蔣建方 翟曉鵬 賀甲元 耿宇迪 崔 佳 魏攀峰
1.油氣資源與探測(cè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室·中國石油大學(xué)(北京) 2.油氣鉆井技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室防漏堵漏技術(shù)研究室·長江大學(xué)
3.中國石化石油勘探開發(fā)研究院 4.中國石化西北油田分公司工程技術(shù)研究院
海相碳酸鹽巖油氣藏儲(chǔ)層基質(zhì)致密、滲透率低,且儲(chǔ)層分布分散,該類型儲(chǔ)層與煤巖儲(chǔ)層相似,都屬于破碎性儲(chǔ)層[1],若僅靠傳統(tǒng)的壓裂技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)多個(gè)儲(chǔ)層單元的有效溝通[2-5]。為此,在壓裂過程中需加入暫堵劑,采用強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向技術(shù)來促使裂縫轉(zhuǎn)向,從而溝通更多儲(chǔ)層單元,形成有效縫網(wǎng)系統(tǒng),提高油氣采收率。
深層海相碳酸鹽巖油氣儲(chǔ)層井深超過6 000 m,暫堵壓裂要求暫堵劑不僅要有高的承壓力,還要有耐高溫性能[6-8],但目前常用的暫堵劑(蠟球、油溶性及水溶性暫堵劑)的性能均不能滿足在深層碳酸鹽巖進(jìn)行轉(zhuǎn)向壓裂的暫堵需求。通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),測(cè)得蠟球暫堵劑在承壓力約為4.5 MPa、溫度為43 ℃下就發(fā)生明顯變形,易破碎[9];油溶性暫堵劑承壓力可達(dá)13.8 MPa,但在65 ℃下就溶解,難以持續(xù)暫堵[10];水溶性暫堵劑承壓力為3.2 MPa,最大耐溫為80 ℃[11-13]。同時(shí),一些新型暫堵劑的性能也不能滿足在深層碳酸鹽巖進(jìn)行轉(zhuǎn)向壓裂的高溫高壓需求。如顆粒暫堵劑雖承壓強(qiáng)度大,但是形成的暫堵層結(jié)構(gòu)疏松,封堵效果差[14-15];纖維暫堵劑承壓強(qiáng)度大、耐高溫,但容易在裂縫中間形成橋堵[16-17],達(dá)不到暫堵效果;凝膠類堵劑可以實(shí)現(xiàn)均勻封堵,但施工復(fù)雜,破膠時(shí)間難以控制,耐溫耐鹽性能差[18]。為此,需要尋求一種耐高壓高溫的暫堵劑。
絨囊工作液是一種內(nèi)部有氣囊,氣囊外部包圍絨毛的氣囊狀材料,微觀結(jié)構(gòu)為“一核二層三膜”的流體[19]。該工作液作為暫堵劑進(jìn)入裂縫時(shí),首先進(jìn)入的是氣囊,然后是液相流體, 氣囊位于液相流體的前端,由于前端壓力低,氣囊堆積,增加了液相流體通過裂縫尖端的流動(dòng)阻力。氣囊內(nèi)分子間通過極性鍵結(jié)合,作用力強(qiáng),形成具有一定強(qiáng)度的“隔墻”,通過提高裂縫端部壓力,使縫內(nèi)凈壓力大于水平地應(yīng)力差,從而促使裂縫轉(zhuǎn)向。絨囊暫堵劑作為一種無固相暫堵劑,在煤巖和致密砂巖的轉(zhuǎn)向壓裂中證明其具有暫堵承壓能力強(qiáng)(承壓力達(dá)70 MPa)、儲(chǔ)層傷害率低的特點(diǎn)[20-24]。因此,筆者將絨囊暫堵劑引入深層碳酸鹽巖儲(chǔ)層的暫堵轉(zhuǎn)向壓裂中,針對(duì)該類型儲(chǔ)層高溫高壓且裂縫發(fā)育的特點(diǎn),開展絨囊暫堵劑作用下巖石力學(xué)特征評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)和高溫條件下封堵壓力實(shí)驗(yàn);分析絨囊暫堵劑作用后巖石力學(xué)特征的變化規(guī)律及封堵壓力的變化規(guī)律,為其應(yīng)用到深層碳酸鹽巖儲(chǔ)層的轉(zhuǎn)向壓裂中提供支撐。
