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(福建華電可門發(fā)電有限公司,福州 350500)
近年來,煤電機(jī)組超低排放改造在全國范圍逐步推廣,其中低低溫省煤器+高效靜電除塵器的技術(shù)改造路線兼顧環(huán)保與節(jié)能,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。低低溫省煤器不但可以回收排煙余熱提高汽輪機(jī)的做功量,減少供電煤耗,同時(shí)還可以降低排煙溫度減少煙氣體積,從而降低引風(fēng)機(jī)電耗。由于大部分電廠的低低溫省煤器改造與調(diào)試都由環(huán)保建設(shè)單位總承包,故在調(diào)試階段忽略了低低溫省煤器回收熱量在汽輪機(jī)方面的節(jié)能運(yùn)行優(yōu)化,未能充分挖掘節(jié)能潛力,這是本文將要分析解決的問題。
某電廠#4機(jī)組是上海電器集團(tuán)生產(chǎn)的600 MW超臨界機(jī)組,2016年環(huán)保技術(shù)改造安裝了雙路取水、雙路回水低低溫省煤器(如圖1所示),沿?zé)煔饬飨虿贾迷诳諝忸A(yù)熱器后電除塵器前,沿凝結(jié)水流向,取水點(diǎn)分別在#7低壓加熱器(以下簡稱低加)出口及#8低加進(jìn)口,共同調(diào)節(jié)取水溫度在70 ℃,工程結(jié)束后回水長期切投在#6低加進(jìn)口。筆者注意到,變工況運(yùn)行時(shí),低低溫省煤器回水溫度與#6低加進(jìn)出口溫度差并不完全符合能量的梯級(jí)利用原則,故對此問題展開了專題分析。本文基于性能試驗(yàn)結(jié)果,應(yīng)用等效焓降法,對低低溫省煤器回水切投#6低加進(jìn)口與#6低加出口兩種運(yùn)行方式進(jìn)行了變負(fù)荷的局部定量分析,對變負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行節(jié)煤量的計(jì)算,繪制變負(fù)荷下不同回水切投方式的節(jié)煤量曲線,進(jìn)而得出低低溫省煤器的最佳回水切投方式。
低低溫省煤器獨(dú)立于主凝結(jié)水系統(tǒng)之外,利用鍋爐排煙余熱加熱低溫凝結(jié)水,替代低加抽汽。被替代的低加抽汽排擠回汽輪機(jī)后繼續(xù)膨脹做功,做功增加的同時(shí),進(jìn)入凝汽器的排汽量也增加,排汽損失增大,因此,綜合分析機(jī)組經(jīng)濟(jì)性是否提高成為評價(jià)低低溫省煤器經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵。實(shí)際上,低低溫省煤器吸收大量的煙氣余熱進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),這是在鍋爐沒增加燃料量的前提下獲得的,必定以一定效率轉(zhuǎn)換成電功,這個(gè)新增的功遠(yuǎn)大于汽機(jī)真空度微降引起的效率損失,所以機(jī)組效率無一例外都是提高的。具體計(jì)算驗(yàn)證過程如下。
圖1 低低溫省煤器熱力示意Fig.1 Low-low temperature thermal schematic
采用等效焓降法進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析[1]。將低低溫省煤器回收的排煙余熱作為純熱量輸入系統(tǒng),而鍋爐產(chǎn)生1 kg新汽的能耗不變。在這個(gè)前提下,熱力系統(tǒng)所有減少抽汽所增發(fā)的功,都將使汽輪機(jī)的效率提高。
將1 kg汽輪機(jī)新汽的全部做功量稱為新汽的等效焓降(h),所有減少抽汽所增發(fā)的功(Δhz)稱為等效焓降增量,是低低溫省煤器回收熱量排擠低加抽汽和凝結(jié)水減少后所帶來的做功增量的總和。其中包括#8低加入口抽出凝結(jié)水后#7,#8低加抽汽減少增發(fā)的功(Δh7/8),還包括低低溫省煤器回水切投#6低加入口時(shí),純熱量輸入排擠#6低加抽汽增發(fā)的功(Δh6r),以及低低溫省煤器回水切投#6低加出口時(shí),#6低加抽汽減少增發(fā)的功(Δh6c)以及純熱量輸入排擠#5低加抽汽增發(fā)的功(Δh5)。以某電廠為例,計(jì)算600 MW負(fù)荷工況下,雙路回水低低溫省煤器回水切投#6低加進(jìn)口的運(yùn)行參數(shù)。
