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        礦山主通風(fēng)機(jī)靜壓異常變化干擾源的分析

        2019-02-21 08:05:00屈海峰
        煤礦機(jī)電 2019年1期
        關(guān)鍵詞:動葉靜壓風(fēng)量

        屈海峰

        (鐵法煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)

        0 引言

        大隆煤礦中央風(fēng)井主通風(fēng)設(shè)備采用上海鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的GAF21.1-12.6-1型軸流式通風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,功率為1 000 kW。正常生產(chǎn)情況下,根據(jù)礦井井下風(fēng)量需求量,靜壓值調(diào)整為-2 400 Pa,風(fēng)量為6 900 m3/min,主電動機(jī)運(yùn)行電流為42 A,電動機(jī)運(yùn)行功率410 kW,平時工作狀態(tài)穩(wěn)定。2017年7月10日,中央風(fēng)井主扇1#主通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)了靜壓異常波動現(xiàn)象,僅半天時間,主要通風(fēng)機(jī)靜壓值由-2 400 Pa逐漸減少至-2 350 Pa,數(shù)天過后減少至-1 980 Pa,風(fēng)量逐步略有下降,如圖1所示。為此,分析了礦井風(fēng)阻、靜壓變化的影響因素[1]。

        1 礦井通風(fēng)管網(wǎng)特性分析

        圖1 礦井靜壓異常變化曲線圖

        由圖1可知,礦井主通風(fēng)機(jī)靜壓值由-2 400 Pa減少至-1 980 Pa才穩(wěn)定,這說明礦井阻力系數(shù)即礦井風(fēng)阻在逐步增加,礦井通風(fēng)管網(wǎng)特性曲線由曲線L1變化至曲線L3,各曲線斜率逐漸增大,通風(fēng)越來越困難,如圖2所示。圖2中L1的運(yùn)行工況點(diǎn)A對應(yīng)-2 400 Pa靜壓狀態(tài),L2的運(yùn)行工況點(diǎn)B對應(yīng)-2 200 Pa靜壓狀態(tài),L3的運(yùn)行工況點(diǎn)C對應(yīng)-1 980 Pa靜壓狀態(tài)。A點(diǎn)、B點(diǎn)、C點(diǎn)通風(fēng)阻力越來越大,即pA

        1) 改變主要通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速;

        2) 軸流式通風(fēng)機(jī)改變動葉安裝角;

        3) 軸流式通風(fēng)機(jī)改變動葉數(shù)目;

        4) 軸流式通風(fēng)機(jī)改變靜葉角度;

        5) 閘門調(diào)節(jié)效果;

        6) 改變前導(dǎo)器葉片角度;

        7) 靜壓檢測環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,如檢測管路不通暢,檢測數(shù)字環(huán)節(jié)出現(xiàn)了偏差[2]。

        圖2 礦井通風(fēng)管網(wǎng)特性曲線圖

        2 礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)阻力分析

        當(dāng)軸流主通風(fēng)機(jī)葉片角度為+10°,在葉片角度不變的情況下,風(fēng)量略有減小,負(fù)壓減少明顯??梢哉J(rèn)為,井下調(diào)整綜合機(jī)械化采煤采區(qū)、掘進(jìn)工作面采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)影響礦井總通風(fēng)阻力,礦井總通風(fēng)阻力增加,礦井通風(fēng)管網(wǎng)特性曲線由L1變?yōu)長3,主通風(fēng)機(jī)工況運(yùn)行性能由正常工作狀態(tài)QA偏移至QB,再偏移至QC,礦井風(fēng)阻即礦井阻力系數(shù)增加了,影響造成主要通風(fēng)機(jī)負(fù)壓減少,影響風(fēng)量減少,相當(dāng)于閘門效應(yīng)。若只是正常的小范圍調(diào)風(fēng),不會有大的影響??梢娡ㄟ^調(diào)整礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)很難解決問題。

        1) 主通風(fēng)機(jī)動葉角度分析[3]。通過檢查,1#主通風(fēng)機(jī)的葉片角度沒有偏離+10°,2#主通風(fēng)機(jī)參數(shù)正常,靜壓為2 400 Pa,兩臺主通風(fēng)機(jī)工作在同樣的工況點(diǎn),排除了葉片角度變化對通風(fēng)性能的影響。

