孫慶宇 龔朝兵 黨建軍 花 飛
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
原油在加工過程中產(chǎn)生大量含硫、含氨酸性水,這些水中溶解了大量的硫化氫和氨,一般經(jīng)酸性水汽提裝置處理后進(jìn)行回用或去污水處理場處理。酸性水罐是酸性水汽提裝置的重要設(shè)備,具有緩沖、均質(zhì)和除油的作用,該罐屬于常壓容器。受酸性水罐大小呼吸的影響,大量惡臭氣體和油氣從酸性水中逸出,當(dāng)罐內(nèi)壓力較高時,罐頂?shù)奈矚饨?jīng)常破水封,造成環(huán)境污染和安全隱患,需要采取合理高效的技術(shù)對惡臭尾氣進(jìn)行綜合治理[1-2]。
酸性水罐頂惡臭廢氣的主要組成是H2S、氨、有機(jī)硫(如硫醇)等及烴類。經(jīng)過近些年的實踐,酸性水罐頂惡臭尾氣的治理由簡單的水洗法和焚燒法發(fā)展到現(xiàn)在的綜合治理法,其中以降膜吸收技術(shù)、超重力反應(yīng)器脫硫技術(shù)和水洗-胺洗技術(shù)的應(yīng)用較為廣泛[3-5]。
文章以某公司煉油廠酸性水罐區(qū)逸散的惡臭污染氣體為研究對象,采用中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(以下簡稱撫順石油化工研究院)開發(fā)的超重力脫硫工藝技術(shù),對廢氣超重力脫硫處理過程中存在的問題進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決措施。
某煉油廠酸性水汽提(Ⅱ)裝置根據(jù)全廠各裝置酸性水來源情況,分為非加氫型和加氫型酸性水兩個處理系列,均采用雙塔加壓汽提工藝。非加氫型酸性水系列設(shè)立了3個8 000 m3的儲罐,加氫型酸性水系列設(shè)立了3個10 000 m3的儲罐,6個儲罐共用一套罐頂惡臭氣體脫臭設(shè)施。酸性水儲罐尾氣脫臭系統(tǒng)采用撫順石油化工研究院的專利技術(shù),采用“罐區(qū)微正壓密閉+超重力反應(yīng)器脫臭+壓縮機(jī)增壓+低壓瓦斯管網(wǎng)回收或排氣筒就地排放”方案。
超重力環(huán)境通過旋轉(zhuǎn)填充床(Rotating Packed Bed,RPB)產(chǎn)生的離心力場來實現(xiàn),RPB具有傳質(zhì)效率高、體積小、操作簡單和開停車容易等優(yōu)點(diǎn)。超重力反應(yīng)器依靠高速電機(jī)帶動液體旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生低壓將酸性水罐頂惡臭尾氣吸入反應(yīng)器,通過超重力環(huán)境的作用使氣液發(fā)生充分接觸并快速反應(yīng),反應(yīng)后的尾氣從反應(yīng)器頂部排出。反應(yīng)器中裝填的專利吸收劑是氧化性吸收液,主要成分是堿(NaOH)、氧化劑(如次氯酸鈉)、催化劑和活化劑,能夠同時去除廢氣中的硫化氫、氨以及硫醇和硫醚等有機(jī)硫。當(dāng)脫硫后氣體(凈化尾氣)的氧體積分?jǐn)?shù)大于2%時進(jìn)煙囪,當(dāng)其氧體積分?jǐn)?shù)不超過2%時經(jīng)壓縮機(jī)升壓后進(jìn)瓦斯管網(wǎng)回收。
酸性水罐頂廢氣超重力脫硫系統(tǒng)的工藝流程見圖1。
圖1 酸性水罐頂廢氣超重力脫硫系統(tǒng)流程
(1)吸收液使用周期短,飽和吸收液回收困難
專利吸收液設(shè)計使用周期為半年,但在酸性水汽提(Ⅱ)裝置負(fù)荷不到60%時使用僅15天即發(fā)現(xiàn)脫硫后氣體的氨和硫化氫質(zhì)量濃度嚴(yán)重超標(biāo),說明吸收液已飽和,遠(yuǎn)低于設(shè)計使用壽命。
吸收液飽和后需要進(jìn)行更換,但飽和液含氯離子質(zhì)量濃度較高。按照原設(shè)計流程,吸收液要退至酸性水儲罐,此吸收液會腐蝕儲罐防腐涂層,造成嚴(yán)重的安全隱患,只能委托環(huán)保公司處理。
(2)凈化尾氣帶液嚴(yán)重,積液對壓縮機(jī)等部件有較強(qiáng)的腐蝕性
罐頂惡臭氣體超重力脫硫工藝未考慮分液問題,該系統(tǒng)運(yùn)行3個月以來,發(fā)現(xiàn)凈化氣體帶液嚴(yán)重,現(xiàn)場也無專用排放管道,回收困難。同時由于凈化氣體持續(xù)帶液,造成無法啟動壓縮機(jī),導(dǎo)致凈化氣體無法回收至低壓瓦斯管網(wǎng),只能現(xiàn)場煙囪排放,排放烴無法回收。
凈化尾氣中的積液腐蝕性較強(qiáng),對壓縮機(jī)、煙囪、管道等過流部件都有較強(qiáng)的腐蝕性,且壓縮機(jī)、煙囪等不少過流部件都是碳鋼材質(zhì)。煙囪底部未設(shè)置凝液排放閥門和回收設(shè)施,凝液通過臨時接管收集時容易泄露至地面造成環(huán)境污染。
(3)活塞式壓縮機(jī)運(yùn)行時存在銨鹽結(jié)晶、潤滑油乳化