2.2.1 汽輪機(jī)新蒸汽等效焓降
h=3 600/(ηjbd) ,
(1)
式中:d為機(jī)組汽耗,根據(jù)運(yùn)行參數(shù)計(jì)算為2.982 3 kg/(kW·h);ηjd為汽輪機(jī)機(jī)電效率,取0.98。計(jì)算得h=1 273.74 kJ/kg。
2.2.2 汽輪機(jī)各級(jí)抽汽效率
ηj=hdj/qj,
(2)
(3)
式中:hj為第j級(jí)低加抽汽比焓;qj為1 kg抽汽在第j級(jí)加熱器的放熱量;hdj為第j級(jí)抽汽等效焓降;hc為排汽比焓;γr為第r級(jí)加熱器1 kg疏水的放熱量;qr為1 kg抽汽在第r級(jí)加熱器的放熱量;hr為第r級(jí)抽汽等效焓降;r為加熱器j后更低壓力抽汽口腳碼。
2.2.3 減少抽汽帶來的等效焓降增量[2]
Δhz=Δh7/8+Δh6+Δh5,
(4)
Δh7/8=β1(τ7η7+τ8η8) ,
(5)
Δh6=β(hd-hw7)η6,
(7)
Δh5=β(hd-hw6)η5,
(8)
式中:Δhz為所有減少抽汽所增發(fā)的功;Δh7/8為#8低加入口抽出凝結(jié)水后#7,#8低加抽汽減少引起的等效焓降增量;Δh6為低低溫省煤器回水切投#6低加入口時(shí)#6低加抽汽減少引起的等效焓降增量;Δh5為低低溫省煤器回水切投#5低加入口時(shí)#5低加抽汽減少引起的等效焓降增量;β1為#8低加入口抽出凝結(jié)水量的分水系數(shù);β為#7,#8低加出入口抽出凝結(jié)水總量的總分水系數(shù);ηj(j=5,6,7,8)分別代表#5,#6,#7,#8抽汽效率;τj(j=5,6,7,8)分別代表#5,#6,#7,#8低加1 kg凝結(jié)水的比焓升;hwj(j=d,6,7)分別代表低低溫省煤器和#6,#7低加出口凝結(jié)水比焓;hd為低低溫省煤器出水比焓。
表1 600 MW運(yùn)行工況下回?zé)岢槠匦杂?jì)算結(jié)果Tab.1 Calculation results of regenerative extraction steam characteristics under 600 MW operating conditions
以某600 MW超臨界機(jī)組為例,600 MW運(yùn)行工況下的抽汽效率計(jì)算結(jié)果見表1。
2.2.4 低低溫省煤器投入后熱耗降低值
熱耗降低值Δq按下式計(jì)算。
Δq=Δhz×q/(h+Δhz) ,
(9)
式中:q為汽輪機(jī)熱耗,汽輪機(jī)性能驗(yàn)收試驗(yàn)數(shù)據(jù)為7 837 kJ/(kW·h)。
計(jì)算得低低溫省煤器投#6低加入口時(shí),熱耗降低50.58 kJ/(kW·h)。
2.2.5 低低溫省煤器投入后排擠抽汽對發(fā)電煤耗的影響
發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗節(jié)省量Δbs按下式計(jì)算。
Δbs=Δq/(ηp×ηb×29 306) ,
(10)
式中:ηp,ηb分別為管道效率和鍋爐效率,取設(shè)計(jì)值ηp=0.990,ηb=0.935。
計(jì)算得Δbs為1.86 g/(kW·h)。
低低省煤器盡管降低了鍋爐排煙溫度,但并未改變鍋爐效率的主要原因是鍋爐排煙損失是按空氣預(yù)熱器出口煙溫計(jì)算的,并不受其下游低低溫省煤器煙氣參數(shù)的影響。
2.2.6 低低溫省煤器投入后汽輪機(jī)真空度變化影響發(fā)電煤耗
對于濕冷汽輪機(jī),背壓的增量Δpc與冷凝蒸汽增量的關(guān)系可按下式估算[3]。
Δbc=2.4Δpc,
(11)
Δpc=2.059ΔDc/Dc,
(12)
ΔDc=∑Dj-ΔD0,
(13)
式中:Δbc為背壓上升引起的煤耗增量,根據(jù)某汽輪機(jī)廠家提供的背壓-熱耗修正曲線計(jì)算得出,600 MW汽輪機(jī)背壓每上升1 kPa,煤耗上升2.4 g/(kW·h);Dc為凝汽器冷凝量;ΔD0為投入低低溫省煤器后汽輪機(jī)新汽量減少值,可由Δb計(jì)算得到;∑Dj為各級(jí)抽汽減少抵達(dá)凝汽器的總量。
Dj=qVjτj/qj,
(14)
ΔD0=∑Dj(hj-hc)d,
(15)
式中:qVj為低低溫省煤器出水匯入第j級(jí)入口流量;τj為第j級(jí)低加1 kg凝結(jié)水的比焓升[1]。
根據(jù)以上公式計(jì)算得出某國產(chǎn)600 MW機(jī)組投入低低溫省煤器影響真空量度及煤耗,見表2。
