朱佑錚
【摘 要】生物質(zhì)發(fā)電過程中的灰料輸送采用倉式泵氣力輸送系統(tǒng),在料倉和進料管道處容易堵料,堵料后的處理費時、費力,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。本文提出的新型防堵工藝不增加新的設(shè)備,利用現(xiàn)有的倉式泵本體作為空氣炮,通過修改可編程控制器PLC中的程序,增加對料倉和進料管道的反吹流程,對料倉及進料管道進行反吹,解決堵料問題。實驗結(jié)果表明,該工藝解決了料倉和進料管道堵料的問題,在火力發(fā)電、水泥及化工行業(yè)的倉式泵氣力輸送系統(tǒng)中使用,可以有效解決堵料問題,降低人工成本,提高生產(chǎn)效率,減少環(huán)境污染。
【關(guān)鍵詞】防堵;反吹;倉式泵;環(huán)保
中圖分類號: TQ172.687文獻標(biāo)識碼: A文章編號: 2095-2457(2019)01-0019-003
0 引言
倉式泵氣力輸送系統(tǒng)采用正壓氣力輸送方式輸送粉狀物料,廣泛應(yīng)用于電廠粉煤灰、水泥、水泥生料和礦粉等物料的輸送。由于進料管道結(jié)拱和料倉結(jié)拱,灰料輸送經(jīng)常堵料。
目前常用的解決方法是振動破拱法和人工破拱法。前者利用安裝在料倉中的振動器對倉壁進行振動,達到防拱、破拱及清倉的目的。后者在料倉放料口的斜壁上預(yù)留若干個孔,一旦料倉起拱,使用工具插入倉內(nèi)捅動,使料拱陷落。振動破拱法容易使料倉下部的物料因受振而變得更加密實,使出倉更困難,不得不采用人工破拱;人工破拱法費時費力勞動強度大,影響生產(chǎn)時度、易污染環(huán)境,并且在疏通物料后可能會有大量的物料下沖,存在很大的安全隱患。
本文提出了一種新型防堵工藝,利用現(xiàn)有的倉式泵本體作為空氣炮,通過修改可編程控制器PLC中的程序,增加對料倉和進料管道的反吹流程,對料倉及進料管道進行反吹,解決堵料問題。
1 工藝原理
在倉式泵輸送系統(tǒng)中,倉式泵內(nèi)的氣體壓力高(相對于大氣壓最高可達0.5MPa),料倉內(nèi)的壓力低(相對于大氣壓為負(fù)壓)。因此,當(dāng)進料閥或排氣閥打開后,倉式泵通過進料管道或排氣管道與料倉聯(lián)通,倉式泵內(nèi)的壓縮空氣能夠從倉式泵流向料倉進行吹掃。當(dāng)作用到結(jié)拱部位的氣體沖擊力大于灰料與料倉壁面的摩擦力時,結(jié)拱部位將與壁面分離;當(dāng)氣體沖擊力大于灰料間的內(nèi)聚力時,灰料將相互散開,達到清除的效果。
圖1、圖2分別為空氣炮對進料管及料倉的吹掃原理圖,在對進料管道吹掃前,先打開加壓閥,壓縮空氣通過加壓閥進入倉式泵內(nèi)部,倉泵內(nèi)部大量聚集,經(jīng)過一段時間或者倉泵內(nèi)部氣壓達到一定值時,打開排氣閥或者進料閥,空氣壓力能瞬間轉(zhuǎn)變成空氣射流動力能,產(chǎn)生強大的沖擊力,對進料管道及料倉的錐形部位吹掃,從而有效的預(yù)防和去除堵料現(xiàn)象。
改進前后的倉式泵物料輸送流程如圖3所示。
2 實驗結(jié)果
加壓閥開啟時間與進料管清堵效果的關(guān)系如表1所示。由表可見,倉式泵內(nèi)部的氣壓越高,則進料管的清堵效果越明顯。但是氣壓越高,則需要的壓縮空氣量就越大,必然會增加空氣壓縮機所耗的電量。當(dāng)加壓閥開啟時間超過4秒后,進料管通暢比例增加效果顯著下降,且過長的加壓吹掃時間必然會延長每次物料輸送周期,影響物料輸送能力,因此,綜合考慮清堵效果、節(jié)約電能、物料輸送能力的情況下,將加壓閥的加壓時間設(shè)置為3.5秒,且每次輸送過程結(jié)束后,便執(zhí)行一次進料管反吹程序。
表2是加壓閥開啟時間與料倉上粘灰厚度的關(guān)系曲線??梢钥闯霎?dāng)加壓閥開啟時間超過10秒后,料倉積灰厚度減小效果顯著下降。另外,過長的加壓吹掃時間必然會延長物料的輸送周期,影響物料輸送能力。因此,綜合考慮清堵效果、節(jié)約電能和物料輸送能力的情況下,將加壓閥的加壓時間設(shè)置在10秒~14秒(0.38MPa~0.5MPa)之間,最終將時間設(shè)置為10秒(0.38MPa),并且每個小時對料倉進行一次吹掃。
表3顯示采用改進工藝后的#1爐在8月份未發(fā)生堵料現(xiàn)象,而未采用改進工藝的#2爐、#3爐分別發(fā)生3次和2次堵料情況,分別花費了4200元、2800元的清堵費用。由此可見,改進后的防堵工藝清堵效果明顯,且只增加了兩道反吹工藝流程,未增加設(shè)備的投資,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,降低環(huán)境污染。
表4為#1爐倉式泵氣力輸送系統(tǒng)防堵工藝改進前后的堵料情況對比,表4中第一行數(shù)據(jù)為工藝改進前三個月的堵料情況統(tǒng)計,第二行數(shù)據(jù)為防堵工藝改進后三個月的堵料情況統(tǒng)計,數(shù)據(jù)顯示在防堵工藝改進前3個月堵料6次,人工清理堵料花費24*150=3600元,機械臺班費6*800=4800元,合計花費8400元。在采用新工藝后的三個月期間,該倉式泵氣力輸送系統(tǒng)未發(fā)生堵料故障,由此可見,改進后的倉式泵物料輸送工藝流程已經(jīng)滿足生產(chǎn)的需要,推廣應(yīng)用前景廣闊。
3 結(jié)論
本文提出了利用倉式泵本體作為空氣炮、對料倉及進料管道進行反吹的倉式泵氣力輸送系統(tǒng)新型防堵工藝。研究表明,加壓閥開啟時間越長,倉式泵內(nèi)部的氣壓越高,進料管和料倉的清堵效果越明顯。但是,加壓閥開啟時間過長,清堵效果提升不明顯。實際生產(chǎn)證明,該方法能夠有效降低倉式泵氣力輸送系統(tǒng)的堵料故障。
【參考文獻】
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