裂縫轉(zhuǎn)向壓力受地應(yīng)力差、縫內(nèi)凈壓力和巖石力學(xué)性質(zhì)影響。為了了解絨囊暫堵劑作用下的裂縫轉(zhuǎn)向機(jī)理,需要開展注入絨囊暫堵劑前后的巖石力學(xué)特征評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)和絨囊注入含裂縫巖心后的封堵壓力實(shí)驗(yàn)。
利用塔里木盆地塔河油田奧陶系碳酸鹽巖THX井巖心(直徑為25 mm、長度為50 mm)開展絨囊暫堵劑注入下的巖石力學(xué)特征評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)采用TAW-2000kN微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)。根據(jù)巖石力學(xué)參數(shù)測(cè)試的相關(guān)研究成果[21],首先設(shè)定圍壓為30 MPa,然后通過孔壓系統(tǒng)注入絨囊工作液進(jìn)入巖心,通過軸壓系統(tǒng)進(jìn)行軸向的巖石力學(xué)測(cè)試,施加軸壓直至巖心破壞,測(cè)試期間記錄巖心應(yīng)力應(yīng)變曲線。測(cè)試采用的絨囊暫堵劑包含囊層劑(加量為2.0%)+絨毛劑(加量為1.5%)+成核劑(加量為0.3%)+成膜劑(加量為0.5%)。
采用兩塊巖心做常規(guī)巖石力學(xué)測(cè)試,另取兩塊巖心做暫堵劑注入下的巖石力學(xué)測(cè)試,對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)絨囊暫堵劑注入后巖心的彈性模量比無絨囊注入的巖心低,而泊松比相比于無絨囊注入的巖心要高(表1)。
表1 巖心巖石力學(xué)測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
通常情況下,巖石應(yīng)力應(yīng)變曲線以峰值應(yīng)力作為界限值,從而將應(yīng)力應(yīng)變曲線分為破壞前區(qū)和破壞后區(qū)。碳酸鹽巖破壞通常屬于脆性破壞,如圖1所示,對(duì)于無絨囊作用的巖心,其應(yīng)力應(yīng)變曲線有明顯的應(yīng)力陡降突變,這是明顯的脆性破壞表現(xiàn);而絨囊注入巖心后,應(yīng)力下降趨勢(shì)變緩,巖心破壞表現(xiàn)出明顯的塑性變化。如表1所示,絨囊注入后巖石彈性模量減小,泊松比增大,巖心彈塑性應(yīng)變?cè)龃螅瑥亩试S巖心發(fā)生更大的變形,即提高了巖心的韌性變形能力,由此看出,絨囊具有韌性暫堵的作用。韌性暫堵兼具剛性封堵材料的強(qiáng)度和柔性封堵材料的物理化學(xué)特性,從提升暫堵材料膨脹性和抗變形性兩方面來實(shí)現(xiàn)有效暫堵[25-28]。韌性暫堵使巖石在相同受力作用下變形能力更大,而沒有注入絨囊的巖石抗變形能力小,因此,在相同受力情況下,沒有注入絨囊的巖石先發(fā)生破壞,從而達(dá)到裂縫轉(zhuǎn)向的目的。
圖1 絨囊暫堵劑注入前后巖心應(yīng)力應(yīng)變曲線圖
實(shí)驗(yàn)巖心取自塔里木盆地塔河油田奧陶系碳酸鹽巖THX井,利用高溫高壓滲透率儀測(cè)試不同寬度的裂縫在絨囊暫堵劑注入后的封堵壓力,設(shè)定巖心圍壓為70 MPa,模擬溫度為130 ℃,回壓為2.5 MPa,泵速為0.8 mL/min。
柱塞巖心直徑為38 mm、長度為100 mm,在柱塞端面人工造貫穿縫,裂縫長度為100 mm、高度為20 mm。裂縫寬度依次為0.01 mm、0.20 mm、1.00 mm、2.00 mm、4.00 mm、6.00 mm、8.00 mm、10.00 mm,其中寬度為0.01 mm和0.20 mm的裂縫為天然裂縫,其余均為人造裂縫。