        2) 動葉、靜葉、前導(dǎo)器葉片等因素分析:軸流式通風(fēng)機(jī)動葉數(shù)目成對設(shè)計(jì),固定不變,靜葉角度出廠固定不變,通風(fēng)系統(tǒng)無調(diào)節(jié)閘門,風(fēng)門處于常開常閉狀態(tài),沒有異常。前導(dǎo)器葉片角度固定,軸流式通風(fēng)機(jī)為轉(zhuǎn)速r=1 000 r/min的同步電動機(jī),速度沒有變化。這都說明動葉、靜葉、前導(dǎo)器葉片不是影響靜壓變化的因素,均可排除此種情況。

        3) 調(diào)整動葉角度分析[4]。當(dāng)風(fēng)葉角度由+10°調(diào)整至+13°,其主通風(fēng)機(jī)工況運(yùn)行性能由+10°曲線移至+13°曲線,如圖3所示。從靜壓-電流曲線分析,正常主扇運(yùn)行狀態(tài)為曲線III,主電動機(jī)電流為42 A,曲線III上的F點(diǎn)對應(yīng)主電動機(jī)功率410 kW,PF靜壓值-2 400 Pa,滿足礦井正常通風(fēng)需要。靜壓值減少至曲線II上E點(diǎn)對應(yīng)PE值為-2 000 Pa,功率基本不變,穩(wěn)定在410 kW左右。連續(xù)間斷移至曲線I的D點(diǎn),由PF移至PE移至PD,并穩(wěn)定在PD。增加葉片角度后,主扇靜壓-2 400 Pa,主通風(fēng)機(jī)工況運(yùn)行性能移至G點(diǎn),主電動機(jī)電流53 A,功率530 kW,風(fēng)量恢復(fù)正常,詳見表1。

        圖3 靜壓電流曲線圖

        狀態(tài)電流/A功率/kW風(fēng)量/(m3·min-1)靜壓/Pa正常424106 900-2 400異常424106 600-1 980恢復(fù)正常535306 900-2 400

        運(yùn)轉(zhuǎn)后,風(fēng)量為6 900 m3/min,QF=QG,靜壓值為-2 400 Pa,風(fēng)量、靜壓恢復(fù)正常值,但風(fēng)葉角度增加了3°對主通風(fēng)機(jī)靜壓減少量進(jìn)行了角度增大補(bǔ)償,同時主電動機(jī)電流由42 A增大至53 A,功率由PD410 kW增加至PG530 kW,即有120 kW能量無形中損失??梢?,礦井通風(fēng)阻力增加造成了機(jī)電設(shè)備功率損耗,葉片角度增大,功率損耗加大了120 kW,滿足礦井通風(fēng)系統(tǒng)要求,但能量消耗顯著增加,增加了經(jīng)濟(jì)支出,通過增加動葉角度,問題仍然沒有解決。

        4) 主通風(fēng)機(jī)出口礦井阻力系統(tǒng)、風(fēng)阻分析。檢查發(fā)現(xiàn)擴(kuò)散塔消音器因年久失修,外殼鐵皮腐蝕開裂,鐵皮張裂靠在一起,增大了主要通風(fēng)機(jī)出口風(fēng)阻,阻礙了風(fēng)流的流通,消音器故障影響了通風(fēng)系統(tǒng)性能。消音器堵塞擴(kuò)散塔風(fēng)道相當(dāng)于主通風(fēng)機(jī)性能調(diào)節(jié)的閘門調(diào)節(jié)效能[5]。通風(fēng)阻力系統(tǒng)增加了,造成風(fēng)流慢,靜壓值變低,通風(fēng)量變小。通過對消音器進(jìn)行處理后,1#主要通風(fēng)機(jī)動葉角度調(diào)回至+10°運(yùn)行,即恢復(fù)了主通風(fēng)機(jī)的正常參數(shù)狀態(tài)。滿足了礦井通風(fēng)系統(tǒng)的需要。

        3 結(jié)論

        通過對主要通風(fēng)機(jī)靜壓變化、通風(fēng)量變化進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力分析,從主要通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、動葉安裝角、動葉數(shù)目、靜葉角度、礦井風(fēng)阻調(diào)節(jié)、前導(dǎo)器葉片角度、擴(kuò)散塔等影響干擾源進(jìn)行辨識,通過逐步試驗(yàn),分析查找問題的根源,消除了礦井通風(fēng)阻力中干擾源阻力,使主通風(fēng)機(jī)在最低功率下運(yùn)行,具有節(jié)能效應(yīng),增加了主通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

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