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        GZ-1B型中波發(fā)射機高末級故障分析及處理

        2019-02-26 03:22:12黃飛南京廣電集團中波發(fā)射臺
        視聽界(廣播電視技術(shù)) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:電子管末級全固態(tài)

        黃飛 南京廣電集團中波發(fā)射臺

        我臺927khz實驗頻率的中波電子管發(fā)射機(GZ-1B型)在播出工作中,經(jīng)常會出現(xiàn)高末級電子管fu-33板極過紅的故障現(xiàn)象,無論工作人員對發(fā)射機的輸出槽路進行怎樣調(diào)整,發(fā)射機始終不能恢復(fù)到正常的播出狀態(tài)。一段時間后,高末級fu-33陽極因過熱而導(dǎo)致鎢材料升華,附著在電子管的玻璃內(nèi)壁上,電子管因損壞無法再正常工作。

        我們知道,當(dāng)電子管發(fā)射機末級輸出槽路與天線匹配網(wǎng)絡(luò)過度失諧時,會造成此種現(xiàn)象的發(fā)生。如果是全固態(tài)發(fā)射機,當(dāng)發(fā)射機反射功率駐波為1.3時,或反射功率約達到17w時,發(fā)射機的保護系統(tǒng)就會自動進行降功率或直接關(guān)機。但因電子管發(fā)射機生產(chǎn)年代較遠(yuǎn),發(fā)射機中沒有設(shè)置較為完善的自保控制系統(tǒng),所以當(dāng)末級輸出槽路與天線匹配網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)失諧時,高末管fu-33就會因過荷產(chǎn)生高溫而燒壞。因此,針對高末級電子管fu-33過紅的故障現(xiàn)象,我們先將發(fā)射機在50Ω假負(fù)載上進行滿荷試驗,調(diào)整發(fā)射機的“阻抗與調(diào)諧”旋鈕,使發(fā)射機處于正常的工作狀態(tài),經(jīng)過長時間的觀察,沒有發(fā)現(xiàn)高末級電子管fu-33有過紅的故障現(xiàn)象,發(fā)射機一切正常。然后我們又用阻抗電橋從發(fā)射機的輸出端口,測試927khz的天饋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),測得阻抗為47+j10,駐波為1.24。從阻抗匹配角度來看, 雖然天饋系統(tǒng)的阻抗沒有到達標(biāo)準(zhǔn)的50Ω,但通過對發(fā)射機末級槽路的“阻抗與調(diào)諧” 旋鈕的調(diào)整,是可以基本滿足發(fā)射機末級輸出槽路對阻抗匹配的要求,不會因過度失諧而造成發(fā)射機高末級fu-33的燒毀。

        在不開機的情況下,我們轉(zhuǎn)動該發(fā)射機的天線倒換開關(guān),發(fā)現(xiàn)倒換開關(guān)在分離與閉合的瞬間,會出現(xiàn)較強的高頻火花。出現(xiàn)這種現(xiàn)象,說明有外界高頻信號竄入。我們用高頻電壓表實際測量了發(fā)射機輸出倒換開關(guān)上的電壓,電壓值為270伏左右。于是我們又測量了927 khz發(fā)射天線塔體上的電壓,測得高頻感應(yīng)電壓為500多伏(在接有匹配網(wǎng)絡(luò)的情況下)。

        通過實際測量,我們發(fā)現(xiàn)天線塔體上的高頻感應(yīng)電壓,主要來自801 khz、900 khz、1008 khz、1170 khz以及省臺的702 khz等頻率。至此,發(fā)射機高末級fu-33燒毀的故障原因已被查明:高末級fu-33的燒毀,不是因為發(fā)射機輸出槽路與天線匹配網(wǎng)絡(luò)之間的失諧,而是因為其他大功率高頻信號的竄入造成的。

