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        海洋平臺海水系統(tǒng)銅鎳合金管道腐蝕的原因分析

        2019-03-11 01:27:08高德潔李印全王傳忠沈召斌
        石油工程建設(shè) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:短節(jié)掃描電鏡穿孔

        王 鑫,高德潔,李印全,王傳忠,沈召斌

        1.海洋石油工程股份有限公司,天津 300452

        2.中國石油管道局工程有限公司天津分公司,天津 300452

        2018年2月5日,渤海某海洋油氣田生產(chǎn)平臺上的海水系統(tǒng)有一處B10銅鎳合金管道短節(jié)發(fā)生腐蝕穿孔,現(xiàn)場將該短節(jié)進(jìn)行了替換處理,由于B10銅鎳合金管道被海水腐蝕情況實屬罕見,因而將腐蝕穿孔短節(jié)運(yùn)返陸地進(jìn)行重點(diǎn)檢測分析。

        1 實驗檢測

        1.1 化學(xué)成分分析

        1.1.1 取樣

        從短節(jié)的內(nèi)表面取樣(見圖1),進(jìn)行化學(xué)成分分析,取樣前將內(nèi)表面的腐蝕產(chǎn)物用機(jī)械方法清理。

        圖1 化學(xué)取樣位置

        1.1.2 成分分析結(jié)果

        采用碳硫分析儀(CS800)和全譜直讀等離子體發(fā)射光譜儀(ICP),依據(jù)GB 5121.4-2008、GB/T5121.27-2008進(jìn)行成分檢測[1-2],短節(jié)實測化學(xué)成分見表1。從表1可以看出,化學(xué)成分滿足要求。

        表1 實測化學(xué)成分

        1.2 金相組織分析

        1.2.1 取樣

        金相試樣從短節(jié)的側(cè)邊取樣,試樣包括焊縫區(qū)域,內(nèi)部焊縫余高約2 mm,如圖2所示。

        圖2 金相取樣試樣

        1.2.2 金相分析結(jié)果

        采用ZEISS Observer Z1m金相顯微鏡對1#~2#試樣進(jìn)行金相組織檢驗,檢驗標(biāo)準(zhǔn)采用YS/T 448-2002《銅及銅合金鑄造和加工制品宏觀組織檢驗方法》、YS/T 449-2002《銅及銅合金鑄造和加工制品顯微組織檢驗方法》、GB/T 6394-2002《金屬平均晶粒度測定方法》。據(jù)檢測,短節(jié)腐蝕處熱影響區(qū)金相組織為孿晶α,晶粒度為7.5級,短節(jié)腐蝕處非熱影響區(qū)金相組織為孿晶α,晶粒度為8.5級。試樣金相組織見圖3,可見試樣金相組織正常。

        1.3 掃描電鏡形貌分析

        1.3.1 取樣

        在進(jìn)行掃描電鏡觀察前用丙酮清洗試樣表面,確保表面沒有泥土、海洋生物等雜物,掃描電鏡取樣位置見圖4。

        1.3.2 掃描電鏡分析結(jié)果

        腐蝕坑分別放大100倍、200倍和500倍后的微觀形貌如圖5所示,從圖5中可以看出,腐蝕坑內(nèi)B10合金表面的鈍化膜已大面積脫落。

        圖3 金相組織

        圖4 掃描電鏡取樣位置

        1.4 腐蝕產(chǎn)物能譜分析

        利用掃描電鏡對腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果如表2所示。因B10合金的鈍化膜是富鐵膜,而其他元素含量對膜的形成及穩(wěn)定影響較小,故主要對比腐蝕坑內(nèi)外的鐵元素能譜分析結(jié)果。從表2可以看出,坑外的腐蝕產(chǎn)物成分鐵元素含量相對較高,說明鐵元素在合金表面富集,鈍化膜存在;坑內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物中鐵元素含量較低,說明腐蝕坑內(nèi)B10合金表面的鈍化膜已被破壞。

        2 綜合分析

        經(jīng)過一系列實驗檢測,表明受腐蝕短節(jié)化學(xué)成分符合要求,焊接熱影響區(qū)域無缺陷,而已形成的鈍化膜被破壞是造成腐蝕穿孔的主要原因,由此對幾種可能導(dǎo)致該問題的常見因素進(jìn)行分析。

