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        300 MW級循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)踐研究

        2019-04-14 03:38:30史麗超
        中國煤炭 2019年12期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)帽床溫水冷

        張 代 史麗超

        (黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司,陜西省延安市,727300)

        目前,國內(nèi)業(yè)界控制爐內(nèi)床溫和NOX原始排放的方法主要有兩大類,一是低溫燃燒技術(shù),即通過在爐內(nèi)增加水冷或汽冷受熱面,增大爐內(nèi)吸熱量來降低爐內(nèi)整體溫度和NOX的原始排放;二是煙氣脫硝技術(shù),即采用低氮燃燒器、空氣分級技術(shù)、燃料分級燃燒為主,投資較多且功能相對單一,對鍋爐效率都有不同程度的影響。

        近年來,國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)專家、高校和科研機(jī)構(gòu)研究人員對循環(huán)流化床鍋爐(CFB)水冷壁防磨導(dǎo)熱[1-2]、運(yùn)行中存在的床溫偏差[3-4]、分離器煙道壁面磨損和分離性能、中心筒對循環(huán)灰分離效率進(jìn)行了研究[5-6],形成的各項(xiàng)研究成果為黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司的300 MW級循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)改造提供了參考。

        1 存在的問題及改進(jìn)措施

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠三期2臺300 MW級循環(huán)流化床鍋爐由于實(shí)際煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)差別較大,造成鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時平均床溫比設(shè)計(jì)值高50℃~60℃,容易造成鍋爐結(jié)焦,限制了帶負(fù)荷能力,同時還嚴(yán)重影響了鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行;在尿素反應(yīng)煙窗處,煙溫超過尿素與NOX反應(yīng)的最佳溫度,導(dǎo)致尿素與NOX無法充分反應(yīng),尿素耗量超出設(shè)計(jì)值的3~4倍;中間高、兩側(cè)低的床溫分布,導(dǎo)致底渣含碳量和飛灰含碳量升高;鍋爐床溫嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值,造成鍋爐落煤口、下二次風(fēng)口、旋風(fēng)分離器中心筒超溫變形嚴(yán)重。針對上述問題,國內(nèi)同行業(yè)通用的技術(shù)改造為采用高效風(fēng)帽、低溫省煤器、提高入爐煤熱值、SNCR尿素噴槍提效改造等方式,不僅投資巨大,而且降床溫和降NOX原始排放效果均不佳。

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠的相關(guān)技術(shù)人員本著投資低、問題徹底解決的目的,形成以下解決思路:一是通過降低鍋爐床溫和消除床溫偏差,進(jìn)而降低一次風(fēng)量,減小NOx的原始排放值,節(jié)省脫硝用藥生產(chǎn)成本;二是通過降低鍋爐床溫,避免了鍋爐落煤口、下二次風(fēng)口、旋風(fēng)分離器中心筒等鍋爐部件燒損變形,延長了鍋爐運(yùn)行周期;三是通過提高爐內(nèi)循環(huán)灰量可大大提高鍋爐的升負(fù)荷速度和帶負(fù)荷能力;四是通過降低一次風(fēng)量,增大二次風(fēng)量,可減小爐內(nèi)受熱面、水冷壁磨損,結(jié)合二次風(fēng)高效優(yōu)化調(diào)節(jié)以促進(jìn)分級燃燒,提高鍋爐效率的同時降低爐內(nèi)NOx的原始生成。

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠1#鍋爐于2017年4月28日停爐后開始進(jìn)行技術(shù)改造,2017年5月25日順利啟動;2#鍋爐于2017年6月3日停爐后開始進(jìn)行改造,2017年6月30日完成并一次啟動并網(wǎng)成功,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        2 燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)

        2.1 燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)的主要內(nèi)容

        2.1.1 三維空間水冷循環(huán)清潔排放技術(shù)

