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        麗水36-1氣田三甘醇脫水裝置調(diào)試存在問題及處理

        2019-03-27 05:47:36
        福建質(zhì)量管理 2019年4期
        關鍵詞:調(diào)試

        (長江大學 湖北 武漢 430100)

        為防止外輸過程中產(chǎn)生水合物,同時降低外輸管線中的腐蝕情況,天然氣在進入外輸管線之前必須進行脫水。在麗水36-1氣田,設置了一套三甘醇脫水裝置,處理能力為120×104Sm3/d。天然氣脫水系統(tǒng)主要由濕氣過濾分離器、三甘醇接觸塔和干氣/貧三甘醇換熱器組成。天然氣脫水系統(tǒng)的脫水方法采用溶劑吸收法,吸收溶劑為三甘醇,脫水后的干氣的水露點需低于-20℃(在4700kPaG到7450kPaG范圍內(nèi))。三甘醇用以吸收天然氣中的水份,使其達到要求的露點后外輸。

        一、三甘醇脫水工藝流程概述

        三甘醇脫水裝置流程如下:氣井生產(chǎn)的井流物經(jīng)過氣嘴節(jié)流降壓后,進入生產(chǎn)分離器進行三相分離,從生產(chǎn)分離器出來的天然氣經(jīng)過天然氣冷卻器冷卻后,進入天然氣過濾分離器除去一些液滴和固體雜質(zhì),然后再進入三甘醇接觸塔底部,由下向上與貧三甘醇溶液逆向接觸,使天然氣中的飽和水被三甘醇溶液所吸收。接觸塔塔頂出來的干氣,經(jīng)過干氣/貧三甘醇換熱器與貧三甘醇換熱后出三甘醇脫水裝置。出裝置后干氣與來自凝析油脫水系統(tǒng)脫水后的凝析油混合,通過一條12的海底管道輸至陸上終端。

        經(jīng)干氣/貧三甘醇換熱器冷卻后的貧三甘醇溶液進入接觸塔頂部,在吸收了天然氣中的飽和水后成為三甘醇富液,三甘醇富液從接觸塔底部流出送至三甘醇再生系統(tǒng)進行再生。

        三甘醇再生系統(tǒng)流程:從接觸塔底部流出的富TEG進入三甘醇再生橇進行再生。富TEG首先經(jīng)過TEG回流冷凝器換熱,而后再與來自再沸器的被加熱的貧甘醇在預熱換熱器換熱,而后進入TEG閃蒸罐,將少量在吸收塔內(nèi)溶解于TEG中的天然氣閃蒸出來并排放至低壓火炬系統(tǒng)。閃蒸罐為臥式分離器,內(nèi)部設置了一個油槽,定期觀察油槽上設置的液位計來判斷是否需排液,排液時打開油管線出口的手動閥將油排放到閉排管匯。

        從閃蒸罐出來的富TEG首先經(jīng)過固體過濾器和活性炭過濾器,過濾掉夾帶的雜質(zhì)顆粒、烴類物質(zhì)和降解產(chǎn)物后,進入貧TEG/富TEG換熱器與貧TEG換熱,富TEG被加熱后進入再沸器。再沸器內(nèi)部的蒸餾塔為填料式,加熱后的氣體及水蒸汽在蒸餾塔頂冷卻后,水汽在塔頂排出,夾帶的TEG流向塔底。通過回流冷凝器的作用,上部蒸汽部分冷凝產(chǎn)生回流液體,從而在塔的填料口上端建立起溫度梯度。再沸器為的操作壓力為15kPaG,其內(nèi)設有電加熱器。再沸器的操作溫度為200℃,再生后的三甘醇濃度可達到99.5%。為提高TEG的再生純度,再沸器內(nèi)設有汽提柱,采用低壓燃料氣作為汽提氣,再生后的三甘醇濃度可達到99.9%,汽提氣的用量一般為36m3/h。

        再生提純后的貧TEG進入貧TEG/富TEG換熱器,冷卻后再經(jīng)TEG循環(huán)泵泵入吸收塔。TEG循環(huán)泵為一用一備,排量為1.14m3/h。

        二、影響脫水裝置調(diào)試的客觀因素

        1.原料氣流量低。在三甘醇脫水裝置調(diào)試初期,平臺只開了一口氣井生產(chǎn),上游來氣量小(原料氣流量約15000m3/h),未達到接觸塔的設計處理量55000m3/h。根據(jù)脫水裝置廠家意見,如果氣量低于30000m3/h,認為不會達到裝置的設計性能,無法保證在小氣量的情況下水露點合格。

