郭玉山
1、概況
采油作業(yè)二區(qū)目前投入開發(fā)6個(gè)斷塊,動(dòng)用含油面積約9.21km2,動(dòng)用地質(zhì)儲量約3701104t,采油速度1.2%;采出程度10.8%。截止到2018年12月份,全區(qū)總井463口,開井329口,日產(chǎn)油1505t/d,日產(chǎn)液4775t/d,綜合含水65.4%。
采油二區(qū)投入開發(fā)的6個(gè)稠油區(qū)塊,已進(jìn)入吞吐開發(fā)的中后期,地層壓力低,出砂嚴(yán)重,平面上縱向上矛盾突出,油井井況差,高含水,制約著區(qū)塊的開發(fā),而側(cè)鉆是解決上述矛盾的有效方法 。提高側(cè)鉆井生產(chǎn)效果是區(qū)塊開發(fā)的主要工作方向之一。
2、開發(fā)中存在的問題
2.1油井井況差油井利用率低平面矛盾突出
采油作業(yè)二區(qū)以稠油區(qū)塊為主,隨著開采時(shí)間延長,吞吐輪次的增加,油井套管損壞非常嚴(yán)重,稠油井套管損壞嚴(yán)重的原因如下;
(1)多輪次注汽使油管經(jīng)過反復(fù)熱脹冷縮,套管強(qiáng)度降低。同時(shí)由于注汽時(shí)封隔器一般位于油層頂部的10—50米,使該部位套管應(yīng)力發(fā)生變化,經(jīng)統(tǒng)計(jì)從封隔器到油層部位,套管損壞井占總井?dāng)?shù)的73%。
(2)油層出砂嚴(yán)重造成射孔井段內(nèi)油層坍塌使套管損壞。
(3)未按熱采鉆井工藝完井,套管強(qiáng)度不夠注汽后造成套管損壞。
統(tǒng)計(jì)全區(qū)有井下狀況井270井次,占總井?dāng)?shù)的58.3%,帶病生產(chǎn)井有181井次,其中只有24口井不影響油井分注,補(bǔ)層,堵水措施,有157口井影響油井措施。停產(chǎn)井有89口井井況差,占停產(chǎn)井總數(shù)160的55.6%。其中有套變井63井次占停產(chǎn)井?dāng)?shù)的70.8%,通過側(cè)鉆可解決因油井井況差而造成的平面上的矛盾。進(jìn)行平面挖潛,同時(shí)側(cè)鉆井在采油二區(qū)所管理的稠油區(qū)塊,側(cè)鉆費(fèi)用單井需50萬元,與鉆新井相比節(jié)約費(fèi)用約80-90萬元。
2.2油井出砂嚴(yán)重不能正常生產(chǎn)
統(tǒng)計(jì)全區(qū)2018年受井下狀況差影響,出砂嚴(yán)重卡井10井次,合計(jì)日影響液量217t/d,日影響油量62t/d,10口井井下均有套變,之所以發(fā)生套變是因?yàn)榉磸?fù)蒸汽吞吐隔熱管反復(fù)脹縮和地層疏松坍塌擠壓所致。同時(shí)油井發(fā)生套變后不能沖撈砂,吐到井筒的砂不能排出,造成油井砂卡,尤其是在32-18塊、錦92塊、錦607塊出砂嚴(yán)重區(qū)塊,因出砂而影響正常生產(chǎn)。通過側(cè)鉆,在側(cè)鉆的同時(shí)采取可行的防治砂措施恢復(fù)油井生產(chǎn)。
2.3油井高含水而無法實(shí)施堵水
采油二區(qū)高含水井主要集中在錦92塊北部、錦25塊、32-18塊,其中錦25塊由于油層埋深淺,側(cè)鉆后井底位移小,錦25塊高含水井側(cè)鉆后效果差。利用側(cè)鉆選射和井間換層技術(shù)可解決錦92塊北部、32-18塊油井高含水問題。
2.4低產(chǎn)低效井多而目前井網(wǎng)條件下仍有剩余油分布
低產(chǎn)低效井主要集中在錦92塊和,錦92塊主要受構(gòu)造影響,油層物性偏差,無邊底水能量驅(qū)動(dòng),油井低產(chǎn)能,產(chǎn)量小于5噸的井占該塊井?dāng)?shù)的67%,而產(chǎn)量只有33%,這部分井注汽投入為負(fù)效,如不注汽投入又無產(chǎn)能,采取井底大位移側(cè)鉆,挖掘剩余油潛力,同時(shí)結(jié)合同井點(diǎn)井間換層調(diào)整,一舉恢復(fù)多口井。
3、側(cè)鉆井在生產(chǎn)中應(yīng)用情況
針對開發(fā)中存在的問題,采油作業(yè)二區(qū)對油井進(jìn)行側(cè)鉆,目前已成為上產(chǎn)的主要措施。
側(cè)鉆技術(shù)在采油二區(qū)主要應(yīng)用在以下幾個(gè)方面:
(1)、套壞(變)井。這類井占絕大多數(shù),共側(cè)鉆油井87井次,83口井,其中60%左右為套管有問題井。
(2)、井下落物井。有些井井下狀況比較復(fù)雜,經(jīng)過大修后仍不能復(fù)產(chǎn),為了提高儲量動(dòng)用,對油井進(jìn)行側(cè)鉆,這類井約占總井?dāng)?shù)的20%。
(3)、高含水井側(cè)鉆后復(fù)產(chǎn)。高含水井側(cè)鉆分兩類,一是本層系側(cè)鉆后選層射孔,如錦92塊西部高含水32-242井側(cè)鉆后取得了較好效果。二是高含水井加深側(cè)鉆到下部其它層系。如錦92塊于樓油層井加深側(cè)鉆到興隆臺油層。
