白海濤
(萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東 煙臺 264006)
某裝置余熱鍋爐是通過燃燒工業(yè)廢液和廢氣產(chǎn)生的煙氣熱量為熱源來加熱12Cr1MoVG爐管(以下簡稱爐管)中流動的鍋爐水,使其產(chǎn)生40公斤蒸汽并入園區(qū)蒸汽管網(wǎng)。其高溫過熱器爐管規(guī)格φ38mm×3mm,進(jìn)口煙氣溫度為964℃,出口煙氣溫度為832℃,爐管內(nèi)的蒸汽壓力設(shè)計為4.3MPa。裝置共有AB兩臺鍋爐間歇使用,B鍋爐自2015年3月16日投入使用(煮爐),保持在30%~50%負(fù)荷運行,累計運行1242小時(約52天)后,在同年11月17日運行過程中2根爐管發(fā)生爆裂泄漏,使鍋爐無法正常工作。為了防止事故的再次發(fā)生,通過分析失效爐管的化學(xué)成分、微觀組織以及結(jié)垢物,找到了爐管爆裂的原因。
高溫過熱器共有8排爐管,爆裂爐管均位于第2排。爆裂口及堵塞部位的爐管位于南數(shù)第14根(以下簡稱14#)和第29根(以下簡稱29#)的過熱器爐管中部偏下位置,其中第14#爐管的一個下回彎頭存在內(nèi)部完全堵塞現(xiàn)象。爐管爆裂宏觀形貌見圖1。
由圖2可見,14#爐管的爆裂口呈大喇叭狀,屬典型的短時超溫(或超壓)爆裂口形貌特征,爆裂口邊緣較薄,長約82mm,張口最大尺寸約65mm,爆口最大處的外壁邊緣有明顯的樹皮皺,表明該部位在未爆裂之前就已經(jīng)存在高溫蠕變現(xiàn)象。爆口邊緣氧化層基本已脫落,其他部位內(nèi)外壁氧化層厚度約0.8mm,未見明顯內(nèi)部結(jié)垢。
由圖3可見,29#爐管的爆裂口較小,屬典型的長期高溫蠕變爆口形貌特征,爆口邊緣有較厚的氧化層,表面該部位高溫氧化嚴(yán)重。爆口邊緣氧化層有的已經(jīng)脫落,測得內(nèi)外壁氧化層厚度分別約0.6mm和0.55mm。
圖1 爐管爆裂宏觀形貌
圖2 14#爐管爆口及附近形貌
圖3 29#爐管爆口及附近形貌
分別對14#和29#爐管進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1,表面爐管的化學(xué)成分滿足GB/T 5310標(biāo)準(zhǔn)中對12Cr1MoVG爐管的化學(xué)成分要求。
選取14#爐管“A”、“C”、“G”剖面處和29#爐管“A”、“B”、“E”剖面處,金相分析面見圖4,其中爆裂口處均為A截面。
圖4 金相分析部位
(1)電子金相。分別對爐管截面的不同部位進(jìn)行掃描電鏡分析,分析結(jié)果見圖5和圖6。14#爐管爆裂口A截面“1”和“5”處均有明顯蠕變裂紋被拉長現(xiàn)象。“2”和“4”有蠕變裂紋(主要呈楔形狀裂紋),表面該部位存在明顯的相對較長時間的超溫現(xiàn)象(見圖5a);“C”和“G”截面均有面向的蠕變空洞,也發(fā)有榫形裂紋狀(見圖5b、c);夾雜物已脫落的空洞處有明顯的塑性變形,表明“3”背火面也發(fā)生了蠕變,但相對輕微。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果
圖5 14#爐管電子金相
29#爐管爆裂口A截面“1”部位為爆裂口形貌,在爆裂口邊緣有高溫氧化痕跡,在“2”和“4”可觀察到有明顯的蠕變裂紋,“3”有蠕變空洞存在(見圖6a);B截面“1”部位雖未穿透,但剩余厚度僅有約0.65mm,在其外表面上還可觀察到深約0.4mm的小蠕變裂紋,“2”、“3”、“4”部位可見有蠕變裂紋或蠕變空洞(見圖6b);E截面上有明顯的蠕變空洞,夾雜物已脫落的空洞處有明顯的塑性變形(見圖6c)。
(2)光學(xué)金相。分別對爐管不同部位進(jìn)行金相組織觀察,觀察結(jié)果見圖7、8和表2。由表2可見,兩根爆管的爆裂口側(cè)(向火面)均已球化,表明爐管長期在高溫下運行,使珠光體發(fā)生了嚴(yán)重球化。
