張欣亮 崔曉敏
摘要:汽車的不斷振動會造成車身及懸掛系統(tǒng)的疲勞破壞,也會對人的健康造成威脅,因此減振降噪、提高車輛的NVH性能應當成為車輛開發(fā)中加強關注與研究的部分。特別是近段時期,隨著我國汽車工業(yè)的不斷進步,舒適性逐漸成為現(xiàn)代汽車的一個重要衡量指標。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息時代的來臨,各個公司的上下游供應商和主機廠之間的合作不斷深化發(fā)展,交流日益加深,大多數(shù)的汽車企業(yè)之間的安全性和操作性水平差距在不斷縮小,相對而言,汽車使用中的舒適性能即振動和噪聲的水平往往成為區(qū)分汽車水平的關鍵指標。本文筆者結合自身的實踐工作經(jīng)驗及前人的研究成果簡要分析了提高發(fā)動機NVH測試有效性的內(nèi)容。
關鍵詞:發(fā)動機;NVH測試;有效性
1引言
經(jīng)濟水平的快速發(fā)展使人們對汽車的性能要求也越來越高,人們從最初的追求單純性價比到現(xiàn)在高度重視汽車的NVH(Noise噪聲、Vibration振動、Harshness聲振粗糙度)水平。所以,在汽車NVH綜合測試評價過程中,尋找一種能夠方便快捷的進行汽車NVH測試評價的方法,準確的進行汽車NVH數(shù)據(jù)測量,快速的對測量數(shù)據(jù)實施評價已經(jīng)勢在必行。
2發(fā)動機噪聲產(chǎn)生機理
2.1燃燒噪聲產(chǎn)生機理
汽油發(fā)動機在正常工作時,燃燒柔和,噪聲比較小,但是當發(fā)生爆燃和表面點火不正常燃燒時,會產(chǎn)生較大的噪聲。當氣缸內(nèi)的混合氣壓力和溫度過高時,火花塞還沒有點燃混合氣,混合氣就會自行燃燒,使得燃燒火焰以高于正常的燃燒速度向外傳播,產(chǎn)生尖銳的敲缸聲,這就是爆燃現(xiàn)象。產(chǎn)生爆燃的原因主要有以下幾種:(1)積碳過多。發(fā)動機燃燒室內(nèi)的積碳過多會造成缸內(nèi)容積減小,使氣缸壓縮比增大,容易使混合氣提前燃燒;(2)發(fā)動機過熱。當發(fā)動機長期處于超負荷、大功率條件下運轉(zhuǎn)時,容易造成發(fā)動機過熱,過熱的發(fā)動機會提前預熱混合氣,造成局部混合氣溫度過高,提前到達著火點,自行燃燒,從而引發(fā)爆燃;(3)燃油質(zhì)量不高。如果發(fā)動機使用了存放很久的汽油或長時間無密封的汽油,汽油的辛烷值會降低,容易燃燒不完全,使得先點燃的混合氣膨脹壓縮未點燃的混合氣,使其自燃,產(chǎn)生爆燃。
2.2機械噪聲產(chǎn)生機理
發(fā)動機的氣體壓力和曲柄連桿的往復性慣性力會使運動部件產(chǎn)生沖擊和振動而發(fā)出噪聲,這個噪聲就稱為機械噪聲。其中,機械噪聲包括活塞敲擊噪聲、齒輪傳動噪聲、正時皮帶噪聲、配氣機構噪聲、高壓油泵噪聲等。當發(fā)動機轉(zhuǎn)速較低時,機械噪聲被其他噪聲所掩蓋,不是主要的噪聲貢獻源,但是當發(fā)動機高速轉(zhuǎn)動時,機械噪聲是主要的噪聲源。文章簡要分析其中的兩種:活塞敲擊噪聲,由于活塞與缸套之間不可避免的存在間隙,當活塞運動到上、下止點時,連桿與活塞的相對位置發(fā)生變化,周期性側(cè)向力施加于活塞,使活塞與氣缸內(nèi)壁發(fā)生敲擊,從而產(chǎn)生敲擊噪聲。齒輪傳動噪聲,發(fā)動機的正時齒輪不可避免地存在齒間敲擊和齒間摩擦,從而使齒輪產(chǎn)生齒間的嚙合振動和噪聲。并且由于齒輪在加工制造誤差或安裝誤差的影響,相互嚙合齒輪間形成較大的齒側(cè)間隙,造成非線性的振動和沖擊噪聲。齒輪在交變載荷的作用下,會對軸造成交變的沖擊,最終將交變的負荷施加在軸承上,從而引起發(fā)動機殼體的交變振動,產(chǎn)生噪聲,輻射到機體外。
3發(fā)動機NVH試驗概述
