劉生財(cái)
(國(guó)投甘肅小三峽發(fā)電有限公司,甘肅 蘭州 730050)
大峽水電站位于甘肅省白銀市和榆中縣交界處的水川鄉(xiāng)境內(nèi)黃河干流上,距白銀市35 km,距蘭州市中心河道距離65 km,包蘭線沿電站北西方向通過(guò),交通便利。電站共安裝5臺(tái)軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,其中4臺(tái)單機(jī)容量為75 MW,1臺(tái)單機(jī)容量為24.5 MW??傃b機(jī)容量324.5 MW。
大峽水電站原采用的機(jī)組冷卻供水方式為:渾水期過(guò)機(jī)含沙量大于2 kg/m3時(shí),以壩前取水經(jīng)全廠公用濾水器過(guò)濾、供水泵加壓、蜂窩斜管沉淀池除沙后自流進(jìn)入DN800機(jī)組冷卻總管,供至各機(jī)組為主,蝸殼取水經(jīng)濾水器過(guò)濾供至本機(jī)組冷卻用水為備用;清水期以各自蝸殼取水為主,壩前取水作為備用;當(dāng)蝸殼取水水壓偏低,不能滿足機(jī)組冷卻用水要求時(shí),采用水泵加壓供水;當(dāng)某臺(tái)機(jī)蝸殼取水包括取水口濾水器需要臨時(shí)檢修處理時(shí),采用壩前取水經(jīng)一組(3臺(tái))全廠公用濾水器和DN800機(jī)組冷卻供水總管供該機(jī)組冷卻用水;每臺(tái)機(jī)組冷卻供水排水均設(shè)正反向運(yùn)行電動(dòng)蝶閥,可短時(shí)間反向運(yùn)行防止冷卻器被堵塞。
技術(shù)供水系統(tǒng)的主要供水對(duì)象為發(fā)電機(jī)空氣冷卻器、機(jī)組上導(dǎo)、推力、水導(dǎo)軸承油冷卻器、以及主軸密封潤(rùn)滑用水。機(jī)組技術(shù)供水進(jìn)水溫度要求≤23℃。
大峽水電站工程1991-10-15日正式開(kāi)工,1996-12-08日第一臺(tái)機(jī)組正式并網(wǎng)發(fā)電,1998年12月工程全部竣工。該供水方式經(jīng)過(guò)近10年的運(yùn)行,存在如下主要問(wèn)題:
表1 原始設(shè)計(jì)技術(shù)供水主要供水對(duì)象及水量、水壓
1)蜂窩斜管沉淀池產(chǎn)水量不足。原設(shè)計(jì)蜂窩斜管沉淀池產(chǎn)水量為2×1 500 m3/h,但經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn)沉淀池供水時(shí),冷卻水壓偏低,冷卻器水量不足,冷卻器管路中吸入大量空氣,冷卻效果差,機(jī)組各部溫度上升明顯。為了保證機(jī)組運(yùn)行,渾水期經(jīng)常將1~2臺(tái)機(jī)組采用蝸殼自流供水,導(dǎo)致機(jī)組冷卻器磨損嚴(yán)重;在機(jī)組運(yùn)行中曾多次發(fā)生冷卻器銅管破損、推力軸承進(jìn)水,機(jī)組降負(fù)荷以及被迫停機(jī)事件,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2)經(jīng)過(guò)沉淀池處理的水泥沙含量仍然較大,對(duì)機(jī)組冷卻器的磨損嚴(yán)重。
3)系統(tǒng)管路、閥門(mén)存在較多問(wèn)題:部分管路出現(xiàn)銹蝕、壁厚減薄等情況;部分閥門(mén),特別是正、反沖用電動(dòng)蝶閥活門(mén)、閥體磨損嚴(yán)重,大部分存在內(nèi)漏,造成水量損失,汛期時(shí)多次發(fā)生過(guò)冷卻水管進(jìn)氣,造成機(jī)組各部溫度升高,影響機(jī)組的正常運(yùn)行。
鑒于上述存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)充分調(diào)研論證后,于2007年至2008年對(duì)電站公用技術(shù)供水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
