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        DMAIC方法在割草機(jī)一次通過(guò)率改善的應(yīng)用

        2019-03-27 00:57:30于會(huì)敏
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年6期

        于會(huì)敏

        摘 要:S公司通過(guò)實(shí)施六西格瑪DMAIC流程來(lái)提高割草機(jī)功能測(cè)試一次通過(guò)率。定義改善項(xiàng)目并確定改善范圍和改善目標(biāo),進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析和過(guò)程能力分析,確保整個(gè)分析過(guò)程所獲數(shù)據(jù)的質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上,分析功能測(cè)試一次通過(guò)率低的原因并提出改善方案,同時(shí)提出進(jìn)一步的控制方案保證改善方案的實(shí)施,以維持改善效果。

        關(guān)鍵詞:六西格瑪管理;DMAIC;一次通過(guò)率;質(zhì)量改善

        1 引言

        持續(xù)的質(zhì)量改善是企業(yè)維持生存和不斷發(fā)展的必要手段,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新難度不斷加大的情況下,改善企業(yè)生產(chǎn)狀況,是企業(yè)提升生產(chǎn)能力,提高產(chǎn)品質(zhì)量的另一種手段。一次通過(guò)率(First Pass Yield, FPY)指在生產(chǎn)過(guò)程中單個(gè)子過(guò)程的測(cè)試環(huán)節(jié)中第一次就通過(guò)測(cè)試的產(chǎn)品的合格率[1]。一次通過(guò)率是衡量企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo),它直接反映了企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)的測(cè)試質(zhì)量和生產(chǎn)質(zhì)量的狀況。

        六西格瑪管理以顧客需求為中心、過(guò)程改進(jìn)為主線(xiàn),通過(guò)數(shù)據(jù)分析的方式來(lái)考察企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中有效性與合理性[2]。本文以S公司割草機(jī)功能測(cè)試一次測(cè)試通過(guò)率改善為例,運(yùn)用DMAIC(定義、測(cè)量、分析、改善和控制)模型,分析生產(chǎn)過(guò)程中存在的缺陷和無(wú)價(jià)值作業(yè),進(jìn)而保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。

        2 一次通過(guò)率的改善

        2.1 項(xiàng)目定義

        項(xiàng)目定義:割草機(jī)自投產(chǎn)以來(lái)功能測(cè)試一次通過(guò)率一直處于較低的水平,同時(shí)在各部門(mén)的共同的努力下一次通過(guò)率一直在提升的過(guò)程中,但從2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,一次通過(guò)率已有數(shù)月的停滯甚至降低的現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定返工次數(shù)增加,甚至導(dǎo)致延期交貨從而導(dǎo)致顧客抱怨。

        現(xiàn)狀描述:根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017下半年以來(lái)割草機(jī)功能測(cè)試一次通過(guò)率在下降至99%以下,且PPM持續(xù)在8000以上,直接影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

        改善目標(biāo):根據(jù)割草機(jī)功能測(cè)試一次通過(guò)率出現(xiàn)波動(dòng)前的數(shù)據(jù)表現(xiàn)確定,改進(jìn)功能測(cè)試合格率到99%以上,PPM降至4000以下。

        改善環(huán)節(jié):割草機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)共有13個(gè)工位,在第一工位,組裝曲軸和底蓋,傳至第二工位組裝氣缸,完成發(fā)動(dòng)機(jī)的組裝,傳至第三工位安裝飛輪,傳至第四工位安裝油壺,再傳至第五工位安裝墊片和消音器,傳至第六工位將組裝好的部件安裝后蓋,第七工位將導(dǎo)線(xiàn)按照規(guī)定分布方式進(jìn)行固定,第八工位將點(diǎn)火裝置同導(dǎo)線(xiàn)連接并固定,第九工位安裝墊片和消音器,第十工位安裝外罩,啟動(dòng)裝置和外罩的組裝也在這一工位完成,機(jī)頭部位組裝完成經(jīng)傳送帶進(jìn)入測(cè)試房進(jìn)行功能測(cè)試,測(cè)試通過(guò)后傳送至第十二工位貼標(biāo)簽并安裝連桿,最后對(duì)機(jī)器進(jìn)行包裝,同時(shí)放入包裝好的打草裝置及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。同時(shí)在生產(chǎn)線(xiàn)上還設(shè)有兩個(gè)輔助工位,分別負(fù)責(zé)輔助部件的組裝和打草裝置的包裝。

