孟祥濤(中國石化中原油田分公司安全環(huán)保處)
抽油機是石油開采的主要地面設備,我國抽油機保有量超過20萬臺,其中游梁式抽油機約占90%,是石油行業(yè)機采系統(tǒng)最大的耗能設備。在采油成本中,抽油機電費占30%左右,其年耗電量占油田總耗電量的20%~30%,位列油田電耗的第二位,僅次于注水。研究和應用智能伺服控制技術(shù),針對地下井筒“泵-桿”運行特性規(guī)律,對地面抽油機運行狀態(tài)進行智能控制優(yōu)化,保證“機-桿-泵”協(xié)調(diào)平穩(wěn)運行,可以大幅度提高抽油機整體系統(tǒng)能效水平。
隨著油田逐步進入開采中后期,油井含水率不斷上升,動液面不斷下降,新開發(fā)油田產(chǎn)層深度、泵掛深度呈增加趨勢。抽油機采用具有對稱循環(huán)四桿機構(gòu)或近似對稱循環(huán)四桿機構(gòu),雖然其結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠,操作維護方便,但由于常規(guī)抽油機的結(jié)構(gòu)特征,決定了其平衡效果差,曲柄凈轉(zhuǎn)矩脈動大,存在負轉(zhuǎn)矩、載荷率低、工作效率低和能耗大等缺點[1]。
抽油機四連桿機構(gòu)使驢頭的運動規(guī)律類似簡諧運行,驢頭在最高點和最低點運動方向發(fā)生交替轉(zhuǎn)換過程,地下井筒內(nèi)的抽油泵柱塞并未同步進行轉(zhuǎn)換,而是有一定的置后時間,即此時驢頭與抽油泵柱塞的運動速度不同、方向甚至相反,而此時加速度變化最大,會對機械系統(tǒng)產(chǎn)生兩大危害:對抽油機變速箱齒輪、抽油桿、抽油泵產(chǎn)生巨大的沖擊載荷,容易造成減速箱損壞、抽油桿斷脫;造成沖程損失,導致抽油泵效率下降[2]。
抽油機慣性矩較大,通常都是重載啟動,啟動轉(zhuǎn)矩比正常運行轉(zhuǎn)矩大1倍以上;抽油機啟動進入正常工作狀態(tài)后,其平均轉(zhuǎn)矩與啟動轉(zhuǎn)矩相差甚遠;而且為了應對抽油過程中的特殊情況(砂卡、結(jié)蠟等異常問題出現(xiàn)),防止抽油機電動機因卡死而燒毀,電動機設計功率都遠大于實際運行功率。目前,油田抽油機常用的三相異步電動機出廠效率在90%左右,但實際功率因數(shù)大多小于0.4,負載率低于30%。選用大容量電動機確實提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但同時也降低了電能利用率和系統(tǒng)效率[3]。
游梁式抽油機的載荷特點是帶有沖擊的周期性交變載荷,在一個沖程之中存在倒發(fā)電問題。通常當交流電動機轉(zhuǎn)子當前轉(zhuǎn)速超過其同步轉(zhuǎn)速時,就會出現(xiàn)倒發(fā)電現(xiàn)象,電動機向電網(wǎng)發(fā)電。抽油機下沖程時負載帶動抽油機運行,此過程中存在倒發(fā)電,但倒發(fā)電并未用于抽油機抽油,而是損失在電網(wǎng)和電磁轉(zhuǎn)換中,造成抽油機電動機功率因數(shù)低。當電動機進入再發(fā)電狀態(tài)時,多余的能量反饋到電網(wǎng),會對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,使電網(wǎng)供電質(zhì)量下降,對電動機影響很大,也不利于抽油機的可靠工作。
隨著油井的不斷開采,油井的供液能力逐漸下降。抽油機單位時間內(nèi)抽出的液量變少,但其運行時間并沒有減少,與以往相比同樣的電能消耗換來的卻是更少的原油產(chǎn)品,而且隨著時間的推移,用電效率還有降低的趨勢。分析其主要原因是由于抽油機對于發(fā)生變化的井下供液能力保持固定的工作方式,高速的抽油機運行速度與低下的油井供液能力形成供不應求的差距,最終造成抽油機泵空(即空抽現(xiàn)象)[4]。
國內(nèi)機采系統(tǒng)平均運行效率僅25.96%,先進水平為30.05%。根據(jù)節(jié)能測試研究分析,機采系統(tǒng)效率理論值在50%左右,而實際值為30%,有很大的提升空間(表1)。
表1 機采系統(tǒng)效率的潛力
影響機采系統(tǒng)效率的因素很多,從局部或者幾個環(huán)節(jié)實施技術(shù)改造并不能解決整體系統(tǒng)的問題,而且存在投入資金大、經(jīng)濟效益差的諸多問題。機采系統(tǒng)效率為地面系統(tǒng)效率與地下系統(tǒng)效率乘積值,將“機-桿-泵”整體考慮,根據(jù)地下井筒“泵-桿”運行特性規(guī)律,利用智能伺服控制技術(shù)精確控制地面抽油機運行狀態(tài),保證“泵-桿”平穩(wěn)高效運行,能夠大幅度提高抽油機整體系統(tǒng)能效水平。
預設控制目標,按照“誤差→當前值→誤差”控制流程,形成一個閉環(huán)控制,實時“比較指令值與當前值,縮小誤差”進行反饋控制;有誤差時改變控制內(nèi)容,并將該過程進行反復控制,直至達到預設目標[5](圖1)。
在伺服系統(tǒng)中,對裝在伺服電動機上的編碼器所發(fā)出的脈沖信號或伺服電動機的電流信號進行檢測,將結(jié)果反饋至伺服放大器,并根據(jù)該結(jié)果按指令控制電動機的運行。各環(huán)節(jié)都朝著使指令信號與反饋信號之差為零的目標進行控制:位置環(huán)<速度環(huán)<電流環(huán)[6]。各控制模式中使用的控制環(huán)節(jié)如表2所示。
