文_魏姍姍 晉煤集團(tuán)資源環(huán)境管理局
長平煤礦地處山西省晉城市,其燃煤鍋爐之前執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為:煙塵排放濃度≤80mg/Nm3、SO2及NOX排放濃度均≤400mg/Nm3。為達(dá)到特別排放限值規(guī)定,長平煤礦對燃煤鍋爐煙氣處理設(shè)施進(jìn)行了提標(biāo)改造,且滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271-2014)中的特別排放限值要求(燃煤鍋爐的煙塵排放濃度≤30mg/Nm3、SO2及NOX排放濃度均≤200mg/Nm3)。
長平煤礦的鍋爐形式為循環(huán)流化床爐,鍋爐數(shù)量為3臺(tái),每臺(tái)鍋爐蒸發(fā)量為15t/h,年運(yùn)行時(shí)間為3600h。鍋爐產(chǎn)生的SO2總量為408t/a,煙塵總量為907t/a,NOX總量為159t/a,單臺(tái)爐煙氣量流量為42000m3/h。
根據(jù)3臺(tái)鍋爐排放煙氣量及燃煤含硫量、煙氣實(shí)際SO2、NOX、煙塵實(shí)際排放值和目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,要達(dá)到特別排放限值的脫硫、脫硝、除塵效率如表1。
表1 三臺(tái)鍋爐運(yùn)行脫硫、脫硝、除塵效率計(jì)算表
中小型燃煤鍋爐煙氣脫硝的技術(shù)比較常見的有選擇性非催化還原(SNCR)脫硝、選擇性催化還原(SCR)脫硝及SNCRSCR 聯(lián)合脫硝技術(shù)。三種脫硝技術(shù)的工藝比較見表2。
從表2可以看出,SCR 技術(shù)成熟、脫硝效率可達(dá)到70%~90%,但工程投資及運(yùn)行費(fèi)用較高,對NOX脫除效率要求較高時(shí)經(jīng)濟(jì)性較好;SNCR-SCR聯(lián)合技術(shù)結(jié)合了SCR和SNCR 兩種工藝的優(yōu)勢,能夠提高脫硝效率,降低催化劑的使用量,節(jié)省占地空間和裝置成本;SNCR技術(shù)以爐膛為反應(yīng)器,可通過對鍋爐的改造實(shí)現(xiàn),建設(shè)周期短,投資成本和運(yùn)行成本較前兩者都低,適合中小型鍋爐的煙氣脫硝改造。 從表1的煙囪出口NOX排放值可以看出采用SNCR技術(shù)能夠滿足NOX排放濃度≤200mg/Nm3。
長平煤礦的鍋爐煙氣脫硝的具體設(shè)置方法:①設(shè)置1個(gè)尿素溶液儲(chǔ)罐,儲(chǔ)罐有效容積為10m3。儲(chǔ)罐容量滿足系統(tǒng)3~5天的尿素溶液用量要求。②增加一路除鹽水系統(tǒng),主要用來調(diào)節(jié)最終的尿素濃度以滿足鍋爐不同負(fù)荷的要求。③每爐2根雙流體霧化噴槍,單根噴槍的尿素溶液加入能力為50~100L/h。④在爐膛高溫區(qū)安裝雙流體霧化噴槍和熱電偶溫度傳感器( 二者均耐高溫)。此工藝通過檢測溫度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制:溫度傳感器檢測溫度在850~1100℃時(shí),噴槍將尿素溶液以霧狀形式均勻地噴射到爐膛高溫區(qū)內(nèi),使NOX還原成N2和H2O,實(shí)現(xiàn)脫硝的目的;低于850℃時(shí),噴槍不工作;高于1100℃時(shí),沿?zé)煔饬鲃?dòng)方向向后檢測出850~1100℃的溫度區(qū)域,噴槍在此區(qū)域開始工作。
表2 脫硝工藝技術(shù)比較表