為了建立發(fā)動機NVH評價方法,需要對發(fā)動機的振動和噪聲來進行評價。因此,首先需要對發(fā)動機的振動和噪聲進行正確測試,獲取到能真實反映發(fā)動機聲振情況的數(shù)據(jù),才能對發(fā)動機的NVH性能進行準確評價。通常發(fā)動機的試驗包括一米聲壓級/聲功率級測試、聲品質(zhì)測試、燃燒噪聲測試、近場噪聲測試、發(fā)動機整機振動測試、發(fā)動機零部件振動測試。課題所建立的發(fā)動機NVH性能評價方法是為了反映發(fā)動機的整體NVH性能水平,因此需要針對發(fā)動機的整機噪聲和整機振動來劃分評價指標,涉及的試驗為發(fā)動機一米聲壓級/聲功率級測試和發(fā)動機整機振動測試。并且為了排除整車上其他部件對發(fā)動機噪聲和振動測試的影響,反映出真實的發(fā)動機噪聲和振動水平,特此在標準的發(fā)動機半消聲室臺架上進行發(fā)動機的各項試驗。
4發(fā)動機NVH測試的影響因素及提升有效性的策略
4.1生產(chǎn)機型差異對振動測試的影響
不同機型的NVH情況會因為技術參數(shù)、正時信號、裝配零部件差異存在不同。測試時,外載NVH測試系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的機型調(diào)用完全依賴冷試測試系統(tǒng)端發(fā)送的機型識別碼。在設備運行前期會出現(xiàn)機型識別不全,或者分類不當導致的測試故障率高的情況。例如同一排量的機型,但是安裝不同種類的凸輪軸,則振動值也會存在差異,所以需要進行合理的機型區(qū)分。如下圖1所示,藍色為A機型、綠色為B機型,A、B為同排量同系統(tǒng)的發(fā)動機,紫色曲線為限值曲線,可知,在某工況下,測試的結果存在角度差異,測試存在測試某種機型時故障率驟升的現(xiàn)象,通常存在A好、B不好,或者B號,A不好的矛盾現(xiàn)象,通過對比發(fā)現(xiàn),兩種機型唯一區(qū)別就是安裝了不同的排氣凸輪軸,區(qū)分因素包括但不限于凸輪軸種類、機型種類、正時角度等。
4.2冷試排氣測試對NVH測試的影響
根據(jù)一般冷試測試排氣壓力原理,在測試過程中,會關閉排氣通道,通過壓力傳感器檢測。此過程中排氣通道會接受活塞上行壓縮氣流的不穩(wěn)定的沖擊力,此沖擊力產(chǎn)生的振動會影響到NVH評估。所以,將排氣和其他測試步驟設置在同一測試工況中會影響到NVH測試在該步驟的穩(wěn)定性,所以在設置NVH測試工況時應考慮到排氣的影響。上圖2中顯示的是某測試工況時長跨越了進氣、排氣2個步驟,因排氣振動的影響,導致了測試故障率過高,表現(xiàn)為NVH測試此工況的故障率明顯高于其他工況。進行測試時長縮短,避免排氣測試的振動影響,得到合理的測試時長。
4.3NVH測試不能完全依賴系統(tǒng)限值評估
在實際應用中,我們通過故障模擬機測試發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)生成的限值對此故障的檢出并不理想,這與限值生成的方式有關,例如系數(shù)的不同,會導致限值與實際測試值的距離不一致,會存在過高或者過低的問題。而經(jīng)過分析測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),此類故障與實際測試值存在差異,所以可以增加一條人工調(diào)整的限值補充評估標準。紅色曲線為單一評估參數(shù),利用此參數(shù)可區(qū)別出故障機與正常機。此參數(shù)在一個工作周期720°內(nèi)隨角度變化的值,需要在后期利用故障模擬、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等方式進行修正。
5結束語
當下,汽車已經(jīng)成為陸地交通上最主要的、最普遍的交通工具,隨著生活質(zhì)量的提高,人們對于汽車的需求已經(jīng)不僅僅滿足于代步出行,對汽車的各方面性能都提出了更高的要求。車輛的振動噪聲主要來自于發(fā)動機、路面及空氣的流動,對于發(fā)動機怠速及車輛中低速情況下行駛的車輛,振動及結構噪聲的主要貢獻源均為發(fā)動機,所以在常用工況下由發(fā)動的振動激勵引起的振動噪聲尤其需要重視,文章正是以此為基礎進行了簡要的分析。
參考文獻
[1]鄭權,李寶星,翁春生,白橋棟.雙波對撞模態(tài)下的液態(tài)燃料旋轉(zhuǎn)爆轟發(fā)動機推力測試研究[J].兵工學報,2017,3804:679-689.
(作者單位:長城汽車股份有限公司;
河北省汽車工程技術研究中心)