        GZ-1B1kw電子管發(fā)射機的輸出槽路,是∏型匹配濾波電路,效率較高,但其帶寬較寬,對鄰頻濾波性較弱,抗高頻竄擾能力也不強。為從根本上解決927 khz的竄擾問題,需對927 khz頻率的天線匹配網(wǎng)絡(luò)進行重新設(shè)計和安裝。考慮到我臺頻率和功率的分布情況,我們把927 khz天線匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計成低通高阻型網(wǎng)絡(luò),這種形式的匹配網(wǎng)絡(luò),可以有效地抑制1008 khz以上的頻率,而無需再在927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)中增加它們的吸收回路。

        圖1 927 khz新匹配網(wǎng)絡(luò)

        圖1 是我們設(shè)計的927 khz新匹配網(wǎng)絡(luò),因702khz遠(yuǎn)離927 khz ,且功率很大,所以直接采用702khz串聯(lián)對地吸收回路,因927 khz與1575 khz雙頻共塔,所以在匹配網(wǎng)絡(luò)中設(shè)有1575khz阻塞回路以保證雙頻共塔的技術(shù)要求。為防止801 khz、900 khz、1008 khz等大功率發(fā)射頻率對927 khz發(fā)射機的高頻竄擾影響,在927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)中,特地加裝了801 khz、900 khz、1008 khz頻率的阻塞、吸收回路。為最大限度地保證927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)在±5khz的帶寬里,既具有較好的帶內(nèi)平坦性,又對帶寬外的鄰率有較強的抑制性,從而達到大幅降低大功率發(fā)射頻率對927khz的竄擾影響,在927khz的網(wǎng)絡(luò)中,對1008 khz頻率采用阻塞回路,而對801 khz、900 khz頻率則分別采用對地吸收回路。在927khz匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、安裝、調(diào)試完成后,我們對927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)進行實際測量,測試結(jié)果達到了我們的設(shè)計預(yù)期,具體技術(shù)參數(shù)如下:在帶通為±5khz的情況下,駐波為1.1,對702 khz、1575 khz 、801 khz、900 khz、1008 khz的衰減量分別為65 dB、64 dB、52 dB、22 dB、33 dB,對我臺 1008 khz頻率以上的各發(fā)射頻率衰減量達到20 dB以上。

        在不開機的情況下,我們再次用高頻電壓表對927khz發(fā)射機輸出倒換開關(guān)上的高頻感應(yīng)電壓進行測試,測得電壓值為6伏左右。6伏左右的高頻感應(yīng)電壓,再經(jīng)過發(fā)射機末級槽路∏型電路的濾波,已不會對發(fā)射機高末級的fu-33構(gòu)成任何影響。再次分、合倒換開關(guān)時,也不再有高頻火花產(chǎn)生的現(xiàn)象。將發(fā)射機對假負(fù)載調(diào)試好后,對新的927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)重新開機,發(fā)射機工作狀態(tài)一切正常。

        隨后我們又對927 khz的發(fā)射系統(tǒng)進行五大技術(shù)指標(biāo)的測試,測試數(shù)據(jù)如下:信雜比為60 dB,諧波失真度為2%,音頻頻率響應(yīng)為±0.5dB,載波跌落為2%,正負(fù)調(diào)幅不對稱度為2%, 符合發(fā)射系統(tǒng)播出的甲級指標(biāo)要求。

        自從我們對927 khz匹配網(wǎng)絡(luò)進行技術(shù)改造以后,927 khz發(fā)射機至今一直處于安全可靠的工作狀態(tài),再沒有發(fā)生過因鄰頻竄擾過高,而燒毀末級功放的故障現(xiàn)象。

        現(xiàn)在許多發(fā)射臺都已使用全固態(tài)發(fā)射機,雖然全固態(tài)發(fā)射機具有較好的自保系統(tǒng),但因功放模塊上的功放管為RIF-350,正常工作模式又處于開關(guān)狀態(tài),所以一旦再遭遇高頻電壓的影響,極易損壞。所以本文對全固態(tài)發(fā)射機防止高頻竄擾也有很好的借鑒作用。

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