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        地鐵調車機車靜液壓油泵燒損原因及改進建議

        2019-02-22 05:19:18王繼強陶志鋼葛興亮
        設備管理與維修 2019年1期
        關鍵詞:膠圈齒輪泵泵體

        王繼強,陶志鋼,葛興亮,展 翔

        (青島地鐵集團有限公司運營分公司車輛部,山東青島 266041)

        0 引言

        地鐵運營企業(yè)較多采用液力傳動內燃機車或重型軌道車進行廠內調車、正線施工和救援編組任務。作為地鐵運營保障的重要動力車輛之一,調車機車功率一般為(300~600)kW,其結構原理和系統(tǒng)設置,本質上是一臺小功率液力傳動內燃機車。該類調車機車的靜液壓系統(tǒng),相對于大功率內燃機車而言,冷卻功能更為集成,承擔著發(fā)動機冷卻液、中冷空氣、液力傳動油以及自身液壓油的冷卻任務。2018年6月,青島地鐵3號線調車機車GDM302發(fā)生靜液壓系統(tǒng)油泵燒損故障,由于該油泵系進口件,造價高、購置周期長,發(fā)生類似故障后檢修停時過長,嚴重影響機車的正常運用,因此需對類似故障進行細致剖析,找出故障原因和預防措施,提升調車機車靜液壓系統(tǒng)運行可靠性。

        1 系統(tǒng)概況

        圖1 GCY-300型重型軌道車靜液壓系統(tǒng)

        青島地鐵3號線采用金鷹重工生產(chǎn)的GCY-300型重型軌道車作為調車機車,該車型靜液壓系統(tǒng)與傳統(tǒng)內燃機車的靜液壓系統(tǒng)相似,由齒輪泵、柱塞馬達、溢流閥、球閥、油箱、油冷卻器及附件等組成。地鐵行業(yè)使用的調車機靜液壓系統(tǒng)基本采用齒輪泵,而不是內燃機車所采用的柱塞泵,其余部件與內燃機車靜液壓系統(tǒng)基本相同,液壓原理見圖1。

        2 故障現(xiàn)象及處理

        2.1 故障現(xiàn)象

        軌道車正常啟機5 min后機器間有霧狀氣體,停機經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機器間地面及V形散熱器表面有大量液壓油,進一步檢查發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)齒輪泵排油口有液壓油泄漏,拆檢發(fā)現(xiàn)靜液壓油泵法蘭接口處密封膠圈損壞、法蘭表面呈弧面變形(圖2、圖3),為使車輛快速恢復運行,更換新的密封圈,補充液壓油。再次啟機后,初期顯示系統(tǒng)運行正常。為確保系統(tǒng)平穩(wěn)加載,運轉3 min后將液壓系統(tǒng)壓力由5 MPa緩慢調整為正常運行壓力13 MPa。此時,冷卻風扇運轉正常無異聲,百葉窗正常開啟,但繼續(xù)運轉10 min后,油泵泵體、液壓油管路、散熱單節(jié)表面溫度異常,泵體表面出現(xiàn)白色煙霧(圖4)。停機檢查發(fā)現(xiàn),泵體和液壓管路表面均有嚴重過熱現(xiàn)象。

        圖2 破損密封圈

        2.2 故障處理

        圖3 法蘭表面變形

        根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判斷是齒輪泵故障。將油泵拆下,拆卸部位用油布覆蓋,對油管進行封堵,防止異物進入液壓系統(tǒng)。檢查發(fā)現(xiàn)齒輪泵用手轉動阻力大,旋轉不靈活。分解齒輪泵發(fā)現(xiàn)泵體內壁掃膛且銅套內壁嚴重損壞(圖5、圖6),初步判斷為齒輪與泵體摩擦發(fā)熱造成泵體溫度偏高。同時,在與進油法蘭連接的彎管內發(fā)現(xiàn)長約20 cm的螺桿,通過檢查確定該螺桿為靜液壓油箱磁性濾芯的固定螺桿,螺桿因固定螺母松動脫落在油箱內,經(jīng)液壓油流動至油管轉彎處,因螺桿過長卡在彎管處,沒有進入油泵內腔,如圖7所示。為徹底排除故障,檢修人員對靜液壓系統(tǒng)進行全面清洗,檢查發(fā)現(xiàn)油質較好,無明顯雜質,排除油質較臟導致油泵燒損的原因。更換新的液壓油及油泵后,泵體及管路體表溫度正常,系統(tǒng)運行正常,故障消除。

        圖4 泵體表面嚴重過熱

        圖5 齒輪泵銅套內壁變形

        圖6 齒輪泵泵體與齒輪摩擦傷痕

        圖7 螺桿卡滯位置

        2.3 對比跟蹤

        更換油泵后,故障車輛未投入運行,而是與其他重型軌道車靜液壓油泵的溫升進行比較,驗證油泵更換效果,并尋找油泵排油口法蘭膠圈老化原因。

        在發(fā)動機冷態(tài)下,泵體外表溫度約為15℃,將發(fā)動機由怠速提升到最高轉速,保持15 min,分別抽取5個時間段,檢測油泵排油口及泵體表面溫度。測量數(shù)值見表1。

        表1 油泵排油口及泵體表面溫度檢測結果

        兩車檢測數(shù)據(jù)顯示,當溫升到一定程度后,均處于一種平衡狀態(tài),但故障車GDM302的溫升快于GDM301,說明GDM301冷卻系統(tǒng)效能優(yōu)于GDM302。進一步檢查發(fā)現(xiàn)故障車散熱單節(jié)外部有污堵現(xiàn)象,清洗散熱單節(jié)后,再次測量溫升數(shù)據(jù)基本正常,未再出現(xiàn)漏油、發(fā)熱等異?,F(xiàn)象,GDM302投入調車作業(yè)。