1)改造的主要內(nèi)容。在尾水副廠房1 443.70 m層新建3個(gè)循環(huán)水池,3個(gè)循環(huán)水池用原壩前取水DN800管聯(lián)通。將1 443.70 m層原來(lái)公用供水設(shè)備全部拆除,重新布置供水設(shè)備,包括供水加壓泵、閥門(mén)、管路、控制盤(pán)柜等。每個(gè)循環(huán)水池出口布置2臺(tái)加壓水泵。2套尾水冷卻器集中布置在4號(hào)機(jī)尾水出口右導(dǎo)墻上,冷卻器托架基礎(chǔ)板落坐在尾水底板上,冷卻器本體固定和支撐在托架上。
2)新系統(tǒng)與原設(shè)備連接方式。冷卻器進(jìn)水總管與原沉淀池進(jìn)水總管用三通連接,冷卻器出水管與全廠機(jī)組冷卻供水總管連接。
3)改造后機(jī)組冷卻供水方式。清水期以各自蝸殼取水自流為主供水,閉式循環(huán)加壓供水為備用水源。蝸殼取水自流供水直接取自河水,經(jīng)濾水器過(guò)濾后供機(jī)組冷卻用水,從機(jī)組排出的冷卻水排至尾水;渾水期過(guò)機(jī)流量含沙量大于2 kg/m3時(shí),以閉式循環(huán)加壓向機(jī)組供冷卻水為主水源,蝸殼取水自流作為備用水源。閉式循環(huán)加壓供水是從循環(huán)水池取水,經(jīng)加壓泵加壓后進(jìn)入尾水冷卻器,利用尾水冷卻降溫后進(jìn)入機(jī)組,從機(jī)組排出的冷卻水流回循環(huán)水池,機(jī)組的熱量通過(guò)尾水帶走。
4)閉式循環(huán)加壓供水方式的優(yōu)點(diǎn)。具有冷卻水的水質(zhì)滿足無(wú)泥沙、無(wú)漂浮物不堵塞不結(jié)垢、內(nèi)部不生長(zhǎng)水生物、電站冷卻水管及空冷器不結(jié)露等優(yōu)點(diǎn),延長(zhǎng)了機(jī)組各冷卻器的使用壽命,降低了電站檢修維護(hù)費(fèi)用。
表2 改造后循環(huán)水泵基本參數(shù)
表3 改造后尾水冷卻器基本參數(shù)
表4 循環(huán)水池參數(shù)
循環(huán)冷卻供水設(shè)備安裝在電站副廠房1 443.70 m層,主要由6臺(tái)循環(huán)加壓水泵、3個(gè)循環(huán)水池、2組循環(huán)冷卻器及供水管道組成。循環(huán)冷卻供水時(shí)采用循環(huán)水池→循環(huán)加壓水泵→尾水冷卻器→機(jī)組各部冷卻器及其進(jìn)出水管路→循環(huán)水池的閉式循環(huán)冷卻供水方式運(yùn)行,自動(dòng)控制。1臺(tái)水泵供1臺(tái)機(jī)組用,4臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí)啟動(dòng)4臺(tái)水泵并聯(lián)運(yùn)行,開(kāi)第5臺(tái)機(jī)組時(shí)不再另外啟泵,剩余2臺(tái)水泵作為備用。0號(hào)機(jī)組和1號(hào)機(jī)組共用1臺(tái)水泵,0號(hào)機(jī)組單獨(dú)運(yùn)行時(shí)開(kāi)1臺(tái)水泵。0號(hào)機(jī)組和其他機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí),停0號(hào)機(jī)組時(shí)不停水泵。運(yùn)行過(guò)程中若出現(xiàn)1臺(tái)水泵故障或機(jī)組供水管路水壓低于0.2 MPa時(shí)啟動(dòng)1臺(tái)備用水泵;若出現(xiàn)2臺(tái)水泵故障或機(jī)組供水管路水壓低于0.15 MPa時(shí)再啟動(dòng)另1臺(tái)備用水泵;機(jī)組供水管路水壓正常(大于0.25 MPa)時(shí)停備用水泵。
1)在渾水期閉式循環(huán)加壓供水系統(tǒng)投入后,不能滿足電站5臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí)冷卻供水的需要,投運(yùn)后主要出現(xiàn)的問(wèn)題表現(xiàn)在技術(shù)供水總管水壓低、上導(dǎo)瓦溫、定子鐵心溫度上升,廠房?jī)?nèi)溫度上升明顯。就此問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)的測(cè)量、對(duì)比試驗(yàn),檢測(cè)情況如表5~表9。
