楊 鴻,吳道倉
(湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)
清江隔河巖水利樞紐工程是清江中下游梯級開發(fā)的三個(gè)梯級中間一級,工程于1996 年全部建成。隔河巖大壩為上重下拱的重力拱壩,壩頂高程206 m,最大壩高151 m,壩下游設(shè)水墊池。泄洪設(shè)備由7個(gè)溢流表孔和4個(gè)全壓下彎型泄洪深孔組成。為了克服拱壩泄水的向心水流,采用不對稱寬尾墩將水舌縱向拉開變成薄片,水流平行地落在水墊池內(nèi)消能。其結(jié)構(gòu)將高速水流束窄、拉長、分散,在空中充分摻氣后再落入水墊池中紊動(dòng)消能, 水力學(xué)條件復(fù)雜。
水墊池由護(hù)坦、尾坎和左右貼坡式邊墻組成。護(hù)坦板頂高程58~59 m,尾坎頂高程65 m。水墊池結(jié)構(gòu)布置為3~4 m厚混凝土護(hù)坦加錨樁、封閉抽排系統(tǒng)型式,池上游寬度133 m,下游寬112 m,順流向最大池長153.5 m,分9排,自上至下分別編號0~8,每排分7~9 塊護(hù)坦板,自左岸至右岸分別編號。為防止高速水流磨蝕、沖蝕水墊池,護(hù)坦表層采用厚50 cm的 C40抗沖耐磨混凝土。由于受大壩泄洪沖蝕的影響,隔河巖大壩水墊池先后在1993、1996、1999年進(jìn)行過三次修補(bǔ),詳見表1。
2016年受超強(qiáng)厄爾尼諾事件影響,汛期清江流域降雨持續(xù)偏多,其中梅雨期間降水達(dá)到563.6 mm,較多年均值偏多82.7%,尤其是在“7.19”強(qiáng)降水過程中,隔河巖入庫洪峰9 742 m3/s,其中區(qū)間最大流量8 700 m3/s,接近百年一遇,大壩表孔開閘泄洪,最大下泄流量5 416 m3/s,持續(xù)時(shí)間215 h,累計(jì)泄洪11.2億m3。2017年1月,運(yùn)行單位組織了隔河巖大壩水墊池水下檢查,發(fā)現(xiàn)護(hù)坦底板有大面積沖蝕磨損。2017年4月19日完成水墊池抽排水工作,經(jīng)全面檢查發(fā)現(xiàn),底板護(hù)坦有一處面積862 m2的沖蝕磨損區(qū),靠近左側(cè)邊墻的護(hù)坦3-1至7-4排之間,形狀為不規(guī)則“T”字形,鋼筋裸露,最大深度為25 cm;護(hù)坦底板與左側(cè)邊墻連接部位發(fā)現(xiàn)一處堆積物(距下游尾坎10 m),淤積物直徑5 m,高度2 m,由鋼筋和混凝土塊纏繞形成團(tuán)狀;另有局部蜂窩麻面、鋼筋裸露等缺陷,見圖1。
表1 歷次缺陷及修補(bǔ)內(nèi)容
圖1 水墊池缺陷圖
經(jīng)初步分析,隔河巖大壩水墊池破損主要原因如下:
1)1999年在水墊池原護(hù)坦板上新澆一層高標(biāo)號混凝土,厚15 cm,布置了錨筋和鋼筋網(wǎng)。但新澆薄層混凝土與下部的老混凝土結(jié)合面粘結(jié)強(qiáng)度不足,局部可能形成縫隙。泄洪的水舌跌落在水墊池內(nèi)產(chǎn)生強(qiáng)烈的紊動(dòng),強(qiáng)烈的脈動(dòng)壓力作用在縫內(nèi)和板表面,在隨機(jī)組合下組成向上的力將修補(bǔ)混凝土板折斷、抬起。
2)修補(bǔ)區(qū)新老混凝土層面結(jié)合弱面問題在高速水流沖蝕下更容易顯現(xiàn),水墊池表面一旦破損,“破壞鏈”反映就會迅速加快,從而造成大面積破壞。
3)沖毀的混凝土板、團(tuán)狀鋼筋網(wǎng)殘留在水墊池內(nèi),形成“推磨”效應(yīng),磨蝕護(hù)坦板、水墊池尾坎和左右側(cè)邊墻,造成局部粗骨料、鋼筋外露,蜂窩麻面等。
隨著近年來認(rèn)識的提高,許多工程實(shí)例表明,單純提高水墊池護(hù)坦板表面抗沖耐磨混凝土強(qiáng)度等級,仍然不足以抵抗泄洪高速水流的沖蝕破壞,隔河巖大壩水墊池底板反復(fù)被沖毀,說明傳統(tǒng)高標(biāo)號抗沖耐磨混凝土填充錨固法修復(fù)效果不佳。而環(huán)氧類修補(bǔ)材料與高標(biāo)號抗沖耐磨混凝土相比,可以提高材料表面抗高速水流沖磨能力、抗沖擊韌性以及與基底老混凝土結(jié)合面的粘結(jié)強(qiáng)度和大面積薄層施工適應(yīng)性等性能。隨著修補(bǔ)工藝和抗沖耐磨材料研究的進(jìn)步,采用環(huán)氧類材料修補(bǔ)水工建筑物過流面已在工程實(shí)踐中得以成功應(yīng)用,如貴州烏江沙陀水電站水墊池、烏江構(gòu)皮灘水電站水墊塘、二灘水電站水墊塘等均采用環(huán)氧類材料進(jìn)行修補(bǔ),并取得了成功的經(jīng)驗(yàn)[1]。
