秦紹鋒
中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司 (北京 100028)
隨著煤層氣井的排采生產(chǎn),煤層反吐壓裂砂、出煤粉煤粒越來越多, 導(dǎo)致沉砂口袋減小直至砂埋煤層、砂埋管柱,影響了井的正常生產(chǎn)。 清理口袋內(nèi)沉積的壓裂砂、 煤粉煤粒是必須也是必要的維護井正常生產(chǎn)的作業(yè)。但由于煤儲層壓力低、裂隙發(fā)育以及排水降壓的生產(chǎn)特點, 不適合采用沖砂方式進行清理。 普通撈砂泵工藝雖然克服了沖砂液循環(huán)沖砂的缺點[1-2],但對于板結(jié)的砂面及較大粒徑的煤粒無法清理,而旋轉(zhuǎn)撈砂泵工藝可以轉(zhuǎn)動管柱[3],帶動底部鉆頭破碎煤粒及松散砂面, 但仍然存在撈砂效率不理想的情況。為此,在沁水盆地南部柿莊煤層氣田采用旋轉(zhuǎn)撈砂泵工藝配套改進的儲砂管技術(shù)進行撈砂作業(yè),實現(xiàn)了高效撈砂作業(yè),降低了作業(yè)成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。
改進前管柱結(jié)構(gòu)主要由動力油管、旋轉(zhuǎn)撈砂泵、儲砂管、底閥總成組成[4-5],但是在遇到板結(jié)的砂面及較大粒徑的煤粒后, 進行旋轉(zhuǎn)管柱破碎板結(jié)的砂面或煤粒時, 儲砂管內(nèi)的砂粒和煤粒沉降后壓覆在翻板之上,如圖1(a)所示,再次撈砂時翻板會發(fā)生延遲打開或打開程度降低的問題, 影響撈砂效果甚至造成撈砂無進尺。
圖1 改進前及改進后儲砂管示意圖
為解決上述問題, 在儲砂管內(nèi)增加了內(nèi)沉砂杯結(jié)構(gòu),如圖1(b)所示。 內(nèi)沉砂杯形狀如開口杯子,分布在儲砂管內(nèi)壁, 其數(shù)量可以根據(jù)儲砂管的內(nèi)徑和長度確定。 當(dāng)旋轉(zhuǎn)管柱鉆板結(jié)的砂面和煤粒時,儲砂管內(nèi)的砂粒和煤粒在重力作用下下沉, 被內(nèi)沉砂杯捕獲后沉積在其內(nèi), 從而減少了下沉至翻板上的煤粉和砂粒的數(shù)量, 提高了再次撈砂時翻板開啟的能力。
改進后管柱結(jié)構(gòu)由上而下主要由動力油管、旋轉(zhuǎn)撈砂泵、改進儲砂管、底閥總成組成,如圖2 所示。其中旋轉(zhuǎn)撈砂泵由工作筒、循環(huán)接頭、外六方傳動螺母、六方活塞拉桿和軟活塞組成。底閥總成由鉆頭和翻板組成,鉆頭可以為刮刀鉆頭、套銑鉆頭或磨鞋鉆頭。 翻板為單流閥的一種,考慮到煤粒較大,故采用翻板以便于大塊煤粒經(jīng)翻板進入儲砂管。
組配管柱時,首先根據(jù)儲砂管的內(nèi)徑,計算出把井筒沉砂和煤粒全部撈進儲砂管內(nèi)需要的儲砂管長度,實際組配管柱時按照120%的系數(shù)組配長度,但儲砂管長度不能超過200 m。然后依次下入鉆頭、儲砂管、旋轉(zhuǎn)撈砂泵和動力油管。
圖2 旋轉(zhuǎn)撈砂儲砂管的改進工藝管柱結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)鉆頭接觸沉砂口袋內(nèi)的砂面后, 地面指重表指示井下管柱懸重下降, 需要將儲砂管的全部重量加在砂面上,活塞開始下行,地面指重不變,為動力油管的重量;在活塞繼續(xù)下行的過程中,底閥總成中的翻板關(guān)閉,循環(huán)接頭的單流閥打開,泵內(nèi)液體向上經(jīng)單流閥進入循環(huán)接頭,再經(jīng)循環(huán)接頭的旁排液孔,循環(huán)到油套環(huán)空內(nèi);當(dāng)活塞下行沖程結(jié)束,即活塞下行至下死點后,地面指重表懸重稍有下降,此時停止下放,開始上提動力油管,活塞開始上行,上單流閥關(guān)閉, 工作筒內(nèi)通過軟活塞與泵筒的間隙配合形成低壓,并在泵筒與油套環(huán)空內(nèi)液柱的壓差下,底閥總成中的翻板打開, 砂面上的沉砂和煤粒隨井筒水經(jīng)翻板后一起進入儲砂管內(nèi)。