圖6 29#爐管電子金相
宏觀檢查結(jié)果可知,14#爐管爆裂口主要具有短時超溫爆口形貌特征,在爆口邊緣外還有高溫蠕變形貌特征,表明該段在發(fā)生爆管前就已有蠕變現(xiàn)象;29#爐管爆裂口具有典型的高溫蠕變爆口特征。
化學(xué)成分分析結(jié)果表明,兩根爆管的化學(xué)成分滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
金相組織分析結(jié)果可知,兩根管均發(fā)生了明顯的球化現(xiàn)象,爆裂口側(cè)(向火面)發(fā)生嚴(yán)重球化(5級)。
圖7 14#爐管光學(xué)金相
圖8 29#爐管光學(xué)金相
表2 金相組織分析結(jié)果
電子金相顯示,兩根爆裂口均有蠕變楔形裂紋和蠕變空洞。
分析結(jié)果表明,該鍋爐高溫過熱器爆裂的爐管同時存在兩種失效現(xiàn)象,即14#爐管的短時超溫爆管和29#長期蠕變爆管。分析發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)為短時超溫爆管的14#爐管同時還存在蠕變損失,結(jié)合14#管和29#管金相組織的珠光體球化程度相近(5級,即嚴(yán)重球化)的現(xiàn)象判斷,14#管是在已存在嚴(yán)重超溫運行導(dǎo)致的蠕變損失的情況下又經(jīng)歷了短時嚴(yán)重超溫后發(fā)生的爆管。由此可見,該鍋爐高溫過熱器部分管子運行期間存在較嚴(yán)重超溫現(xiàn)象,爐管組織容易產(chǎn)生珠光體球化,珠光體球化在降低爐管高溫性能的同時,也降低了爐管的使用壽命,導(dǎo)致管子過早發(fā)生材質(zhì)劣化和蠕變損失。
根據(jù)擴(kuò)散控制理論,球化時間t與使用溫度T之間有如下關(guān)系式:Lnt=LnA+B/T
式中:A和B均為材料系數(shù)。
對于12Cr1MoV鋼,達(dá)5級球化的時間t與溫度T的關(guān)系如下:
T=33500/(Lnt+26.94921)-273.15
將過熱器的累計運行時間t=1242h代人上式算得運行的平均管壁溫度約710℃,而12Cr1MoV鋼在鍋爐過熱器中的設(shè)計最高使用溫度為580℃。由此可見,失效過熱器爐管運行中基本處于嚴(yán)重超溫運行狀態(tài)。從爐管剖開情況來看,14#爐管上游存在嚴(yán)重的堵管現(xiàn)象,而29#爐管存在高溫蠕變損失,由此推斷堵管并不是導(dǎo)致過熱器爐管出現(xiàn)超溫的主要原因,但會加劇14#爐管材質(zhì)劣化和蠕變損失,并最終導(dǎo)致短時超溫爆裂。
綜上分析認(rèn)為,由于鍋爐長期在30%~50%之間低負(fù)荷運行,容易造成蒸汽偏流,導(dǎo)致流量低的管子發(fā)生超溫現(xiàn)象,由于爐管長時間處于超溫環(huán)境下發(fā)生高溫蠕變,空洞或蠕變空穴沿晶界形成。隨著空洞或蠕變空穴的不斷長大和聚集,爐管材料的強(qiáng)度不斷下降,當(dāng)其強(qiáng)度承受不住管內(nèi)超高壓氣體的壓力時,就造成了爐管的爆裂。
(1)該鍋爐高溫過熱器爆管是由于爐管運行中嚴(yán)重超溫導(dǎo)致的材質(zhì)劣化和高溫蠕變造成,發(fā)生高溫蠕變,鍋爐開工后長期在低負(fù)荷下運行造成蒸汽偏流是導(dǎo)致部分爐管嚴(yán)重超溫的重要原因之一。
(2)14#爐管是在管子材質(zhì)劣化和蠕變損傷后又在局部發(fā)生短時嚴(yán)重超溫并導(dǎo)致爆管,短時超溫是因該爐管上游下回彎彎頭(低點)發(fā)生堵管引起的。
(3)為防止此類事故的再發(fā)生,必須嚴(yán)格控制爐管的工作溫度,即避免在低負(fù)荷下長時間運行,防止鍋爐爐管的出現(xiàn)局部長期超溫過熱和蠕變提前發(fā)生。