表5 實(shí)測(cè)2、3號(hào)機(jī)組采用蝸殼取水自流供水時(shí)壓力及流量
表6 實(shí)測(cè)循環(huán)加壓供水2臺(tái)循環(huán)泵帶2臺(tái)機(jī)壓力及流量
表7 實(shí)測(cè)循環(huán)加壓供水3臺(tái)循環(huán)水泵帶1、2、3號(hào)機(jī)組時(shí)的壓力及流量
表8 實(shí)測(cè)循環(huán)加壓供水3臺(tái)循環(huán)水泵帶1、2、3號(hào)機(jī)組時(shí)的壓力及流量
表9 實(shí)測(cè)循環(huán)加壓供水4臺(tái)循環(huán)水泵帶1、2、3、4號(hào)機(jī)組時(shí)的壓力及流量
從實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,電站75 MW機(jī)組技術(shù)供水實(shí)測(cè)供水量最小值936 m3/h,與設(shè)計(jì)供水量為690 m3/h之間相差246 m3/h,其中主要差別在空氣冷卻器的供水量,設(shè)計(jì)供水量為480 m3/h,實(shí)測(cè)供水量最小值為799 m3/h,相差319 m3/h。2臺(tái)循環(huán)水泵帶2臺(tái)機(jī)組冷卻供水時(shí),流量及壓力能夠滿足機(jī)組運(yùn)行的需要;當(dāng)3臺(tái)循環(huán)水泵帶3臺(tái)機(jī)組冷卻供水時(shí)壓力與流量均有所下降,但基本能夠滿足機(jī)組的運(yùn)行需要;當(dāng)4臺(tái)循環(huán)水泵帶4臺(tái)機(jī)組冷卻供水時(shí)壓力與流量均無(wú)法滿足機(jī)組運(yùn)行需要。
綜上記錄分析,現(xiàn)有循環(huán)加壓供水系統(tǒng)只能同時(shí)滿足3臺(tái)機(jī)組正常的冷卻供水。主要原因?yàn)檠h(huán)加壓供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)機(jī)組冷卻用水量參照690 m3/h為依據(jù),較實(shí)測(cè)最小值936 m3/h有較大差距,導(dǎo)致循環(huán)加壓供水系統(tǒng)設(shè)備和管路的容量設(shè)計(jì)偏??;從表8和表9測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比可知,當(dāng)系統(tǒng)中開(kāi)啟4臺(tái)循環(huán)水泵后,DN800總管流量不能成正比上升,初步判斷系統(tǒng)內(nèi)水泵的設(shè)計(jì)和選型能滿足機(jī)組供水要求,而尾水冷卻器的設(shè)計(jì)容量偏小,無(wú)法滿足機(jī)組供水要求。
2)2011年發(fā)現(xiàn)2臺(tái)尾水冷卻器本體有不同程度的漏水情況,因不具備檢查處理?xiàng)l件,尾水冷卻器始終退出運(yùn)行,機(jī)組技術(shù)供水方式正常采用蝸殼取水供水。
鑒于大峽電站公用技術(shù)供水系統(tǒng)無(wú)法滿足設(shè)計(jì)需要及尾水冷卻器存在的問(wèn)題,于2015年對(duì)尾水冷卻器進(jìn)行技術(shù)改造。
1)材質(zhì)選擇。尾水冷卻器的常用管材為20號(hào)優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管和304無(wú)縫管(0Cr18Ni9)。國(guó)內(nèi)尾水冷卻器的材質(zhì)一般采用20號(hào)優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管,因?yàn)槠涑杀镜土?,相同面積的設(shè)備具備更好的換熱性能。大峽水電站位于黃河上,現(xiàn)有尾水冷卻器出現(xiàn)點(diǎn)蝕穿孔現(xiàn)象,為尾水中含氯離子造成的。經(jīng)過(guò)對(duì)水體取樣分析,黃河水體中含氯離子,是造成冷卻器穿孔腐蝕的直接原因。在氯離子存在的水體中,304不銹鋼對(duì)氯離子的耐受力較碳鋼差,更容易發(fā)生電化學(xué)腐蝕。304不銹鋼的成本是20號(hào)鋼的3~4倍,成本高,并不經(jīng)濟(jì)。所以,尾水冷卻器材質(zhì)采用20號(hào)鋼(見(jiàn)表10)。