較靜電除塵器和袋式除塵器而言,電袋復(fù)合除塵器具有以下優(yōu)勢:①綜合了電除塵和袋除塵的優(yōu)點(diǎn),其機(jī)理為“荷電收塵”和“攔截過濾”。②對微細(xì)粉塵的捕集效率高,除塵效率高,能確保達(dá)標(biāo)排放。③比袋式除塵器運(yùn)行阻力低,過濾阻力減小,濾袋壽命增長。④比電除塵器運(yùn)行電耗低。⑤能有效去除PM2.5和重金屬顆粒物。
本次除塵改造采用電袋復(fù)合除塵器。具體措施為:將原靜電除塵器改為1個(gè)電場區(qū)和2個(gè)布袋區(qū),即保留原靜電除塵器第一電場,并進(jìn)行維修改進(jìn),拆除第二、三電場及出風(fēng)口,將其改為布袋區(qū)。含塵煙氣首先均勻地進(jìn)入收塵電場,在電場中一部分粉塵被收集,大部分細(xì)微粉塵、高比電阻粉塵隨著煙氣進(jìn)入袋式收塵區(qū)(采用外濾式濾袋),粉塵被阻留在濾袋表面上,純凈煙氣從濾袋內(nèi)腔經(jīng)過提升進(jìn)入煙道排出。
原脫硫系統(tǒng)采用鈉堿雙堿法脫硫工藝,煙氣中SO2初始濃度900mg/Nm3,脫硫塔出口SO2濃度保證值小于400mg/Nm3。現(xiàn)脫硫改造不但要保證脫硫效率,滿足脫硫塔出口SO2濃度小于200mg/Nm3,還要降低脫硫塔出口排放的霧滴及煙塵濃度。
若在原有鈉堿雙堿法的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,其工藝流程復(fù)雜,投資費(fèi)用及運(yùn)行成本、占地面積等方面不占優(yōu)勢,并且從實(shí)際運(yùn)行情況來看,雙堿法易結(jié)垢,運(yùn)行不穩(wěn)定。石灰—石膏法脫硫技術(shù)是目前世界上普遍采用的脫硫方法,所占比例在90%以上。其優(yōu)勢在于脫硫效率高(鈣硫比(Ca/S)在 1.05 左右,脫硫效率達(dá) 90%以上);石灰容易獲得,價(jià)格低廉并且利用率高;適用范圍廣。其最大缺點(diǎn)是系統(tǒng)存在結(jié)垢、堵塞以及磨損問題。但是近幾年來隨著吸收塔內(nèi)主要部件(如噴頭、除霧器等)的技術(shù)更新加快,結(jié)垢、堵塞等問題得到改善,石灰—石膏法脫硫系統(tǒng)工藝配置將更加趨于完善,有利于該技術(shù)的應(yīng)用推廣。
本次脫硫改造采用石灰—石膏法脫硫。①將現(xiàn)有的麻石塔拆除,采用3臺(tái)爐1塔,新建1個(gè)脫硫塔:石灰漿液通過循環(huán)泵從吸收塔漿液池送至塔內(nèi)噴淋系統(tǒng),煙氣與噴淋層漿液對流接觸,通過氧化風(fēng)機(jī)對漿液區(qū)直接鼓入空氣,強(qiáng)制氧化脫硫漿液中的亞硫酸鈣,使之產(chǎn)生硫酸鈣,從而達(dá)到脫硫的效果。脫硫產(chǎn)物通過石膏排出泵輸送至真空皮帶脫水系統(tǒng)。②噴嘴材料采用碳化硅材料,能避免磨損、結(jié)垢和堵塞;吸收塔的設(shè)計(jì)避免死角存在,保證漿液在吸收塔內(nèi)不沉積。③除霧器采用PP材料,安裝在吸收塔上部,用以分離凈煙氣夾帶的霧滴。
長平煤礦2017年10月完成鍋爐煙氣環(huán)保提標(biāo)改造并安裝在線監(jiān)測系統(tǒng),經(jīng)過1年多的在線監(jiān)控檢測,廢氣排放均達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271-2014)中的特別排放限值要求。
隨著對環(huán)境質(zhì)量的嚴(yán)格要求,長平煤礦分別采用SNCR脫硝、電袋復(fù)合除塵、石灰—石膏法脫硫?qū)θ济哄仩t煙氣進(jìn)行提標(biāo)改造,且取得了良好運(yùn)行效果。但工作實(shí)際中還要不斷調(diào)整設(shè)備間的協(xié)調(diào)運(yùn)行,提高工人們的操作水平,已發(fā)揮更好的作用。
本次長平煤礦燃煤鍋爐煙氣提標(biāo)改造可以為同類燃煤鍋爐煙氣處理在技術(shù)改造等方面提供借鑒,具有一定的參考價(jià)值。