經(jīng)反復(fù)研究、論證和方案比選,確定修補(bǔ)方案如下:
水墊池護(hù)坦板“T”字形破損區(qū)面積達(dá)到862 m2,最大深度達(dá)25 cm,具有面積大、破損深度深的特點(diǎn),針對該區(qū)域采用高性能C50一級配親水性環(huán)氧混凝土修補(bǔ),為增加錨固力,設(shè)置φ20 mm,間排距50 cm×50 cm的錨筋。
水墊池局部沖坑、鋼筋外露等缺陷部位最大深度不大于6 cm,針對該區(qū)域采用高性能改性環(huán)氧砂漿修補(bǔ)。
水墊池表面存在粗骨料裸露的情況,對原抗沖耐磨混凝土表面粗骨料裸露深度小于3 mm的區(qū)域暫不處理,裸露深度大于3 mm而不足10 mm的區(qū)域采用抗沖磨環(huán)氧膠泥修補(bǔ),裸露深度大于10 mm的區(qū)域采用高性能改性環(huán)氧砂漿修補(bǔ)[2]。
隔河巖大壩水墊池修補(bǔ)工程對修補(bǔ)材料不僅要求其具有較高的抗壓強(qiáng)度,而且要有良好的粘結(jié)能力和韌性,同時(shí)應(yīng)有好的抗沖耐磨性能,環(huán)氧混凝土、環(huán)氧砂漿性能指標(biāo)見表3、表4。
現(xiàn)以“T”字形沖坑環(huán)氧混凝土修補(bǔ)過程為例,簡述修補(bǔ)施工過程。
水墊池積水抽干以后,確定修補(bǔ)范圍,進(jìn)行標(biāo)識,然后用全站儀進(jìn)行測量。
人工利用風(fēng)鎬、電鎬鑿除切割范圍以內(nèi)的破損混凝土,局部深度不足8 cm的,鑿除深度控制在8 cm以上,有松動(dòng)塊的一并鑿除。
修補(bǔ)區(qū)基面鑿毛采用風(fēng)鎬、電鎬進(jìn)行鑿毛,鑿毛完成后人工清除混凝土灰渣,使用高壓水槍與空氣壓縮機(jī)清洗,基面采取自然風(fēng)干、高壓風(fēng)槍吹干。
基面界面劑采用環(huán)氧基液,環(huán)氧樹脂與固化劑配比為100∶25,預(yù)先配制好后送入倉內(nèi)涂刷。采用毛刷涂刷,基液涂刷均勻完整,無漏涂,在基面凹凸的部位反復(fù)涂刷,凹坑處無積液,做到薄而均勻,無流掛、無露底。基液涂刷完成后30 min左右開始澆筑混凝土,澆筑前用手指觸摸,起指時(shí)能拉絲時(shí)為最佳時(shí)間。
1)原材料。水泥:采用42.5普通硅酸鹽水泥;砂子:為保證澆筑面平整,砂最大粒徑應(yīng)小于2.5 mm,現(xiàn)場砂中2.5 mm以上顆粒予以篩除,砂子完全曬干;骨料:采用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的天然骨料,粒徑在5~20 mm之間,對粒徑大于20 mm的進(jìn)行篩除,為保證混凝土施工質(zhì)量,石子完全曬干;環(huán)氧樹脂、固化劑:選用巴陵石化公司生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂,環(huán)氧樹脂型號為YCD128,固化劑型號為531-II。
2)環(huán)氧混凝土配合比試驗(yàn)。根據(jù)現(xiàn)場項(xiàng)目進(jìn)度情況,將環(huán)氧混凝土計(jì)劃采用的環(huán)氧膠凝材料、現(xiàn)場施工砂石料樣品送至專業(yè)檢測機(jī)構(gòu),開展配合比試驗(yàn),選用2種環(huán)氧基液、2種固化劑,每種環(huán)氧材料3 d與7 d試塊分別成型一組。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對混凝土配合比進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,最終實(shí)施配比見表2。
表2 環(huán)氧基液、混凝土配合比表