2.2.7 低低溫省煤器投入對發(fā)電煤耗總影響量
低低溫省煤器投入后,對發(fā)電煤耗影響量為排擠抽汽帶來的發(fā)電煤耗降低值與背壓下降帶來的發(fā)電煤耗升高值之和。
表2 600 MW機(jī)組投入低低溫省煤器后對真空度及煤耗的影響Tab.2 Effect of the operation of low-low temperature economizer on vacuum degree and coal consumption of 600 MW unit
Δb=Δbs-Δbc=1.63 g/(kW·h) 。
(16)
上面算例計(jì)算了此低低溫省煤器在600 MW負(fù)荷工況,回水投#6低加進(jìn)口的節(jié)能量。同樣方法可以計(jì)算其他回水切投方式在不同負(fù)荷下的節(jié)煤量。
通過收集機(jī)組在600,450,300 MW典型負(fù)荷工況下、低低溫省煤器回水分別投#6低加進(jìn)口與出口的運(yùn)行參數(shù),并進(jìn)行了節(jié)能量計(jì)算及對比,見表3。
表3 不同負(fù)荷、不同回水切換方式下低低溫省煤器節(jié)約煤耗Tab.3 Coal saving of low-low temperature economizer under different loads and different return water switching modes g/(kW·h)
本文基于某廠低低溫省煤器運(yùn)行參數(shù)計(jì)算得出了低低溫省煤器的節(jié)能量,找到了低低溫省煤器變工況下的最經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。對于同類型低低溫省煤器技改調(diào)試以及改造后機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式的優(yōu)化,有較好的參考借鑒意義。另外,根據(jù)多種運(yùn)行工況、多臺(tái)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,還可以得出幾個(gè)有益的推論及應(yīng)用。
(1)低低溫省煤器投入后,在不同負(fù)荷下的節(jié)能量并非一成不變,基本呈現(xiàn)低負(fù)荷段節(jié)能量較高的規(guī)律。
(2)最經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式并非一成不變,主要區(qū)別在于回水切投位置。本算例中,在高負(fù)荷下低低溫省煤器回水投#6低加入口更加經(jīng)濟(jì),在低負(fù)荷下低低溫省煤器回水投#6低加出口更加經(jīng)濟(jì)。低低溫省煤器回水切投方式的不同,對節(jié)能量的影響差別很大,發(fā)電煤耗最大可相差0.4 g/(kW·h)。雙路取水、雙路回水的低低溫省煤器比單路取水、單路回水的低低溫省煤器有著更加靈活的運(yùn)行方式,更加有利于挖掘低低溫省煤器的節(jié)能潛力。
(3)在機(jī)組變負(fù)荷過程中,要保證低低溫省煤器始終在最經(jīng)濟(jì)方式下運(yùn)行,就必須掌握一個(gè)合適的時(shí)機(jī)切投低低溫省煤器回水,參考本文算例,最佳切投低低溫省煤器回水的時(shí)機(jī)是低低溫省煤器出水溫度等于待切投凝結(jié)水溫度,即低低溫省煤器回水溫度要始終大于等于待切投的凝結(jié)水溫度。
(4)低低溫省煤器的節(jié)能效果除了與機(jī)組負(fù)荷率相關(guān)外,還與季節(jié)相關(guān),即冬季排煙溫度較低,節(jié)能量較小,夏季排煙溫度較高,節(jié)能效果較好。
(5)低低溫省煤器的節(jié)能效果還與設(shè)備健康狀況高度相關(guān),在機(jī)組超低排放運(yùn)行的大背景下,脫硝下游硫酸銨鹽的沉積將對空氣預(yù)熱器、低低溫省煤器的換熱效果造成極大影響,同時(shí)也影響了低低溫省煤器的經(jīng)濟(jì)性能。筆者在某廠4臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了相同類型的低低溫省煤器改造,運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、低低溫省煤器的回水切換時(shí)機(jī)有著明顯的差別。