測(cè)試步驟如下:①加熱高溫高壓滲透率儀巖心筒至90 ℃,泵入氯化鉀加量為6%的標(biāo)準(zhǔn)鹽水,保證圍壓大于驅(qū)壓;②記錄巖心入口流體注入壓力隨時(shí)間的變化關(guān)系,當(dāng)出口端有液體穩(wěn)定流出時(shí),停止實(shí)驗(yàn);③將暫堵流體注入高壓中間容器中,設(shè)置泵速為0.8 mL/min,并打開放空閥,待有暫堵流體從放空閥流出,關(guān)閉放空閥,打開注入閥,同時(shí)關(guān)閉流量泵;④將溫度升至130 ℃,以0.8 mL/min的泵速將暫堵流體持續(xù)注入柱塞巖心,并連續(xù)記錄入口壓力,若注入壓力穩(wěn)定且夾持器出口端無暫堵流體流出,則表示形成封堵;⑤封堵完畢,采用氯化鉀加量為6%的標(biāo)準(zhǔn)鹽水進(jìn)行承壓能力測(cè)試,記錄注入壓力隨時(shí)間的變化曲線。
如圖2所示,實(shí)驗(yàn)開始時(shí)注入氯化鉀含量為6%的標(biāo)準(zhǔn)鹽水,出口端有單位質(zhì)量氯化鉀含量為6%的標(biāo)準(zhǔn)鹽水流出,該階段的注入壓力小,且變化平緩,這是由于有裂縫存在,清水很快便從端口流出;絨囊暫堵劑注入裂縫并將裂縫充滿,對(duì)于裂縫寬度為0.01 mm、0.20 mm、1.00 mm的柱塞巖心,隨著絨囊暫堵劑暫堵逐漸形成,在20 min后注入壓力明顯上升;在注入標(biāo)準(zhǔn)鹽水70 min后注入壓力保持穩(wěn)定且夾持器出口端無暫堵流體流出,此時(shí)的注入壓力即為暫堵壓力。隨著裂縫寬度增大,暫堵劑封堵壓力減小,暫堵劑承壓力達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間縮短。采用標(biāo)準(zhǔn)鹽水(氯化鉀加量為6%)進(jìn)行的承壓能力測(cè)試結(jié)果顯示,一旦絨囊暫堵劑形成封堵,標(biāo)準(zhǔn)鹽水也難以通過封堵后的裂縫。
圖2 不同裂縫寬度下注入壓力變化曲線圖
隨著裂縫寬度增加,暫堵劑封堵壓力逐漸減小,且裂縫寬度與暫堵劑封堵壓力呈負(fù)指數(shù)關(guān)系(圖3);裂縫寬度為0.01 mm時(shí),封堵壓力為60.51 MPa,而裂縫寬度為10.00 mm時(shí),封堵壓力為7.92 MPa(表2);隨著裂縫寬度增加,封堵壓力也逐漸減小。
圖3 裂縫寬度(wf)與暫堵劑封堵壓力(pfd)擬合曲線圖
表2 不同裂縫寬度下暫堵劑封堵壓力統(tǒng)計(jì)表
從絨囊封堵壓力線可以看出,隨著絨囊逐漸進(jìn)入裂縫,在裂縫端部形成橋堵,此時(shí)注入壓力曲線呈快速上升的趨勢(shì);隨著絨囊的韌性封堵作用逐步形成,注入壓力曲線逐漸上升,并且在壓力峰值出現(xiàn)后沒有發(fā)生“懸崖式”陡降,說明絨囊韌性封堵帶已形成且具有明顯的封堵作用。
塔河油田奧陶系碳酸鹽巖儲(chǔ)層THX井中部深度為6 330 m,厚度約70 m,地層溫度超過130 ℃,為了實(shí)現(xiàn)暫堵轉(zhuǎn)向壓裂,需要暫堵劑具備承壓能力大、耐強(qiáng)酸,并且能夠有效封堵天然裂縫或酸化裂縫的特性。通過在該井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),首次評(píng)估了絨囊暫堵劑用于碳酸鹽巖深井暫堵酸化的效果以指導(dǎo)后續(xù)的技術(shù)優(yōu)化。
THX井碳酸鹽巖儲(chǔ)層基質(zhì)致密,通常發(fā)育蚯蚓狀裂縫,且部分裂縫之間并沒有溝通。通過掃描電鏡觀察到巖石石英含量多,夾雜有有機(jī)質(zhì),整體較平緩、無破碎顆粒。由鑄體薄片觀察到碳酸鹽巖中存在縫寬較大的天然裂縫(圖4-a)、微裂縫(圖4-b)及零星孔洞(圖4-c),需要通過酸化壓裂形成具備高導(dǎo)流能力的人工裂縫來溝通上述油氣儲(chǔ)集空間,從而提高地下油氣的采收率。
圖4 鑄體薄片照片
現(xiàn)場(chǎng)配置的絨囊暫堵劑性能如下:表觀黏度介于48.5~73 mPa·s,塑性黏度介于22~35 mPa·s,動(dòng)切力介于26.5~38.5 Pa,動(dòng)塑比介于1.09~1.31 Pa/(mPa·s),密度介于0.86~0.90 g/cm3,pH值均為11。
