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        燃煤電廠磨煤機石子煤高效分離回收技術(shù)研究及應(yīng)用

        2019-03-28 12:35:18李凌月蘇靖程薛方明
        山東化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:精煤矸石石子

        李凌月,徐 波,蘇靖程,薛方明

        (華電電力科學研究院有限公司北京分院,北京 100070)

        中速磨產(chǎn)生的石子煤具有灰分高、發(fā)熱量低、溫度高、硬度大、含硫高等特點,難以進行有效處理;部分電廠采用特制的制粉系統(tǒng)來粉碎石子煤,然后和優(yōu)質(zhì)煤粉進行摻燒發(fā)電,不過特制的制粉系統(tǒng)需要高昂的投資及運行、管理費用,并且和優(yōu)質(zhì)煤粉進行摻燒,需相應(yīng)提高優(yōu)質(zhì)煤粉的質(zhì)量等級,因此這種選擇并不合適。另外,由于石子煤易與空氣發(fā)生氧化放熱反應(yīng),堆存時易自燃,造成環(huán)境污染,并帶來了一定的安全隱患。石子煤中仍含有一定的優(yōu)質(zhì)煤炭資源,以較低的價格外售,不僅對資源造成浪費,更對企業(yè)的經(jīng)濟效益造成巨大損失。

        目前,國內(nèi)外尚未見其他研究機構(gòu)或院所有針對石子煤分選的報道;更多的學者一直側(cè)重研究石子煤的排放及輸送方式[1-3]上,部分國內(nèi)外學者如Vuthaluru、Chatzilamprou、朱憲然等對磨煤機內(nèi)部流場特性進行了深入的模擬研究[4-7]。中國華電煤炭清潔利用技術(shù)研發(fā)中心首次提出了石子煤高效分離回收技術(shù),設(shè)計了一套適合電廠實際的石子煤高效分離回收系統(tǒng),對石子煤進行分選,排出其中的矸石,從而獲得符合電廠入爐煤指標的煤炭資源,并在內(nèi)蒙古華伊卓資熱電有限公司完成了工程示范;示范期間,開展了石子煤高效分離回收系統(tǒng)的性能試驗,并對試驗結(jié)果進行了討論和分析,以期為該技術(shù)在國內(nèi)外燃煤電廠的繼續(xù)推廣提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        1 試驗系統(tǒng)

        石子煤高效分離回收系統(tǒng)包括噴水降溫系統(tǒng)、石子煤上料系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)、礦物高效分離裝置、除塵系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等,系統(tǒng)示意圖如圖1所示;噴水降溫系統(tǒng)包括石子煤接料斗及噴水裝置;上料系統(tǒng)包括受煤斗及給料機;篩分系統(tǒng)包括處理量為20t/h、篩孔為6mm的篩分設(shè)備,設(shè)備上方安置除塵罩;產(chǎn)品輸送系統(tǒng)包括原石子煤皮帶、末煤皮帶、上煤皮帶、矸石皮帶、中煤皮帶、中煤轉(zhuǎn)載皮帶、精煤皮帶各一條;控制系統(tǒng)包括PLC控制柜和運行監(jiān)控系統(tǒng)。

        中速磨產(chǎn)生的石子煤首先經(jīng)過噴水降溫處理,避免石子煤溫度過高產(chǎn)生自燃并影響后續(xù)處理環(huán)節(jié);降溫處理后的石子煤經(jīng)過6mm篩孔振動篩進行篩分,篩除影響分選效果的<6mm末煤;篩上物進入石子煤高效分離回收設(shè)備進行干法分選,分選環(huán)節(jié)增置中煤再選工藝,有效提高了分選精度,不同密度石子煤在分離床上進行階梯式旋轉(zhuǎn)運動,在每個階梯區(qū)間進行多次重復(fù)分離,最終實現(xiàn)高低密度物的高效分選;篩分及分選系統(tǒng)配有除塵裝置,減少粉塵污染,保護環(huán)境。選用可能性偏差Ep、不完善度作I、數(shù)量效率、精煤產(chǎn)率、精煤硫分、精煤灰分作為試驗分選效果的評價指標。