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠2臺鍋爐原設(shè)計(jì)爐膛后墻布置2片水冷蒸發(fā)屏,燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)是通過在爐膛后墻增設(shè)9片擴(kuò)展水冷屏,從上述后墻的2片水冷屏底部標(biāo)高位置穿進(jìn)爐膛,擴(kuò)展水冷屏的頂部從爐頂穿出。每片擴(kuò)展水冷屏有6根管子,節(jié)距設(shè)定為89 mm,增加擴(kuò)展水冷屏換熱面積208 m2。汽包的分散下降管增加了固定和止晃裝置,防止分散下降管的振動。增加擴(kuò)展水冷屏后,爐膛溫度降低大約30℃。將325 mm×46 mm分散下水管與爐后原集箱位置連通,并用連接管引入每片擴(kuò)展水冷屏。擴(kuò)展水冷屏于爐頂穿出后接入出口匯集集箱,再由2根273 mm×45 mm的連接管引入鍋筒。原后墻雙面水冷壁每片屏有 3根219 mm×20 mm的連接管引至鍋筒,改造時將原每屏3 根連接管最上層的1 根接到新增的水冷屏出口匯集集箱,作為新增擴(kuò)展水冷屏引入鍋筒連接管。

        同時清除部分鍋爐密相區(qū)和水冷壁易磨損區(qū)域表面可塑料,在水冷壁鰭片上縱向和橫向焊接厚度為6 mm、寬度為30 mm、長度為800 mm的防磨鋼格柵,從而增大鍋爐爐膛的受熱面積,實(shí)現(xiàn)了降低鍋爐床溫的目的,與改造前相比原始NOx生成量大大下降。防磨鋼材料的具體布置方式如圖1所示。

        圖1 防磨鋼材料的具體布置方式

        2.1.2 旋風(fēng)分離器入口煙道優(yōu)化縮頸提效技術(shù)

        針對分離器分離效率較低、返料灰量較少而造成爐內(nèi)整體循環(huán)灰溫較高的問題,采用分離器入口煙道內(nèi)側(cè)敷設(shè)耐高溫、耐磨損澆注料,使入口寬度由原來的1850 mm縮小為1640 mm,在煙氣量不變的基礎(chǔ)上,煙氣流速計(jì)算見式(1):

        (1)

        式中:V——煙氣流速,m/s;

        Q——分離器入口煙氣量,m3/s;

        S——分離器入口煙道截面積,m2。

        通過減小通流面積S,再結(jié)合煙氣顆粒所受的離心力,可知通過加快煙氣流速可提升煙氣整體離心力,增強(qiáng)分離器的分離效率和返料灰量,煙氣顆粒所受的離心力見式(2):

        F=0.5×M×V

        (2)

        式中:F——煙氣顆粒所受的離心力,N;

        M——煙氣顆粒質(zhì)量,kg。

        經(jīng)過理論計(jì)算表明,滿負(fù)荷時分離器入口煙道流速可達(dá)32 m/s,結(jié)合理論力學(xué)知識和澆注料耐磨特性可知,此煙氣流速不會對縮口處和分離器靶區(qū)澆注料產(chǎn)生影響,而且不會在煙道處產(chǎn)生區(qū)域性渦流。通過提高分離器入口煙氣流速,提高旋風(fēng)分離器分離物料效率,增大CFB鍋爐循環(huán)灰量,降低鍋爐床溫,降低NOX的原始排放量。改造前和改造后的分離器入口煙道縮口前示意圖如圖2和圖3所示。

        圖2 改造前分離器入口煙道縮口前示意圖

        圖3 改造后分離器入口煙道縮口后示意圖

        2.1.3 床溫偏差風(fēng)帽限流平衡消偏技術(shù)

        針對黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠鍋爐床面存在的中間溫度高、兩側(cè)溫度低的問題,采用布風(fēng)板風(fēng)帽芯管入口增設(shè)節(jié)流圓鋼的方法,發(fā)明了一種風(fēng)帽限流平衡消偏技術(shù),通過對布風(fēng)板阻力的深層機(jī)理及影響因素、鍋爐布風(fēng)板風(fēng)帽特性與爐膛傳熱性能、循環(huán)流化床鍋爐顆粒循環(huán)流率研究及數(shù)值模擬水冷風(fēng)室靜壓分布對床溫偏差影響試驗(yàn)研究,通過改變風(fēng)壓的大小,可以調(diào)整進(jìn)入風(fēng)帽風(fēng)速的大小,一旦風(fēng)速發(fā)生改變,則該風(fēng)帽進(jìn)風(fēng)量也發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)了單位面積床面布風(fēng)的均勻性。