3)環(huán)氧混凝土攪拌。由于環(huán)氧混凝土在國內(nèi)目前尚無成熟的攪拌設(shè)備,于施工前分別在市場上采購了350 L自落式混凝土攪拌機(jī)、300型砂漿攪拌機(jī),在現(xiàn)場開展攪拌試驗(yàn),最終確定采用300型橫軸式砂漿攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,因環(huán)氧混凝土粘性大,多次造成設(shè)備損壞,現(xiàn)場對原定型產(chǎn)品的電機(jī)、傳動(dòng)軸、攪拌葉片等部位進(jìn)行改造,最終能適應(yīng)環(huán)氧混凝土攪拌需要。
1)分倉?;炷练謧}按原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)塊進(jìn)行分倉,在原護(hù)坦混凝土結(jié)構(gòu)縫處立模,先澆塊環(huán)氧混凝土固化以后拆模,在結(jié)構(gòu)縫處夾10mm厚高密度瀝青泡沫板作為分縫板,再開始后澆塊施工。澆筑順序原則上采用從上游向下游、從左岸向右岸的順序隔倉進(jìn)行澆筑。
2)倉內(nèi)分條分塊。由于環(huán)氧混凝土內(nèi)有環(huán)氧樹脂原材料,環(huán)氧樹脂固化反應(yīng)過程中釋放大量熱量,如澆筑速度過快,大量混凝土聚積在一起熱量無法散發(fā)出去,會導(dǎo)致環(huán)氧樹脂出現(xiàn)爆聚,混凝土出現(xiàn)酥松、翹起,所以在同一倉內(nèi),需要分條塊施工,分條時(shí)順?biāo)鞣较蚍謼l。分條塊寬度先澆塊按1.5~2.0 m控制,后澆筑塊按0.5~1.0 m,根據(jù)倉號的形狀和環(huán)氧混凝土的拌制速度進(jìn)行分條?,F(xiàn)場施工情況見圖2。
圖2 環(huán)氧混凝土施工照片
3)環(huán)氧混凝土振搗。由于環(huán)氧混凝土中加入了環(huán)氧樹脂,拌合物黏性大,無法用常規(guī)振搗器振搗。現(xiàn)場施工中,加工了部分木錘,利用風(fēng)鎬、電鎬改裝制作了四套沖擊振搗設(shè)備,同時(shí)配置了兩套平板振搗器?;炷寥雮}后,人工用釘耙將混凝土鋪平,分兩層進(jìn)行振搗,每層鋪平后首先用改裝的沖擊振搗設(shè)備進(jìn)行振搗,邊角處加強(qiáng)振搗,局部用木錘輔助錘實(shí),達(dá)到收面高程后,在混凝土初凝以前,再用平板振搗器振搗平整。
4)收面養(yǎng)護(hù)。澆筑前根據(jù)原倉面高程和結(jié)構(gòu)體形,按分條情況布置施工線,收面時(shí)利用刮尺、抹刀收面,保證倉面光滑平整,與原結(jié)構(gòu)體型一致,與周邊原混凝土齊平,澆筑后效果見圖3。
圖3 收面后效果照片
5)接縫處理。修補(bǔ)區(qū)域與老混凝土邊界接縫應(yīng)在環(huán)氧混凝土填補(bǔ)沖坑或缺陷部位完成3 d后,新老混凝土結(jié)合縫表面兩側(cè)20 cm范圍內(nèi)涂刷界面基液粘結(jié)劑,保證基液盡量滲入接觸縫之內(nèi),條帶結(jié)合縫兩側(cè)10 cm范圍內(nèi)涂刷界面基液粘結(jié)劑,確保有效結(jié)合。
環(huán)氧混凝土修補(bǔ)后表面出現(xiàn)了一些缺陷,主要是:先澆條與后筑條之間收面不平整產(chǎn)生錯(cuò)臺,新老混凝土之間結(jié)合縫、先澆條與后澆條之間結(jié)合縫、新混凝土表面出現(xiàn)寬0.5 mm左右的裂縫。處理措施如下:
1)對于表面錯(cuò)臺,采用角磨機(jī)帶金剛石磨片進(jìn)行打磨,磨出1∶20的斜坡順接。錯(cuò)臺較高不能打磨出1∶20的順接斜坡的,將錯(cuò)臺較低的一側(cè)表面鑿毛后,涂刷環(huán)氧基液,利用環(huán)氧砂漿進(jìn)行修補(bǔ)平順,環(huán)氧砂漿表面涂刮環(huán)氧基液,使表面光滑平順。
2)對于新老混凝土結(jié)合縫、先澆和后澆條帶之間結(jié)合縫產(chǎn)生收縮縫的部位,對于縫寬小于0.5 mm的,利用醫(yī)用注射器向縫內(nèi)灌注高滲透改性環(huán)氧灌漿材料(HK-G2),重復(fù)多灌幾次,充分向縫內(nèi)滲透使縫內(nèi)漿液充填飽滿,漿液不再下沉為止。對于縫寬大于0.5 mm的,直接從縫口灌注環(huán)氧混凝土用環(huán)氧基液,返復(fù)多灌幾次,直至縫內(nèi)漿液充填飽滿不再下沉為止,最后在混凝土表面縫口兩側(cè)20 cm范圍內(nèi)涂刮環(huán)氧基液覆蓋。