        2.進接觸塔的來氣溫度過低。在三甘醇脫水裝置調(diào)試的過程中,上游來氣溫度最高才上升到16℃,遠未達到設計操作溫度35℃,導致接觸塔內(nèi)三甘醇粘度增大,脫水效率降低,且三甘醇的損耗量將增大,并導致三甘醇再生加熱爐加熱負荷過大。

        3.原料氣中CO2含量在30%~35%之間,含量較高。CO2的存在,降低了三甘醇脫水裝置的露點降,同時CO2分壓大于0.021MPa的濕天然氣,還會引起設備的腐蝕。因此,CO2的存在對三甘醇脫水系統(tǒng)的影響是一個不容忽視的問題。

        三、脫水裝置調(diào)試中存在問題

        由于上述客觀因素的影響,三甘醇脫水裝置在調(diào)試過程中出現(xiàn)以下一些問題:

        1.三甘醇再生加熱爐未達到設定溫度200℃。加熱爐的輸出功率已達到100%,但三甘醇再生溫度上升很慢,其原因是天然氣進接觸塔溫度太低,過低的來氣溫度像是一個冷源,超過了加熱爐的加熱負荷。但相信來氣條件達到設計要求后,加熱爐的溫度會達到設定溫度200℃。

        2.三甘醇預熱換熱器及貧/富三甘醇換熱器換熱效果差,導致三甘醇循環(huán)泵入口高溫。經(jīng)過再生的貧三甘醇從再沸器里流出,經(jīng)過預熱換熱器及貧/富三甘醇換熱器兩級換熱冷卻以后,溫度僅僅下降了40℃,以此同時,富三甘醇經(jīng)過兩級換熱加熱以后溫度僅僅升高了40℃。換熱器換熱效果差,直接導致三甘醇循環(huán)泵入口高溫,且加重了再沸器的熱負荷,在加熱爐輸出功率恒定的情況下,導致三甘醇再生溫度無法達到200℃。

        3.三甘醇循環(huán)泵入口出現(xiàn)負壓,發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。循環(huán)三甘醇時,三甘醇外輸流量計顯示其循環(huán)量為1.2m3/h(泵的額定排量為1.14m3/h),也就是說甘醇泵以額定排量進行循環(huán),發(fā)現(xiàn)兩級換熱器之間貧甘醇壓力表顯示為負數(shù),泵入口壓力表讀數(shù)為零,泵入口形成負壓,泵出現(xiàn)異常噪音,振動較大。

        4.回流冷凝器溫度達不到設計操作溫度。在三甘醇脫水裝置調(diào)試過程中,即使再沸器溫度達到了200℃,回流冷凝器的溫度最高只能達到91℃,達不到操作溫度(98~102℃)。為了避免回流冷凝器的溫度進一步降低,接觸塔出來的富甘醇全部走回流冷凝器的旁通。回流冷凝器溫度過低,直接導致更多的水蒸氣被冷凝回流,增加了再沸器的工作負荷,甚至影響三甘醇的再生純度。

        5.在線露點儀無法測試水露點。取樣管是一寸管線,未保溫,從頂層平臺接觸塔頂部直到第二層平臺含水分析儀所在位置,長度大約為30米。在檢查系統(tǒng)后,發(fā)現(xiàn)取樣管線中有冷凝液,分析儀凍堵。

        6.三甘醇損耗量大,存在發(fā)泡現(xiàn)象,且三甘醇顏色發(fā)生變化,由白色透明變黃褐色。

        四、調(diào)試存在問題的思考及處理

        針對調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,在廠家工程師及平臺生產(chǎn)人員的共同努力下,問題基本得予解決。

        1.保證來料氣入口溫度在設計溫度范圍內(nèi)。隨著上游來氣溫度的升高,整個生產(chǎn)系統(tǒng)溫度逐漸上升,加熱爐溫度已達到設定溫度200℃,故調(diào)試初期加熱爐溫度無法達到設定溫度的直接原因就是來料氣溫度低。

        2.泵出口增加回流管線,適當降低三甘醇循環(huán)量。經(jīng)過對三甘醇循環(huán)泵的實際排量進行標定,發(fā)現(xiàn)泵的真實排量為2.2m3/h,遠大于設計排量1.14m3/h,且泵出口的流量計存在偏差。對泵出口流量卡進行重新標定,且在兩臺泵出口增加回流管線,通過回流管線上針閥與截止閥將循環(huán)量調(diào)節(jié)到1.0m3/h左右,此時兩個換熱器之間貧甘醇壓力表顯示20KPa左右,三甘醇循環(huán)泵入口壓力顯示10KPa左右,三甘醇泵氣蝕現(xiàn)象消失,運行正常,且兩級換熱器換熱效果得到明顯改善,富三甘醇進精餾柱溫度達到了160℃左右,貧三甘醇進循環(huán)泵入口的溫度降至50℃左右。若將回流關閉泵滿排量運行,泵入口溫度迅速上升,且很快就產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象。通過試驗,說明泵的選型有問題,泵排量偏大,通過增加回流管線、調(diào)小三甘醇循環(huán)量,問題得予解決。

