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        礦井主提升系統(tǒng)可靠性研究及技術(shù)改造

        2019-12-30 05:03:12商栓虎
        煤礦機(jī)電 2019年1期
        關(guān)鍵詞:信號系統(tǒng)

        商栓虎

        (冀中能源股份有限公司 邢東煤礦,河北 邢臺 054000)

        0 引言

        礦井主提升機(jī)肩負(fù)著井上下礦物、設(shè)備、材料和人員輸送的重要任務(wù),其性能好壞關(guān)系著礦山安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。邢東煤礦是華北區(qū)域開采較深的礦井之一,采用一對立井開拓,主井提升機(jī)為JKMD2.8×4型落地摩擦式提升機(jī),提升高度819.5 m,電氣主控系統(tǒng)采用新型全數(shù)字直流提升機(jī)電控系統(tǒng),其核心部件為2臺西門子S7-300型PLC。傳動系統(tǒng)采用直流電動機(jī)拖動,其控制裝置使用2臺ABB公司DCS800系列全數(shù)字直流調(diào)速控制裝置和晶閘管整流功率單元,主回路采用磁場恒定電樞可逆并聯(lián)12脈動控制方式,通過切換可實現(xiàn)6脈動全速半載運行,電動機(jī)使用ZKTD系列低速直聯(lián)懸掛式直流電動機(jī)。制動系統(tǒng)采用當(dāng)前提升機(jī)最先進(jìn)的恒減速控制系統(tǒng)。在日常運行過程中,為了提高提升機(jī)及其附屬設(shè)備的安全可靠性,針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了多項技術(shù)改造。

        1 防止提升過載功能的實現(xiàn)

        主井提升機(jī)肩負(fù)著原煤提升的任務(wù),在箕斗提升工況中,由于煤質(zhì)差造成箕斗卸不凈或操作不當(dāng)?shù)仍?,使得提升箕斗裝載量超過額定裝載量,輕則造成提升機(jī)整流裝置過流跳閘,重則出現(xiàn)溜車過卷現(xiàn)象,造成事故。針對以上問題,對提升機(jī)的主控系統(tǒng)及井底裝載控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

        1) 由于當(dāng)前煤礦主井提升系統(tǒng)全部采用定重裝載,根據(jù)其正常提升時勻速運行階段電流上下波動很小的特點,在提煤工況下設(shè)置1個電流底限報警值,即可及早發(fā)現(xiàn)上述因箕斗粘煤出現(xiàn)的不正常情況,及時消除不安全因素。

        本礦主井提升機(jī)主控系統(tǒng)控制原理是:主控系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收、識別提升機(jī)各部分的運行狀態(tài),并根據(jù)接收到的指令向各部分發(fā)出相應(yīng)執(zhí)行信號;監(jiān)視提升機(jī)及其附屬設(shè)備的運行參數(shù)和狀態(tài),實現(xiàn)各種異常狀態(tài)的保護(hù)報警,并根據(jù)報警級別,執(zhí)行相應(yīng)的操作。

        本礦提升機(jī)控制系統(tǒng)的核心部件為兩個西門子S7-300PLC和DCS800傳動裝置,傳動裝置根據(jù)主控PLC發(fā)出的速度信號進(jìn)行速度環(huán)和電流環(huán)的調(diào)節(jié),電動機(jī)電流經(jīng)傳動系統(tǒng)的控制單元反饋到主控PLC,實現(xiàn)對電動機(jī)電流的實時監(jiān)測。本礦主井采用一對箕斗提升,提升機(jī)的額定提升量為9 t,電動機(jī)額定電流為2 345 A,正常提升時電流為1 900 A左右,在主控PLC程序塊中設(shè)定的負(fù)載異常電流報警值為1 350 A。在正常提煤工況勻速階段運行時,若電動機(jī)電樞電流小于設(shè)定的報警值,則主控系統(tǒng)發(fā)出聲光報警信號,故障顯示為提煤負(fù)載異常,提醒操作人員。主控系統(tǒng)將發(fā)出的報警信號故障點傳送至井底裝載系統(tǒng),實現(xiàn)自動或手動裝載的閉鎖。當(dāng)完成本次提升并排除故障后,方能恢復(fù)正常提升。

        2) 本礦主井裝載系統(tǒng)采用三菱PLC控制的定量斗式裝載方式。在正常提升煤炭的情況下,主斗與副斗交替提升,由其相對應(yīng)的定量斗實現(xiàn)箕斗的定重及裝載。根據(jù)定量斗門交替打開的運行特點,在定量斗門控制程序中加入閉鎖條件,使其在自動裝載及手動裝載運行工況下,只有當(dāng)本勾提升完成后,另一側(cè)定量斗門正常打開時,本側(cè)定量斗門才能正常打開。若本勾完成后,另一次定量斗未打開或未開到位,則本側(cè)箕斗在下次裝載時無法打開定量斗門,從而避免因異常情況而造成二次裝載。

        通過增加勻速運行階段電流值的監(jiān)測和打開定量斗門的閉鎖條件,杜絕了由于箕斗卸載不凈或者二次裝載造成的提升事故。

        2 消除提升機(jī)啟動溜車現(xiàn)象

        礦井提升機(jī)在提煤工況下正常提升時,由于載重較大,或者由于故障因素造成傳動裝置給定反向,在提升機(jī)啟動階段,很有可能出現(xiàn)啟動電流建立較慢或啟動電流反向的現(xiàn)象,輕則造成溜車,重則造成過卷事故。針對以上現(xiàn)象對主控系統(tǒng)相應(yīng)程序段進(jìn)行了修改完善。