        3 原因分析

        3.1 油泵原理

        齒輪泵由2個齒輪、泵體與前后蓋組成2個封閉空間,齒輪轉動時,齒輪脫開側的空間體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側空間體積從大變小,將液體擠入管路。吸入腔與排出腔靠2個齒輪的嚙合線隔開,齒輪泵排出口壓力取決于泵出口處阻力的大小。根據(jù)齒輪泵及液壓系統(tǒng)工作原理,分析造成齒輪泵磨損發(fā)熱的原因有4個:

        (1)排油管路有堵塞,造成液壓油壓力升高,造成齒輪旋轉不暢,導致磨損。

        (2)泵使用一段時間后,軸向間隙變小,或者泵軸與發(fā)動機聯(lián)軸器同心度下降,造成泵內部磨損。

        (3)液壓系統(tǒng)超載,如液壓油壓力或發(fā)動機轉速過高。

        (4)吸油管路堵塞導致吸油量減少,造成齒輪泵內部磨損。

        3.2 油泵燒損原因

        圖8 外嚙合齒輪泵工作原理

        根據(jù)齒輪泵內壁與齒輪摩擦的傷痕、以及齒輪泵銅套損壞的程度可以看出,缺油是油泵燒損的直接原因。由于該車在運轉過程中,齒輪泵出油口密封膠圈破損,液壓油漏泄導致油量不足,齒輪泵吸空,泵體潤滑、冷卻不足,致使泵體溫度異常升高而燒損。因此,出油口密封膠圈破損是故障的直接原因,但該車運用年限不長,同批次工程車均運用良好,其膠圈加速老化的原因值得探尋,從而追根溯源采取相應的預防措施。

        3.3 膠圈老化原因

        根據(jù)破損膠圈的外觀可以判斷,膠圈因疲勞老化而破損,正常情況下這個過程應相對緩慢。故障處理過程中,發(fā)現(xiàn)油泵吸油口彎管處有一長達200 mm,直徑5 mm的螺桿。當螺桿脫落被油沖至吸油口時,必然會造成進油受阻,油泵吸油量無法滿足排油量,吸油和排油之間的平衡被打破,油泵內腔油量在不充足的情況下,必然會引起油泵溫度升高,長期運行會加速出油口膠圈的老化,因此磁性濾芯固定螺桿脫落是油泵出油口膠圈加速老化的原因之一。

        3.4 油溫上升較快原因

        為進一步排查油泵出油口膠圈老化的其他原因,檢修人員在油泵更換后并未立即投入使用,而是對2臺軌道車泵體的溫度進行橫向對比,考察系統(tǒng)散熱能力,進行發(fā)動機最高轉速運行升溫試驗,采集相關數(shù)據(jù),并由表1繪制圖9。

        從圖9可以看出,故障軌道車GDM302的溫升趨勢明顯高于GDM301。當發(fā)動機最高轉速運行10 min時,兩車排油口溫度相差12.6℃,說明GDM302靜液壓系統(tǒng)的散熱狀態(tài)較差,檢查發(fā)現(xiàn)散熱單節(jié)外表污堵,是系統(tǒng)油溫較高的原因之一。由于系統(tǒng)散熱不良,長期高溫運行也會誘發(fā)密封膠圈加速老化。

        對GDM302散熱單節(jié)進行清洗后,重復上述的測試,對比2車溫升數(shù)據(jù)(圖10),從圖10可以看出,溫升趨勢基本一致,靜液壓系統(tǒng)散熱功能得到恢復。

        圖9 排油口溫升趨勢比較

        圖10 泵體體表溫升趨勢比較

        4 改進建議

        靜液壓系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,需進行換油及相關部件的更換,導致檢修成本增高,檢修停時延長,影響車輛正常的作業(yè)。針對此次故障中出現(xiàn)的問題,提出4點優(yōu)化改進建議。

        (1)改進靜液壓油箱磁性濾芯螺桿的緊固方式。目前的安裝方式,只用一個螺母進行緊固,未采取防松墊圈等措施,一旦螺母脫落必造成螺桿進入油道,引起油道堵塞引發(fā)油泵燒損等故障。因此,建議采取開口螺母加開口銷或使用鎖緊粘合劑等措施,由于該螺母較小建議使用鎖緊粘合劑,確保螺母的緊固效果。此外檢修人員應每季度檢查一次磁性濾芯是否松動,確保螺母處于緊固狀態(tài)。

        (2)檢修人員每月對散熱單節(jié)進行檢查,每季度對單節(jié)外表清掃一次,確保散熱效果。

        (3)加裝靜液壓油溫傳感器及報警裝置,改造位置如圖11所示。油溫是靜液壓系統(tǒng)運行的重要參數(shù),通過實時監(jiān)控和報警,第一時間發(fā)現(xiàn)油溫異常上升。建議對靜液壓油箱回油管路進行改進,加裝油溫傳感器,并增設相應的報警電路。根據(jù)經(jīng)驗值,當油溫>75℃時報警,80℃時自動卸載,將整個預防關口前移,避免惡性故障的發(fā)生。

        圖11 靜液壓系統(tǒng)改進位置

        (4)建議系統(tǒng)內橡膠高壓管改為無縫鋼管,接頭采用球形鋼性連接,解決軟管變形造成內徑變小而影響吸油量,引發(fā)油泵燒損、液壓油進氣等故障,改造位置如圖11所示。

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