā)的LYDC-Ⅴ型減黏裂化-延遲焦化-連續(xù)蒸餾一體化試驗裝置上進行的,其焦化工藝的原則流程見圖1。

        圖1 延遲焦化中試裝置工藝流程示意

        1.2 原料性質(zhì)

        表1為試驗所用劣質(zhì)重油的性質(zhì)。由表1可知,焦化進料的性質(zhì)較差,密度(20 ℃)超過1 000 kgm3,運動黏度(100 ℃)高達2 848 mm2s,殘?zhí)亢虲7不溶物質(zhì)量分數(shù)分別為18.72%和7.49%,但硫和重金屬(Ni+V)質(zhì)量分數(shù)較低,分別為1.63%和72.5 μgg。

        表1 原料油性質(zhì)

        2 結(jié)果及討論

        2.1 操作條件和產(chǎn)品分布

        在重油加熱爐出口溫度為500 ℃、循環(huán)比為0.19、爐管注汽量為4.0%、充焦時間為13 h的條件下,考察焦炭塔不同操作壓力下的產(chǎn)品分布,結(jié)果見表2。由表2可知:隨著焦炭塔操作壓力的降低,氣體和焦炭的產(chǎn)率降低,液體產(chǎn)品的收率增加,主要由焦化蠟油的收率增加所致,而焦化汽油餾分和焦化柴油餾分的收率則有所降低;當(dāng)焦炭塔塔頂?shù)膲毫τ?.195 MPa降低到0.115 MPa時,氣體和焦炭的產(chǎn)率分別降低0.94和1.02百分點,液體產(chǎn)品的收率增加2.03百分點,而焦化蠟油的收率則增加4.64百分點。

        表2 操作壓力對產(chǎn)品分布的影響

        2.2 產(chǎn)品性質(zhì)

        2.2.1操作壓力對汽油餾分和柴油餾分性質(zhì)的影響表3和表4分別為不同操作壓力下汽油餾分和柴油餾分的性質(zhì)。由表3和表4可知,不同操作壓力下產(chǎn)出的汽油餾分、柴油餾分的性質(zhì)基本不變,說明改變焦炭塔頂?shù)牟僮鲏毫Σ粫够秃徒够裼偷男再|(zhì)產(chǎn)生影響。

        表3 操作壓力對汽油餾分性質(zhì)的影響

        表4 操作壓力對柴油餾分性質(zhì)的影響

        2.2.2操作壓力對焦化蠟油性質(zhì)的影響表5為不同操作壓力下焦化蠟油的主要性質(zhì)。由表5可知,在其他工藝條件相同的情況下,隨著焦炭塔操作壓力的降低,焦化蠟油的性質(zhì)逐漸變差,主要表現(xiàn)在因餾程變重帶來的密度增加、殘?zhí)亢蜑r青質(zhì)含量升高、重金屬含量增加以及氮含量提高上。當(dāng)操作壓力由0.195 MPa降低到0.115 MPa時,50%餾出溫度提高了12 ℃,95%餾出溫度提高了14 ℃。主要是因為采取降壓操作后使塔內(nèi)反應(yīng)生成的重餾分油更易逸出焦炭塔。由于焦化蠟油性質(zhì)的變差,會增加后續(xù)加氫處理裝置操作的苛刻度,但不會產(chǎn)生較大影響。

        表5 操作壓力對焦化蠟油性質(zhì)的影響

        2.2.3操作壓力對焦炭性質(zhì)的影響表6為不同操作壓力下焦炭的性質(zhì)。由表6可知:隨著操作壓力的降低,焦炭的揮發(fā)分降低,當(dāng)操作壓力由0.195 MPa降低到0.115 MPa時,焦炭的揮發(fā)分由7.34%降低到5.29%,這主要是因為操作壓力降低后,使得焦炭塔內(nèi)反應(yīng)焦層中原來不易揮發(fā)的較重餾分油逸出的結(jié)果;但降低壓力操作后,對焦炭的硫含量影響不大,焦炭的硫質(zhì)量分數(shù)為2.3%左右,符合國家規(guī)定的低硫焦標準,可作為3B石油焦出廠。

        表6 操作壓力對焦炭性質(zhì)的影響

        3 低壓操作提高液體收率的原因分析

        表7為焦炭塔頂操作壓力對油氣分壓和高溫油氣初始停留時間的影響。從表7可知,隨著操作壓力的降低,油氣分壓由0.144 MPa降低到0.083 MPa,反應(yīng)產(chǎn)生的高溫油氣在焦炭塔內(nèi)的初始停留時間由150 s減少到了116 s。

        表7 操作壓力對油氣分壓和初始停留時間的影響

        當(dāng)焦炭塔內(nèi)的油氣分壓降低后,一方面可使泡沫層(即反應(yīng)層)中重質(zhì)油汽化,離開泡沫層進入油氣段,然后離開焦炭塔,另一方面可降低焦炭的揮發(fā)分,以減少焦炭的產(chǎn)率;而高溫油氣在焦炭塔內(nèi)停留時間的縮短,又可減緩高溫油氣的二次反應(yīng),從而降低了氣體和焦炭的產(chǎn)率,提高了液體產(chǎn)品尤其是焦化蠟油的收率[7-8]。

        從反應(yīng)動力學(xué)看,焦化反應(yīng)過程是體積增大的過程,因此采用低壓操作對裂解反應(yīng)有促進作用,而對縮合反應(yīng)有一定的抑制作用。裂解反應(yīng)為吸熱反應(yīng),縮合反應(yīng)為放熱反應(yīng),從出塔油氣溫度看,隨著焦炭塔操作壓力的降低,油氣出塔溫度也降低。

        4 結(jié) 論

        (1)在其他操作條件相同的情況下,隨著焦炭塔操作壓力的降低,氣體和焦炭的產(chǎn)率降低,液體產(chǎn)品的收率提高。當(dāng)操作壓力由0.195 MPa降低到0.115 MPa時,液體產(chǎn)品的收率提高2.03百分點,其中汽油和柴油的收率有所降低,但焦化蠟油的收率明顯提高,提高了4.64百分點。

        (2)降低焦炭塔的操作壓力后,焦化汽、柴油的性質(zhì)基本不變,而焦化蠟油的性質(zhì)稍變差一些,主要表現(xiàn)在密度、殘?zhí)俊r青質(zhì)、氮含量以及金屬含量等均有所升高,餾程變重,50%和95%餾出溫度分別升高12 ℃和14 ℃,這些性質(zhì)的變化會提高后續(xù)加工裝置操作的苛刻度,但不會產(chǎn)生較大影響。

        (3)降低焦炭塔操作壓力,可降低焦炭的揮發(fā)分,但對硫含量的影響較小。對于原料硫質(zhì)量分數(shù)為1.63%的減壓渣油,焦炭硫質(zhì)量分數(shù)為2.3%左右,符合國家規(guī)定的低硫焦標準,可作為3B石油焦出廠。

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