        1) 提升機(jī)正常運行時,主控系統(tǒng)在收到開車信號后,向傳動系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的提升或下放信號,并向制動系統(tǒng)發(fā)出開閘信號。若主控系統(tǒng)同時發(fā)出開車和開閘兩個信號,則可能造成啟動加速段電流過小造成溜車現(xiàn)象。為保證在啟動時有足夠的啟動加速電流,增加開閘延時時間,即延時向制動系統(tǒng)發(fā)出開閘信號,時間設(shè)定為0.3 s。同時在提煤工況下,通過對電動機(jī)電樞電流的監(jiān)測,增加開閘限制條件,當(dāng)電樞電流大于300 A時才實現(xiàn)開閘。

        2) 提升機(jī)在提煤工況下正常運行,主斗提升時電樞電流為正值,主斗下放時電樞電流為負(fù)值;停車狀態(tài)下,由于電樞電流反饋值在傳輸過程中存在零漂現(xiàn)象,一般為±6 A左右。當(dāng)線路故障或信號干擾時,很有可能出現(xiàn)主控到傳動的給定速度信號反向的極端現(xiàn)象,嚴(yán)重時會造成箕斗過卷。為保證啟動加速時電流方向正確,根據(jù)主斗提升電樞電流為正,主斗下放電樞電流為負(fù)的運行特點,在提煤工況下增加對電流方向的監(jiān)測,主斗提升時電流應(yīng)大于10 A,主斗下放時電流應(yīng)小于-10 A,設(shè)定延時值為0.25 s??紤]到檢修時的特殊工況,此保護(hù)僅監(jiān)測箕斗距離井口2 m范圍內(nèi)行程段。

        通過增加開閘延時、開閘電流大小監(jiān)測及開閘時電樞電流方向的監(jiān)測,消除了啟動開閘時由于電樞電流過小或提煤時由于電樞電流方向反向造成的溜車和過卷現(xiàn)象的發(fā)生。

        3 恒減速制動系統(tǒng)的完善[3-4]

        礦井提升機(jī)制動系統(tǒng)是關(guān)系到提升機(jī)安全性能的關(guān)鍵部件。恒減速制動控制系統(tǒng)是當(dāng)今提升機(jī)最先進(jìn)的制動系統(tǒng),其比較恒力矩制動具有減速度恒值閉環(huán)自動控制功能。在安全制動時,可以在各種載荷、各種速度及各種工況下,使提升系統(tǒng)按照給定的恒定減速度進(jìn)行制動。在檢測裝置監(jiān)測到實際減速度偏離給定值的情況下,通過電液閉環(huán)制動控制系統(tǒng)的反饋調(diào)節(jié)和補償作用,使其迅速減小偏差、保持制動過程減速度恒定不變,達(dá)到恒減速制動的效果,從而提高了制動平穩(wěn)性和安全性,提高鋼絲繩防滑極限。這對提高礦山咽喉設(shè)備的安全可靠性和生產(chǎn)效率具有重要意義。

        本礦提升機(jī)制動系統(tǒng)采用國產(chǎn)恒減速制動裝置,液壓站一用一備,正常提升和緊急制動工況都采用PLC進(jìn)行精確控制??刂瞥绦蛟O(shè)定為:在緊急制動情況下,當(dāng)提升容器位于井口范圍內(nèi)時,實施一級制動;當(dāng)提升容器位于井中時,實施恒減速制動控制,實際減速度通過恒減速控制板監(jiān)測直流測速發(fā)電機(jī)測得;若恒減速制動控制由于故障無法實現(xiàn)時,實施二級制動。在實施恒減速制動過程中若提升機(jī)運行速度小于0.5 m/s,實施一級制動。此速度信號原來是由主控系統(tǒng)PLC通過監(jiān)測計算PG1軸編碼器的數(shù)據(jù)所得,如果由于PG1提供信號中斷或者由于主控PLC模塊故障,造成主控系統(tǒng)到制動控制系統(tǒng)速度輸出信號中斷,此時提升機(jī)出現(xiàn)緊急制動,無論運行速度多少,制動系統(tǒng)都會誤認(rèn)為提升機(jī)運行速度為0 m/s(如果只采用測速機(jī)信號當(dāng)測速機(jī)出現(xiàn)故障時,同樣會造成此結(jié)果),提升機(jī)將直接實施一級制動,很有可能造成滑繩等重大機(jī)電事故。

        為了消除上述隱患,確保制動系統(tǒng)采集到的提升機(jī)速度信號可靠,特在制動系統(tǒng)控制中增加速度判斷條件。在控制PLC程序段中增加由直流測速發(fā)電機(jī)提供的速度信號,使其和主控提供的速度信號組成“與”的關(guān)系,只有當(dāng)主控系統(tǒng)提供的速度信號和制動系統(tǒng)恒減速控制測速機(jī)提供的速度信號同時小于0.5 m/s時才實施一級制動,大大提高了制動的可靠性和安全性。

        通過對制動系統(tǒng)中速度信號判斷程序段的完善,消除了單速度信號所導(dǎo)致的零速誤判斷,杜絕了由于零速誤判所造成的滑繩等重大機(jī)電事故的發(fā)生。

        4 結(jié)論

        礦井提升系統(tǒng)對礦工的人身安全及礦井的安全生產(chǎn)至關(guān)重要,只有在生產(chǎn)過程中不斷地發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題及隱患,才能夠提高提升機(jī)的可靠性,最大程度地保障礦工的人身安全,確保礦井的安全生產(chǎn)。

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