表2 閉環(huán)控制模式
智能伺服控制系統(tǒng)由電流、電壓、頻率、轉(zhuǎn)矩及位置五個獨立的全閉環(huán)控制系統(tǒng)組成。通過啟動加速和運行軟件,可以實現(xiàn)既靈敏又高精度的動作,始終確認自己的動作狀態(tài),避免與指令發(fā)生偏差而不斷進行反饋和修正。以物體位置、方位、態(tài)勢為控制量,跟蹤目標的任何變化而構(gòu)建控制系統(tǒng)。其伺服驅(qū)動器采用專用的32位可編程DSP(digital singnal processor),對異步電動機進行全程的數(shù)字控制,能根據(jù)油井生產(chǎn)實際需要,有效調(diào)節(jié)電動機電流、轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、頻率等參數(shù),滿足節(jié)能高效、平穩(wěn)運行的生產(chǎn)需要。
圖1 伺服控制系統(tǒng)工作原理
應用抽油機伺服控制系統(tǒng),不需要改造游梁式抽油機的機械結(jié)構(gòu)和電力拖動裝置,由專用的32位可編程DSP芯片為核心組成的伺服系統(tǒng),對原三相異步交流電動機工作時的電流、轉(zhuǎn)矩、速度、位置處于四閉環(huán)系統(tǒng)中,實現(xiàn)“機-桿-泵”的同步協(xié)調(diào)運行。
1)抽油機啟動時,利用PowerFlexⅡ轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng),精確控制轉(zhuǎn)矩,最大轉(zhuǎn)矩可達電動機額定轉(zhuǎn)矩的3~5倍,實現(xiàn)低轉(zhuǎn)速、大轉(zhuǎn)矩啟動。
2)抽油機啟動后,按照預先建立的運行數(shù)學模型,利用轉(zhuǎn)矩跟隨速度控制系統(tǒng),讓抽油機驢頭按照設定軌跡全程變速運行。
3)抽油機正常運轉(zhuǎn)后,利用轉(zhuǎn)矩、位置控制系統(tǒng)實時跟蹤油井負荷的變化。根據(jù)伺服器內(nèi)部運算系統(tǒng)計算出驢頭位置和轉(zhuǎn)矩,利用上位機可以繪制出示功圖;根據(jù)示功圖的變化可以判斷井下供抽匹配的狀況,自動優(yōu)化調(diào)整抽油機的運行參數(shù),使系統(tǒng)達到最佳工況。
2018年9月28日,在中原油田分公司濮東采油廠H5-211井上進行現(xiàn)場應用。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀,優(yōu)化調(diào)整抽油機運行參數(shù),開展安裝前后節(jié)能比對測試。經(jīng)對比測試,節(jié)電率高達38.4%,見表3。
從圖2、圖3可以看出,油井由“較嚴重供液不足”變?yōu)椤拜p微供液不足”;動液面基本穩(wěn)定,由原來的2 003 m變?yōu)? 002 m;平均工作電流明顯下降,由38.68 A下降為12.21 A,降幅達68.4%;在沖速由3.5 min-1下調(diào)為1.94 min-1、降幅44.6%的情況下,日產(chǎn)液量穩(wěn)中有升,由原來的10 t/d增加到11.1 t/d,日增1.1 t;泵效由27.2%提高至54.5%,提高27.3個百分點。降低了驢頭最高(低)點運行速度,減少了沖程損失,增加了泵有效沖程。
表3 H5-211井安裝前后生產(chǎn)及測試數(shù)據(jù)對比
圖2 H5-211井安裝前示功圖
圖3 H5-211井安裝后示功圖
1)利用智能伺服控制技術(shù)可方便、平穩(wěn)地實現(xiàn)變速運行,自動調(diào)節(jié)抽油桿在上下止點附近的運行速度,實現(xiàn)變速運行,減少沖程損失,減少抽油桿的沖擊載荷,從而提高泵效,改善抽油桿受力狀況,減少偏磨、斷脫現(xiàn)象,有效延長“機-桿-泵”使用壽命。
2)根據(jù)伺服驅(qū)動器提供的電動機的轉(zhuǎn)矩變化和驢頭位置通過上位機繪制示功圖,根據(jù)對比示功圖變化自動調(diào)整抽油機沖速,使抽油泵保持合理的沉沒度,避免供液不足、空抽現(xiàn)象,使低產(chǎn)井保持穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn),節(jié)電效果明顯。
3)對于供液嚴重不足井,可實現(xiàn)超低沖速生產(chǎn),減少無效沖速,節(jié)能效果明顯。而且伺服控制器消除了異步電動機低速運行下轉(zhuǎn)矩的多邊形脈動,皮帶所受轉(zhuǎn)矩更均勻,有效地減少了皮帶的抖動、打滑現(xiàn)象,減少了燒皮帶、盤根干磨、跑油等問題,便于抽油井的日常生產(chǎn)管理。
4)改造簡單,不需要改造抽油機機械結(jié)構(gòu),投入低,非常適合油田企業(yè)實施節(jié)能降耗、提質(zhì)增效的需要。
5)電動機皮帶輪過小,影響了節(jié)能效果的提升。油田開發(fā)后期,普遍存在供液不足的情況,常規(guī)方法是不斷調(diào)小電動機皮帶輪來降低沖速,其直徑多為180 mm或200 mm。該井由于供液不足,電動機皮帶輪過小,僅為180 mm,皮帶包角過小,導致打滑現(xiàn)象。如果更換大直徑皮帶輪,節(jié)能效果將進一步提升。