(4)、由于油層薄或無油層,通過加深地質(zhì)認(rèn)識,通過側(cè)鉆改變井底方位復(fù)產(chǎn)。
(5)、同井點(diǎn)有多口井開采不同層系,通過一口井側(cè)鉆后實(shí)施井間換層,可使其它井復(fù)產(chǎn),如錦45塊的31-22井由于樓油層加深側(cè)鉆到興2,31-221和31-222兩口停產(chǎn)井復(fù)產(chǎn),27-22側(cè)鉆后27-221、27-222復(fù)產(chǎn)。
(6)、出砂嚴(yán)重的停產(chǎn)井,側(cè)鉆后采取先期防砂。主要是32-18塊出砂嚴(yán)重井033-171C2、33-181C、035-171C錦92塊南部的32-28C、33-28C。
4、側(cè)鉆井生產(chǎn)效果分析
截止到2018年12月全區(qū)共側(cè)鉆油井11口,目前開井10口,日產(chǎn)油87t/d,累積增油1.1973t104,平均單井增油1088t。取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,提高了我廠儲量動(dòng)用和油井利用率。
特別是2018年,我區(qū)加強(qiáng)了側(cè)鉆井的選井、方案的優(yōu)化、為減少鉆井中油層污染,投產(chǎn)前采取油層深部酸化處理,通過深入細(xì)致的工作,對可行的側(cè)鉆井進(jìn)行分類,對初期預(yù)計(jì)日增油量7t/d以上井進(jìn)行側(cè)鉆,取得了很好的效果,全年投產(chǎn)側(cè)鉆井11口,錦92塊9口、32-18塊2口,初期單井日產(chǎn)油8t/d,累增油1.1973×104t。初期單井日產(chǎn)油比增加3t/d。 同時(shí)通過側(cè)鉆后換層使7口長停井復(fù)產(chǎn)。具體作法及效果如下:
4.1側(cè)鉆后注汽投產(chǎn)前采取油層酸化處理:
采油作業(yè)二區(qū)所管理的稠油區(qū)塊中,實(shí)施側(cè)鉆的主力區(qū)塊錦92塊、32-18塊已進(jìn)入吞吐開發(fā)的中后期,由于多輪次的降壓吞吐開發(fā),目前地下虧空嚴(yán)重,地層壓力低2-3Mpa,以目前的鉆井泥槳比重測算目前的泥漿比重1.10,按油層深度1000m計(jì)算,鉆井液在油層部位壓力達(dá)10.78Mpa,高于目前油層壓力。鉆井泥槳及易污染油層,錦92塊興12油層組泥質(zhì)含量偏高。據(jù)電測解釋統(tǒng)計(jì)泥質(zhì)含量高達(dá)15%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于7-8%的水平,粘土礦物在注汽時(shí)遇水膨脹,影響滲透性,造成油井注汽壓力高,低產(chǎn)能,分析受以上兩個(gè)因素的影響,在我區(qū)的側(cè)鉆井投產(chǎn)過程中首次提出,在注汽前進(jìn)行酸化預(yù)處理,提高了側(cè)鉆井效果 。
4.2側(cè)鉆選井時(shí)考慮井間層系互換提高油井利用率
錦92塊北部隨著層調(diào)整的結(jié)束,目前部分井區(qū)井網(wǎng)已完善,在側(cè)鉆井選井時(shí),對同井點(diǎn)分別開采于1、于2、興1、興2油層組的,對于12層系的井加深側(cè)鉆,同時(shí)對其它層系進(jìn)行層系調(diào)整,使同井點(diǎn)的其它停產(chǎn)井復(fù)產(chǎn),更有效合理的利用資金,降低成本。
4.3加大側(cè)鉆井底位移,改變側(cè)鉆方位
根據(jù)研究成果錦45塊,加熱半徑只有40-55米,目前在邊角部位井網(wǎng)不到83米,所以平面上仍有剩余油分布,通過加大井底側(cè)鉆位移,向有利部位偏移,使側(cè)鉆井投產(chǎn)效果達(dá)到新井水平,節(jié)約了新井鉆井成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
4.4精細(xì)研究避射水淹層,使側(cè)鉆井一次性投產(chǎn)成功
采油二區(qū)所管理的錦92塊、32-18塊由于多輪次的吞吐開采,水淹嚴(yán)重,錦92塊水淹形式以沿高滲層單層突進(jìn),底水錐進(jìn),斷層水侵入為主;32-18塊水淹形式主要是受32-161斷層影響,斷層兩側(cè)于1頂不密封,頂水下滲造成水淹,側(cè)鉆井在投產(chǎn)時(shí),進(jìn)行精細(xì)對比反復(fù)論證,確保投產(chǎn)成功。如錦92塊的31-22C井由于1加深側(cè)鉆到興12,興12電測解釋未水淹,經(jīng)分析對比31-221C井側(cè)鉆投產(chǎn)興2下部見水,31-22C投產(chǎn)避射此段,投產(chǎn)效果好。
4.5上提懸掛器位置固井,提高固井質(zhì)量
通過上提懸掛器位置固井,有效的解決了東營組開窗,因固井質(zhì)量不合格而造成的管外竄槽東營組水下竄油井高含水。
4.6稠油井采取封上措施,解決了上部套管斷裂表層水下竄
(作者單位:遼河油田公司錦州采油廠)