        1-受煤料倉;2-原石子煤皮帶機;3-振動篩;4-末煤皮帶機;5-上煤皮帶機;6-石子煤高效分離回收裝置;7-除塵系統(tǒng); 8-煤粉料斗;9-矸石皮帶;10-中煤皮帶 ;11-中煤轉(zhuǎn)載皮帶;12-精煤皮帶

        2 石子煤高效分離回收技術(shù)理論依據(jù)

        2.1 技術(shù)原理

        燃煤電廠石子煤高效分離回收技術(shù)是一種專門針對燃煤電廠石子煤研發(fā)設(shè)計的高效分離系統(tǒng),該系統(tǒng)可對高密度礦物含量較多的難分離物料進行高效分離,不僅能對石子煤進行有效分選,還可用于煤炭干法分選等領(lǐng)域。

        圖2 石子煤高效分離回收裝置示意圖

        石子煤高效分離回收裝置示意圖見圖2,物料在分選床橫斷面上運動的示意圖見圖3。

        圖3 物料在分選床橫斷面上運動的示意圖

        入選石子煤給入具有一定縱向、橫向傾角的分選床,分選床在振動器的帶動下振動,使底層石子煤向背板方向運動,而床層表面的煤因受重力作用會沿床層表面下滑;在不斷給入的石子煤物料壓力以及振動作用下,使得底層物料形成螺旋運動向矸石端移動;這樣,低密度物料會沿床層表面不斷下滑,并通過排料擋板排出,高密度物料則運動至到矸石端排出。分選床的床面上會安有格條,從而對底層物料的運動起導向作用,有利于整個床層物料呈有規(guī)律的螺旋運動。

        2.2 礦粒的受力分析

        礦粒在分選床橫斷面上的受力情況見圖4,可以看出物料在自身重力 以及振動慣性力 、 顆粒物料所受的摩擦力 以及風力 的綜合作用下,沿振動方向角 進行有規(guī)律的循環(huán)運動[8],最終實現(xiàn)石子煤中優(yōu)質(zhì)煤炭資源和煤矸石的高效分離。

        其中,床層底部物料向x正方向的運動方程如下:

        (1)

        式中:m為顆粒物料的質(zhì)量; V為顆粒物料的速度;S為振動慣性力; G為顆粒物料的重力; F為顆粒物料所受的摩擦力;δ 為振動方向角,即床體振動方向與床體底平面的夾角; α為分選床面的橫向傾角; W為風力; f為顆粒物料的動摩擦系數(shù); κ為分選機床體振動的角頻率; λ為分選機床體振動的振幅; o為分選床振動源的振動相位角; d為顆粒物料的當量直徑; ρs為顆粒物料的密度; ρ為氣體介質(zhì)(即空氣)的密度;j為阻力系數(shù),它是雷諾數(shù)的函數(shù); V風為風速。

        床層上部物料向x反方向的運動方程如下:

        (2)

        式中: T為上部顆粒物料所受的床體背板的反推力, κ1為修正系數(shù)。

        3 石子煤高效分離回收技術(shù)現(xiàn)場性能試驗

        3.1 石子煤的煤質(zhì)特性分析

        卓資電廠入爐煤熱值要求大于4000大卡,粒徑≤50mm,因此需要對石子煤樣的煤質(zhì)特性進行分析,考察該技術(shù)的可行性。

        對磨煤機石子煤進行了篩分試驗(篩孔尺寸為6mm),得到了篩上物(>6mm)及篩下物(<6mm)煤樣的產(chǎn)率,并對原石子煤、篩上物(>6mm)煤樣、篩下物(<6mm)煤樣的灰分、硫分、發(fā)熱量進行了測試,試驗結(jié)果如表1所示。

        表1 磨煤機石子煤篩分試驗

        由表5可以看出,石子煤原樣灰分62.78%,硫分9.63%,低位發(fā)熱量1581 大卡,硫分及灰分極高,并且具有一定的發(fā)熱量;<6mm煤樣的產(chǎn)率為41.36%。