        圖5 掃描電鏡微觀形貌

        表2 腐蝕產(chǎn)物能譜分析

        2.1 焊接熱影響因素

        管道腐蝕穿孔處如圖6所示,腐蝕穿孔點(diǎn)位于短節(jié)中一段長約55 mm的直管段部分,現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中對于直管段并無兩條焊縫間距大于或等于管段直徑的要求,只要相互避開其他焊縫的熱影響區(qū),焊后檢驗合格即可。因銅鎳管道采用手工氬弧焊進(jìn)行焊接,該工藝焊縫熱影響區(qū)寬度在2~5 mm之間,因此位于直管段兩端的焊縫熱影響區(qū)不會重合,完全可以避開,由此可知焊接熱影響在正常范圍內(nèi),并未導(dǎo)致母材退變進(jìn)而造成腐蝕。

        2.2 流速因素

        該平臺海水系統(tǒng)處管道設(shè)計模擬流速2.5 m/s,在設(shè)計允許范圍內(nèi),經(jīng)出?,F(xiàn)場調(diào)研,啟泵壓力可達(dá)0.9 MPa,正常工作壓力為0.65 MPa,根據(jù)計算,當(dāng)管道內(nèi)海水達(dá)到滿負(fù)荷流量時,水流速度約2.21m/s。其中受腐蝕管段兩端各有1條環(huán)焊縫,存在約2 mm焊縫余高,會產(chǎn)生輕微的激流效應(yīng),造成該處海水流速有小于10%的局部增速,因此推斷該處為整個海水系統(tǒng)流速的極限位置,該處流速約為2.43 m/s,參考實際經(jīng)驗以及行業(yè)內(nèi)實驗,海水流速在3.0 m/s以下不會發(fā)生合金管沖擊腐蝕破損[3],因此不會因流速過快造成鈍化膜沖刷破損。

        圖6 腐蝕穿孔的短節(jié)

        2.3 管道材質(zhì)因素

        海水通常為中性或弱堿性,設(shè)計選型采用銅鎳材質(zhì)不存在問題,但經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)平臺上多個與海水接觸的系統(tǒng)均有不同程度腐蝕,如海水消防系統(tǒng)中柴油消防泵泵軸點(diǎn)蝕,海水冷卻系統(tǒng)中主發(fā)電機(jī)不銹鋼管道、銅鎳接頭腐蝕。眾多材料(包括多種材質(zhì))分別由不同廠家供貨,由此推斷出現(xiàn)腐蝕為共性問題,并非管道材質(zhì)選型及母材質(zhì)量原因?qū)е隆?/p>

        2.4 介質(zhì)因素

        平臺上海水泵為兩用一備形式,共3臺,當(dāng)泵處于備用工況時存在管道內(nèi)海水保存時間較長情況,可能發(fā)生海水變質(zhì),進(jìn)而發(fā)生較為復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生腐蝕管道的化學(xué)產(chǎn)物。

        在平臺海水泵投用前的調(diào)試期間,多次發(fā)生因海水含砂量較高而導(dǎo)致海水泵泵軸卡死斷裂情況,隨含砂量增加,表面磨蝕更為顯著[4]。

        平臺采用銅鋁電解裝置進(jìn)行海水系統(tǒng)的防污,裝置內(nèi)的銅棒、鋁棒電流均為0.9 A,該裝置產(chǎn)生的電解質(zhì)銅離子、鋁離子、氯離子等經(jīng)海水泵進(jìn)入海水系統(tǒng),將導(dǎo)致合金表面難以生成較完整的鈍化膜,且鈍化膜更容易被破壞,從而加快腐蝕速率[4]。

        3 結(jié)論及建議

        經(jīng)過一系列實驗并結(jié)合平臺現(xiàn)場情況,初步推斷B10銅鎳合金管道腐蝕穿孔的主要原因為:海水含砂量較高沖刷破壞鈍化膜以及海水中電解質(zhì)含量較高加速電化學(xué)腐蝕。

        建議適當(dāng)調(diào)節(jié)平臺上銅鋁電解裝置的電流以降低電解質(zhì)濃度,從而減輕電解質(zhì)對銅鎳管道鈍比膜的破壞;此外在海水系統(tǒng)中增加除砂裝置,加強(qiáng)籃式濾器及自動反沖洗濾器對海水中砂石雜質(zhì)的濾除效果。

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