        結(jié)合黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司電廠鍋爐布風(fēng)板及風(fēng)帽阻力特性,經(jīng)過水冷風(fēng)室各風(fēng)帽內(nèi)管加貼試驗(yàn)?zāi)鄩K的冷態(tài)阻力試驗(yàn)論證后,得出式(3):

        (3)

        式中:v——風(fēng)速,m/s;

        Pw——風(fēng)壓,kPa;

        ε——常數(shù);

        n——加焊圓鋼個數(shù)。

        通過式(3)計(jì)算出的結(jié)果,將符合尺寸要求的圓鋼點(diǎn)焊在區(qū)域的風(fēng)帽內(nèi)管內(nèi)壁即可。目前循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)煙氣流速設(shè)計(jì)約為5~8 m/s,結(jié)合黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司鍋爐所需一次風(fēng)量較大的實(shí)際情況,設(shè)定床面平均煙氣流速約為8 m/s。同時根據(jù)高負(fù)荷時床溫較高區(qū)域和10孔風(fēng)帽布置區(qū)域,可確定加焊圓鋼個數(shù)為1495個。通過改造,成功限流中間區(qū)域風(fēng)帽進(jìn)風(fēng)量,整個床面沿爐寬方向?qū)崿F(xiàn)等風(fēng)量、等氧量分布,實(shí)現(xiàn)消除床溫偏差和減少NOx原始生成量的目的。

        2.1.4 中心筒物料離心篩選優(yōu)化技術(shù)

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司三期單臺鍋爐設(shè)計(jì)有3臺旋風(fēng)分離器,每臺旋風(fēng)分離器中配套1組長度為6320 mm、直徑為4149 mm的中心筒,中心筒無縮頸;優(yōu)化后統(tǒng)一更換為長度為6000 mm、直徑為4000 mm的中心筒,再將1號和3號旋風(fēng)分離器中心筒從筒底部以上1 m處的直徑由4 m漸縮至筒底的3.8 m,改造前和改造后分離器中心筒結(jié)構(gòu)比較如圖4所示。

        改造后的1號和3號中心筒篩選物料量減少,2號中心筒篩選物料量增大,增加爐膛中部區(qū)域外循環(huán)灰量的同時降低爐膛左右側(cè)區(qū)域的外循環(huán)灰量,從而實(shí)現(xiàn)消除床溫偏差,減少NOx生成量的目的。經(jīng)過數(shù)值模擬軟件對上述優(yōu)化進(jìn)行模擬,優(yōu)化前后三級旋風(fēng)分離器數(shù)值模擬分別如圖5和圖6所示。

        圖4 改造前和改造后分離器中心筒結(jié)構(gòu)比較

        圖5 優(yōu)化前三級旋風(fēng)分離器流場數(shù)值模擬

        由圖5和圖6可以看出,優(yōu)化后分離器流暢穩(wěn)定,兩側(cè)分離器入口煙氣量由改造前的421 m3/s降低至改造后的391 m3/s,中間分離器入口煙氣量由改造前的421 m3/s增加至改造后的443 m3/s,三級旋風(fēng)分離器煙氣處理量趨于平衡。

        2.2 燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

        (1) 通過在水冷壁鰭片上焊接厚度為6 mm、寬度為30 mm、長度為800 mm的高鎳合金格柵板,增大爐內(nèi)水冷受熱面積。

        (2) 通過在分離器入口煙道內(nèi)側(cè)敷設(shè)碳化硅澆注料,使入口寬度由原來的1850 mm縮小為1640 mm,達(dá)到提高分離器入口煙氣流速,提高旋風(fēng)分離器分離物料效率的目的。