        收集統(tǒng)計(jì)功能測(cè)試環(huán)節(jié)的不良類(lèi)型,并對(duì)不良類(lèi)型進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)功能測(cè)試不良類(lèi)型主要包括不泵油、不啟動(dòng)、不可調(diào)、超限等,其中不泵油、不啟動(dòng)是最主要的不良類(lèi)型。結(jié)合割草機(jī)生產(chǎn)流程,經(jīng)工程師分析功能測(cè)試環(huán)節(jié)的主要測(cè)試不良均與化油器的性能相關(guān),因此此次改善主要關(guān)注化油器安裝環(huán)節(jié),同時(shí)化油器為外購(gòu)件,其來(lái)料質(zhì)量也需重點(diǎn)關(guān)注。

        2.2 測(cè)量

        割草機(jī)功能測(cè)試采用專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)設(shè)備,測(cè)量系統(tǒng)屬于計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng),此次測(cè)量系統(tǒng)分析主要為了對(duì)檢驗(yàn)人員的重復(fù)性和再現(xiàn)性進(jìn)行評(píng)估[4]。

        本案選取30個(gè)樣品,由三名檢驗(yàn)員分別進(jìn)行2次重復(fù)試驗(yàn)。首先將30臺(tái)樣品進(jìn)行編號(hào),3名檢驗(yàn)員隨機(jī)進(jìn)行測(cè)驗(yàn),并記錄檢驗(yàn)結(jié)果,完成后再進(jìn)行一次檢驗(yàn)并記錄結(jié)果。使用Minitab軟件對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析,結(jié)果如表1所示:

        由上表可以看出,對(duì)割草機(jī)功能測(cè)試的測(cè)量系統(tǒng)是有效的。在此基礎(chǔ)上,對(duì)割草機(jī)生產(chǎn)情況進(jìn)行過(guò)程能力分析。統(tǒng)計(jì)結(jié)果經(jīng)Minitab軟件分析如圖1所示,功能測(cè)試一次通過(guò)不良為13702PPM,過(guò)程能力存在不足。

        2.3 分析

        由上文已知功能測(cè)試一次通過(guò)率下降的原因是化油器功能出現(xiàn)異常,其表現(xiàn)為不泵油、不啟動(dòng)、不可調(diào)、超限怠速低等,針對(duì)以上缺陷因素采取頭腦風(fēng)暴和魚(yú)骨圖從人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面的分析可知,影響化油器功能的潛在因素包括:人員操作水平,安裝化油器設(shè)備,化油器來(lái)料質(zhì)量,安裝方式以及安裝環(huán)境[5]。

        根據(jù)以上分析,目標(biāo)Y的定義為降低割草機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中功能測(cè)試環(huán)節(jié)不良率至4000PPM。表2包括了對(duì)Y的所有影響因子和需要對(duì)其檢測(cè)的內(nèi)容。

        (1)人員操作差異分析:

        從操作臺(tái)的布置并結(jié)合化油器安裝流程可以看出,左右手均有伸手取物的動(dòng)作,員工在取物料時(shí)易疲勞并會(huì)發(fā)生物料掉落的情況。

        根據(jù)割草機(jī)生產(chǎn)情況設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃如下:對(duì)3名安裝化油器工位的員工進(jìn)行跟蹤觀察,每班次觀察1小時(shí),記錄員工在1小時(shí)內(nèi)的安裝數(shù)量以及失誤次數(shù),累計(jì)安裝完成600臺(tái)后,對(duì)記錄結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。如表3所示:

        員工失誤類(lèi)型統(tǒng)計(jì)如表4所示,由統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,安裝化油器的過(guò)程中員工容易出現(xiàn)的失誤類(lèi)型包括:多裝或漏裝墊片,裝反化油器以及掉落化油器。

        結(jié)合表3,4的統(tǒng)計(jì)結(jié)果并聯(lián)系化油器安裝的雙手作業(yè)分析可知,化油器安裝過(guò)程新員工出錯(cuò)頻率較高,且老員工也不能完全避免。安裝過(guò)程中失誤率最高的操作為安裝墊片。造成安裝失誤的原因包括操作臺(tái)布置不合理,沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)。因此,員工操作差異是功能測(cè)試一次通過(guò)率高低的一項(xiàng)關(guān)鍵影響因素。

        (2)化油器質(zhì)量問(wèn)題分析?;推髯鳛楦畈輽C(jī)的核心部件同時(shí)也是一種精密機(jī)械裝置,在其投入使用前,質(zhì)量部門(mén)需要對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。

        表5是2017年5月至11月化油器來(lái)料檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)缺陷的情況,由圖可以看出化油器存在較嚴(yán)重缺陷的批次頻數(shù)逐月增加,尤其是9月至11月缺陷批次遠(yuǎn)超出正常水平。

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