        3.投用汽提氣,在回流冷凝器內(nèi)建立起溫度梯度。小氣量調(diào)試三甘醇脫水裝置時,由于氣量小,貧三甘醇吸收的水量少,在再沸器內(nèi)加熱再生后蒸發(fā)出來的水蒸氣量少,由于未投用汽提氣,導致回流冷凝器溫度達不到設計操作溫度。在再沸器內(nèi)蒸發(fā)出的水蒸氣量少的情況下,必須通過高溫汽提氣在回流冷凝器內(nèi)建立起溫度梯度(汽提氣在進入汽提柱之前在再沸器內(nèi)進行預熱過)。

        4.對在線露點儀取樣管線進行改造。在線露點儀無法測量露點的關鍵在于取樣管線過長,容積過大,因此管線中產(chǎn)生冷凝液,使分析儀誤讀。將分析儀移到頂層甲板的脫水塔取樣點附近,這樣避免取樣管線過長,而且不需要管線伴熱和保溫。

        5.三甘醇發(fā)泡問題。引起三甘醇發(fā)泡的因素有地層水、凝析油、表面活性物質(zhì)、化學藥劑及固體雜質(zhì)。要避免三甘醇變質(zhì)發(fā)泡主要是上游生產(chǎn)分離器和濕氣過濾分離器要充分發(fā)揮作用,避免污染物的進入。另外,在對三甘醇加熱時,如果甘醇溫度低則應使用較小功率先給三甘醇預熱,然后就可以邊循環(huán)邊給三甘醇加熱,將加熱絲的熱量帶走可以避免局部過熱使三甘醇焦化變質(zhì)。當三甘醇起泡可以加入消泡劑,如果三甘醇變質(zhì)顏色發(fā)生變化,由白色透明變黃變褐,可以讓部分循環(huán)的三甘醇進活性炭過濾器,三甘醇在活性炭過濾器中停留15~20分鐘才會有比較好的效果。活性炭過濾器可按0.3m3來算,當滿排量循環(huán)時,20%以下的循環(huán)量進活性炭過濾器會取得比較好的效果。

        6.三甘醇損耗問題。三甘醇的損失主要原因是三甘醇發(fā)泡時大量三甘醇隨天然氣被帶出接觸塔。如果三甘醇中含有凝析油的話,在再沸爐中加熱后,三甘醇會隨著凝析油從精餾柱被帶出,出現(xiàn)這種狀況應該在閃蒸罐進行撇烴。富三甘醇溫度達到65℃以上停留時間在20分鐘左右時閃蒸罐閃蒸和撇烴的效果比較好。三甘醇的蒸發(fā)損失取決于回流冷凝器的溫度,當回流冷凝器溫度超過100℃需控制回流冷凝器的旁通將回流冷凝器的溫度控制在95~100℃,但回流冷凝器溫度最好不要低于80℃,因為溫度太低,過多的水蒸汽被冷凝回流增加再沸爐的負荷從而影響再生純度。

        五、總結

        小氣量調(diào)試三甘醇脫水裝置時,由于氣量小、來料氣溫度低以及對新脫水裝置性能的不了解,在調(diào)試過程中會出現(xiàn)許多問題。三甘醇脫水裝置調(diào)試是一項既精細又復雜的工作,做到三甘醇脫水裝置科學合理投產(chǎn)地前提是把三甘醇脫水工藝流程、工作原理熟悉掌握,另外在調(diào)試過程中應嚴格執(zhí)行各個裝置的操作參數(shù)。

        另外,由于調(diào)試時間較短,CO2含量對脫水效果的影響還未顯現(xiàn),建議使用三甘醇脫水裝置處理高含CO2天然氣時,要加強對生產(chǎn)參數(shù)指標的控制,提高工藝指標符合率,如原料氣入口溫度、三甘醇流率、再沸器溫度、汽提氣流率;要精細操作,加強巡回檢查,降低溶液起泡、三甘醇損耗量大等現(xiàn)象的出現(xiàn);定期化驗溶液的PH值,采取措施,降低設備腐蝕。

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