劉 楠, 周 洲
(徐州華潤電力有限公司, 江蘇徐州 221142)
噴水減溫具有結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)溫幅度大等優(yōu)點,在鍋爐的過熱器上應(yīng)用廣泛。鍋爐過熱器在設(shè)計時,考慮到不同工況的實際吸熱量,過熱器換熱面積一般大于所需面積,為維持過熱蒸汽不超溫,過熱器減溫水一般應(yīng)連續(xù)投入[1]。減溫水取水點的不同,對機組經(jīng)濟性的影響也不同[2],目前國內(nèi)大多數(shù)300 MW機組的過熱器減溫水都取自給水泵出口,該方式相對于取自高壓加熱器(簡稱高加)出口,對機組回?zé)嵫h(huán)效率影響較大[3]。隨著國家發(fā)展,節(jié)能減排越來越被重視,部分電廠開始對過熱器減溫水取水點進(jìn)行改造[4-5]。筆者以某300 MW機組為例,針對改造后機組的經(jīng)濟性和安全性進(jìn)行討論和分析。
該電廠300 MW汽輪發(fā)電機組汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、凝汽式,給水系統(tǒng)由3臺高加和2臺汽動給水泵組成,給水泵出口母管至高加進(jìn)口間有一路抽出作為鍋爐過熱器減溫水。
配套的鍋爐為亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐。過熱器系統(tǒng)設(shè)有三級噴水減溫器,用來調(diào)節(jié)過熱蒸汽溫度。一級減溫器布置在低溫過熱器(簡稱低過)出口集箱至全大屏過熱器進(jìn)口集箱的連接管上;二級減溫器布置在全大屏過熱器出口集箱至后屏過熱器進(jìn)口集箱的連接管上,共2只;三級減溫器布置在后屏過熱器出口集箱至高溫過熱器進(jìn)口集箱的連接管上,共2只。減溫器均采用多孔噴管式,調(diào)溫幅度通過調(diào)節(jié)噴水量控制。
目前普遍認(rèn)為取水點放在高加出口后主給水電動閥前是比較合理的方案[3],也是大多數(shù)電廠采取的改造方案。為了減小減溫水使用對給水控制的擾動,將取水點放在給水流量孔板前,見圖1。從高加出口、給水流量孔板之前引出一路新管路,依次經(jīng)過手動截止閥、電動截止閥、逆止閥后接入原減溫水電動閥后的管路。
圖1 過熱器減溫水取水點改造方案示意圖
以等效焓降法[6]分析取水點為給水泵出口,減溫水不經(jīng)過高壓加熱系統(tǒng)對機組經(jīng)濟性的影響。噴水減溫時,減溫水分流量α不經(jīng)過高加,減少了三級高加的回?zé)岢槠?,減少的抽汽在汽輪機中做功增加ΔH為:
(1)
式中:τr為第r級加熱器給水的焓升,kJ/kg;ηr為第r級加熱器的抽汽效率。
1 kg新蒸汽的吸熱量增加ΔQ為:
(2)
式中:qr為第r級加熱器抽汽放熱量,kJ/kg;ΔQzr為第r級加熱器排擠1 kg抽汽引起再熱器吸熱量的變化,kJ/kg。
噴水減溫使汽輪機效率相對降低Δηi為:
(3)
式中:ηi為噴水減溫前汽輪機效率;H為新蒸汽等效焓降,kJ/kg。
供電煤耗增加Δbb為:
Δbb=bb×Δηi
(4)
式中:bb為機組供電煤耗,g/(kW·h)。
由THA(熱耗驗收)工況熱平衡圖根據(jù)等效焓降法計算得到的主要熱力參數(shù)見表1。
表1 高加主要熱力計算參數(shù)
機組供電煤耗取320 g/(kW·h),計算得到1 t/h減溫水可以使機組供電煤耗增加0.013 g/(kW·h)。
若從高加出口取水作為過熱器減溫水,因其不影響熱力循環(huán),如果忽略鍋爐內(nèi)部的微小變化,則經(jīng)濟性無變化。
過熱器減溫水取水點改造后:在THA工況下,使用1 t/h減溫水比改造前節(jié)省煤耗約0.013 g/(kW·h);同樣可以計算得到在240 MW工況下,節(jié)省煤耗約0.017 g/(kW·h)。
改造增加公稱直徑為125 mm、公稱壓力為32 MPa的電動截止閥、手動截止閥、逆止閥各1個,三通閥2個,管道、彎頭若干,施工工期約15天,單臺爐投資約45萬元。
根據(jù)日常運行減溫水質(zhì)量流量的不同,以年利用5 000 h、1 t/h減溫水節(jié)省供電煤耗0.015 g/(kW·h)、煤價格750元/t計算,年收益與投資回收期隨平均減溫水質(zhì)量流量變化曲線見圖2。由圖2可知:平均減溫水質(zhì)量流量在5 t/h時,年節(jié)約成本約9萬元,投資回收期約5年;減溫水質(zhì)量流量在25 t/h時,年節(jié)約成本約45萬元,1年即可收回成本。
圖2 年節(jié)約成本、投資回收期與平均減溫水質(zhì)量流量關(guān)系圖
過熱器減溫水取水點改造后,減溫水溫度上升、壓力下降,故減溫水質(zhì)量流量較改造前會有增加,最大可通流量減小。為確保安全,應(yīng)對減溫水管道材質(zhì)、減溫水質(zhì)量流量進(jìn)行核算。
減溫水取水點改造后,減溫水溫度會由170 ℃左右上升至280 ℃左右。經(jīng)查,減溫水管道及閥門材料均為20G,許用溫度均在400 ℃以上,滿足使用要求。但溫度上升后,管道膨脹會有變化,應(yīng)對支吊架進(jìn)行校核,必要時須進(jìn)行調(diào)整。
改造后減溫水焓發(fā)生變化,單位質(zhì)量減溫水吸熱量減少,調(diào)溫需要減溫水質(zhì)量流量增加:
原減溫水焓h=716.15 kJ/kg;
主蒸汽焓hm=3 407.11 kJ/kg;
改造后減溫水焓h′=1 205.87 kJ/kg。
因減溫水吸熱總量不變,可得:
Q×(hm-h)=Q′×(hm-h′)
(5)
式中:Q為原減溫水質(zhì)量流量,t/h;Q′為改造后所需減溫水質(zhì)量流量,t/h。
故得到:
(6)
計算得到減溫水質(zhì)量流量最大值為改造前的0.83倍。因此,改造后減溫水系統(tǒng)最大出力相當(dāng)于改造前的0.68倍,即不提高給水壓力的情況下,改造后減溫水最大質(zhì)量流量為78.9 t/h。
若正常情況下減溫水質(zhì)量流量超出78.9 t/h,不建議改造。若正常情況下減溫水質(zhì)量流量不超過該值,可進(jìn)行改造,并保留原管路,事故情況下切至原管路運行;且改造后噴水熱控邏輯應(yīng)根據(jù)新參數(shù)進(jìn)行修改。
筆者以某300 MW機組為例,對過熱器減溫水取水點改造的經(jīng)濟性和安全性進(jìn)行了分析。將取水點由給水泵出口改至高加出口可有效提高機組經(jīng)濟性,但改造后會造成減溫水質(zhì)量流量增大和最大出力減小的情況,對機組運行安全存在一定影響。改造應(yīng)結(jié)合機組具體運行參數(shù),尤其是日常減溫水質(zhì)量流量進(jìn)行綜合考慮。