        (3) 通過在爐膛床面中間區(qū)域1495個風(fēng)帽底部進(jìn)風(fēng)口點(diǎn)焊一段直徑為40 mm、長度為80 mm的圓鋼,實(shí)現(xiàn)密相區(qū)的等風(fēng)量和等氧量。

        (4) 通過將1號和3號旋風(fēng)分離器中心筒從筒底部以上1 m處的直徑由4 m漸縮至筒底的3.8 m,實(shí)現(xiàn)了消除床溫偏差,減少局部NOx生成量的目的。

        圖6 優(yōu)化后三級旋風(fēng)分離器流場數(shù)值模擬

        2.3 燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢分析

        從安全生產(chǎn)、社會經(jīng)濟(jì)效益、市場競爭力等幾個方面進(jìn)行綜合對比分析,燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

        2.3.1 技術(shù)可靠穩(wěn)定并具有創(chuàng)新性

        燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)從立項(xiàng)、研發(fā)、討論、論證到最終方案確定經(jīng)過了近2年的時間,試驗(yàn)到工業(yè)化生產(chǎn)及工程應(yīng)用,積累了大量的科學(xué)數(shù)據(jù)和豐富的實(shí)用經(jīng)驗(yàn)。從技術(shù)改造完畢運(yùn)行至今,在各階段穩(wěn)定負(fù)荷均能夠維持各環(huán)保指標(biāo)在超低排放標(biāo)準(zhǔn)且運(yùn)行指標(biāo)穩(wěn)定。

        燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)在兼顧鍋爐效率和環(huán)保指標(biāo)的基礎(chǔ)上,結(jié)合設(shè)備改造和運(yùn)行調(diào)整兩方面入手,是國內(nèi)在該領(lǐng)域內(nèi)社會和經(jīng)濟(jì)效益以及市場競爭力等較為成功的先進(jìn)技術(shù)之一。該技術(shù)與國內(nèi)同類型技術(shù)相比較,不但能從根本上遏制爐內(nèi)NOX、SO2的原始生成量,其創(chuàng)新性是在保證鍋爐環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,對鍋爐效率的影響基本降到最低。

        2.3.2 成本低、市場競爭力強(qiáng)

        燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)將NOX排放值從改造前的100 mg/Nm3降到改造后的50 mg/Nm3,SO2排放值從改造前的50 mg/Nm3降到改造后的35 mg/Nm3,粉塵排放值從改造前的30 mg/Nm3降到降到改造后的10 mg/Nm3,無論是設(shè)備投資成本還是生產(chǎn)成本均相對較低且技術(shù)穩(wěn)定成熟,在市場競爭中成本優(yōu)勢非常明顯。燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)通過硬軟件兩方面即設(shè)備改造和運(yùn)行優(yōu)化,以相對較小的資金投入即可達(dá)到預(yù)期目標(biāo),市場競爭力十分明顯。

        3 項(xiàng)目實(shí)施后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比

        低熱值煤燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)與國內(nèi)同類型技術(shù)的比較見表1。

        燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)在黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司2×300 MW機(jī)組應(yīng)用后,鍋爐各項(xiàng)主要技術(shù)參數(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)值,具體如下:

        (1) 鍋爐在BMCR工況運(yùn)行時,平均床溫由改造前的950℃降低到改造后的約920℃,且床溫偏差由改造前的100℃減小至改造后的60℃,NOX原始生成量從改造前的480 mg/Nm3降低至改造后的380 mg/Nm3,從目前來看仍有下降的空間。

        表1 低熱值煤燃燒關(guān)鍵技術(shù)與國內(nèi)同類型技術(shù)的比較

        (2) 因分離器分離效率的提高,運(yùn)行中爐內(nèi)稀相區(qū)差壓進(jìn)一步提高,同時提高了機(jī)組在高負(fù)荷階段的帶負(fù)荷能力,250 MW以上負(fù)荷升速率由改造前的3 MW/min升至改造后的4 MW/min,機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)速度明顯增強(qiáng)。