暫堵轉(zhuǎn)向壓裂施工程序的的步驟為:①以0.50~1.85 m3/min的排量泵注滑溜水20 m3,將井筒內(nèi)壓井液擠入地層;②以3.00~5.10 m3/min的排量泵注滑溜水180 m3,利用滑溜水進(jìn)行初次壓裂;③以3.00 m3/min的排量注入暫堵劑70 m3,將老縫完全填充,完成老縫的暫堵;④以3.00 m3/min的排量泵注滑溜水45 m3,將井筒內(nèi)暫堵劑擠入地層;⑤以7.00~7.49 m3/min的排量注入壓裂液250 m3來造新縫;⑥以2.37~3.00 m3/min的排量注入暫堵劑170 m3來填充新縫,完成新縫的暫堵;⑦以3.00 m3/min的排量注入滑溜水45 m3,將井筒內(nèi)暫堵劑擠入地層;⑧停泵測(cè)壓降;⑨以6.80~8.47 m3/min的排量注入壓裂液300 m3,再造新縫;⑩以6.80~8.00 m3/min的排量注入交聯(lián)酸300 m3,對(duì)裂縫進(jìn)行酸蝕;[11]以6.00 m3/min的排量注入滑溜水107 m3,頂替井筒中酸液,讓裂縫進(jìn)一步延伸;[12]停泵測(cè)壓降。暫堵共實(shí)施了兩次,分別對(duì)應(yīng)前述步驟③、⑥。
如圖5所示,對(duì)應(yīng)步驟⑥(注入暫堵劑170 m3),油壓由30.00 MPa逐漸上升到42.17 MPa,而后油壓穩(wěn)定在40.00 MPa左右,說明暫堵劑封堵成功;對(duì)應(yīng)步驟⑦(注入滑溜水45 m3),油壓明顯下降,說明新裂縫開啟,轉(zhuǎn)向壓裂成功。
對(duì)比注入排量相同的A、D點(diǎn),壓力從30.00 MPa升高到35.34 MPa,證明絨囊進(jìn)入地層后,提高了新縫的承壓能力。油壓曲線CD段緩慢下降,說明絨囊注入地層后,巖石力學(xué)特征發(fā)生了塑性變化,絨囊的韌性暫堵起到了作用。
前期壓裂實(shí)驗(yàn)測(cè)試得到巖石破裂壓力為51.0 MPa,而在絨囊封堵新縫并使新縫轉(zhuǎn)向的壓裂階段(對(duì)應(yīng)圖5中油壓曲線BC段),只需要44.5 MPa就能使裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向,可見在實(shí)施絨囊韌性暫堵以后,提升了巖石的抗變形能力,增加了裂縫的橋堵承壓力,使裂縫更容易發(fā)生轉(zhuǎn)向進(jìn)而形成新縫,該暫堵劑適用于深層碳酸鹽巖油氣井的轉(zhuǎn)向壓裂施工。THX井在實(shí)施絨囊暫堵轉(zhuǎn)向壓裂前,日平均產(chǎn)油量為3.13 t,日平均產(chǎn)氣量為8.3 m3,自2017年實(shí)施絨囊暫堵轉(zhuǎn)向壓裂后,日平均產(chǎn)油量增至14.10 t,日平均產(chǎn)氣量增至63.1 m3,日產(chǎn)油量增加了3.5倍,日產(chǎn)氣量增加了6.6倍,增產(chǎn)效果顯著。
圖5 THX井暫堵酸壓施工曲線圖
1)絨囊注入后巖石彈性模量減小,泊松比增大,巖心彈塑性應(yīng)變?cè)龃?,從而提高了巖心的韌性變形能力。
2)封堵壓力實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示絨囊暫堵后裂縫承壓能力逐漸提升,在注入壓力峰值后未出現(xiàn)“懸崖式”陡降,說明絨囊韌性封堵帶已形成且具有明顯的封堵作用。
3)絨囊暫堵后裂縫封堵壓力與裂縫寬度成負(fù)指數(shù)關(guān)系,且隨著裂縫寬度增加,暫堵劑承壓力達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間縮短。
4)絨囊暫堵劑注入巖石后提升了巖石的抗變形能力,增加了裂縫的橋堵承壓力,通過增大縫內(nèi)凈壓力可以使裂縫更容易發(fā)生轉(zhuǎn)向,且絨囊暫堵劑耐130 ℃高溫,從而使其能夠滿足深層碳酸鹽巖暫堵轉(zhuǎn)向壓裂的需求。