脫臭系統(tǒng)所選壓縮機(jī)屬于往復(fù)活塞式壓縮機(jī)。由于凈化尾氣中殘存部分氨和硫化氫,在一定條件下易形成銨鹽結(jié)晶,易導(dǎo)致壓縮機(jī)氣閥失效,活塞磨損,不利于安全生產(chǎn)。同時此壓縮機(jī)由于結(jié)構(gòu)問題,油箱易進(jìn)水,造成潤滑油乳化。
如圖3所示,信號傳感器傳輸試驗數(shù)據(jù)經(jīng)過通道數(shù)據(jù)采集器進(jìn)入無線發(fā)射模塊,通過信號采集器的無線接收模塊接收實驗數(shù)據(jù)進(jìn)入嵌入式計算機(jī)。 現(xiàn)場通過顯示器進(jìn)行初步數(shù)據(jù)分析、處理,也可進(jìn)行數(shù)據(jù)儲存導(dǎo)入excel制成圖表進(jìn)行深入分析處理。
堿液對硫化氫吸收效果良好,對低分子硫醇有一定吸收效果,其對罐頂惡臭氣體的去除率很高,在國內(nèi)有較多成功案例[6-7]。針對專利吸收劑失活較快且含氯離子多的問題,將其更換為低濃度堿液;增設(shè)收退堿管線,堿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)按照2%~5%控制,廢堿液分批退入酸性水原料罐。應(yīng)用實踐表明,采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的堿液作吸收劑,可取得良好的脫除效果,典型分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 堿液吸收效果比較 mg/m3
由表1可見:與某煉油廠酸性水汽提(Ⅰ)采用的降膜吸收工藝相比,吸收效果基本相當(dāng)。
超重力脫硫工藝的凈化尾氣的氨質(zhì)量濃度較高,原因是降膜吸收法采用了專用的洗氨罐,超重力脫硫工藝無脫氨罐,在惡臭氣體濃度偏高時,脫氨的效果較低。氨氣在常溫下極易溶于水,通過增設(shè)凈化水吸收罐,能高效吸收廢氣中的氣氨。因此,為保證凈化尾氣進(jìn)瓦斯系統(tǒng)回收,應(yīng)降低凈化尾氣的氨質(zhì)量濃度,需增設(shè)洗氨罐,通過凈化水吸收后的含氨廢水進(jìn)汽提裝置原料水罐[5-7]。
酸性水罐頂廢氣脫硫脫氨系統(tǒng)優(yōu)化后的流程見圖2。
圖2 酸性水罐頂廢氣脫硫脫氨系統(tǒng)優(yōu)化后的流程
煉油廠在治理酸性水罐頂惡臭氣體時一般采用低溫柴油吸收-超重力脫硫技術(shù),單獨(dú)采用超重力脫硫技術(shù)的較少。低溫柴油吸收-超重力脫硫技術(shù),用低溫柴油吸收廢氣中烴類組分和有機(jī)硫化物、氨;用吸收液凈化廢氣中的硫化氫組分和部分有機(jī)硫組分。
洗氨罐可設(shè)置在反應(yīng)器前或反應(yīng)器后,洗氨罐設(shè)置在反應(yīng)器前,需要增加噴射泵,壓縮機(jī)的參數(shù)可能需要調(diào)整,但可以降低反應(yīng)器負(fù)荷、提高硫化物的脫除效果,通過含氨污水的置換量可有效降低凈化尾氣氨質(zhì)量濃度;洗氨罐設(shè)置在反應(yīng)器后,前端流程不需改動,由于堿液置換量不能偏大,可能存在凈化尾氣硫化物偏高的問題。綜合來說,建議洗氨罐設(shè)置在超重力反應(yīng)器前。
由于凈化尾氣未設(shè)計分液罐,帶液嚴(yán)重,可增設(shè)凈化尾氣分液罐。在增設(shè)分液罐前,在煙囪底部加裝正式的凝液收集排放閥門和回收設(shè)施,加強(qiáng)排液,降低煙囪的腐蝕。
凈化尾氣提壓一般采用水環(huán)泵或離心壓縮機(jī)。針對活塞式壓縮機(jī)的問題,可將原設(shè)計選用的活塞式壓縮機(jī)改為離心壓縮機(jī)。
加強(qiáng)酸性水罐的保溫可減少惡臭尾氣的排放。光面鋁色或白色漆的太陽能吸收率較低,使用光面鋁色或白色漆比銀灰色或綠色漆,酸性水儲罐的逸散量可減少40%。優(yōu)先選用光面鋁色或白色的罐漆涂料[8]。
酸性水罐頂采用氮封技術(shù),控制合適的氮封壓力,減少酸性水中惡臭氣體的逸出,同時氮?dú)獾难a(bǔ)入可以使罐頂尾氣保持低含氧狀態(tài),方便氣柜回收。
煉油廠酸性水罐區(qū)作為煉化企業(yè)一類復(fù)合型污染惡臭氣體排放源,其環(huán)保和安全風(fēng)險較大,需要采取合理高效的技術(shù)對惡臭尾氣進(jìn)行綜合治理。針對某煉油廠酸性水汽提(Ⅱ)惡臭氣體超重力脫硫系統(tǒng)存在的吸收劑效果差、凈化尾氣帶液嚴(yán)重、尾氣壓縮機(jī)運(yùn)行工況不佳等問題,進(jìn)行了原因分析并提出操作調(diào)整或技術(shù)改造措施。惡臭氣體通過凈化水洗氨,吸氨后的污水送至酸性水儲罐中,脫除了氨氣的惡臭氣體再送至超重力反應(yīng)器進(jìn)行脫硫,吸收液采用低濃度堿液,凈化氣體中沒被吸收的烴類等組分送至氣柜,可有效解決酸性水罐頂惡臭氣體排放存在的問題。