摘要:針對F公司生產(chǎn)的T產(chǎn)品(路由器)在NVM測試站出現(xiàn)的問題,應(yīng)用六西格瑪?shù)腄MAIC模式對生產(chǎn)流程進(jìn)行分析改進(jìn)。其中利用Minitab繪制柏拉圖找出影響良率的主要缺陷,利用流程圖、因果矩陣圖、PFMEA、和魚骨圖找出不良的主要因子,然后下對策進(jìn)行改進(jìn),提升良率。
關(guān)鍵詞:六西格瑪;Minitab;DMAIC;NVM測試站;流程;因子
1.前言
六西格瑪是一種透過專案的形式,強調(diào)統(tǒng)計手法與解決問題的思維與步驟,以數(shù)據(jù)導(dǎo)向的方法,來消除過程中的缺陷及發(fā)生缺陷的機會。六西格瑪專案統(tǒng)一由以下流程來實施:(1)定義問題與專案計劃。(2)量測現(xiàn)在的表現(xiàn)實況。(3)分析造成變異的原因及程度。(4)改進(jìn)制程來降低變異性。(5)控制變數(shù)來確定性能之精確及穩(wěn)定。
Minitab是一套數(shù)據(jù)分析與處理軟件,它能提供豐富的統(tǒng)計分析圖表,它是六西格瑪實際應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)軟體。
2.定義階段(D)
專案背景描述:F公司于2017年9月開始量產(chǎn)T產(chǎn)品,WK46~WK50 NVM測試站的平均良率為96.72%。采用Minitab繪制不良現(xiàn)象的柏拉圖,分析出 “芯片U12空焊”、“PING TEST FAIL”、“PKI PROCESS FAIL”等前3項缺陷占總不良的82.1%,需進(jìn)行分析和改善。
3.原因分析
3.1分析芯片U12空焊
3.1.1量測階段(M)
流程圖:針對流程繪制圖表,以表現(xiàn)流程步驟、輸入及輸出。
采用流程圖,經(jīng)CFT討論找出導(dǎo)致U12空焊的12個因子,將采用因果矩陣圖做進(jìn)一步分析。
3.1.2 分析階段(A)
因果矩陣圖:描繪作業(yè)流程中輸出變量與輸入變數(shù)的相關(guān)性,找出影響主要過程輸出變量的主要輸入變量。F公司品質(zhì)管控要求,需對Score>90的輸入變量進(jìn)行檢討改進(jìn)。
采用因果矩陣圖,篩選出5個影響U12焊接的主要因子,將采用PFMEA做進(jìn)一步分析。
PFMEA:一種分析技術(shù),最大限度地保證各種潛在的失效模式及其相關(guān)的起因得到充分的考慮和論述。F公司品質(zhì)管控要求,需對RPN>60的因子進(jìn)行檢討改進(jìn)。
采用PFMEA,篩選出影響U12焊接的最重要因子需改善:U12的來料品質(zhì)和鋼網(wǎng)開孔設(shè)計。
3.2 分析“PING TEST FAIL”和“PKI PROCESS FAIL”
魚骨圖:將結(jié)果和相關(guān)原因以系統(tǒng)化的圖表表示其間之關(guān)連性。采用魚骨圖,通過CFT討論共列出19個因子導(dǎo)致“PING TEST FAIL”和“PKI PROCESS FAIL”,其中有4個因子最為重要需改善:作業(yè)員缺少培訓(xùn);治具網(wǎng)口沒調(diào)整好;網(wǎng)口磨損;測試程序有Bug。
4. 改進(jìn)階段(I)
5. 控制階段(C)-改善方案驗證
改善方案實施后,跟進(jìn)2017年WK51~2018年WK37,NVM測試工站的良率逐步得到提升。采用Minitab工具繪制單值控制圖,圖表顯示改善后NVM工站的平均良率為99.60%,相對改善前的平均良率96.72%,提升了2.88%。
參考文獻(xiàn)
[1] 主要作者 穆諾.《注冊六西格瑪綠帶手冊》,中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2010
[2] 主要作者. 何楨.《六西格瑪綠帶手冊》,中國人民大學(xué)出版社,2007
作者簡介:潘小瑩,女,1984.1.23,廣西壯族自治區(qū)南寧市,組長,助理工程師&初級質(zhì)量工程師,研究方向:品質(zhì)管理,工作單位:南寧富桂精密工業(yè)有限公司。
(作者單位:南寧富桂精密工業(yè)有限公司)