表10 20號(hào)鋼鋼管標(biāo)準(zhǔn)
GB/T8163,GB3087材質(zhì)都是20號(hào)碳鋼,平均含碳量均為0.2%,導(dǎo)熱系數(shù)相同,查傳熱學(xué)第四版,其導(dǎo)熱系數(shù)49.8 W/(m·k)。
由于循環(huán)冷卻器內(nèi)外部介質(zhì)為水,內(nèi)部進(jìn)出口水溫和外部的河水溫度都不超過(guò)30℃,為常溫狀態(tài),同時(shí)工作壓力不到1.0 MPa,采用GB/T8163的管材完全符合要求。
2)表面防腐。20號(hào)無(wú)縫鋼管的表面防腐采用熱噴鋅。①?lài)婁\工藝預(yù)處理采用噴砂工藝除銹,表面處理達(dá)到Sa2.5標(biāo)準(zhǔn),粗糙度為40~70 μm;②噴鋅。鋅絲:鋅絲純度為99.99%,且無(wú)油污;噴鋅設(shè)備:空壓機(jī),火焰噴涂槍。流程:用氧氣和乙炔焰作熔融焰,用凈化過(guò)的壓縮空氣,推動(dòng)鋅絲前進(jìn),并使熔融的部分形成一種霧狀噴射到設(shè)備表面上,形成均勻鋅層,對(duì)冷卻器表面進(jìn)行保護(hù)。
3)配套機(jī)組容量為:324.50 MW(4×75 MW+1×24.5 MW)。
4)總冷卻水量:4 400 m3/h。
5)每小時(shí)散熱量q:10 036.08 kW。
6)河水設(shè)計(jì)溫度:19℃。
7)冷卻器進(jìn)出水溫度:24.955℃/23℃。
8)安全系數(shù)取1.2。
大峽電站公用技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)4套尾水冷卻器,每套冷卻器尺寸和容量和原冷卻器相同。在現(xiàn)有冷卻器托架上布置兩套冷卻器,另新增一套托架布置兩套冷卻器。單套冷卻器的設(shè)備重量約為27.5 t,安裝時(shí)吊車(chē)選用100 t和50 t的汽車(chē)吊配合吊運(yùn)(見(jiàn)圖1~圖3)。
圖1 新增托架現(xiàn)場(chǎng)組焊
圖2 新增托架吊裝
圖3 冷卻器吊裝
由于實(shí)際運(yùn)行水量增大,將右岸尾水平臺(tái)上冷卻器進(jìn)出口總管DN800改為DN1000的螺紋管,以減小流速,降低水頭損失(見(jiàn)圖4)。
圖4 冷卻器進(jìn)出口管
公用技術(shù)供水系統(tǒng)尾水冷卻器技改后自2016年汛期投入運(yùn)行,機(jī)組各部運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)正常,系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能目標(biāo)全部得以實(shí)現(xiàn),滿足機(jī)組設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行需要。
在技術(shù)改造時(shí),對(duì)技術(shù)改造前原始資料(包括設(shè)備及機(jī)組設(shè)計(jì)參數(shù)和運(yùn)行實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)等)的收集、分析總結(jié)十分重要,這是做好技術(shù)改造工作的前提。
大峽水電站機(jī)組公用技術(shù)供水系統(tǒng)的改造,消除了機(jī)組安全隱患,避免了由于機(jī)組冷卻水問(wèn)題可能引起的停機(jī)事件;使得技術(shù)供水系統(tǒng)的年維護(hù)量大大降低,降低了生產(chǎn)成本;有效地解決了泥沙、漂浮物、結(jié)垢等長(zhǎng)期困擾電站技術(shù)供水系統(tǒng)運(yùn)行的問(wèn)題。系統(tǒng)改造中對(duì)原系統(tǒng)的破壞程度、對(duì)電站原廠房結(jié)構(gòu)的影響等因素也做到了最小化,對(duì)同類(lèi)電站技術(shù)改造具有很好的推廣應(yīng)用價(jià)值。