現(xiàn)場施工時(shí),將試驗(yàn)?zāi)>哌\(yùn)到現(xiàn)場,從出機(jī)口取樣成型再寄回專業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢測,環(huán)氧混凝土檢測結(jié)果見表3,環(huán)氧砂漿檢測結(jié)果見表4。
表3 C50一級配環(huán)氧混凝土主要性能參數(shù)檢測結(jié)果
同時(shí),在現(xiàn)場施工時(shí),在5-3倉號左側(cè)完好混凝土面上,利用同倉澆筑混凝土在完好混凝土表面做了兩小塊修補(bǔ)樣品,鉆孔后用AB膠粘拉拔頭,利用拉拔儀進(jìn)行檢測,測試新老混凝土結(jié)合面的粘結(jié)強(qiáng)度[3],測試結(jié)果見表5,現(xiàn)場測試效果見圖4。
從檢測成果看,在樣品粘結(jié)強(qiáng)度小于設(shè)計(jì)指標(biāo),且未加錨筋情況下,實(shí)驗(yàn)粘接塊均從老混凝土處斷裂,說明新老混凝土粘結(jié)效果良好,且新修補(bǔ)混凝土強(qiáng)度大于老混凝土,同等泄洪條件下,不會再出現(xiàn)前兩次從接合面處破壞,新混凝土被剝離現(xiàn)象。
表4 環(huán)氧砂漿主要性能參數(shù)檢測結(jié)果
表5 現(xiàn)場粘結(jié)強(qiáng)度測試成果統(tǒng)計(jì)表
圖4 現(xiàn)場拉拔檢測照片
2017年10月,隔河巖大壩經(jīng)歷泄洪,持續(xù)時(shí)間261.2 h,最大泄量4 770 m3/s,累計(jì)泄洪量7.56億m3;汛后潛水員對水墊池進(jìn)行了全面水下檢查,對修補(bǔ)工程進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,未見異常,見圖5。
圖5 水下檢查環(huán)氧混凝土修補(bǔ)效果
隔河巖大壩水墊池C50一級配環(huán)氧混凝土修補(bǔ)面積達(dá)862 m2,澆筑方量153 m3,無論修補(bǔ)面積、體積均為國內(nèi)罕見,且在高溫、多雨的季節(jié)實(shí)施,積累了一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),具體如下:
1)環(huán)氧混凝土使用量較少,國內(nèi)少有成熟經(jīng)驗(yàn)借鑒,尤其是大面積施工。所以環(huán)氧混凝土施工前,一定要根據(jù)現(xiàn)場具體使用要求、采用的材料,充分開展配合比試驗(yàn)研究,確保環(huán)氧混凝土各項(xiàng)力學(xué)性能指標(biāo)滿足使用要求。本工程因需趕在汛前完工,時(shí)間緊,未對環(huán)氧材料進(jìn)行預(yù)先選型及材料配比實(shí)驗(yàn),導(dǎo)致抗拉強(qiáng)度指標(biāo)未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2)受環(huán)氧材料性能限制,環(huán)氧混凝土養(yǎng)護(hù)無法采用常規(guī)混凝土的養(yǎng)護(hù)方法進(jìn)行,以后有類似工程施工時(shí),要根據(jù)混凝土的特性,專門研究制定溫度控制措施,防止出現(xiàn)裂縫。
3)環(huán)氧混凝土自身線膨脹系數(shù)比常規(guī)的水泥混凝土大,受環(huán)境溫度變化影響后自身變形大,在大面積薄層澆筑時(shí),受基礎(chǔ)約束,出現(xiàn)裂縫的可能性比較大,澆筑之前,要根據(jù)其特性研究合理的分塊、分條方式。
4)環(huán)氧混凝土宜選擇在低溫、降雨少的季節(jié)施工,減少施工中防雨、防潮施工措施費(fèi)用。
5)環(huán)氧混凝土黏性大,市場上暫無適應(yīng)的攪拌和振搗設(shè)備,如再有大規(guī)模施工,要根據(jù)需要設(shè)計(jì)制作適合的攪拌以及振搗設(shè)備。
6)水墊池在后期運(yùn)行過程中每次泄洪后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查、雜物清理和缺陷修補(bǔ)。