        (3)運(yùn)行中降低了一次風(fēng)量和總風(fēng)量,生產(chǎn)廠用電率下降了0.3%左右,減輕了鍋爐磨損、局部受熱面運(yùn)行超溫等問題。

        (4)鍋爐總風(fēng)量降低,排煙熱損失下降。

        (5) 避免氨逃逸造成對空預(yù)器的污染、積灰以及腐蝕,提高了機(jī)組運(yùn)行的周期和可靠性。

        (6)鍋爐分離效率的提高可以降低除塵器入口的粉塵濃度,有益于除塵器出口粉塵濃度的降低。

        4 社會效益和經(jīng)濟(jì)效益

        黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)在300 MW級循環(huán)流化床鍋爐中的研究及應(yīng)用,共增設(shè)了9片爐后水冷受熱面和1050 m2防磨格柵,并進(jìn)行了1495個床面風(fēng)帽限流平衡消偏優(yōu)化、中心筒物料離心篩選優(yōu)化改造,改造后的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        4.1 社會效益

        燃燒優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)符合國家超低排放、節(jié)能改造一體化方針,完全滿足國家超低排放指標(biāo)的全部要求,同時鍋爐效率非但沒有影響反而有所提高,為2×300 MW機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐超低排放改造和鍋爐提效改造提供了科學(xué)研究和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ),具有良好的社會效益和科研價(jià)值。

        4.2 直接經(jīng)濟(jì)效益

        工程總造價(jià)為890萬元,其中設(shè)計(jì)費(fèi)用40萬元,占總投資的4.5%;設(shè)備費(fèi)用550萬元,占總投資的61.8%;安裝費(fèi)用170萬元,占總投資的19.2%;其它費(fèi)用70萬元,占總投資的7.9%;工程預(yù)備費(fèi)用60萬元,占總投資的 6.75 %。項(xiàng)目完成投入運(yùn)行后,2年內(nèi)的尿素、廠用電量和檢修費(fèi)用節(jié)省量基本可回收全部投資,其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

        由于床層溫度的整體下降,BMCR工況下一次風(fēng)量大大減小減弱了密相區(qū)燃燒份額,二次風(fēng)量的相對增加強(qiáng)化了稀相區(qū)燃燒份額,使得爐膛整體溫度更加平均,同時高效二次風(fēng)優(yōu)化調(diào)整進(jìn)一步促進(jìn)了爐內(nèi)稀相區(qū)的缺氧燃燒,使NOX原始生成量從改造前的480 mg/Nm3降低至改造后的380 mg/Nm3,按照可利用小時5000 h/a、每天保守節(jié)約尿素用量5 t、尿素價(jià)格2800元/t計(jì)算,每天可降低脫硝成本2.8~4.2萬元,單尿素費(fèi)用一年可節(jié)省成本近300萬元。

        4.3 間接效益

        (1) BMCR工況下,降低了除塵器入口粉塵濃度,有益于除塵器出口粉塵濃度的降低,降低了除塵系統(tǒng)的耗電量。

        (2) BMCR工況下一次風(fēng)量降低,大大降低了爐內(nèi)受熱面的磨損,降低了廠用電率,中心筒、下二次風(fēng)口等部位的高溫變形明顯減小,延長了鍋爐的運(yùn)行周期。

        (3)改造后尿素用量大大下降,避免了氨逃逸造成對空預(yù)器的污染、積灰以及腐蝕,提高了機(jī)組運(yùn)行周期和可靠性。

        (4)因分離器分離效率的提高,運(yùn)行中爐內(nèi)稀相區(qū)差壓進(jìn)一步提高,提高了機(jī)組在高負(fù)荷階段的帶負(fù)荷能力。

        (5)采用爐前石灰石前期預(yù)處理+爐后濕法徹底處理的脫硫運(yùn)行方式,加上二次風(fēng)高效優(yōu)化調(diào)整,減輕了空預(yù)器的腐蝕。

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