        3.1.2 >6mm石子煤浮沉試驗

        對卓資>6mm石子煤進行浮沉試驗,并對試驗后各密度級煤樣進行灰分測試,試驗結(jié)果如表2所示。

        由表2可知,石子煤樣隨著密度級的增加,灰分逐步增大;<2.0 g/cm3煤樣產(chǎn)率可達到29.82%,且灰分較低,為27.55%;而>2.0g/cm3煤樣的產(chǎn)率很大,為70.18%,且灰分高達78.59%,明顯高于<2.0 g/cm3煤樣,因此可以知道,將>2.0g/cm3矸石除去后,可大幅提高>6mm石子煤樣的發(fā)熱量,降低石子煤樣的灰分。

        表2 磨煤機石子煤>6mm粒級浮沉試驗

        表2(續(xù))

        3.2 石子煤高效分離回收系統(tǒng)性能試驗分選效果研究

        采用石子煤高效分離回收系統(tǒng)對卓資電廠石子煤進行了分選性能試驗,并對選后的精煤及矸石產(chǎn)品進行了產(chǎn)率計算及浮沉試驗,試驗結(jié)果見表3。

        通過精煤浮沉組成、矸石浮沉組成、精煤產(chǎn)率和矸石產(chǎn)率計算了分配率,并繪制了分配曲線,見圖5,從而得到Ep值、分選密度和I值。

        表3 石子煤分選性能試驗產(chǎn)品的密度分析

        通過精煤浮沉組成、矸石浮沉組成、精煤產(chǎn)率和矸石產(chǎn)率計算了分配率,并繪制了分配曲線,見圖5,從而得到Ep值、分選密度和I值。

        圖5 石子煤樣分配曲線

        由圖5可得出:d75=2.048 g/cm3;d25=1.753 g/cm3;d50=1.990 g/cm3。

        可求得:

        圖6 石子煤樣>6mm粒級可選性曲線圖

        根據(jù)石子煤樣>6mm粒級浮沉試驗結(jié)果,可繪制可選性曲線,如圖6所示。根據(jù)可選性曲線,可得出:精煤灰分為36.53%時的理論精煤產(chǎn)率(γp)為36.30%。

        計算實際精煤產(chǎn)率(γt)為34.62%,可得出數(shù)量效率:

        石子煤高效分離回收系統(tǒng)技術(shù)指標見表4,通過性能試驗結(jié)果可知,石子煤高效分離回收系統(tǒng)設(shè)計合理,運行穩(wěn)定,分選性能及效果良好,實現(xiàn)了電廠磨煤機石子煤的高效分離利用。

        表4 石子煤高效分離回收系統(tǒng)技術(shù)指標

        4 結(jié)論

        (1)通過分析實驗室篩分、浮沉試驗結(jié)果可知,卓資電廠石子煤樣>6mm粒級可以按密度進行高效分選。

        (2)首次提出燃煤電廠石子煤高效分離回收技術(shù),對石子煤噴水降溫、篩分、分選工藝進行了優(yōu)化集成,并在卓資電廠進行示范應(yīng)用,并開展了石子煤高效分離回收系統(tǒng)性能試驗;試驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)設(shè)計合理,運行穩(wěn)定,可對石子煤進行有效分選,Ep值達到0.148g/cm3,I值為0.074,精煤產(chǎn)率為16.19%,熱值為4067大卡,滿足電廠入爐煤質(zhì)要求,實現(xiàn)了電廠磨煤機石子煤的高效分離利用。

        (3)石子煤高效分離回收系統(tǒng)的應(yīng)用有效解決了石子煤綜合利用難的問題,降低了石子煤堆放時存在的安全隱患,減少了環(huán)境污染,同時回收了優(yōu)質(zhì)煤炭資源,符合國家節(jié)能減排的大方向,具有廣闊的發(fā)展應(yīng)用前景和明顯的社會經(jīng)濟效益。

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