隨著活塞繼續(xù)上行,沉砂和煤粒不斷進入儲砂管,如圖3(a)所示。 當(dāng)活塞到達(dá)上死點時,地面指重表懸重突然上升,這時停止上提管柱,開始下放管柱。 泵內(nèi)液體經(jīng)單流閥,通過排液孔流入油套環(huán)空內(nèi), 而砂子和煤粒在儲砂管內(nèi)呈懸浮狀態(tài)。通過及時的往復(fù)上提下放動力油管,井筒內(nèi)的沉砂和煤粒就會不斷進入到儲砂管內(nèi)。
若鉆頭接觸板結(jié)的砂面或粒度大的煤塊, 則撈砂無進尺,可用井口液壓鉗旋轉(zhuǎn)井口動力油管柱,從而將扭矩傳遞給井下的六方活塞拉桿和六方傳動螺母,再傳遞給儲砂管,最后傳遞給鉆頭,鉆松板結(jié)的砂面和鉆碎較大的煤粒后,再撈進儲砂管內(nèi)。在旋轉(zhuǎn)管柱時,儲砂管內(nèi)呈懸浮狀的砂粒和煤粒開始下沉,大部分被內(nèi)沉砂杯捕獲, 少部分沉降后壓覆在翻板之上,如圖3(b)所示。 因此大大減少了壓覆在翻板之上的砂粒和煤粒, 當(dāng)鉆進后再次撈砂時翻板能夠及時、暢通的打開。
圖3 改進的儲砂管進砂和內(nèi)沉砂杯儲砂示意圖
旋轉(zhuǎn)撈砂泵外徑:Φ89 mm、Φ99 mm、Φ110 mm;
旋轉(zhuǎn)撈砂泵行程:3 m;
泵筒長度:3.6 m;
六方活塞桿長度:3 m;
軟活塞長度:0.4 m;
動力油管外徑:Φ73 mm 加厚油管;
儲砂管外徑:Φ73 mm 加厚油管, 長度50 m,內(nèi)部具有分散式內(nèi)沉砂杯;
鉆頭外徑:Φ95 mm、Φ102 mm、Φ114 mm。
1)套變井、井內(nèi)有落物井不宜使用旋轉(zhuǎn)撈砂泵。
2)井斜大于30°的煤層氣井不宜使用。
3)下井前,對撈砂泵地面試抽,驗證抽吸能力。
4)在撈砂無進尺時可采用鉆塞方式,鉆塞后立即進行撈砂作業(yè)。
5)鉆進1 個單根后,盡快完成井口接單根。
6)多次撈砂無進尺,需起出管柱檢查軟活塞,必要時及時更換。
2018 年7 月至9 月,改進了儲砂管的旋轉(zhuǎn)撈砂工藝在柿莊煤層氣區(qū)塊應(yīng)用20 井次,施工有效率達(dá)100%,有效地解決了因旋轉(zhuǎn)管柱鉆板結(jié)的砂面和煤粒時, 儲砂管內(nèi)的砂粒和煤粒沉降后壓覆在翻板之上,撈砂時翻板延遲打開和打開程度降低的問題,保證了氣井下一步措施的順利進行。
現(xiàn)場應(yīng)用表明, 采用改進了儲砂管的旋轉(zhuǎn)撈砂工藝進行煤層氣井的清砂作業(yè), 在不需要泵車、罐車、 轉(zhuǎn)盤等特殊車輛和設(shè)備以及大量沖砂液的條件下,能夠快速、高效地完成清理井筒沉砂的工作,與沒有使用改進的儲砂管相比, 至少減少1 井次的起下管柱作業(yè),節(jié)約成本5 000 元。 按照2018 年7 月至9 月實施的20 井次計算, 共計降低作業(yè)費用10萬元,具有良好的經(jīng)濟效益。
1)改進的儲砂管結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠,便于現(xiàn)場的改造使用。
2)改進了儲砂管的旋轉(zhuǎn)撈砂工藝能夠有效解決因旋轉(zhuǎn)管柱鉆板結(jié)的砂面和煤粒時, 儲砂管內(nèi)的砂粒和煤粒沉降后壓覆在翻板之上, 撈砂時翻板延遲打開和打開程度降低的問題。
3)改進了儲砂管的旋轉(zhuǎn)撈砂工藝撈砂成功率高,可大大降低作業(yè)成本,具有良好的經(jīng)濟效益。